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多管膜式磺化技術(shù)在油田表活劑生產(chǎn)中的應(yīng)用

2023-01-02 21:32吳興光
化工設(shè)計通訊 2022年4期
關(guān)鍵詞:活性劑反應(yīng)器黏度

吳興光

(大慶油田化工有限公司東昊分公司表活劑廠磺化二車間,黑龍江大慶 163453)

重烷基苯磺酸鹽的水溶性良好,乳化能力強,分散性高,且表面活性良好,其與堿和聚合物共同生產(chǎn)成為三元復(fù)合驅(qū),再經(jīng)過復(fù)配,可以構(gòu)成超低界面張力,促使其中的驅(qū)油效果以及采收率均得到提升,原油產(chǎn)量也可隨之得到提升。既往我國應(yīng)用的三元復(fù)合驅(qū)用表面活性劑均來自國外,使用成本較高,導(dǎo)致該項技術(shù)的推廣受到了嚴(yán)重限制。選擇應(yīng)用先進的多管膜式磺化技術(shù),該項技術(shù)能夠體現(xiàn)出反應(yīng)時間短以及副作用發(fā)生率低的優(yōu)勢,并且在重烷基苯原料加工工作進行應(yīng)用,有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量,可見針對多管膜式磺化技術(shù)在油田表活劑生產(chǎn)中的應(yīng)用策略進行分析十分重要。

1 重烷基苯磺酸鹽工業(yè)化生產(chǎn)前提

1.1 確認油田驅(qū)油劑主劑

針對多種表面活性劑實施綜合對比,明確重烷基苯磺酸鹽表面活性劑超低界面張力的形成過程及機理,在表面活性劑相應(yīng)的平均當(dāng)量、當(dāng)量分布,能夠與原油相應(yīng)的平均分子量、分子量分布完全處于匹配狀態(tài),才能夠?qū)崿F(xiàn)二者之間的超低界面張力。因此,在對主劑進行研制的過程中,既需要滿足“地下的需要”,也需要滿足“化工工程的需要”,所以重烷基苯為主要原料。

1.2 重烷基苯原料

重烷基苯為十二烷基苯的副產(chǎn)物,結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,其中二烷基苯占據(jù)55%~60%,單烷基苯占據(jù)15%~20%,一般來說,二者共占據(jù)整體的80%左右,另外二苯烷、茚滿等共占據(jù)20%左右。根據(jù)相關(guān)研究顯示,在壓力一致的狀態(tài)下,各項雜質(zhì)相對于碳數(shù)相同的二烷基苯以及單烷基苯,均呈現(xiàn)出了沸點更高的特點,所以針對重烷基苯,可以使用精餾法實施合理的處理。且在原料供應(yīng)商方面,應(yīng)該針對工藝以及切割條件進行合理優(yōu)化。將重烷基苯含量控制為7%,再以分子量的差異為依據(jù),將重烷基苯劃分成為A、B兩端,其中A段占據(jù)約40%,B段占據(jù)約45%~48%,以保障原料整體的穩(wěn)定性,也就有利于保障重烷基苯磺酸鹽表面活性劑產(chǎn)品的穩(wěn)定性[1]。

1.3 三氧化硫磺化技術(shù)

三氧化硫磺化技術(shù)的出現(xiàn)屬于表面活性劑生產(chǎn)行業(yè)的重要突破之一,推動了全世界表面活性劑生產(chǎn)的發(fā)展,不僅有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量,還可以降低生產(chǎn)成本和提升環(huán)保效果。

2 選擇重烷基苯磺化關(guān)鍵設(shè)備磺化器

2.1 膜式磺化反應(yīng)器

當(dāng)前我國磺化行業(yè)之中,應(yīng)用最為廣泛的反應(yīng)器即為膜式磺化反應(yīng)器,對其進行應(yīng)用的過程中,可以精準(zhǔn)控制反應(yīng),同時設(shè)備自身結(jié)構(gòu)較為簡單,需要借助精密度較高的原料分布器,保持其中反應(yīng)管的高光潔度,有機物料可沿其內(nèi)壁以膜狀流出,接觸三氧化硫氣體之后,即能夠產(chǎn)生磺化反應(yīng),反應(yīng)器則能夠?qū)Ψ磻?yīng)物料相應(yīng)的摩爾比進行精準(zhǔn)控制,以保障反應(yīng)的精準(zhǔn)。

