洪 軍,蘭天陽,李平潮
(中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京 100176)
唐山某鋼鐵公司城市鋼廠搬遷工程是河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的重點示范項目,也是河北省2021年重點建設(shè)項目。該搬遷工程新建一座有效爐容1780m3高爐,高爐工程是由中冶京誠工程技術(shù)有限公司(以下簡稱中冶京誠)進(jìn)行設(shè)計。高爐設(shè)計年產(chǎn)鐵水能力210×104t(6000 t/d),采用了中冶京誠具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的爐頂均壓煤氣回收技術(shù)及合理的爐型設(shè)計、新型爐體冷卻結(jié)構(gòu)等高效、長壽爐體技術(shù),以及PW公司先進(jìn)的無料鐘爐頂設(shè)備,并配以精料、富氧、噴煤等冶煉工藝和技術(shù),為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、長壽、環(huán)保的高爐建設(shè)目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。該高爐于2021年12月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后的應(yīng)用實踐表明,高爐各項運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)異,生產(chǎn)狀況良好,達(dá)到了設(shè)計目標(biāo)要求。
本文介紹了該鋼鐵公司新建1780m3高爐的設(shè)計概況和所應(yīng)用的先進(jìn)技術(shù)和工藝設(shè)備,重點對該高爐爐頂系統(tǒng)的設(shè)備和設(shè)計特點進(jìn)行了詳細(xì)的論述,并對高爐投產(chǎn)后爐頂系統(tǒng)的運(yùn)行效果進(jìn)行了總結(jié)。
該1780m3高爐設(shè)計生產(chǎn)鐵水能力6000t/d,燃料比510kg/t、焦比340kg/t(含焦丁20kg/t)、礦比1650kg/t、供風(fēng)溫度≥1220℃。高爐主要設(shè)計參數(shù)詳見表1。
表1 高爐主要設(shè)計參數(shù)表
高爐爐頂系統(tǒng)設(shè)計基本參數(shù):爐頂工作壓力為0.25MPa,設(shè)備能力為0.30MPa;爐頂工作溫度為150℃~250℃,最高600℃(持續(xù)時間≤30min);爐喉直徑為?7400mm;上料主皮帶寬度為1600mm。該高爐項目爐頂采用了PW 標(biāo)準(zhǔn)型串罐無料鐘爐頂,與并罐爐頂相比,串罐無料鐘爐頂具有設(shè)備少、維修量小、檢修方便、投資低、布料均勻等優(yōu)點[1]。同時爐頂均排壓系統(tǒng)采用了中冶京誠具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的爐頂均壓煤氣全回收技術(shù)。該高爐投產(chǎn)后,運(yùn)行狀況良好,各項指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求。
爐頂設(shè)計基本參數(shù):頂壓0.25MPa;頂溫≤250℃,大于280℃時噴霧降溫;爐喉直徑?7400mm;爐料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦75%,球團(tuán)礦25%。
串罐無料鐘爐頂本體系統(tǒng)主要包含以下部分:皮帶輸送機(jī)頭輪罩、靜態(tài)受料罐、上料閘、上密封閥、稱量料罐、下閥箱(含下料閘和下密封閥)、波紋管、標(biāo)準(zhǔn)型布料器(傳動齒輪箱)、布料溜槽、爐頂法蘭、溜槽更換裝置等。布料器直接支撐在爐殼外封罩上,在爐頂框架上設(shè)計有上料閘、下部閥箱和布料器的安裝檢修梁。爐頂設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)詳見表2。
表2 爐頂設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
2.1.1 高爐裝料制度
該高爐設(shè)計的基本裝料制度為:C↓O↓,每批料由2 個小料批組成,包括一批焦炭和一批礦石。根據(jù)計算并結(jié)合國內(nèi)外同級別高爐的操作經(jīng)驗,料批批重為:焦炭每批12t~16t、正常14t,礦石每批(含焦?。?0t~81t、正常71t。
2.1.2 爐頂設(shè)備作業(yè)率
