彭碩,劉建華
(湖北中煙工業(yè)有限責任公司紅安卷煙廠,湖北 紅安 438400)
YB95卷煙包裝機是YB65型包裝機組的中下游機,關鍵進行煙條的透明紙和拉線的包裝,拉線是作為一種外包裝盒拆裝專業(yè)工具和防偽手段,廣泛應用于煙草商品外包裝盒行業(yè)。包裝機原條包透明紙拉線輸送卷軸是通過螺紋固定在條透拉線旋轉(zhuǎn)軸上,在拉線卷軸安裝和拆卸的時候都要把鎖緊錐套擰緊和松開。在擰緊的時候要控制好錐套的鎖緊度,松了固定不住,緊了會在設備高速運行時甩壞拉線卷軸的塑料軸。該結構有以下幾點缺陷:(1)操作工人更換卷軸時間長,操作程序繁瑣。(2)尤其在拉線卷軸快用完時,容易對塑料的破壞性增大,易造成拉線輸送的不穩(wěn)定。經(jīng)常有松脫現(xiàn)象,產(chǎn)生質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。(3)由于在拉線沒用完的時候塑料軸就損壞了,從而造成了卷軸的無法正常使用,導致原材料的極大浪費。綜上所述,生產(chǎn)企業(yè)迫切需要研究一種YB95包裝機拉線穩(wěn)定性裝置,實現(xiàn)對拉線卷筒的快速更換和鎖緊力的穩(wěn)定可控。
國內(nèi)卷煙企業(yè)已通過各種方式對YB95型包裝機拉線卷筒定位裝置進行優(yōu)化改進,用于縮短拉線卷筒的更換時間。有彈簧片或彈簧絲漲緊的方式、氣缸式漲緊方式、雙氣囊漲緊方式等,它們在不同程度上都有一些缺陷,使用效果不是很理想。彈簧片或彈簧絲漲緊結構簡單、成本低,但是使用壽命短,時間長彈簧片或彈簧絲應力失效,拉線卷軸漲不住,容易產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。氣缸漲緊和雙氣囊漲緊方式結構復雜,由于拉線卷軸的內(nèi)孔較小,氣缸式漲緊零件多、結構緊湊,難以下手,不便于維修維護。研究擬設計一種氣囊式漲緊方式YB95包裝機拉線穩(wěn)定性裝置,以期實現(xiàn)對拉線卷筒的快速更換和鎖緊力的穩(wěn)定可控,提高設備的有效作業(yè)率。
為了解拉線卷筒更換過程中設備停機時長的具體情況,對各機臺7名操作工更換拉線卷筒所用時長進行統(tǒng)計,每人進行4次現(xiàn)場測驗,統(tǒng)計結果見表1。同時,為了解拉線更換過程中,YB95包裝機拉線穩(wěn)定性情況,對各機臺因拉線穩(wěn)定性引起的故障頻次進行為期5周的統(tǒng)計,統(tǒng)計結果見表2。
表1 改進前操作工更換拉線卷筒時長統(tǒng)計表
表2 改進前拉線使用故障頻次統(tǒng)計表
由表1、2可知:在未改進前,操作工更換拉線卷筒平均耗時120s;未改進前,拉線穩(wěn)定性故障平均1.2次/周。從而使得設備效率降低、材料消耗增加。
如圖1所示,原YB95包裝機拉線裝置由直流電機1、拉線軸4、內(nèi)部錐套5、鎖緊錐套7組成。拉線軸4左側錐套為固定錐套,右側設有活動鎖緊錐套7,拉線卷6穿套在拉線軸4上,通過鎖緊錐套7螺紋鎖緊,兩側擠壓實現(xiàn)鎖緊定位。再通過直流電機1帶動錐齒輪2、3帶動拉線軸4轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)供給動作。
圖1 YB95包裝機拉線裝置
通過對YB95包裝機拉線裝置操作步驟進行分解分析,確認耗時中關鍵要素分別為:(1)人為手動停機;(2)切斷在用拉線;(3)松開鎖緊錐套;(4)取下卷芯更換新拉線卷;(5)鎖緊錐套;(6)拉線經(jīng)導輥展開與條透明紙回合;(7)開機啟動。
