馬一鳴,白楊翼,楊興龍,胡鵬宇,蘇 玲,劉 杰
(1.一汽奔騰轎車有限公司,吉林 長春 130000;2.中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司,天津 300300)
近年,在國家的政策和市場的刺激兩方面影響下,國內(nèi)新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長的趨勢,中國也成為全球新能源汽車的消費大國。其中,純電動汽車是新能源汽車發(fā)展的一個重要方向。相對于傳統(tǒng)汽油車,純電動車結(jié)構(gòu)雖然沒有傳統(tǒng)車發(fā)動機工作帶來的噪聲,車輛在行駛過程中給予消費者較高的靜謐性,但是也會產(chǎn)生特定的噪聲。如車輛在怠速或者低速行駛時,由電動空調(diào)壓縮機、電子水泵、電子真空助力泵等工作所產(chǎn)生的振動噪聲就較為明顯[1]。在車輛設(shè)計研發(fā)階段,如果存在上述問題,需要妥善解決,避免車輛未來使用后可能引發(fā)的顧客投訴問題。
目前,針對電動空調(diào)壓縮機噪聲大問題多數(shù)研究集中在相對簡單的怠速工況,缺少對車輛在不同工況行駛下壓縮機噪聲改善的研究,也缺少針對純電動車電動壓縮機產(chǎn)生噪聲特點的研究。針對這些情況,本文闡述了解決某純電動汽車壓縮機振動噪聲問題的思路和方法:在車輛怠速工況及行駛工況下,對壓縮機振動噪聲問題進(jìn)行了分析,并對問題進(jìn)行優(yōu)化,最終實車確認(rèn)優(yōu)化效果,最后達(dá)到了解決電動壓縮機在多個運行工況下振動噪聲問題的目的。為今后類似課題的研究解決,提供了行之有效的參考方法[2]。
某自主品牌純電動汽車進(jìn)行主客觀評價及測試分析發(fā)現(xiàn):整車在怠速工況或低速行駛工況時,電動空調(diào)壓縮機啟動后,特別在2 500 r·min-1時,振動噪聲較大,同時壓縮機轉(zhuǎn)速達(dá)到4 000 r·min-1以后,車內(nèi)噪聲明顯,并伴有強烈的壓耳感,且能明顯感覺到方向盤振動,以上問題主觀評價無法接受。
由于純電動車的電動壓縮機工作時和傳統(tǒng)車壓縮機不同,工作轉(zhuǎn)速區(qū)間較大,一般乘用車用電動壓縮機工作轉(zhuǎn)速區(qū)間1 000 r·min-1~7 000 r·min-1,其特點是振動噪聲的大小與轉(zhuǎn)速成正比[3]。通過式(1)計算可得,壓縮機的基頻激勵區(qū)間在16 Hz~133 Hz,同時伴隨諧頻激勵。因此,從噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise, Vibration, Harshness,NVH)可知,其激勵頻率較廣。如果模態(tài)設(shè)計不好的情況下,很容易引起共振。
式中,f為電動壓縮機基頻激勵頻率;n為電動壓縮機工作轉(zhuǎn)速。
為了更好解決該研究樣車壓縮機工作時車內(nèi)振動噪聲較大問題,試驗車輛通過控制器局域網(wǎng)絡(luò)(Controller Area Network, CAN)外接信號控制接通空調(diào)A/C開關(guān),保持問題轉(zhuǎn)速2 500 r·min-1以及進(jìn)行轉(zhuǎn)速升降控制,同時控制壓縮機的開啟與停止。通過試驗排查分析可知,2 500 r·min-1振動噪聲較大的主要根源為壓縮機激勵頻率與方向盤模態(tài)42 Hz耦合共振,但是由于電動壓縮機的激勵特點,無法通過模態(tài)解耦來實現(xiàn),因此,只能通過路徑排查分析進(jìn)行優(yōu)化解決。