從整體上來看,膜式磺化反應(yīng)器可以分為兩種形式,分別是“雙膜反應(yīng)器”和“多管模式磺化器”。其中多管膜式磺化器類似于管殼式換熱器,反應(yīng)管相互平行,且于殼體內(nèi)進行豎直排列,具體的反應(yīng)管數(shù)量需要以生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)進行確定,并在殼體內(nèi)導(dǎo)出反應(yīng)熱。在此過程中,需要應(yīng)用的反應(yīng)管,其長度為6m,并且可劃分為上下兩個部分,其中主要具有結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉的特點,并且其中的分配頭可以準(zhǔn)確地開展計量工作,保障各反應(yīng)管內(nèi)磺化氣體與原料之間處于完全平衡的狀態(tài),也就可以避免出現(xiàn)過磺化反應(yīng)風(fēng)險。與此同時,保障有機原料與SO3之間具有精準(zhǔn)的摩爾比,則有利于提升生產(chǎn)過程中的轉(zhuǎn)化率,并促使產(chǎn)品色澤更加良好。需要注意的是,因為多管膜式磺化器中包含數(shù)根反應(yīng)管,所以在應(yīng)用過程中,如果出現(xiàn)某一根管損壞或是腐蝕的情況,可單獨對該反應(yīng)管進行更換,且不會對其他反應(yīng)管造成不良影響,設(shè)備整體使用壽命一般可以超過十年。在將多管膜式磺化器應(yīng)用于實際生產(chǎn)工作之前,還應(yīng)針對各反應(yīng)管開展現(xiàn)場調(diào)試工作,保障應(yīng)用過程中反應(yīng)效果良好。并且,多管膜式磺化器不僅可以針對重烷基苯進行磺化處理,也可以針對其他有機物進行磺化處理,當(dāng)前該項技術(shù)已經(jīng)基本成熟,并在多個相關(guān)行業(yè)中得到 應(yīng)用[2]。

2.2 噴射式磺化器

在對磺化工藝以及相關(guān)設(shè)備進行應(yīng)用的過程中,為了保障工藝和設(shè)備能夠與B段的高黏度物料完全適應(yīng),建議應(yīng)用噴射式磺化器。噴射式磺化器的反應(yīng)機理在于,液體原料以微粒形式通過反應(yīng)器內(nèi)的噴霧頭高速進入SO3氣體當(dāng)中,并發(fā)生部分反應(yīng),接著,液體產(chǎn)物能夠在驟冷區(qū)繼續(xù)進行反應(yīng),且在反應(yīng)的過程中,物料能夠停留的時間較短。從理論的角度來看,對噴射式磺化器進行應(yīng)用,其能夠針對高黏度物料在與反應(yīng)氣體進行反應(yīng)的過程中,對快速混合問題進行有效解決,同時還可以避免出現(xiàn)結(jié)焦情況。但是,反應(yīng)的過程中產(chǎn)生大量熱量,將熱量移出時,可以采用生成磺酸循環(huán)的形式起到換熱作用,所以在此過程中生產(chǎn)的磺酸具有較高的黏度,并且有可能導(dǎo)致反應(yīng)時的熱量在移出過程中產(chǎn)生不良影響,一般來說,如果不能及時將熱量移出,則極易導(dǎo)致反應(yīng)器方面出現(xiàn)結(jié)焦情況。

2.3 磺化器的選擇

自20世紀(jì)末開始,我國即已經(jīng)逐漸將小型的雙膜磺化器應(yīng)用于生產(chǎn)當(dāng)中,以嘗試生產(chǎn)重烷基苯磺酸鹽表面活性劑,并使其能夠與驅(qū)油劑用表面活性劑的相關(guān)要求完全相符。但是在此過程中,受到儀器設(shè)備自身能力較弱以及逐漸老化的影響,并不能實現(xiàn)批量生產(chǎn)[3]。

在20世紀(jì)初,為了切實滿足我國油田生產(chǎn)過程中對于重烷基苯磺酸鈉鹽的大量需求,我國選擇應(yīng)用國產(chǎn)的多管膜式磺化器,構(gòu)建重烷基苯磺酸鹽磺化試驗裝置,在將其投入實際生產(chǎn)時,A段的生產(chǎn)設(shè)備及周期均能夠與相關(guān)要求相符合,但是因為經(jīng)過磺化的重烷基苯磺酸鈉具有過高的黏度,所以極易導(dǎo)致管線、設(shè)備等出現(xiàn)堵塞或結(jié)焦的情況,由此,生產(chǎn)周期與預(yù)期不符,也就需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝進行進一步的 優(yōu)化。

