南通江山新能科技有限公司 樸明龍 孫嘉成
該廠本次改造的5#鍋爐為無(wú)錫鍋爐廠制造的UG-130/5.3-M8型次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒橫置式、單爐膛、自然循環(huán)、全懸吊結(jié)構(gòu)、全鋼架π型布置。在省煤器后布置6組空氣預(yù)熱器,分別加熱一次風(fēng)和二次風(fēng),采用臥式順列布置,每組之間均留有檢修空間。每級(jí)空氣預(yù)熱器管子迎風(fēng)面第一排及兩側(cè)各一根管子采用φ42×3.5的厚壁管,其余管束尺寸為φ40×1.5。每級(jí)空預(yù)器及相應(yīng)的聯(lián)通箱均采用全焊接的密封框架,以確??疹A(yù)器的嚴(yán)密性。末級(jí)低溫段空預(yù)器管子采用考登管。
2017年,由于環(huán)保要求對(duì)鍋爐進(jìn)行了脫硝系統(tǒng)改造,增加了SCR脫硝系統(tǒng)。改造后由于噴入氨水量控制不當(dāng),冷段空預(yù)器開(kāi)始出現(xiàn)腐蝕、積灰、堵塞等問(wèn)題,嚴(yán)重影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,最嚴(yán)重時(shí)鍋爐只運(yùn)行45天就因空預(yù)器積灰堵塞而被迫停爐。為解決以上問(wèn)題提高鍋爐運(yùn)行周期,2020年對(duì)鍋爐空預(yù)器管箱進(jìn)行整體更新改造,將空預(yù)器管材由考登管更新為外鍍搪瓷管,尺寸不變。改造后腐蝕情況得到極大改善,但由于管排尺寸和間距未變,積灰堵塞問(wèn)題沒(méi)有得到解決。
目前,該電廠對(duì)氮氧化物的控制主要采用爐內(nèi)低氮燃燒改造、選擇性催化還原技術(shù)(SCR)和選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)等手段。該廠的脫硝介質(zhì)為濃度9~11%的氨水,5#爐氨水用量平均在402L/H。氨水和除鹽水在鍋爐7米層通過(guò)氨水分配模塊混合后通過(guò)氨槍噴入爐膛。由于缺少氨水流量精確調(diào)整的手段、氨逃逸在線監(jiān)測(cè)設(shè)備等,會(huì)出現(xiàn)氨逃逸率大的問(wèn)題;且氨槍噴頭在水平煙道磨損較為嚴(yán)重,影響氨水的霧化及脫硝效率。
地方環(huán)保排放指標(biāo)要求NOx<20mg/Nm3,為了達(dá)到環(huán)保要求,爐內(nèi)SNCR脫硝系統(tǒng)噴氨量明顯增加。此外,該廠入爐煤的收到基全硫與設(shè)計(jì)煤種0.33%相比較高,平均在0.6%左右,高時(shí)可達(dá)0.8%。硫在燃燒后生成SO2,有一部分進(jìn)一步氧化成SO3,過(guò)量NH3與鍋爐燃燒產(chǎn)生的SO3結(jié)合,在尾部煙道反應(yīng)生成硫酸氫銨(NH4HSO4)。硫酸氫銨的露點(diǎn)為147℃,該廠5#爐低溫段空預(yù)器排煙溫度在130℃左右,低于硫酸氫氨的露點(diǎn)溫度。硫酸氫氨在低溫段以液態(tài)形式存在,液態(tài)條件下酸性和粘性極強(qiáng),粘附在空預(yù)器管件上,在煙氣中粘附飛灰附在管件表面,且由于長(zhǎng)期氨腐蝕,空預(yù)器和煙道墻板均出現(xiàn)穿孔,導(dǎo)致冷空氣進(jìn)入煙氣系統(tǒng),近一步降低了煙氣溫度。
煙氣中飛灰與硫酸氫銨結(jié)合后被快速冷卻,在管排之間形成堅(jiān)硬的銨鹽堆積,造成空預(yù)器腐蝕和堵灰。運(yùn)行中5#爐低溫段空預(yù)器煙壓最高增大至4000Pa,空預(yù)器壓差增大會(huì)導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)能耗增加,鍋爐帶負(fù)荷能力降低,最終被迫停爐,嚴(yán)重影響該廠發(fā)電供熱,給電廠運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性造成損失。同時(shí)由于積灰堅(jiān)硬無(wú)比,每次停爐后清理難度極大,普通壓縮空氣吹掃等清理方式完全無(wú)效,必須使用10MPa高壓水對(duì)管排間機(jī)會(huì)進(jìn)行沖洗,增加運(yùn)行和檢修人員的工作強(qiáng)度,且沖洗還會(huì)產(chǎn)生大量高氨氮廢水,不可直接排入雨水系統(tǒng),還需要通過(guò)特殊手段進(jìn)行集中回收和處置,極為不便。
