李 松 張海龍 廖 聰 劉 銳 邊毓敏
中建三局集團(tuán)有限公司工程總承包公司 湖北 武漢 430064
伴隨建筑工業(yè)化的進(jìn)程,裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)在大體量住宅類項(xiàng)目中得到了廣泛的應(yīng)用,其中套筒灌漿連接是裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)最常見的連接方式。
根據(jù)JGJ 355—2015《鋼筋套筒灌漿連接應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》要求,灌漿料同條件養(yǎng)護(hù)試件抗壓強(qiáng)度達(dá)到35 MPa后,方可進(jìn)行對(duì)接頭有擾動(dòng)的后續(xù)施工。正常灌漿工序及等待灌漿料強(qiáng)度的時(shí)間影響了后續(xù)工序的及時(shí)跟進(jìn),若要消除此影響,則可通過調(diào)整灌漿施工順序,將灌漿工序調(diào)整在下一層吊裝之后,鋼筋模板安裝時(shí),即采用后灌漿施工工藝,將灌漿施工工序改變?yōu)榉顷P(guān)鍵線路工序,可有效避免工作面閑置,提高建造效率[1-5]。
本文所指后灌漿施工工藝,是將第N層預(yù)制剪力墻安裝固定后暫不灌漿,對(duì)第N層預(yù)制剪力墻之間的豎向后澆段及樓蓋混凝土進(jìn)行澆筑。在進(jìn)行第N+1層的鋼筋及模板工作時(shí),再對(duì)第N層預(yù)制剪力墻進(jìn)行灌漿,即滯后一層進(jìn)行灌漿施工,灌漿施工將不再占用關(guān)鍵線路,后續(xù)施工可以及時(shí)插入,從而達(dá)到節(jié)約工期,提高建造效率的目的。
由于采用后灌漿施工工藝,在短暫工況下未灌漿的預(yù)制剪力墻不能充分發(fā)揮其承載能力,故需對(duì)短暫工況下后澆段剪力墻承載能力進(jìn)行校核,同時(shí)應(yīng)考慮施工電梯、爬架、塔吊附著、施工樓面活荷載等施工荷載對(duì)未灌漿樓層的影響,采取局部加強(qiáng)措施。
后灌漿施工工藝將灌漿調(diào)整至混凝土澆筑后進(jìn)行,在標(biāo)準(zhǔn)層施工作業(yè)時(shí),由于預(yù)制剪力墻灌漿節(jié)點(diǎn)連接未形成,故應(yīng)采取可靠措施保障墻體標(biāo)高、水平位置與垂直度;同時(shí)由于后灌漿施工具有不可逆性,在混凝土澆筑完成后,預(yù)制剪力墻無法再次吊起,且構(gòu)件拆除代價(jià)很大,故應(yīng)加強(qiáng)封倉施工與灌漿施工質(zhì)量管控,降低后灌漿質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
本文以某住宅樓項(xiàng)目為例,該樓棟采用裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu),地上33層,1~5層為現(xiàn)澆剪力墻,6~33層部分剪力墻采用預(yù)制剪力墻,預(yù)制剪力墻豎向連接采用套筒灌漿連接技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)層外防護(hù)架采用附著式升降腳手架。
采用后灌漿施工工藝時(shí),在進(jìn)行第N+1層的鋼筋及模板工作時(shí),對(duì)第N層預(yù)制剪力墻進(jìn)行灌漿,因此未灌漿的預(yù)制剪力墻樓層,上部?jī)H有一層在施工,未灌漿施工樓層剪力墻主要承受荷載包括:風(fēng)荷載、上一層預(yù)制墻體荷載、施工荷載以及附著式升降腳手架的作用力(圖1)。
圖1 計(jì)算樓層選擇
如圖1所示,選擇次頂層(第32層)的整層墻體作為研究對(duì)象,此時(shí)第31層及以下已灌漿施工完畢,第32層預(yù)制剪力墻未灌漿,已澆筑第32層墻體的后澆混凝土連接段和頂部樓板,已完成第33層預(yù)制剪力墻吊裝,正在施工第33層鋼筋及模板工作。此時(shí)的墻體承受較大的風(fēng)荷載,未灌漿預(yù)制墻體承受上一層預(yù)制墻體以及施工荷載,附著式升降腳手架附著在未灌漿的樓層,為最不利工況。
在套筒未灌漿之前,預(yù)制剪力墻與下層剪力墻未形成可靠連接,不能抵抗水平作用。偏于安全考慮,水平及豎向荷載全部由后澆段剪力墻承擔(dān),故對(duì)后澆段剪力墻建立整體模型進(jìn)行計(jì)算分析。
2.2.1 建模及施加荷載
