馬希紅 李雷鳴 寧建軍 王建國 樊孝華
(1 河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司 河北張家口 075100 2 河北建投能源科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 河北石家莊 050056)
隨著環(huán)境形勢的日趨嚴(yán)峻和人民群眾對環(huán)境質(zhì)量的關(guān)注度越來越高,國家已經(jīng)將生態(tài)文明建設(shè)提升到戰(zhàn)略高度。作為我國能源結(jié)構(gòu)的主要組成部分和煤炭消耗大戶,火電行業(yè)實現(xiàn)燃煤清潔利用對促進生態(tài)環(huán)境改善具有重要意義。自《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020 年)》實施后,為滿足NOx 達到50 mg/m3的排放限值,國內(nèi)很多電廠都對機組進行了低氮燃燒調(diào)整、升級選擇性催化還原裝置等技術(shù)改造[1-2]。然而在實際運行過程中,機組普遍存在氨逃逸超標(biāo)、空預(yù)器堵塞以及尾部設(shè)施結(jié)垢等問題,嚴(yán)重時甚至?xí)绊憴C組穩(wěn)定安全運行[3-4]。在資源和環(huán)境約束加劇、節(jié)能減排政策逐漸嚴(yán)厲的背景下,有必要采取新的技術(shù)手段實現(xiàn)進一步減排NOX。
近年來,為解決現(xiàn)有脫硝裝置的弊端,低溫氧化脫硝技術(shù)逐漸受到行業(yè)關(guān)注。低溫氧化脫硝技術(shù)是指在鍋爐尾部將低價氮氧化為高價氮,然后被脫硫塔內(nèi)漿液吸收實現(xiàn)NOX脫除[5]。該技術(shù)理論上運用了現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施的協(xié)同脫除效應(yīng),且不會對脫硫正常運行產(chǎn)生影響,可以作為現(xiàn)有脫硝技術(shù)的補充。然而,現(xiàn)有研究結(jié)論大多來源于實驗室模擬裝置,工程應(yīng)用數(shù)據(jù)較少,限制了該技術(shù)的發(fā)展。因此,本文以某火電廠為例,對低溫氧化脫硝裝置的實際性能進行評價研究,以期為技術(shù)的優(yōu)化設(shè)計以及合理化運行調(diào)整提供參考。
某電廠1 號機組最大發(fā)電量為330 MW[鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況],鍋爐為北京巴布科克·威爾科克斯有限公司制造的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐,尾部沿?zé)煔饬飨蝽樞虿贾昧诉x擇性催化還原脫硝裝置、靜電除塵器和濕法煙氣脫硫裝置。原有脫硝在3 層催化劑全部投運的情況下,總排口NOX排放濃度部分時段仍超過50 mg/m3。為滿足《河北省燃煤電廠深度減排攻堅方案》中提出的NOX排放低于30 mg/m3的要求,機組采用了低溫氧化脫硝工藝,即在引風(fēng)機出口煙道增設(shè)了臭氧氧化裝置,臭氧采用母管投放,將噴射裝置布置固定在煙道內(nèi),并增設(shè)煙氣分布器,以保證臭氧與煙氣中的NOX能夠充分接觸而發(fā)生反應(yīng)。氧化后形成的高價態(tài)NOX進入脫硫系統(tǒng),在噴淋區(qū)與漿液逆流接觸轉(zhuǎn)化成硝酸鹽。1 號機組低溫氧化脫硝裝置主要設(shè)計參數(shù)如表1 所示。
表1 1 號機組低溫氧化脫硝裝置設(shè)計參數(shù)