統(tǒng)計7個機臺按標準操作步驟耗時,統(tǒng)計結果見表3。
表3 標準操作步驟耗時統(tǒng)計表
由表3可知,YB95包裝機拉線裝置,在更換拉線過程中,耗時最長步驟為(3)和(5),即松開與鎖緊錐套過程,占整體耗時84.04%。操作工在進行兩項操作步驟時,需正向、反向且連續(xù)快速轉(zhuǎn)動鎖緊錐套28周,嚴重降低拉線更換效率,從而影響設備效率。
GD包裝機原條包透明紙拉線輸送卷軸是通過螺紋固定在條透拉線旋轉(zhuǎn)軸上,在拉線卷軸安裝和拆卸的時候都要把一個鎖緊錐套擰緊和松開。在擰緊的時候要控制好錐套的鎖緊度,松了固定不住,緊了還容易在設備高速運行時甩壞拉線卷軸的塑料軸。
由上述分析可知,YB95包裝機原拉線裝置,通過鎖緊錐套進行固定拉線卷,不僅是操作上不便利,更容易通過松緊力度不一,而造成YB95包裝機拉線裝置的穩(wěn)定性降低?;谝陨戏治?,原機拉線裝置因其設計拉線定位裝置不合理,使得操作過程中耗時長且力度無法精準控制。
鎖緊方式和固定方式的合理設計是實現(xiàn)拉線快速更換工作的關鍵。試驗采用氣囊式的方式來進行拉線卷筒快換裝置的設計,氣囊式鎖緊方式同時具備定位、鎖緊功能,具有結構簡單可靠、安裝快速、鎖緊力大、定位精度高等優(yōu)點。
氣囊式緊式拉線卷筒定位裝置結構如圖2所示,主要由氣囊、漲塊、底座、剎車輪、堵頭等組成,張緊裝置整體設計為圓柱形。氣動頂升漲緊閘塊用來支撐卷軸,而頂升漲緊閘塊靠氣囊的作用力控制張緊和松弛。
圖2 氣囊式緊式拉線卷筒定位裝置
常態(tài)時3個漲緊閘塊處于壓縮彈簧作用下的釋放位置,此時將拉線卷推入銅套式輥軸至定位擋盤,通過控制開關使氣囊至漲緊狀態(tài),則漲緊裝置的漲緊塊通過氣囊將頂升漲緊閘塊彈起,拉線卷鎖定于輥軸。
設計卷筒安裝軸主體長度235mm,材料采用45#鋼,卷筒安裝軸直徑設計為10mm,卷筒安裝軸設計圖如圖3所示。
圖3 卷筒軸設計圖
設計卷筒氣囊主體長度93mm,材料采用黑色橡膠,卷筒氣囊直徑設計為19mm,氣囊設計圖如圖4所示。在材料選擇上,黑色橡膠選擇聚烯烴熱塑性彈性體,其性能較好、密度較小、韌性較高、低溫抗沖擊性能較強、易于加工,且重復使用率高。
圖4 氣囊設計圖
卷筒內(nèi)芯內(nèi)徑尺寸30mm,安裝軸套上氣囊及漲塊后,徑向跳動控制在1mm以內(nèi)。
完成氣囊式漲緊方式拉線快換裝置的加工組裝對改進很有成效,對7臺套機組操作工再次進行更換拉線卷筒停機時長統(tǒng)計,每人進行4次測驗,統(tǒng)計結果見表4。同時,為了解拉線更換過程中,YB95包裝機拉線穩(wěn)定性情況,對各機臺因拉線穩(wěn)定性引起故障頻次進行為期5周的跟進。
表4 改進后操作工更換拉線卷筒時長統(tǒng)計表
由表4可知,YB95包裝機拉線裝置改進為氣囊式漲緊方式后,更換拉線由改進前平均耗時120s降至32s,同時跟進5周的運行穩(wěn)定性情況,均未出現(xiàn)因拉線更換運轉(zhuǎn)出現(xiàn)故障停機。上述結果表明,該裝置大幅度降低操作工更換拉線時間,且其裝置穩(wěn)定性優(yōu)秀,有效保障了設備運行效率。
采用條透拉線卷軸氣動漲緊方式后,實現(xiàn)了拉線卷軸快速更換、快速漲緊,且定位準確。在原有安裝空間中安裝拉線卷軸氣動漲緊裝置,改進后設備運行穩(wěn)定、操作簡單、固定可靠。在整個拉線輸送過程中,從大卷到最小卷一直都能夠穩(wěn)定的輸送拉線,拉線定位準確牢固,輸送平穩(wěn),保證了產(chǎn)品質(zhì)量,減少原先安裝和更換紙卷時的勞動強度,避免運行時紙筒的相對位移,簡化安裝拉線卷軸的操作程序,縮短安裝和更換拉線卷軸的時間。