在PKPM軟件中建立未灌漿樓層的整體模型,將本層預(yù)制墻體和上層預(yù)制墻體承受的重力、風(fēng)荷載施加在相鄰后澆段墻體上,分析模型見圖2。
圖2 計(jì)算模型
后澆段混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度C30,計(jì)算工況時(shí)齡期較短(僅3 d左右),按照同條件養(yǎng)護(hù)混凝土試塊,測(cè)得抗壓強(qiáng)度為C12。
荷載取值:樓面活載2.5 kN/m2。32、33層預(yù)制剪力墻線荷載:2×15 kN/m。穿墻螺桿的受力根據(jù)該項(xiàng)目“SZ03-06型全鋼附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)專項(xiàng)施工方案”,爬架作用力設(shè)計(jì)值:豎向力為70.9 kN,水平力(向外)為69.2 kN。風(fēng)壓取10年一遇的風(fēng)壓。其他計(jì)算參數(shù)取值同原設(shè)計(jì)。
2.2.2 計(jì)算結(jié)果
短暫工況下,后澆段軸壓比計(jì)算結(jié)果如圖3所示。從計(jì)算結(jié)果可以看出,后澆段的軸壓比全部滿足規(guī)范要求。短暫工況下,后澆段配筋計(jì)算結(jié)果如圖4所示。
圖3 后澆段軸壓比
圖4 后澆段配筋計(jì)算結(jié)果
根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)比,原設(shè)計(jì)配筋在部分位置不滿足要求,需要進(jìn)行局部加強(qiáng)。如圖4中畫圓圈的位置,每個(gè)單元中有4處后澆段需要進(jìn)行局部加強(qiáng)。
2.2.3 局部加強(qiáng)措施
由于局部位置有較大的爬架作用力,且不計(jì)算預(yù)制剪力墻承載能力,導(dǎo)致后澆段墻體抗彎承載力不足,每個(gè)單元對(duì)4處后澆段進(jìn)行局部加強(qiáng),增大后澆段的縱向受力鋼筋配筋面積,如表1所示。由表1可知,一個(gè)單元需要采取的加強(qiáng)措施有:將24φ12 mm的鋼筋增大為24φ14 mm的鋼筋,8φ12 mm的鋼筋增大為8φ16 mm的鋼筋。
表1 后澆段局部加強(qiáng)措施
經(jīng)驗(yàn)算,在不改動(dòng)原結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計(jì)中剪力墻布置及大部分配筋設(shè)計(jì)的情況下,加強(qiáng)部分后澆段剪力墻縱向受力鋼筋配筋面積,可使未灌漿樓層的后澆段剪力墻滿足短暫工況的承載能力要求。
采用后灌漿施工工藝時(shí),在鋼筋、模板等施工過程中,預(yù)制墻僅由斜支撐和底部墊塊支撐固定,施工擾動(dòng)可能會(huì)對(duì)預(yù)制墻標(biāo)高、水平位置與垂直度造成影響。
3.1.1 預(yù)制剪力墻連接面管理
1)預(yù)制剪力墻下部至少設(shè)置2處墊塊,墻身較長(zhǎng)時(shí)增設(shè)墊塊,使墊塊間距≤1.5 m,均勻分布在預(yù)制墻底。
2)連接面鑿毛處理時(shí),預(yù)留出墊塊放置點(diǎn)位不剔鑿,保證墊塊放置基面平整堅(jiān)固。
3)宜選用表面平整、形變小的方形鋼墊片。
3.1.2 斜支撐管理
1)斜支撐使用前對(duì)調(diào)節(jié)、鎖定組件進(jìn)行核查。
2)每塊預(yù)制墻固定斜支撐不少于4道,上部斜支撐2道,撐點(diǎn)在板高2/3位置,下部斜支撐2道,撐點(diǎn)在板高1/5位置,布置形式如圖5所示。
圖5 斜支撐安裝示意
3)鋼筋、模板施工時(shí)避免對(duì)斜支撐擾動(dòng),如施工過程中發(fā)生擾動(dòng),應(yīng)立即復(fù)核垂直度并調(diào)整歸位。
4)后灌漿層作業(yè)完成,待灌漿料強(qiáng)度達(dá)到后續(xù)施工要求后,方可拆除斜支撐,因此現(xiàn)場(chǎng)需增配1層斜支撐。
3.1.3 垂直度管理
1)預(yù)制剪力墻安裝校正時(shí),提高預(yù)制墻垂直度控制要求,將垂直度允許偏差控制在3 mm內(nèi)。
2)混凝土澆筑前,復(fù)核預(yù)制墻垂直度與斜支撐穩(wěn)固性,對(duì)不滿足控制要求的墻體與斜支撐及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