之后,我國引進了由美國Chemithon公司生產(chǎn)的噴射式磺化器,但是該裝置的規(guī)模相對于規(guī)?;a(chǎn)需求來說仍然較小,所以同樣不能支持大型工業(yè)生產(chǎn),當(dāng)前主要在重烷基苯磺酸鈉鈣一類的潤滑油添加劑生產(chǎn)工作中進行應(yīng)用?;诖?,為了保障重烷基苯磺酸鹽磺化試驗裝置能夠得到合理的應(yīng)用以及正常的維護,同時保障切實的國產(chǎn)化,選擇應(yīng)用多管膜式磺化器作為開展重烷磺酸鹽生產(chǎn)工作中的主要設(shè)備。

3 重烷基苯磺酸鹽生產(chǎn)工藝的確認及優(yōu)化

磺化原料不同,反應(yīng)過程也就各不相同,所以各類磺化原料的反應(yīng)溫度、摩爾比、加入速度、用量等,均能夠?qū)Ξa(chǎn)品轉(zhuǎn)化率以及質(zhì)量產(chǎn)生重要影響,所以針對不同磺化原料,均應(yīng)具有專門的生產(chǎn)工藝流程,更提升工業(yè)化生產(chǎn)效果的重要基礎(chǔ)。對于重烷基苯磺酸鹽的工業(yè)化生產(chǎn)來說,主要工藝流程為:①空氣干燥;②熔硫和SO2發(fā)生單元;③多膜式磺化單元;④尾氣處理單元;⑤SO2收單元。并且,需要根據(jù)生產(chǎn)過程中的特點,對各生產(chǎn)單元進行確定,以促使生產(chǎn)工藝得到不斷優(yōu)化[4]。

3.1 熔硫和SO3發(fā)生

可以在SO3發(fā)生單元中進行應(yīng)用的生產(chǎn)工藝包括兩項,分別為“燃硫法”和“液體SO3發(fā)生法”。應(yīng)用燃硫法的過程中,需要采用人工的方式,將片狀或是粉狀的硫磺傾倒于熔硫槽之中,并進行加熱使其熔化,再將經(jīng)過計量的合理數(shù)量泵送到燃硫爐之中,使其與干燥的空氣進行混合燃燒,直至生成SO2。SO2進入轉(zhuǎn)化塔之中,因為其中含有釩觸媒,所以可以針對SO2進行催化,使其成為SO3,SO3與干空氣進行混合,之后便可進入磺化工段。應(yīng)用液體SO3發(fā)生法的過程中,處于穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下的液體SO3,能夠由高位槽中經(jīng)過濾器向蒸發(fā)器中泵入,將其中的酸霧濾去,再與干燥空氣進行混合,即能夠生成與相關(guān)要求相符的SO3。

從實際上來看,在對燃硫法進行應(yīng)用的過程中,更能夠體現(xiàn)出投資少、操作便捷等多方面優(yōu)勢,但是與此同時,液體SO3屬于危險品,運輸過程中和進行儲存時,必須完善相關(guān)的防護工作,并全面落實嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾砉ぷ?。但是如果能夠?qū)虘B(tài)的硫磺進行應(yīng)用,則能夠?qū)⑵渲械陌踩L(fēng)險降低至最小,且儲存,成本也相對更低。所以,在生產(chǎn)重烷基苯磺酸鹽的過程中,應(yīng)該使用燃硫法對SO3進行生產(chǎn)。

3.2 膜式磺化反應(yīng)

當(dāng)干燥空氣將SO3氣體稀釋到一定程度時,應(yīng)使用過濾器對其進行高效過濾。重烷基苯在經(jīng)過準(zhǔn)確計量之后,與經(jīng)過磺化處理的SO3氣體共同通過分配頭以及相應(yīng)的氣體進入硫化反應(yīng)器之中,且在生成硫磺之后,還應(yīng)進入老化以及水解單元,其中的尾氣則應(yīng)在尾氣處理系統(tǒng)中進行處理。

從實際上來看,SO3發(fā)生系統(tǒng)當(dāng)前尚處于不穩(wěn)定的狀態(tài),所以可能出現(xiàn)酸產(chǎn)品不合格的情況,對于不合格的酸產(chǎn)品,可以將其暫時存放于不合格磺酸儲罐之中,直至其狀態(tài)穩(wěn)定,再按照相應(yīng)的比例與產(chǎn)品直接混合即可。

