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再生水廠粗格柵改造探究

2022-11-27 12:32:04劉世勇
設備管理與維修 2022年20期
關鍵詞:柵條格柵水廠

劉世勇

(北京城市排水集團有限責任公司,北京 100020)

0 引言

隨著社會的高質(zhì)量發(fā)展,各行各業(yè)也在高速發(fā)展。隨之而來的則是伴隨社會快速發(fā)展帶來的污水排放總量的的增加,再生水廠是現(xiàn)代城市發(fā)展和水資源保護不可或缺的組成部分。再生水廠是城市的第二水源,城市污水再生利用是提高水資源利用率,減輕水體污染的有效途徑之一[1]。再生水合理回用既能減少水環(huán)境污染,又可以緩解水資源緊缺的矛盾,是貫徹可持續(xù)發(fā)展的重要措施。污水的再生利用和資源化具有可觀的社會效益,環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,已成為世界各國解決水問題的必選。其中再生水廠格柵及抓斗清污系統(tǒng)是再生水廠處理污水的第一道關鍵設備。其運行狀態(tài)是否良好直接影響著后續(xù)處理工藝[2]。針對某再生水廠粗格柵運行背景及存在的主要問題,分析原因,提出科學合理的改造方案。從而達到節(jié)能降耗、安全運行的目的。

1 問題分析

某再生水廠共有4 條進水渠道,與之相配套的是4 組304不銹鋼材料、寬度2.5 m、凈間距30 mm、安裝角度75°、高度8 m的通體柵條和一套匹配抓斗格柵清污機。其中抓斗式格柵除污機為成套裝置,包含配套懸架及導軌、移動小車、液壓抓斗、潤滑系統(tǒng)、就地控制箱以及由控制箱至設備的所有電力電纜和控制電纜等[3]。開始運行時,移動小車會通過感應開關準確停在第一個抓污位置,向下運行。清污機抓爪在下降的過程中,將垃圾向下推到柵條底部,到達柵條底部后,抓爪通過液壓缸驅(qū)動抓污并完全合攏,然后向上運行。當抓爪到達頂部并進入安裝在移動車上的防側(cè)移限位板內(nèi)后停止,小車沿軌道移動至卸渣處,抓爪通過液壓缸的驅(qū)動打開把污物倒至卸渣點。然后小車和抓爪移動至第二個抓污位置,完成清污工作。當所有抓污點都被清污處理過以后,小車返回并停靠在垃圾卸渣處(圖1)。

圖1 清污機工作運行原理

1.1 改造背景

某再生水廠格柵柵條原有設計高4 m,柵條上部為鋼制擋水板。由于水廠屬于末端水廠,在非汛期時柵前液位3~7 m,最低液位有時能夠降到1 m 左右,液位變化受早晚高溫居民用水、管網(wǎng)來水及河道液位高低等因素影響。24 h 內(nèi)最高液位與最低液位差值經(jīng)常保持在3~5 m,且來水量也非常不穩(wěn)定,在4500~14 500 m3/h 變化。廠外溢流液位8 m,在汛期水量激增的情況下,柵前液位最高能達到10 m 左右,平均液位5~8 m,已經(jīng)超過柵條最高過水液位(圖2)。導致?lián)跛逄幵锒逊e、抓斗卡滯,無法切入柵條抓渣。經(jīng)常造成抓斗鋼絲繩纏繞損壞、抓爪切入不順暢導致柵條變形,頻繁停車檢修。除此之外,液位、水量的頻繁波動也對系統(tǒng)調(diào)控、設備運行帶來了極大的挑戰(zhàn)。首先水量的波動勢必造成進水提升泵的頻繁啟停及后續(xù)設備的開啟數(shù)量匹配問題,增加了水廠設備維保維修工作。同時水量變化必然導致抽升量變化,進入系統(tǒng)的水量的不確定性勢必會對生物池生物處理和二沉池翻泥、砂濾池過濾性能造成影響[4]。

圖2 某再生水廠柵前液位變化趨勢

1.2 存在問題

根據(jù)水廠實際運行情況,抓爪清污機與柵條之間主要存在以下問題:

(1)原有4 m 柵條有效截污面積過小,柵前來水液位變化大。柵前液位經(jīng)常超過4 m,并且來水量激增必然導致水流流速提高,導致大量垃圾在柵前堆積,同時部分垃圾由于水流作用沖過柵體進入到下一個工藝工序,對后續(xù)設備造成極大壓力。

(2)抓爪清污機下滑軌道安裝位置不合理,相距柵條位置較遠、夾角較大,同時抓爪在相應渠道停車位置停留時間較短,導致抓爪延軌道下滑過程中與柵條有效接觸行程短,柵條間隙中的垃圾不能及時被清理。同時由于停留時間短,抓爪下行過程中左右晃動,容易與渠道發(fā)生碰撞導致抓渣效果差,由于柵前渣物不能清理,會對液壓油管和鋼絲繩造成干擾,導致液壓油管斷裂,鋼絲繩斷股、纏繞。

2 改造方案

(1)拆除原有下行軌道,保障抓爪有效切入柵條。8 m 柵條更換完成后,原有下行軌道與之不匹配,抓爪下行過程中不能有效與柵條有效切合,導致抓爪抓渣不徹底。將軌道拆除后,抓爪能夠有效與通體柵條切合,抓渣效果更好。

(2)淘汰老舊過時硬件,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。將過時淘汰的ConpactLogix L32C 型控制系統(tǒng)升級為AB 品牌的1769L24 控制系統(tǒng),提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