該廠通過(guò)對(duì)空預(yù)器下管箱查漏、更換或封堵處理部分因低溫腐蝕穿孔的管束、對(duì)尾部煙道空預(yù)器管排間積灰進(jìn)行高壓水沖洗等措施,基本能維持1~3個(gè)月的正常運(yùn)行。但高頻率的空預(yù)器高壓水沖洗會(huì)導(dǎo)致搪瓷管表面破損嚴(yán)重,空氣與低溫段煙氣混合,出口煙氣溫度進(jìn)一步降低,加劇了空預(yù)器管腐蝕,造成惡性循環(huán)。且沖洗后的大量污水處理也較為繁瑣,同時(shí)頻繁的停爐檢修也給連續(xù)生產(chǎn)造成的不小的影響。
空預(yù)器管尺寸為φ40×1.5,節(jié)距65mm,相鄰兩管縫隙僅有20mm,對(duì)于黏性較高的飛灰通過(guò)性較差,極易在縫隙間形成堆積堵塞;該廠另一種爐型的鍋爐空預(yù)器管排節(jié)距為80mm,在其他運(yùn)行參數(shù)相同的情況下空預(yù)器堵灰的速度明顯較慢。
由于鍋爐尺寸以及占地面積的不同,該廠在2017年脫硝改造時(shí)對(duì)兩種爐型設(shè)計(jì)了不同的SCR催化劑布置方式,1~3#鍋爐由于占地較小,鍋爐與除塵器之間空間充足,所以將SCR反應(yīng)器布置在鍋爐尾部煙道外側(cè),內(nèi)設(shè)兩側(cè)催化劑模塊和一層低溫省煤器,并通過(guò)進(jìn)出口煙道與鍋爐鏈接;4~6#鍋爐由于占地面積較大,鍋爐與除塵器之間的空間狹小,無(wú)法布置SCR反應(yīng)器,所以最終方案是將省煤器分級(jí),并在中間空間內(nèi)布置了兩層催化劑。
通過(guò)幾年的運(yùn)行對(duì)比和氨逃逸人工比對(duì),在鍋爐均接近滿負(fù)荷和低負(fù)荷兩種工況時(shí),1~3#爐通過(guò)反應(yīng)器后煙氣中的氨逃逸明顯低于4~6#爐一體式布置反應(yīng)器后的煙氣。通過(guò)分析,原因是外置式反應(yīng)器的入口煙道較長(zhǎng),且其內(nèi)布置有煙氣導(dǎo)流板,會(huì)使煙氣更均勻的通過(guò)催化劑,提高其脫硝效率;而一體式布置由于煙道空間有限,沒(méi)有布置均流板,煙氣產(chǎn)生偏流的幾率更高,所以其催化劑脫硝效率收到了影響。
入爐煤的全水波動(dòng)較大,在8~22%之間。水分偏大的原因?yàn)榇a頭煤場(chǎng)抑塵噴霧和梅雨季節(jié)有關(guān)。過(guò)大的水分會(huì)隨著煤炭的燃燒汽化,并跟隨煙氣進(jìn)入煙道中。然后在低溫空預(yù)器中收到冷卻,大大提高飛回含水量,為積灰堵塞提供有利條件。
由于NOx排放要求提高,由原來(lái)的50mg/m3提高到20mg/m3,而現(xiàn)有SNCR+SCR脫硝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力僅為50mg/m3,且由于原設(shè)計(jì)不合理和設(shè)備老舊裂化嚴(yán)重,現(xiàn)有安裝在分離器入口水平煙道兩側(cè)的SNCR噴槍,下層噴槍由于安裝位置過(guò)低,長(zhǎng)期被積灰掩埋,無(wú)法發(fā)揮脫硝作用;SCR噴槍也因霧化噴頭選取和安裝位置不當(dāng),無(wú)法達(dá)到理想的脫硝效果,長(zhǎng)期停用;脫硝供給與分配模塊也因設(shè)備選型不合理,導(dǎo)致流量計(jì)失效、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)整線性不好。
運(yùn)行人員長(zhǎng)期使用投退噴槍的方式來(lái)控制噴氨量,而退出單支噴槍又會(huì)導(dǎo)致噴氨不均勻,也會(huì)影響脫硝效率。按照脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)的氨水噴入量已無(wú)法滿足排放要求。為了達(dá)標(biāo)排放,杜絕環(huán)??己?,在外部供汽壓力較大,鍋爐負(fù)荷無(wú)法降低的前提下,只能通過(guò)加大噴氨量的方式來(lái)降低NOx數(shù)值,用氨逃逸超標(biāo)來(lái)?yè)Q取NOx排放達(dá)標(biāo)。但這樣勢(shì)必會(huì)使大量未反應(yīng)的氨隨煙氣進(jìn)入低溫省煤器和空預(yù)器,隨著煙氣溫度的下降形成硫酸氫氨,與飛灰一起附著在管壁上形成堵塞。
