國家能源集團樂東發(fā)電有限公司 厲 克 鄭 超 陸明志 王得任
給水泵是火力發(fā)電廠的重要輔機,其高效安全運行直接關(guān)系到火電機組的經(jīng)濟性。目前300MW以上容量大型火電機組普遍采用小汽輪機驅(qū)動給水泵、即汽動給水泵,該類型汽輪機具有體積小、重量輕、剛度小且運行工況多變的特點,由于不同工況下轉(zhuǎn)速和流量變化較大,常常由于受熱不均導(dǎo)致膨脹受限,從而在某一工況下引發(fā)較大的振動[1]。此外,由于給水泵汽輪機與給水泵同步運行,汽輪機也會受給水泵的影響,導(dǎo)致給其振動增加[2]。
機組的熱經(jīng)濟性降低。汽輪機的汽封間隙量與機組熱經(jīng)濟性之間為直接關(guān)聯(lián)關(guān)系,振動過大會導(dǎo)致給水泵汽輪機汽封間隙變大,造成機組熱經(jīng)濟性降低[1];造成給水泵汽輪機動靜部分和支撐部件損壞。在機組異常振動情況下,給水泵汽輪機的動靜部分發(fā)生摩擦?xí)斐啥瞬枯S封的磨損。此外,振動過大會造成葉片、葉輪和密封瓦等部件出現(xiàn)疲勞,導(dǎo)致軸瓦烏金龜裂。
造成給水泵汽輪機的連接部件松動。當給水泵汽輪機發(fā)生異常振動時,會引發(fā)軸承、主油泵和渦輪等重要部件發(fā)生共振現(xiàn)象,造成連接螺栓的松動、地腳螺栓的斷裂,最終發(fā)電機組產(chǎn)生故障,嚴重時造成經(jīng)濟損失及安全危害;引起設(shè)備事故。給水泵汽輪機振動過大會引起調(diào)速系統(tǒng)的不穩(wěn)定,進而發(fā)生調(diào)速系統(tǒng)事故,甚至可能危急遮斷器,導(dǎo)致其操作失誤,造成設(shè)備事故停機。
動靜碰摩:給水泵汽輪機的動靜部分局部碰摩特征。若為輕微碰摩則汽輪機振幅不變,若嚴重碰摩則振幅減小。動靜部分的摩擦,諧波分量也出現(xiàn)增加現(xiàn)象。碰摩造成汽輪機的不平衡質(zhì)量點位置不斷變化,使得相位也發(fā)生變化;動靜整周的碰摩特征。造成轉(zhuǎn)子橫向振動頻率變高,軸頸中心向軸承內(nèi)部的間隙圓中心偏移,一倍頻最大振幅為摩擦點截面間隙圓。造成動靜部位碰摩的原因主要有三個:在設(shè)計或安裝過程中動靜間隙過??;轉(zhuǎn)子振幅過大;軸系不對中,引起轉(zhuǎn)子偏斜,發(fā)生碰摩。
質(zhì)量不平衡:轉(zhuǎn)子熱彎曲變形。汽輪機轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲形變后轉(zhuǎn)速降低,當轉(zhuǎn)速降低至臨界值時再啟動就會造成更大振幅,從而出現(xiàn)汽輪機大幅振動。通過研究轉(zhuǎn)子在不同狀態(tài)下的波特圖,能夠幫助判斷是否發(fā)生熱彎曲形變。此外,轉(zhuǎn)子材料的熱應(yīng)力、誤操作造成氣缸進水等原因也會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲;轉(zhuǎn)子原始性的不平衡。此種情況是轉(zhuǎn)子在加工或檢修過程中遺留下來的、為“出生問題”,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動前就存在,其轉(zhuǎn)動特征是轉(zhuǎn)子的振幅和相位受其他運行參數(shù)影響較小,振動特征較穩(wěn)定[2];轉(zhuǎn)子零部件的松動、脫落。給水泵汽輪機轉(zhuǎn)子可能發(fā)生脫落、松動的零部件有平衡質(zhì)量塊、葉片和護環(huán)等。當零部件發(fā)生飛脫時振幅呈突發(fā)性的變動,迅速增大到某一固定值,此外當機組帶負荷時較易發(fā)生這類故障。
某電廠安裝有兩臺350MW超臨界機組,每臺機組配置1套100%BMCR容量的汽動給水泵組,兩臺機組共用一臺30%BMCR容量的定速電動啟動給水泵。汽動給水泵正常運行,電動給水泵作啟機、停機用。汽動給水泵設(shè)置一臺同軸的前置泵,汽泵前置泵由給水泵汽輪機(小汽機)通過減速箱驅(qū)動,變比為3.897:1。小汽機采用杭州汽輪機股份有限公司生產(chǎn)的單缸、單流、反動式、純凝汽式汽輪機,額定功率11384kW、額定轉(zhuǎn)速5580rpm,調(diào)速范圍3000~5800rpm。該汽機有兩個汽源,正常工作汽源來自主機四段抽汽,備用汽源采用輔助蒸汽。