該高爐設(shè)計爐頂設(shè)備作業(yè)率為69%,滿足GB50427-2015《高爐煉鐵工程設(shè)計規(guī)范》“按年平均利用系數(shù)和正常料批計算的上料設(shè)備作業(yè)率65%~70%”的要求。
2.1.3 爐頂布料方式
設(shè)計的爐頂布料方式有多環(huán)布料(螺旋布料)、單環(huán)布料、扇形布料和定點布料四種。多環(huán)布料和單環(huán)布料采用全自動工作制度,扇形布料和定點布料為手動控制。爐頂布料的基本方式是多環(huán)布料[2]。
2.1.4 爐頂料流控制方式
設(shè)計的爐頂料流控制方式有兩種:一種是按重量控制,另一種是按時間控制。兩種方式可組合使用。
2.1.5 爐頂布料溜槽傾動范圍
設(shè)計的爐頂布料溜槽可在2°~53°范圍內(nèi)傾動。布料溜槽可以圍繞高爐中心線進(jìn)行旋轉(zhuǎn)和傾動,兩種動作可以同時進(jìn)行,也可以完全獨立進(jìn)行。
圖1為爐頂均排壓系統(tǒng)流程圖。由圖1可以看出,爐頂均排壓系統(tǒng)包括:爐頂均壓系統(tǒng)、爐頂排壓系統(tǒng)和爐頂均壓煤氣全回收系統(tǒng)。
圖1 爐頂均排壓系統(tǒng)流程圖
2.2.1 爐頂均壓系統(tǒng)
爐頂均壓系統(tǒng)包括一次均壓和二次均壓。爐頂一次均壓采用凈高爐煤氣進(jìn)行,系統(tǒng)由均壓閥(DN500mm)及相應(yīng)閥組、管路組成;爐頂二次均壓采用氮氣進(jìn)行,系統(tǒng)由二次均壓閥(DN300mm)及配套閥組、管路組成;氮氣二次均壓系統(tǒng)單獨用1臺氮氣罐,有效容積30m3,設(shè)在爐頂大平臺上。
2.2.2 爐頂排壓系統(tǒng)
爐頂排壓系統(tǒng)由均壓放散閥(DN500mm)、盲板閥和相應(yīng)管路組成。為減少放散煤氣污染環(huán)境和磨損管道,在排壓系統(tǒng)中設(shè)置了旋風(fēng)除塵器。為減少排壓時放散煤氣的噪音污染,在排壓管道上設(shè)有消音器。
2.2.3 爐頂均壓煤氣全回收系統(tǒng)
鑒于當(dāng)前更高的環(huán)保和低碳冶煉的要求,對高爐爐頂料罐均壓放散的煤氣實施“全回收”勢在必行。中冶京誠將原有高爐爐頂均壓煤氣回收專利技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)和升級,成功研發(fā)了“高爐爐頂均壓煤氣全回收技術(shù)”[3],將煤氣回收率從70%~80%提升至100%。
爐頂均壓煤氣全回收技術(shù)是在原有煤氣部分回收系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加了引射器、引射閥(DN500mm)、相關(guān)閥門及管道等配套設(shè)施和控制系統(tǒng)。當(dāng)自然回收結(jié)束時,通過引射器對料罐內(nèi)剩余的少量低壓煤氣進(jìn)行引射強(qiáng)制回收。引射用高壓工作氣體采用爐頂料罐均壓使用的高壓凈煤氣。通過引射器強(qiáng)制回收,使料罐內(nèi)的壓力在短時間內(nèi)降至微正壓,然后可直接打開上密封閥和上料閘進(jìn)行裝料,避免了煤氣二次放散,從而實現(xiàn)爐頂均壓煤氣的“全回收”,煤氣和粉塵零排放。均壓煤氣回收過程時間≤12s,對裝料作業(yè)率無影響;回收煤氣含塵量低至≤5mg/Nm3;消除煤氣放散噪音,延長消音器設(shè)備使用壽命;回收過程對凈煤氣管網(wǎng)無影響,管網(wǎng)無壓力波動。
另外高爐爐頂均壓煤氣全回收系統(tǒng)配套的電控系統(tǒng),可以在高爐控制室內(nèi)實現(xiàn)系統(tǒng)的集中控制和顯示,操作簡便。如果該全回收系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,能夠簡便、快捷地切換至原系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn),不影響高爐的正常運(yùn)行。
2.3.1 爐頂水冷、氮氣系統(tǒng)
PW 標(biāo)準(zhǔn)水冷氣密型傳動齒輪箱,設(shè)計冷卻水消耗量為20t/h,進(jìn)水溫度<35℃。爐頂?shù)庀到y(tǒng)中配有用于傳動齒輪箱、下部閥箱冷卻及吹掃的氮封閥組,正常氮氣用量為800Nm3/h,最大1200Nm3/h。氮氣密封系統(tǒng)單獨用1 臺氮氣罐,有效容積20m3,設(shè)在爐頂大平臺上。傳動齒輪箱冷卻以水冷為主,氣封為輔。
2.3.2 爐頂蒸汽系統(tǒng)
串罐無料鐘爐頂上、下密封閥座采用蒸汽加熱,避免了閥座密封圈冷凝和積灰,提高了硅膠密封圈的使用壽命。