(3)升級電控系統(tǒng),提高設備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性。由于粗格柵間腐蝕性氣體濃度高于其他正常設備運轉(zhuǎn)環(huán)境,故對電氣設備,尤其是觸點、接線頭等位置腐蝕會高于正常情況,原有電氣元件已經(jīng)有不同程度的損壞,為保證設備連續(xù)穩(wěn)定運行,對原有控制柜進行升級改造。

(4)增加多重安全措施,保證設備安全運轉(zhuǎn)。通過增加超低限位、超高限位,防止設備限位開關失靈情況造成設備本體損壞,增加雙保險限位能夠有效避免設備運行風險。

(5)增加鋼絲繩松動檢測裝置,有效避免抓爪卡滯造成的鋼絲繩及液壓油管損壞。通過增加鋼絲繩松動檢測裝置并與小車控制系統(tǒng)聯(lián)動,不僅能夠在大水量多污渣情況下有效清除格柵污渣,還能大大降低由于抓爪卡滯損壞鋼絲繩、油管破裂的情況,減少鋼絲繩損壞及油管更壞,節(jié)省備件和人工成本。

3 技術成果

(1)抓爪清污效果提升明顯,尤其是在汛期大水量時效果尤為明顯,柵條前后幾乎沒有液位差。清污能力提升后,柵條上沒有垃圾堵塞,過水率極大提高,保證了抽升及設備安全。

(2)設備故障率明顯降低,由于多重防護措施的增加,設備鋼絲繩纏繞、油管漏油等情況幾乎沒有再次出現(xiàn),維修人員的人力投入和設備維修配件更換頻次均大幅減少。同時由于電控系統(tǒng)的改進,設備故障信息能夠?qū)崟r顯示,減少故障排查時間,提高維修效率,方便日常巡視保養(yǎng)。

(3)自主編程。由水廠工藝牽頭,自控、設備多方參與,以水廠實際水量、液位變化特點及近幾年運行經(jīng)驗和水量、液位變化數(shù)據(jù)為依據(jù),對抓爪控制系統(tǒng)進行編譯,使得設備控制系統(tǒng)與水廠工藝運行及設備維保等要求匹配度極高,降低了工藝調(diào)控難度和設備維護維保強度,最大限度保證了水量抽升和設備完好。

(4)由于改造后格柵過水能力增強,首先降低了格柵系統(tǒng)本身由于前后液位差過大造成的柵條變形損壞風險。同時過水能力的增強對進水提升泵等關鍵設備起到了保護作用。以前由于過水能力差,柵前液位高,泵前池液位低,頻繁調(diào)節(jié)變頻泵頻率及工頻泵啟停,泵液位保護停機的問題將得到根本解決。同時水廠屬于管網(wǎng)末端水廠,輸水管線為重力流管線,具有距離長、支線多、落差大、沿線地表、地下綜合環(huán)境復雜等特點。如果格柵過水能力差,導致柵前長時間高液位,尤其是在汛期雨水量極多的情況下,其管口末端長時間處于滿管狀態(tài),容易導致污水管線滿管,長期承壓。隨著運行年限的增加,管網(wǎng)腐蝕情況的加重,長時間承壓可能導致污水管線破損泄漏。一旦污水管線破損泄漏,會對環(huán)境及周邊民眾造成極大影響。由于管線周圍環(huán)境復雜,修復工作難度極大。格柵過水能力的增強能夠有效避免這種情況的發(fā)生。

4 經(jīng)濟效益分析

改造過程中的電氣、機械施工包括重新走線,U 形導軌拆除,限位器安裝等多項施工均為自主施工。綜合節(jié)省外施費用10 萬元左右。除此之外,多重安全保護措施及故障診斷系統(tǒng)的應用大幅減少了設備故障及鋼絲繩、液壓油管等其他配件的損壞更換頻次,維修所耗費的人工成本也因此降低,每年綜合節(jié)約5 萬元左右。

更換柵條及抓爪系統(tǒng)改造項目總投資200 萬元,項目改造后格柵過水效果良好,達到改造預期,進水提升泵抽升調(diào)控情況得以根本改善。使進水泵能夠在良好工況下進行運轉(zhuǎn)。水廠進水泵為飛力品牌進口設備,單臺設備造價為59 萬元,現(xiàn)場共有8臺,降低了設備的損壞風險及大修的頻次,同時也為管網(wǎng)降低了由于長期滿管承壓導致的管道破損開裂的風險。

進水泵功率為340 kW,在改造前經(jīng)常是2 臺工頻加1 臺變頻運行,改造后1 臺工頻加1 臺變頻基本可以滿足正常抽升。每天電量節(jié)約約8000 kW·h,按照0.7 元/kW·h 計算電費,每天可以節(jié)約電費5600 元,每年節(jié)省約200 多萬元。單臺飛力設備大修1 次費用約30 萬元。設備運行狀態(tài)改善后,由原來年計劃檢修3 臺變成2 臺,每年大修節(jié)省30 萬元。

5 結(jié)語

通過本次柵條及配套格柵抓爪改造,從根本上解決了水廠在來水量大的情況下格柵過流量低、設備故障頻繁的問題,為水廠汛期抽升、防汛保障、綠色防汛及設備安全運行提供了保障。在改造過程中部分施工由協(xié)作單位完成,班組人員參與較少,在后續(xù)的設備管理、安全運行方面水廠班組人員會持續(xù)跟進,探索、改進,為水廠的節(jié)能降耗做出貢獻。

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