給水泵為CHTD6/6型整體式芯包多級離心泵,采用機械密封,小汽機軸封蒸汽來自密封水、冷卻水為閉式水。小汽機疏水放至凝汽器疏水擴容器集管,小汽機排汽直接排入主機凝汽器。小汽機設(shè)有獨立供油系統(tǒng),供小機本體軸承潤滑和給水泵軸承潤滑用油及小汽機保安用油,控制系統(tǒng)為電液控制系統(tǒng)(MEH)。
該電廠2號機組于2015年10月投產(chǎn),機組負荷額定350MW、額定主汽壓力24.2MPa、主汽溫度563.8℃,磨煤機A/B/C/D/E磨運行,2號機廠用電由2號高廠變帶,CCS協(xié)調(diào)控制方式,RB投入、一次調(diào)頻投入、AGC方式運行。
2019年7月19日17:51:13,2號機組負荷350MW穩(wěn)定運行,小機轉(zhuǎn)速5649轉(zhuǎn)/分鐘,前軸振動X向在38秒內(nèi)由38.8μm突升至198.8μm,小機前軸振動Y向在38秒內(nèi)由42.4μm突升至185.9μm;小機后軸振動X向在38秒內(nèi)由35.7μm突升至103.6μm,小機后軸振動Y向在38秒內(nèi)由38.9μm突升至178.9μm,觸發(fā)小機振動大保護條件,17:51:50小機跳閘,發(fā)“鍋爐給水全停”信號,鍋爐“MFT”,2號機組跳閘。事故發(fā)生前機組已帶350MW負荷穩(wěn)定運行7小時52分鐘。
從小汽機振動趨勢圖來看,在短短38秒內(nèi)各測點的振動幅值增加了3倍以上。單考慮振動因素的話,可能的主要原因有軸承油膜失穩(wěn)、旋轉(zhuǎn)質(zhì)量脫落和動靜碰磨等。查閱7月19日12:00~17:53的DCS相關(guān)參數(shù)歷史數(shù)據(jù),事生前5小時的工況:機組負荷349MW,小機進汽壓力0.91MPa溫度360℃、小機軸封壓力10.07kPa,小機進汽溫度和軸封溫度未發(fā)生大幅變化。發(fā)生振動時的小汽輪機潤滑油壓力、溫度、瓦溫也沒有異常變化。
從分析可知,引起本次突發(fā)振動的原因是動靜碰磨導(dǎo)致。引起動靜摩擦的因素很多,通過系統(tǒng)運行情況分析,小機振動突增前進汽溫度均未出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象。小機進汽管道上、下壁溫未發(fā)生大幅變化。檢查定期疏水均動作正常,就地疏水溫度正常,就地確認疏水閥開啟正常。因此可排除小汽輪機進冷氣冷水的可能。但考慮到小機進汽門前主管路上有一個疏水袋,疏水管路上安裝有氣動疏水門,此門在運行時長期關(guān)閉,導(dǎo)致疏水管理及疏水袋積水,在系統(tǒng)參數(shù)變化時易造成進汽中帶水或濕蒸汽。
進而查閱機組歷史臺賬記錄,發(fā)現(xiàn)從2016年4月11日到2019年7月19日已出現(xiàn)幾次小機跳閘導(dǎo)致跳機,通過事發(fā)前各參數(shù)趨勢看,其故障情況基本相似。對比幾次小機振動大跳閘時的小機轉(zhuǎn)速變化,每次發(fā)生跳機時小汽輪機轉(zhuǎn)速呈逐步升高的現(xiàn)象,符合軸封動靜間隙小引起碰磨的特征。此外,現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)小機后軸承左側(cè)(從機頭方向看)軸封處有大量蒸汽漏出,直接在軸承箱和滑銷系統(tǒng)上加熱(或冷卻),也可能造成膨脹不均衡。
8月21日大修解體后發(fā)現(xiàn),前軸封處、平衡活塞以及隔板汽封處有脫落及摩擦的現(xiàn)象,前端汽封處左右兩側(cè)間隙偏差較大,左側(cè)0.30mm左右、右側(cè)1.4mm左右,說明缸偏向右側(cè)約0.5mm左右。推力瓦內(nèi)油檔間隙左側(cè)已完全沒有間隙。油檔與軸頸有摩擦痕跡。轉(zhuǎn)子有嚴重銹蝕跡象,驗證了診斷結(jié)論。
針對上述情況提出以下處理措施:利用這次檢修及轉(zhuǎn)子返廠檢修的機會應(yīng)全部更換磨損汽封、在小機廠更換汽封片。重新調(diào)整汽封上、下間隙,正確調(diào)整潤滑油回油管膨脹節(jié),并對轉(zhuǎn)子葉片在做好手工除銹。在大修期間實施該措施后,完成機組安裝工作,啟動后該設(shè)備一直正常工作。
綜上,給水泵汽輪機具有體積小、重量輕、剛度小的特點,其運行工況復(fù)雜多變,引起其振動大的原因一般比較復(fù)雜,在進行振動分析時不能僅依靠振動圖譜就做出決定,在進行根原因分析時,更是要結(jié)合故障前后的關(guān)鍵運行參數(shù)、且要在現(xiàn)場進行充分檢查,有條件的話,還要參考以前的故障維修臺賬等數(shù)據(jù)后才能給出全部原因。