2.3.3 爐頂液壓系統(tǒng)
爐頂液壓站通過驅(qū)動爐頂設(shè)備各閥門的液壓缸來實現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉。爐頂液壓系統(tǒng)由油箱、油泵、蓄能器、閥臺和連接管路等組成。系統(tǒng)工作壓力為18MPa~20MPa,使用N46 液壓油。液壓站除考慮爐頂設(shè)備閥門外,其他需要液壓站提供動力的設(shè)備還有均壓、均壓放散、二次均壓、粉塵回收閥、爐頂放散及重力除塵放散閥等。
液壓站設(shè)有兩臺主油泵,一用一備。主油泵采用力士樂柱塞式恒壓變量泵,以減少系統(tǒng)發(fā)熱。油箱由不銹鋼板焊接而成,其他元件采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)元件。
2.3.4 爐頂潤滑系統(tǒng)
爐頂采用雙路集中潤滑系統(tǒng)。一路為每45min潤滑一次(傳動齒輪箱、行星齒輪);另一路為每8h潤滑一次(密封閥、料閘、探尺、均壓/放散閥、粉塵回收閥、煤氣放散閥等)。爐頂潤滑站與爐頂液壓站一起布置在爐頂大平臺上,站內(nèi)設(shè)有消防設(shè)施和火災(zāi)自動警報,確保安全。
2.3.5 爐頂框架和檢修設(shè)施
無料鐘爐頂設(shè)備為自立式結(jié)構(gòu),布料溜槽及傳動齒輪箱直接支撐于爐頂法蘭上,機(jī)械探尺支撐于爐體封罩上。爐頂采用框架式結(jié)構(gòu),用于支撐爐頂40t/10t起重機(jī)、上料主膠帶機(jī)頭輪、爐頂受料罐、稱量料罐和閥箱、爐頂均壓放散消音器等設(shè)備和粗煤氣上升管。
爐頂檢修設(shè)施主要包括:
(1)1臺40t/10t起重機(jī),用于檢修時吊裝爐頂料罐襯板、閥箱、布料溜槽及傳動齒輪箱等設(shè)備部件。
(2)傳動齒輪箱上方的平臺梁下設(shè)有4 臺起重量10t的電動葫蘆,用于吊裝、移動傳動齒輪箱。
(3)溜槽檢修孔上方設(shè)有1 臺16t 溜槽更換小車,用于配合布料溜槽更換裝置拆卸或安裝布料溜槽。
(4)在均、排壓閥平臺上部設(shè)有手拉葫蘆和電動葫蘆,用于檢修均、排壓系統(tǒng)閥門等設(shè)備。
該高爐于2021年12月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后生產(chǎn)狀況良好,各項運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。無料鐘爐頂設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠,高爐平均頂壓≥0.25MPa、平均頂溫≥180℃、平均風(fēng)溫≥1220℃、平均利用系數(shù)≥3.37t/(m3·d)、燃料比≤510kg/t、煤氣利用率≥48%。
爐頂均壓煤氣100%全回收,煤氣和粉塵實現(xiàn)零排放,煤氣回收過程時間≤12s,回收煤氣含塵量≤5mg/Nm3。高爐回收煤氣量約40000Nm3/d,按照年工作日350 天,每4Nm3煤氣發(fā)一度電,電價按0.6元/度計算,一年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約210 萬元;爐頂料罐放散煤氣含塵量按10g/Nm3計算,一年減少粉塵排放量約140t;高爐煤氣中CO2含量約為21%,則一年直接減少CO2排放量約294×104Nm3,即減少碳排放量約5780t。
此次1780m3高爐爐頂設(shè)計中采用了一系列實用、創(chuàng)新、可靠的技術(shù),尤其是PW 串罐無料鐘爐頂裝料設(shè)備、爐頂均壓煤氣全回收等新技術(shù)的應(yīng)用,使得該高爐投產(chǎn)后各項運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)異,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
生產(chǎn)實踐表明:該高爐使用的PW 標(biāo)準(zhǔn)型串罐無料鐘爐頂設(shè)備完全能夠適應(yīng)高爐生產(chǎn)能力,密封可靠,布料合理,取得了滿意的使用效果;采用中冶京誠具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的爐頂均壓煤氣回收技術(shù),可全部回收爐頂均壓煤氣,回收煤氣含塵量≤5mg/Nm3,徹底消除了均壓煤氣排放的粉塵和噪聲污染,實現(xiàn)了高爐生產(chǎn)的高效、低耗、節(jié)能、環(huán)保目標(biāo),創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。