當(dāng)前已經(jīng)可以針對A、B兩段的重烷基苯原料進行單獨的磺化,其中針對A段來說,重烷基苯的分子量應(yīng)控制到310~320,同時需要控制磺化產(chǎn)物具有1 000mPa·s以內(nèi)的黏度,以保障生產(chǎn)操作過程的難度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時產(chǎn)品自身具有較為穩(wěn)定的性能。而對于B段來說,充重烷基苯磺化之后,產(chǎn)品黏度能夠大幅度高于傳統(tǒng)生產(chǎn)模式中的產(chǎn)品,其黏度一般能夠達到4 000~5 000mPa·s,甚至出現(xiàn)黏度更高的情況,也就導(dǎo)致生產(chǎn)操作過程的難度更大,而且物料輸送難度也較大?;诖耍珺段的重烷基苯出現(xiàn)結(jié)焦的可能性較大,所以相關(guān)操作的難度相對更大,同時能夠體現(xiàn)出開停車較為頻繁的特征,也就需要針對相應(yīng)的生產(chǎn)條件進行不斷優(yōu)化,在其中加入在線清洗系統(tǒng),以對B段的磺化生產(chǎn)周期進行有效控制,并且,如果磺化產(chǎn)物不合格,或是磺化器發(fā)生輕微結(jié)焦情況,應(yīng)及時切換SO3至吸收系統(tǒng)之中,以暫時停止重烷基苯原料的進料,并應(yīng)將清洗系統(tǒng)打開,針對磺化器進行內(nèi)循環(huán)清理,以促使生產(chǎn)周期得到延長,并強化保護磺化反應(yīng)器[5]。

3.3 重烷基苯老化及水解

在重烷基苯磺酸鈉的生產(chǎn)過程之中,老化及水解是其中的重要部分,在進行老化處理的過程中,應(yīng)保持環(huán)境溫度在45~55℃,停留時間則應(yīng)控制在20~30min,以保障反應(yīng)能夠提升到至少80%。并且,因為重烷基苯屬于烷基苯在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一項副產(chǎn)品,所以不僅具有可磺化物含量較低的特點,且具體含量難以有效確定,所以每一批次反應(yīng)物之中的H2SO4含量不確定。根據(jù)這一情況,設(shè)計和生產(chǎn)帶壓力的串聯(lián)老化器,以對老化處理的時間進行靈活控制,同時也可有效調(diào)節(jié)停留時間,由此,通過老化處理的磺酸,可以及時通過靜態(tài)混合器實現(xiàn)水解,并在其中合理加入水解水,使磺酸中多余的SO3能夠繼續(xù)與濃硫酸進行重烷基苯反應(yīng),也就可以降低產(chǎn)品中無機鹽以及為磺化油的含量。

3.4 磺化尾氣處理

一直以來,應(yīng)用效果良好的尾氣處理工藝為靜電除霧聯(lián)合堿液洗滌,其能夠針對排放物進行有效控制,其中主要需要應(yīng)用尾氣洗滌塔以及靜電除霧器兩項設(shè)備,在對靜電除霧器進行應(yīng)用的過程中,需要應(yīng)用懸索式的電暈電極,其中的收集管呈現(xiàn)出蜂窩狀的排列順序,使其中的空間利用率上升至接近100%,操作電壓在2~3萬V,氣速通常處于0.3~0.6m/s,因為尾氣中含有的干燥SO3中仍然存在水分,所以通過進行尾氣處理,可以將其中的水分轉(zhuǎn)化成為SO3或是H2SO4[6]。

3.5 SO3吸收

SO3吸收單元,主要在開車、臨時停車以及在線清洗磺化器的過程中進行應(yīng)用,可以對不合格產(chǎn)品進行盡可能地控制。開展SO3吸收操作的方法有兩種:①在吸收塔內(nèi)使用濃硫酸進行循環(huán)吸收;②使用有機物進行循環(huán)吸收。但是通常情況下,前者的應(yīng)用范圍更大。需要注意的是濃硫酸的腐蝕性較強,對于皮膚黏膜等均能夠產(chǎn)生強烈的刺激作用和腐蝕作用,所以在開展生產(chǎn)工作之前必須做好相應(yīng)的防護工作,以避免出現(xiàn)安全事故[7]。

4 結(jié)束語

在重烷基苯磺酸鈉鹽的生產(chǎn)過程中,應(yīng)用多管膜式磺化技術(shù),可以促使三元復(fù)合驅(qū)技術(shù)的應(yīng)用效果得到大幅提升,并推動我國油田發(fā)展效果得到切實提升,對于加強油田開采工作來說就重要意義。

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