由于大量的硫酸氫氨形成,所以空預(yù)器冷段的管束和箱體在長(zhǎng)期運(yùn)行中會(huì)被嚴(yán)重腐蝕。管排之間以及管排與墻板之間由于積灰導(dǎo)致縫隙變小的時(shí)候還會(huì)使煙氣流向改變、流速增加,無(wú)形中又加劇了管束和墻板的磨損。兩方面共同作用下導(dǎo)致空預(yù)器管束和墻板出現(xiàn)穿孔漏風(fēng)??疹A(yù)器管束穿孔會(huì)使一次冷風(fēng)竄入煙氣中;空預(yù)器墻板穿孔會(huì)使環(huán)境空氣吸入煙氣。冷空氣進(jìn)入后會(huì)近一步降低煙氣溫度,加速硫酸氫氨的析出。同時(shí)大量的漏風(fēng)還會(huì)導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)負(fù)荷增大,鍋爐帶負(fù)荷能力降低,鍋爐排煙溫度異常下降,加劇下游設(shè)備的腐蝕和銨鹽結(jié)晶;鍋爐配置的聲波吹灰器只對(duì)松散的飛灰具有效果,對(duì)于黏性較大的飛灰和硬化后的硫酸氫氨無(wú)效。并且由于吹灰器使用周期已經(jīng)10年以上,其吹灰效果本身也已經(jīng)達(dá)不到設(shè)計(jì)效果,使空預(yù)器積灰速度進(jìn)一步增加。
綜合以上因素,該電廠130t/h人工清洗空預(yù)器并啟動(dòng)后平均運(yùn)行周期在60天左右,最短時(shí)只有45天就因空預(yù)器冷段堵死,導(dǎo)致鍋爐無(wú)負(fù)壓停爐。
要徹底解決低溫段空預(yù)器堵塞問(wèn)題,從化學(xué)角度需抑制NH4HSO4的生成,對(duì)氨水模塊及噴槍進(jìn)行改造,減少氨水用量;增加氨逃逸在線監(jiān)測(cè)裝置,運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)整;從物理角度對(duì)吹灰,器進(jìn)行改型,提高對(duì)黏性較大積灰的吹灰效果。
由于企業(yè)生產(chǎn)需要,鍋爐檢修時(shí)間有限。所以如何采取最為直接有效的改造方案就成為重點(diǎn)。脫硝系統(tǒng)升級(jí)改造和吹灰器改型由于投資大、耗時(shí)長(zhǎng),不在考慮范圍內(nèi)。如可在鍋爐運(yùn)行中直接清除空預(yù)器管束之間的積灰,問(wèn)題就會(huì)從另一方向上得到解決。通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)進(jìn)行調(diào)查和研究,最終尋到一種鍋爐在線清灰裝置可完美解決該問(wèn)題。
該種裝置由山東某公司研制并申請(qǐng)多項(xiàng)國(guó)家專利。主要原理是在空預(yù)器管排間安裝一種可往返運(yùn)動(dòng)的梳齒裝置,齒板通過(guò)定期在管排間往返運(yùn)動(dòng)來(lái)達(dá)到清理積灰的目的。此裝置采用梳齒式結(jié)構(gòu),梳齒支撐在空預(yù)器上端軌道上,清灰元件是一根根特殊材質(zhì)制成的梳齒板(2.5m長(zhǎng))。整體由連接支撐桿和若干金屬板通過(guò)特殊的構(gòu)件組成。工作時(shí)可設(shè)定動(dòng)作頻率,通過(guò)驅(qū)動(dòng)連桿帶動(dòng)梳齒在管排間定期做往復(fù)運(yùn)動(dòng),使飛灰不積堵在管排之間,達(dá)到清灰的作用。該設(shè)備的應(yīng)用對(duì)象是生物質(zhì)鍋爐和垃圾焚燒鍋爐,通過(guò)對(duì)多家使用單位的實(shí)地考察調(diào)研,設(shè)備清灰效果良好,完美解決了空預(yù)器積灰堵塞的問(wèn)題,極大的提高了鍋爐運(yùn)行周期。
2021年7月,在充分調(diào)研后決定在5#爐尾部煙道安裝3套在線清灰裝置并開(kāi)始試運(yùn)行。該廠5#鍋爐安裝有3套清灰裝置,并配置有3個(gè)就地控制柜,由3臺(tái)2.2kW的伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。在鍋爐啟動(dòng)時(shí),投煤燃燒穩(wěn)定后投入在線清灰器運(yùn)行;在鍋爐停爐時(shí),引風(fēng)機(jī)停止后退出在線清灰器運(yùn)行,就地按下停止運(yùn)行按鈕,待梳齒歸位后斷開(kāi)各控制柜電源。清灰器運(yùn)行平穩(wěn)順暢,無(wú)明顯卡澀異音。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),5#爐在對(duì)空預(yù)器進(jìn)行水沖洗后,鍋爐啟動(dòng)后空預(yù)器冷段差壓一般在500Pa以下,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加逐漸增大。一般在運(yùn)行一個(gè)月后會(huì)增大至1000Pa以上,嚴(yán)重時(shí)直接超過(guò)2000Pa。在運(yùn)行3個(gè)月后則增大至4000Pa以上,鍋爐無(wú)法維持負(fù)壓。安裝在線清灰器后,5#爐運(yùn)行兩個(gè)月后,空預(yù)器冷段壓差仍可維持在600Pa以內(nèi),無(wú)明顯升高,說(shuō)明該設(shè)備清灰效果良好,達(dá)到了改造設(shè)計(jì)預(yù)期。隨后又分別在4#、6#爐進(jìn)行了改裝,也都取得了明顯的效果。