應(yīng)用后灌漿工藝,灌漿施工調(diào)整至混凝土澆筑后進(jìn)行,為避免混凝土澆筑時(shí)流入預(yù)制墻底部的灌漿倉體,應(yīng)提前進(jìn)行封倉施工,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)封倉質(zhì)量管理,降低灌漿環(huán)節(jié)的漏漿與爆倉風(fēng)險(xiǎn)。
3.2.1 封倉施工插入時(shí)間
后澆暗柱處存在封倉界面,因此封倉施工需在模板安裝前完成,封倉施工宜隨預(yù)制墻吊裝同步推進(jìn),在預(yù)制墻校核固定完成后即可插入。
3.2.2 封倉施工質(zhì)量控制
1)根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格,嚴(yán)格控制坐漿料的水灰比,在封倉前濕潤連接界面,封倉完成后進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
2)現(xiàn)澆暗柱與預(yù)制墻交界處填抹密實(shí),避免混凝土流入灌漿倉體,預(yù)制墻底部與現(xiàn)澆暗柱模板貼合處進(jìn)行勾縫。
3)采用專業(yè)的內(nèi)襯、抹灰工具,控制填抹深度15~20 mm,填抹界面略高于預(yù)制墻底邊界,且不堵塞注漿孔。
后灌漿施工具有不可逆性,灌漿完成后,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,預(yù)制墻無法再次吊起,且構(gòu)件拆除代價(jià)很大。因此,應(yīng)用后灌漿工藝時(shí),灌漿的前置檢查、插入時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于施工質(zhì)量的保障十分重要。
3.3.1 后灌漿前置檢查
1)預(yù)制構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),需對(duì)每個(gè)套筒、注漿孔與出漿孔的通暢情況進(jìn)行排查。
2)灌漿施工前,檢查封倉界面密實(shí)性,若發(fā)現(xiàn)水平裂縫與豎向橫斷裂縫,應(yīng)及時(shí)剔除并重新封堵。
3.3.2 后灌漿插入時(shí)間
本文采用的后灌漿工藝僅滯后標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)層1層,即第N層灌漿施工需嚴(yán)格控制在第N+1層混凝土澆筑之前完成,預(yù)制墻灌漿宜在第N層豎向模板拆除后及時(shí)插入。
3.3.3 后灌漿現(xiàn)場(chǎng)管理
1)后灌漿由項(xiàng)目技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行施工。
2)灌漿作業(yè)人員經(jīng)后灌漿施工培訓(xùn)合格后上崗,并按照工藝流程施工。
3)現(xiàn)場(chǎng)灌漿作業(yè)人員不少于5人,至少2人負(fù)責(zé)注漿、出漿孔封堵、處理漏漿情況。
4)每倉注漿施工完成約10 min后應(yīng)在出漿孔及時(shí)檢查漿液回落情況,同時(shí)對(duì)預(yù)制墻四周進(jìn)行巡視,觀察是否存在漏漿,若未灌滿或漏漿,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)漿。
5)若遇嚴(yán)重漏漿與爆倉,應(yīng)立即剔除封倉界面,用高壓水槍逐一沖洗灌漿孔,于30 min內(nèi)將灌漿孔與倉體清洗干凈;之后重新封倉,待坐漿料養(yǎng)護(hù)合格后再進(jìn)行灌漿。
在結(jié)構(gòu)受力驗(yàn)算與質(zhì)量控制措施分析的基礎(chǔ)上,通過后灌漿理論計(jì)算與技術(shù)推演形成了一套完善的后灌漿施工工藝,并在該住宅裝配式混凝土建筑主體施工階段成功應(yīng)用。
對(duì)后灌漿施工進(jìn)行模擬計(jì)算,復(fù)核短暫工況下的結(jié)構(gòu)受力安全性。同時(shí),編制后灌漿施工方案,詳細(xì)說明后灌漿工藝技術(shù)、施工安全保障措施、質(zhì)量驗(yàn)收要求、應(yīng)急處理措施等事項(xiàng)。
該住宅進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)層施工后,第6~11層采用傳統(tǒng)灌漿施工,第13~32層采用后灌漿施工,第33層為屋面層,采用傳統(tǒng)灌漿施工。在后灌漿實(shí)施階段,現(xiàn)場(chǎng)管理重點(diǎn)圍繞施工流水組織、質(zhì)量驗(yàn)收管理與安全應(yīng)急管理開展。
