王業(yè)春,侯慶海,滿 麗,于勇衡
(1 中鋁山東有限公司 氧化鋁廠,山東 淄博 255000;2 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 智能制造與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院,山東 文登 266440)
氧化鋁的產(chǎn)品質(zhì)量與SiO2含量有密切關(guān)系,而SiO2含量與精液浮游物濃度高低有直接關(guān)系,如何控制好精液浮游物,是山東鋁業(yè)股份有限公司氧化鋁廠(簡稱山鋁)提高氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。山鋁通過提高換布和煮車質(zhì)量、降低粗液浮游物、提高設(shè)備效率、增加石灰乳活化流程等措施,精液浮游物濃度得到明顯降低。
目前冶金級氧化鋁按化學(xué)成分和物理性能分為YAO-1、YAO-2二個牌號,冶金級氧化鋁的化學(xué)成分和物理性能應(yīng)符合表1的規(guī)定,
表1 牌號判定指標(biāo)
由圖1可看出,2017年1—9月精液浮游物波動較大,最高值達(dá)到0.023 g/L,最低值只有0.017 g/L,這些殘留微量浮游物作為氫氧化鋁的晶核進(jìn)入產(chǎn)品氧化鋁中,影響產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高氧化鋁產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,降低精液浮游物是一條主要措施。通過梳理葉濾機(jī)的運(yùn)行狀況,采取合理措施,經(jīng)過技術(shù)改造,加強(qiáng)管理,精液浮游物可以降到0.013 g/L。
圖1 2017年精液浮游物完成情況
從氧化鋁生產(chǎn)的理論與實(shí)際生產(chǎn)及圖2來看,降低精液浮游物,關(guān)鍵在于降低分離沉降槽溢流浮游物、提高立式葉濾機(jī)效率、降低石灰乳的加入量。隨著3#、4#分離沉降槽系統(tǒng)改進(jìn)、石灰乳活化流程、葉濾機(jī)高位槽技術(shù)改造的相繼投用,大大降低了浮游物過高、石灰乳反應(yīng)不完全問題,穩(wěn)定了生產(chǎn)指標(biāo),為降低精液浮游物創(chuàng)造了條件。
圖2 精液浮游物偏高的原因分析
精液浮游物偏高的主要原因:換布質(zhì)量差;煮車質(zhì)量差;粗液浮游物高;技改項(xiàng)目不到位;設(shè)備效率低;石灰乳反應(yīng)不完全。
換布人員固定承包,專人監(jiān)控?fù)Q布工作質(zhì)量,重新修訂換布質(zhì)量考核辦法。900~1 000 h及時更換濾布,保證濾布無破損及濾布接口捆綁嚴(yán)密、墊子安裝到位,聚液口清理干凈驗(yàn)收合格后再上布,每次換布后,葉濾機(jī)內(nèi)的雜物要清理干凈。
葉濾機(jī)崗位職工必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行煮車,新?lián)Q濾布一次過濾時間Δ8±1 h 進(jìn)行第一次煮車,時間為5 h,以后每次過濾時間要大于24 h,每次煮車時間為6 h直至換布時間。煮車時要保證液堿槽的溫度90~98 ℃、濃度達(dá)到(280±10)g/L。同時對堿煮液堿系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,如圖3所示。
圖3 堿煮液堿系統(tǒng)優(yōu)化
沉降槽跑渾就是事故,嚴(yán)格考核,穩(wěn)定沉降槽的操作,為葉濾機(jī)操作創(chuàng)造條件。絮凝劑配比嚴(yán)格按千分之四制備,配制絮凝劑用水為蒸發(fā)冷凝水,配水溫度、濃度及絮凝劑加入量按工藝要求范圍嚴(yán)格控制。每2 h 做1 次沉速實(shí)驗(yàn),分離沉降底流量穩(wěn)定控制,溢流方式進(jìn)行優(yōu)化由單溢流堰改為3個溢流堰。
2017年10月山鋁進(jìn)行5#18M沉降槽改造,完善攪拌系統(tǒng)、槽體修復(fù)設(shè)備改型的技改項(xiàng)目,完成后將該槽并入洗滌系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)長期“一分六洗”,降低一次洗液,減少損失,優(yōu)化指標(biāo)。
針對葉濾機(jī)設(shè)備效率低、過濾阻力大的弊端,對1#、2#葉濾機(jī)高位槽進(jìn)行改造,將高位槽內(nèi)隔板去掉,將精液出料管道提高到溢流管道位置,出料管道由DN250 改為DN300,提高葉濾機(jī)反沖能力,增加濾布排泥效果,提高葉濾機(jī)產(chǎn)能及周期,有效降低了精液浮游物,如圖4所示。
圖4 葉濾機(jī)高位槽改造前后
對石灰乳加入流程進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,由分離槽直接進(jìn)粗液槽加石灰乳改為先進(jìn)活化槽加石灰乳再進(jìn)粗液槽,并改為兩條溢流管,加大溢流量增加了石灰乳反應(yīng)時間,在不影響助濾效果的前提下,降低了石灰乳用量,有效降低了精液浮游物,如圖5所示。
圖5 石灰乳加入流程改進(jìn)優(yōu)化
通過上述措施的實(shí)施,精液浮游物濃度從0.020 g/L 降到0.011 g/L,從而保證產(chǎn)品AO 二級品以上合格率100%。精降換熱器堿煮周期、清理延長1倍,換熱器結(jié)垢速度明顯延緩,運(yùn)轉(zhuǎn)周期由35 d提高到60 d,節(jié)約清檢及創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約80萬元。