該研究試驗樣車的電動壓縮機布置在電驅(qū)系統(tǒng)上,從結(jié)構(gòu)路徑上分析建立“激勵源-傳遞路徑-接受者”分析模型。如圖1所示,包括壓縮機轉(zhuǎn)速控制策略控制,壓縮機本體振動噪聲控制,結(jié)構(gòu)空氣路徑優(yōu)化控制三個方向。對于結(jié)構(gòu)路徑傳遞,相對復(fù)雜,振動噪聲主要通過三條路徑傳播:(1)通過壓縮機支架到達(dá)電驅(qū)總成,再通過懸置系統(tǒng)傳遞到副車架和縱梁上,然后經(jīng)過車身最終傳遞到方向盤及駕駛員人耳位置。該路徑已做優(yōu)化,無提升空間;(2)通過管路與車身安裝點傳遞到車身前圍進(jìn)而傳遞到方向盤及駕駛員人耳位置;(3)通過管路、冷卻水箱總成傳遞到縱梁上面最終傳遞到方向盤及駕駛員人耳位置。通過路徑分析排查,目前貢獻(xiàn)較大的為結(jié)構(gòu)路徑,因此,下文通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)路徑進(jìn)行改善同時配合控制策略進(jìn)行約束,達(dá)到優(yōu)化車內(nèi)振動噪聲的效果[4]。
圖1 電動壓縮機問題分析模型
根據(jù)以上分析結(jié)果可知,在滿足熱管理需求及其它性能的要求下,往往壓縮機本體很難優(yōu)化,那么就需要通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)路徑和控制策略,以改善車內(nèi)振動噪聲問題。
1.空調(diào)管路軟管加長
由于該研究車型機艙布置限制,前期在開發(fā)設(shè)計時,空調(diào)管路軟管長度較短,無法起到較好的隔振效果,在振動噪聲傳播的結(jié)構(gòu)路徑中將壓縮機管路進(jìn)行加長230 mm驗證,方案如圖2所示。
圖2 空調(diào)管路加長方案對比
2.空調(diào)管路安裝點隔振優(yōu)化
通過拆解分析,空調(diào)管路車身安裝點路徑有優(yōu)化貢獻(xiàn)。目前該車采用一級隔振方案,因此,需要在管路車身安裝點繼續(xù)增加隔振,實現(xiàn)二級隔振效果,優(yōu)化方案如圖3所示。
圖3 空調(diào)管路車身安裝點加隔振方案
3.冷卻水箱隔振墊優(yōu)化
分析過程中識別到冷卻水箱振動較明顯,測量發(fā)現(xiàn)水箱隔振墊較硬,隔振性能較差。進(jìn)一步優(yōu)化水箱隔振軟墊硬度,由原來的邵氏硬度70 HA降低至50 HA,方案對比如圖4所示。
圖4 水箱隔振墊硬度優(yōu)化方案
結(jié)合上述結(jié)構(gòu)路徑優(yōu)化方案,進(jìn)行車內(nèi)振動噪聲測試分析評估及主觀評價。車內(nèi)主駕右耳噪聲頻譜、方向盤振動頻譜對比結(jié)果如圖5、圖6所示,其中,①為原狀態(tài),②為空調(diào)管路加長方案,③為管路安裝點加隔振方案,④為冷卻水箱管路隔振方案,所有方案優(yōu)化效果對比見表1,每個方案為逐一疊加。通過對比結(jié)果可知,無論是車內(nèi)噪聲還是方向盤振動均有明顯的優(yōu)化,開發(fā)過程空調(diào)開一般選擇鼓風(fēng)機1擋、內(nèi)循環(huán)、吹面模式來評判壓縮機振動噪聲問題,在電動壓縮機工作轉(zhuǎn)速為2 500 r·min-1時,車內(nèi)噪聲的聲壓級由原狀態(tài)的48.7 dB(A)降低到40.6 dB(A),方向盤振動均方根RMS值由原狀態(tài)0.5 m/s2降到0.32 m/s2。主觀車內(nèi)振動噪聲優(yōu)化明顯[5]。同時,對比了增加方案后電動壓縮機在2 000 r·min-1~6 000 r·min-1工作時車內(nèi)噪聲結(jié)果,如圖7所示,4 000 r·min-1以上車內(nèi)噪聲優(yōu)化明顯。