1)施工流水組織。采用后灌漿工藝,灌漿施工不再占用關(guān)鍵線路,標(biāo)準(zhǔn)層關(guān)鍵工序的銜接轉(zhuǎn)變?yōu)椋侯A(yù)制墻吊裝→預(yù)制墻封倉→模板安裝→水平構(gòu)件吊裝→梁板鋼筋綁扎→混凝土澆筑。其余工序可隨關(guān)鍵線路穿插推進(jìn)。施工流水組織如圖6所示。
圖6 后灌漿標(biāo)準(zhǔn)層施工流水
2)質(zhì)量驗(yàn)收管理。項(xiàng)目從過程監(jiān)督與質(zhì)量驗(yàn)收2個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化后灌漿施工管理,同時(shí)聯(lián)合監(jiān)理隊(duì)伍,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量進(jìn)行把控。
3)安全應(yīng)急管理。為保障現(xiàn)場(chǎng)施工安全,項(xiàng)目建立后灌漿安全管理機(jī)制,對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行后灌漿安全施工培訓(xùn)與交底,明確結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)措施、架體搭設(shè)與混凝土澆筑安全事項(xiàng),在現(xiàn)場(chǎng)施工過程中由安全管理人員逐項(xiàng)監(jiān)督落實(shí)。
該裝配式住宅建筑通過后灌漿工藝的成功應(yīng)用,有效節(jié)約了主體建造工期,整體實(shí)施的成本與施工質(zhì)量可控,為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好的綜合效益。
1)節(jié)約主體工期約40 d。在傳統(tǒng)灌漿樓層,該住宅的標(biāo)準(zhǔn)層施工周期為7 d/層,通過后灌漿工藝的應(yīng)用,有效改善了現(xiàn)場(chǎng)工序穿插與流水組織,標(biāo)準(zhǔn)層施工周期提升至5 d/層,總計(jì)節(jié)約主體工期約40 d。
2)應(yīng)用成本可控。后灌漿工藝與傳統(tǒng)灌漿工序?qū)Ρ?,成本增量主要為材料、設(shè)施與管理投入;但后灌漿通過工期優(yōu)化,有效節(jié)約了大型設(shè)備租賃費(fèi)用和人工費(fèi)用。總計(jì)節(jié)約費(fèi)用高于成本增量,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
3)施工質(zhì)量可控。對(duì)于現(xiàn)澆作業(yè)樓層,通過對(duì)預(yù)制墻垂平調(diào)控,對(duì)封倉、混凝土澆筑過程監(jiān)督與驗(yàn)收等措施,可有效保障現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量;對(duì)于灌漿樓層,灌漿作業(yè)在混凝土澆筑后進(jìn)行,避免了后續(xù)鋼筋、模板等施工對(duì)灌漿節(jié)點(diǎn)的擾動(dòng),有利于灌漿料養(yǎng)護(hù),提升成形質(zhì)量。
1)本文對(duì)滯后一層灌漿的后灌漿施工工藝可行性及應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了分析,基于某住宅樓項(xiàng)目,進(jìn)行了結(jié)構(gòu)受力分析與驗(yàn)算,并對(duì)后灌漿施工工藝的技術(shù)管理、施工管理與實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證。
2)對(duì)正常工序和后灌漿施工工序進(jìn)行了對(duì)比,采取滯后一層灌漿的后灌漿施工工藝,可以將灌漿工序調(diào)整為非關(guān)鍵線路工序,有效提升了工序穿插效率,縮短了主體建設(shè)周期。
3)應(yīng)用后灌漿施工工藝帶來的工期調(diào)整與優(yōu)化,改善了裝配式建筑主體進(jìn)度慢的痛點(diǎn),與傳統(tǒng)灌漿工序相比,更能發(fā)揮出裝配式建造模式的優(yōu)勢(shì),有利于推進(jìn)裝配式建筑快速建造的發(fā)展。