李晴,何鋒,蔣雪生,陳海
(1.550025 貴州省 貴陽市 貴州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院;2.550025 貴州省 貴陽市 貴州長江有限公司)
全鋁車身純電動客車為了滿足續(xù)航要求搭載了大質(zhì)量的電池模組,導(dǎo)致承載電池模組的電池架結(jié)構(gòu)笨重[1]。針對上述問題,需要進(jìn)行電池架輕量化設(shè)計(jì),使電池架的結(jié)構(gòu)更加合理。
為實(shí)現(xiàn)客車的輕量化,有關(guān)客車車身及其零部件的研究中,柴冬梅[2]等在全鋼客車模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行全鋁車體骨架結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換和靈敏度分析,優(yōu)化后全鋁車體骨架性能參數(shù)不低于全鋼車體骨架的情況下,減輕了車身質(zhì)量;朱永棚[3]等在對某輕型客車全鋁后橋結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析的基礎(chǔ)上,采用結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法,去除一些剛強(qiáng)度冗余的部分,在滿足剛強(qiáng)度所需基礎(chǔ)上,后橋質(zhì)量得到了減輕;楊布堯[4]使用拓?fù)鋬?yōu)化對電池架進(jìn)行改進(jìn),使電池托架位移和應(yīng)力有明顯下降,并且實(shí)現(xiàn)了減重;何寄平[5]等使用高強(qiáng)度鋼和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法,實(shí)現(xiàn)了底盤電池托架的減重。
本文在保證剛強(qiáng)度和模態(tài)性能的基礎(chǔ)上,采用拓?fù)鋬?yōu)化的方法,對電池架進(jìn)行結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計(jì)研究。以某全鋁車身純電動客車電池架為研究對象進(jìn)行有限元分析,結(jié)合分析結(jié)果,采用拓?fù)鋬?yōu)化對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)。對比分析優(yōu)化前后電池架性能和質(zhì)量,驗(yàn)證優(yōu)化后電池架的正確性。
以某款純電動全鋁客車電池架為研究對象,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,去除電池架模型表面的孔、圓角等幾何特征。建立簡化后的電池架三維模型,如圖1 所示。
圖1 電池架三維模型Fig.1 3D model of battery rack
將簡化后的三維模型導(dǎo)入HyperMesh 中,抽取中面并進(jìn)行中面修復(fù),然后采用殼單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分,檢查網(wǎng)格質(zhì)量,調(diào)整不合格網(wǎng)格。網(wǎng)格單元尺寸5 mm,共333 923 個網(wǎng)格單元。材料主要性能參數(shù)見表1。測得的電池架質(zhì)量為87.28 kg。
表1 鋁合金6061T6 材料參數(shù)Tab.1 Aluminum alloy 6061T6 material parameters
電池架承受的載荷主要是來源于電池包,每層電池架放置2 個電池包,每個電池包質(zhì)量250 kg,共計(jì)6 個電池包。約束電池架各端3 個自由度,即沿X,Y,Z 三個方向的移動自由度。因垂直沖擊工況對電池架影響最大,所以本文選取此工況,結(jié)合實(shí)際情況,安全系數(shù)取3。
從圖2 和圖3 可以看出,該工況下最大應(yīng)力為91.28 MPa,最大位移為2.096 mm。最大應(yīng)力出現(xiàn)在桿之間的焊點(diǎn)處。通過計(jì)算可以得到電池架的安全系數(shù)為2.96,基本符合要求。從圖4 可以得到電池架1 階非剛性自由模態(tài)對應(yīng)的頻率為4.468 Hz。已知客車行駛過程中路面激振頻率不大于3 Hz,該電池架能有效避開路面激勵源的激勵。
圖2 電池架應(yīng)力云圖Fig.2 Stress nephogram of battery rack
圖3 電池架位移云圖Fig.3 Cloud map of battery rack displacement
圖4 電池架一階非剛性自由模態(tài)Fig.4 First order non-rigid free mode for battery rack
本文利用變密度法,以電池架有限元模型每個單元的密度作為設(shè)計(jì)變量[6],以電池架有限元模型的材料體積作為約束條件,以材料的柔度最小作為目標(biāo)函數(shù),建立的數(shù)學(xué)模型為:
式中:ηi——單元密度;fi——外部載荷;ui——單元位移;Ω——設(shè)計(jì)空間;V——結(jié)構(gòu)體積;V0——原始結(jié)構(gòu)體積;f——體積系數(shù);ε——設(shè)定的單位密度刪除標(biāo)準(zhǔn);F——載荷列陣;K——總剛度矩陣;U——位移列陣。
從上文中的應(yīng)力位移分析可以得出,應(yīng)力位移集中部位大多分布在各層連接處,故針對各層進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,以獲取更合適的結(jié)構(gòu)。優(yōu)化區(qū)域如圖5 所示。
圖5 電池架拓?fù)淠P虵ig.5 Battery rack topology model
利用OptiStuct 對優(yōu)化區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)44 次迭代結(jié)果收斂。
從圖6 拓?fù)鋬?yōu)化過程中柔度的變化可以看出,在整個電池架迭代過程中,柔度下降且逐漸趨于平穩(wěn),證明該迭代過程是有效的。優(yōu)化后的單元密度云圖如圖7 所示,拓?fù)鋮^(qū)域保留的部分為承載明顯的部分,在設(shè)計(jì)的時候應(yīng)給予一定程度上的保留。
圖6 柔度曲線Fig.6 Compliance curve
圖7 電池架拓?fù)鋬?yōu)化云圖Fig.7 Cloud map of battery rack topology optimization
考慮到實(shí)際工藝要求,以拓?fù)浣Y(jié)果為依據(jù),將原電池架每層的橫梁替換為矩形鋼管,并每層增加2 根矩形鋼管,如圖8 所示。
圖8 電池架結(jié)構(gòu)優(yōu)化Fig.8 Optimized battery rack structure
從圖9 和圖10 可以看出,優(yōu)化后最大應(yīng)力為86.42 MPa,最大位移1.702 mm,計(jì)算得安全系數(shù)為3.12。優(yōu)化后的電池架較優(yōu)化前的最大應(yīng)力下降4.86 MPa,最大位移減少0.394 mm,質(zhì)量減輕17.86 kg。從圖11 得出改進(jìn)后電池架1 階非剛性模態(tài)對應(yīng)的頻率有所提高。具體對比結(jié)果見表3。可見,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)優(yōu)于優(yōu)化前結(jié)構(gòu)。
圖9 電池架結(jié)構(gòu)優(yōu)化后應(yīng)力云圖Fig.9 Stress nephogram of battery rack structure after optimization
圖10 電池架結(jié)構(gòu)優(yōu)化后位移云圖Fig.10 Displacement nephogram of optimized battery rack structure
圖11 電池架結(jié)構(gòu)優(yōu)化后一階非剛性自由模態(tài)Fig.11 First order non-rigid free mode after optimization of battery rack structure
表3 電池架優(yōu)化前后性能對比Tab.3 Performance comparison of battery rack before and after optimization
以某純電動全鋁客車的電池架為研究對象,采用有限元分析和拓?fù)鋬?yōu)化的方法,對電池架結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計(jì),結(jié)論如下:
(1)優(yōu)化后的電池架最大應(yīng)力減少5.32%,,最大位移減少18.80%,1 階非剛性模態(tài)提高11.62%,實(shí)現(xiàn)了電池架結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;
(2)優(yōu)化后的電池架的質(zhì)量較原來的質(zhì)量減少了20.46%,實(shí)現(xiàn)了電池架的輕量化。