為了能夠全面反映低溫氧化脫硝裝置性能,評價過程分別在50%BMCR、75%BMCR 和100%BMCR 3 個工況下進行。測試參數(shù)包括煙氣溫度、全壓、煙氣量、煙氣成分(包括NOX、SO2、SO3)等,采用網(wǎng)格布點法。網(wǎng)格點布置參照《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157—1996),測試位置分別設(shè)在低溫氧化脫硝裝置入口(測點1)、出口(測點2)和脫硫出口(測點3,即機組總排口),如圖1 所示。O3濃度由Ideal Machine 公司的UV-1000 型分析儀測量;NOX、SO2、O2等濃度采用Gasmet 公司的DX4000 型傅里葉煙氣分析儀測試;氨逃逸濃度參照《燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗收試驗規(guī)范》(DL/T 260—2012)推薦的靛酚藍分光光度法測定;煙氣溫度、全壓以及煙氣量等采用嶗應(yīng)公司的3012H 型分析儀測試。主要計算公式如下。
圖1 低溫氧化脫硝裝置性能評價測試位置
脫除效率計算見式(1)。
式中:c0、c 分別為低溫氧化脫硝裝置入口、出口組分濃度,mg/m3。
壓降計算見式(2)。
式中:Pin、Pout分別為低溫氧化脫硝裝置入口、出口全壓,Pa。
脫硝效率能夠最直觀表征裝置對煙氣中NOX的脫除能力。在3 個工況下,原有脫硝裝置設(shè)定出口NOX濃度為40 mg/m3,向煙道內(nèi)噴射50 kg/h 的臭氧,考察了NOX減排和脫硝效率變化情況,結(jié)果如表2 所示??梢钥闯?,負(fù)荷在50%~100%BMCR時,低溫氧化脫硝聯(lián)合脫硫裝置均可以將出口NOx 濃度控制在設(shè)計值25 mg/m3以下,充分驗證了系統(tǒng)的脫硝能力。并且負(fù)荷越低,NOX濃度降低越明顯,脫硝效率也越高,50%負(fù)荷時NOX排放濃度甚至可以降至10 mg/m3以下。這是由于低負(fù)荷煙氣量小,NOx 濃度偏低,噴入等量臭氧時,其對應(yīng)的O3/NOX摩爾比較高所致。研究表明,高O3/NOX摩爾比能促進以NO 為主的NOX氧化成更高價態(tài),從而更有利于被漿液吸收。
表2 NOx 減排和脫硝效率測試結(jié)果
臭氧是一種不穩(wěn)定氣體,具有在高溫下快速分解的特性[6-7],因此在煙氣溫度較高時無法及時氧化NOx,從而降低脫硝效率。研究表明,停留時間為2 s 時,溫度從100 ℃升至200 ℃,臭氧自分解率將從2%增加至25%,并且這種效應(yīng)受初始濃度的影響較?。?]。因此,控制煙氣溫度對提高臭氧利用率至關(guān)重要。不同工況下低溫氧化脫硝裝置入口煙氣溫度測試結(jié)果如表3 所示,機組負(fù)荷在50%~100%BMCR 時,進入低溫氧化脫硝裝置的煙氣溫度變化范圍相對較窄,且最高不超過123 ℃??梢钥闯?,煙氣溫度不會對低溫氧化脫硝裝置運行效果產(chǎn)生明顯影響。
表3 不同工況下低溫氧化脫硝裝置入口煙氣溫度測試結(jié)果
選擇性催化還原裝置投運后,氨逃逸濃度一直是機組運行監(jiān)控的重點。氨逃逸濃度超標(biāo)不僅造成氨耗量增加,提高脫硝裝置運行成本,而且氨極易在低溫區(qū)域與SO3反應(yīng)形成硫酸氫銨,粘附在空預(yù)器冷端、除塵器極線以及引風(fēng)機葉片等位置,惡化了機組運行條件。為分析增加低溫氧化裝置對前端脫硝運行的影響,設(shè)定脫硫出口NOX濃度為20 mg/m3,分別檢測臭氧噴入前后時段的低溫氧化裝置入口氨逃逸濃度變化,結(jié)果如圖2 所示。在控制相同NOX排放濃度下,僅投運選擇性催化還原裝置,氨逃逸濃度最高已經(jīng)超過了10 mg/m3。雖然低負(fù)荷工況下,由于鍋爐出口NOX總量低、空速小等原因,促進噴氨量下降,但最低氨逃逸濃度仍達到6.17 mg/m3,超過2.28 mg/m3的設(shè)計值。噴入臭氧后,通過降低噴氨量提高前端脫硝裝置出口濃度至40 mg/m3,可以減少氨逃逸至0.62 mg/m3~0.87 mg/m3??梢钥闯?,投運低溫氧化脫硝裝置可以有效降低氨逃逸濃度,不僅有利于節(jié)約氨耗,也可以降低煙風(fēng)系統(tǒng)阻力上升風(fēng)險,提升機組負(fù)荷調(diào)節(jié)性能,延長檢修周期。