圖5 壓縮機轉(zhuǎn)速2 500 r·min-1主駕右耳噪聲頻譜對比
圖6 壓縮機轉(zhuǎn)速2 500 r·min-1方向盤12點振動頻譜對比
圖7 壓縮機各轉(zhuǎn)速下主駕右耳噪聲聲壓級對比
表1 優(yōu)化方案對比效果
在完成了結(jié)構(gòu)路徑優(yōu)化后,客觀測試結(jié)果有改善,但主觀評價壓縮機部分工況仍不滿足主觀評價目標(biāo),需要針對壓縮機部分轉(zhuǎn)速段振動噪聲問題繼續(xù)改善,主要控制策略為針對壓縮機轉(zhuǎn)速進(jìn)行聯(lián)調(diào)和問題段避頻兩項優(yōu)化。其中本文采用了電動壓縮機轉(zhuǎn)速、車速以及鼓風(fēng)機擋位聯(lián)合調(diào)控的方法,由于車速越高,純電動車的其他噪音包括路噪、風(fēng)噪、電驅(qū)噪聲對壓縮機噪聲都有一定的掩蔽作用,其次鼓風(fēng)機中高擋位的出風(fēng)口噪聲也具備相應(yīng)的掩蔽效應(yīng),因此,可根據(jù)不同的車速,不同鼓風(fēng)機擋位進(jìn)行聯(lián)合控制,盡可能地降低壓縮機高轉(zhuǎn)速噪聲在車內(nèi)的感知情況。本文通過對研究車輛的怠速、不同的車速、減速滑行等工況進(jìn)行了聯(lián)合調(diào)控[7],對不同車速下鼓風(fēng)機擋位和壓縮機轉(zhuǎn)速進(jìn)行了限制,具體的控制策略優(yōu)化矩陣如圖8所示。
圖8 壓縮機轉(zhuǎn)速控制策略優(yōu)化矩陣圖
在此基礎(chǔ)上,結(jié)合實際車輛運行下的問題頻率,對2 400 r·min-1~2 600 r·min-1段進(jìn)行了避頻,避免壓縮機轉(zhuǎn)速穩(wěn)態(tài)工作時落在該區(qū)間,實車主觀感受得到進(jìn)一步改善,主觀評價可接受。
同時,由于空調(diào)系統(tǒng)控制策略的調(diào)整,需要對電動壓縮機制冷性能驗證,參照QC 658—2009-T汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)性能道路試驗方法,最終結(jié)果滿足最初的制冷性能設(shè)計需求。
最終,通過上述3種結(jié)構(gòu)路徑優(yōu)化方案以及空調(diào)控制策略的聯(lián)合優(yōu)化,樣車主觀評價達(dá)標(biāo)。綜合方案可以很好地解決純電動汽車空調(diào)壓縮機振動噪聲較大的問題,具備較高的工程指導(dǎo)應(yīng)用價值。
本文通過對某自主品牌純電動車電動壓縮機振動噪聲問題進(jìn)行了分析與研究,通過結(jié)構(gòu)路徑方案優(yōu)化與空調(diào)系統(tǒng)控制策略調(diào)試聯(lián)合的方法,解決了電動壓縮機的振動噪聲問題,有效的提升了乘客的駕乘舒適性,具有較高的工程指導(dǎo)意義,具體結(jié)論如下:
(1)通過對壓縮機相關(guān)的問題分析和結(jié)構(gòu)傳遞路徑進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整管路長度、增加管路隔振、降低襯套硬度等關(guān)鍵路徑優(yōu)化措施,解決了壓縮機2 500 r·min-1由共振引起的車內(nèi)振動噪聲大的問題。
(2)提出了一種解決電動壓縮機振動噪聲問題新的思路,通過轉(zhuǎn)速控制策略與車速,鼓風(fēng)機擋位聯(lián)合調(diào)試的方法,優(yōu)化了定置工況及低速行駛工況,壓縮機轉(zhuǎn)速在4 000 r·min-1以上時車內(nèi)噪聲大的問題。該方案具有很高的工程指導(dǎo)意義。