由于該項(xiàng)技術(shù)仍處于研發(fā)階段,所以設(shè)備本身仍存在不足。
清灰器的安裝質(zhì)量很重要。如果安裝時(shí)梳齒板離相鄰的空預(yù)器管排中心有偏差,在運(yùn)行過(guò)程中空預(yù)器管束會(huì)與梳齒板摩擦,增加設(shè)備運(yùn)行時(shí)的阻力,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)導(dǎo)致梳齒板掉落。因梳齒板為特殊材質(zhì)制作,所以設(shè)備與梳齒板摩擦運(yùn)行時(shí)不會(huì)對(duì)搪瓷管空預(yù)器造成損傷。在運(yùn)行6個(gè)月后停爐對(duì)空預(yù)器進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯磨損現(xiàn)象,但部分梳齒出現(xiàn)過(guò)變形、扭轉(zhuǎn)和卡澀的情況。后通過(guò)分析,主因是設(shè)計(jì)之初為保護(hù)空預(yù)器管束和控制梳齒重量,選用了鋁合金作為梳齒材質(zhì)。但使用中發(fā)現(xiàn)該型號(hào)梳齒對(duì)于垃圾焚燒鍋爐和生物質(zhì)鍋爐產(chǎn)生的粘性積灰效果優(yōu)良。但對(duì)于燃煤鍋爐脫硝后產(chǎn)生的堅(jiān)硬銨鹽積灰其本身強(qiáng)度不足,會(huì)在推拉過(guò)程中變形斷裂脫落或彎曲卡在縫隙中,導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行。
鍋爐運(yùn)行過(guò)程中在線清灰器須保持持續(xù)運(yùn)行狀態(tài),每10分鐘/20分鐘往返運(yùn)動(dòng)一次(該頻率可與廠家溝通調(diào)整)。如設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中驅(qū)動(dòng)電機(jī)、齒輪、鏈條或軸承等出現(xiàn)故障,會(huì)導(dǎo)致設(shè)備跳停并報(bào)警。若運(yùn)行人員長(zhǎng)時(shí)間未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)了無(wú)法及時(shí)處理該問(wèn)題,等低溫段空預(yù)器管間出現(xiàn)輕微堵塞或板結(jié)現(xiàn)象后再啟動(dòng)在線清灰器,阻力太大可能會(huì)導(dǎo)致電機(jī)無(wú)法拖動(dòng)清灰裝置運(yùn)行,造成鏈條拉斷。
鍋爐尾部煙道內(nèi)的清灰機(jī)構(gòu)與爐外的電機(jī)靠驅(qū)動(dòng)支撐桿連接,驅(qū)動(dòng)支撐桿穿過(guò)爐墻來(lái)回運(yùn)動(dòng)。驅(qū)動(dòng)支撐桿與爐墻處的密封套件很重要,如密封材質(zhì)不過(guò)關(guān)或長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致磨損嚴(yán)重,會(huì)引起低溫段空預(yù)器漏風(fēng)且運(yùn)行過(guò)程中不易修復(fù)。廠家也嘗試過(guò)使用液壓裝置驅(qū)動(dòng)以及氣動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng),但由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣也出現(xiàn)了各種各樣的問(wèn)題,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
綜上,管式空預(yù)器在線清灰裝置的出現(xiàn)彌補(bǔ)了行業(yè)空白。雖然在設(shè)計(jì)方面仍有不足,但其投資較低、安裝方便、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)量小等優(yōu)勢(shì)也很明顯,尤其是對(duì)于臥式管式空預(yù)器積灰的清理作用顯著,對(duì)電廠鍋爐、尤其是垃圾電廠和生物質(zhì)電廠鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了顯著效果,具備推廣應(yīng)用的價(jià)值。