圖2 低溫氧化脫硝裝置投運對氨逃逸的影響
臭氧耗量是影響低溫氧化裝置運行成本的關(guān)鍵指標(biāo)??刂泼撓鹾兔摿虺隹贜OX濃度分別為40 mg/m3、20 mg/m3,測試了臭氧耗量并計算了O3/NOX摩爾比,結(jié)果見表4。可以看出,為實現(xiàn)尾部約50%的脫硝效率,臭氧實際耗量為38.35 kg/h~50.13 kg/h,且隨著負(fù)荷的升高而增加,這是由于負(fù)荷越高煙氣量越大,NOX的實際減排量也越高所致。利用臭氧耗量和NOX減排量計算O3/NOX摩爾比,范圍為2.30~2.74,均超過了理論值。研究表明,NO 的氧化過程為逐級反應(yīng),理論上臭氧將NO氧化為NO2所需的O3/NOX摩爾比為1.0,進一步氧化成極易溶于水的N2O5所需摩爾比則為2.0[9-10]。由O3/NOX摩爾比的實際值與理論值對比推測,可能是臭氧和煙氣中NOX的混合相對較差限制了氧化效果。另外,對比3 個工況數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)75%BMCR 條件下O3/NOX摩爾比最低,說明該工況下臭氧和NOx的混合效果相對較好。建議電廠后期對煙氣流動特性進行分析優(yōu)化,以改善二者混合均勻性,提高臭氧利用率。
表4 臭氧耗量測試結(jié)果
煙氣壓降等同于系統(tǒng)阻力,其大小不僅關(guān)聯(lián)送風(fēng)機和引風(fēng)機等主要設(shè)備的選型以及調(diào)整方式,也直接對整臺機組的電耗產(chǎn)生影響。研究表明,對于300 MW 機組,其煙風(fēng)系統(tǒng)阻力降低100 Pa,風(fēng)機電耗將降低約60 kW,廠用電率下降約0.02%[11]。低溫氧化裝置壓降測試結(jié)果見表5。
表5 低溫氧化裝置壓降測試結(jié)果 單位:Pa
由表5 可知,50%~100%BMCR 條件下,煙氣流經(jīng)低溫氧化脫硝裝置的壓降僅為29 Pa~48 Pa,相對較低且均低于60 Pa 的設(shè)計值。這與改造前相比,煙道內(nèi)部只增加了臭氧噴射裝置、煙氣均布裝置,不會對煙氣流動產(chǎn)生明顯阻礙作用,故系統(tǒng)阻力增加相對較小。另外如前所述,投運低溫氧化裝置會顯著降低氨逃逸濃度,解決了氨逃逸濃度過高引起的空預(yù)器堵塞問題,從而降低整臺機組的煙風(fēng)系統(tǒng)阻力,最終實現(xiàn)引風(fēng)機功率下降。
對低溫氧化脫硝裝置進行評價發(fā)現(xiàn),該裝置結(jié)合濕法脫硫具有較好的脫除NOX能力:在選擇性催化還原裝置出口NOX濃度為40 mg/m3條件下,脫硫出口NOX排放濃度可以降至10 mg/m3以下;50%~100%BMCR 負(fù)荷區(qū)間內(nèi),煙氣溫度對該裝置的氧化能力影響較??;噴射臭氧后,氨逃逸濃度顯著下降,不僅節(jié)約了氨耗,而且解決了高氨逃逸對機組的負(fù)面影響;煙氣流經(jīng)裝置后的壓降最高僅為48 Pa,表明裝置阻力較小,并且能夠解決空預(yù)器堵塞的問題,最終可以降低引風(fēng)機功率。然而該裝置的臭氧消耗較高,實際O3/NOX摩爾比超過了理論值,建議電廠對臭氧噴射后的煙氣流動特性進行分析及優(yōu)化,以改善臭氧與NOX混合均勻性,進而減少臭氧用量。