毛運(yùn)秋
(安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 安陽 455133)
河南能源化工集團(tuán)安陽園區(qū)是河南能源化工集團(tuán)根據(jù)轉(zhuǎn)型發(fā)展改革需要、以安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱安化集團(tuán))為管理主體成立的化工園區(qū),安陽九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司(簡稱九天公司)是園區(qū)的一個(gè)重要法人單位,成立于2004年12月,現(xiàn)為我國中部地區(qū)重要的甲胺/二甲基甲酰胺(DMF)生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品有混甲胺、DMF,混甲胺又分為一甲胺、二甲胺、三甲胺。經(jīng)過多年來的持續(xù)發(fā)展,目前安陽園區(qū)已形成涵蓋液氨/尿素、復(fù)合肥、甲醇、甲胺、DMF、二甲基乙酰胺(DMAC)、乙二醇、聚酯等多產(chǎn)品的化肥、精細(xì)化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈,安陽園區(qū)在生產(chǎn)技術(shù)、成本、品牌、區(qū)位等方面優(yōu)勢明顯。
九天公司DMF裝置采用二甲胺與CO在甲酸鈉催化劑作用下的一步法合成DMF,一步法具有原料來源廣、工藝先進(jìn)、節(jié)約能源、產(chǎn)品純度高等優(yōu)點(diǎn)。其中,原料CO是用CO2作為氣化劑通過富氧氣化爐造氣而得,其氣化劑CO2根據(jù)安陽園區(qū)資源綜合整體利用方案有三方面來源:一是富氧氣化爐制備原料CO過程中副產(chǎn),但副產(chǎn)CO2量不能滿足2套DMF裝置的生產(chǎn)所需;二是園區(qū)合成氨裝置副產(chǎn);三是園區(qū)乙二醇裝置副產(chǎn)。各套工藝裝置物料的配置設(shè)計(jì)可在園區(qū)減排CO2的同時(shí)實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用,從而實(shí)現(xiàn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)保、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。
但隨著國家能源政策的變化,2018年12月河南省政府辦公廳出臺(tái)了《河南省傳統(tǒng)煤化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案(2018—2020年)》、2020年2月河南省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)小組辦公室印發(fā)了《河南省2020年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》,指出“到2020年,淘汰固定床間歇式氣化爐,有序退出單套裝置300 kt/a以下的合成氨產(chǎn)能”。
根據(jù)地方政府文件精神,安陽園區(qū)的固定床間歇式氣化爐(為合成氨裝置和乙二醇裝置提供煤氣)和合成氨裝置屬于政策要求淘汰范圍,而一旦副產(chǎn)CO2的合成氨裝置或乙二醇裝置長期停運(yùn),將導(dǎo)致九天公司DMF裝置因無(足量)原料而無法生產(chǎn)運(yùn)行。為此,安陽園區(qū)未雨綢繆,通過綜合評(píng)估與論證,決定新增1套液體CO2汽化裝置,以有效應(yīng)對(duì)淘汰落后產(chǎn)能政策落地帶來的DMF裝置停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。以下對(duì)有關(guān)情況作一簡介。
液體CO2汽化器的作用是把液態(tài)CO2轉(zhuǎn)化成氣態(tài)CO2。液體CO2汽化工藝主要有空冷式、間接換熱循環(huán)利用式和水浴式3種。結(jié)合安陽園區(qū)的資源和各生產(chǎn)裝置的工藝特點(diǎn),對(duì)3種液體CO2汽化工藝進(jìn)行對(duì)比分析,具體如下。
液體CO2空冷式汽化工藝,其加熱介質(zhì)為空氣,利用空氣自然對(duì)流加熱換熱管內(nèi)的低溫液體CO2而將其轉(zhuǎn)化成氣態(tài)CO2。優(yōu)點(diǎn):換熱設(shè)備簡單,安裝維護(hù)方便,汽化介質(zhì)無需成本投入。缺點(diǎn):氣溫低時(shí)存在汽化不完全的問題,導(dǎo)致汽化量不能滿足生產(chǎn)所需;冬季運(yùn)行狀況差,所需設(shè)備換熱面積大,常需備用設(shè)備,投資大;適宜間斷供氣工況。按照2套DMF裝置CO2需求量,若采用空冷式汽化工藝,液體CO2汽化裝置占地面積約100 m2,投資約70萬元。
液體CO2間接換熱循環(huán)利用式汽化工藝,其加熱介質(zhì)為常溫水、乙二醇鹽水溶液、工藝熱源,通過乙二醇鹽水溶液、常溫水等來加熱汽化液體CO2,工藝系統(tǒng)主要包括蒸發(fā)器、氣液分離器、第一換熱器、水儲(chǔ)罐、第二換熱器、乙二醇鹽水溶液儲(chǔ)罐等。優(yōu)點(diǎn):加熱介質(zhì)主要利用水系統(tǒng)的余熱,以乙二醇鹽水溶液作為加熱介質(zhì),低溫下不易結(jié)冰堵塞。缺點(diǎn):工藝相對(duì)復(fù)雜,流程長、設(shè)備多,占地面積大,投資較大;各介質(zhì)工藝關(guān)聯(lián)性強(qiáng);需獲取外部熱源換熱,控制復(fù)雜。按照2套DMF裝置CO2需求量,若采用間接換熱循環(huán)利用式汽化工藝,液體CO2汽化裝置占地面積約110 m2,投資約65萬元。
液體CO2水浴式汽化工藝,其加熱介質(zhì)為電、蒸汽或熱水,通過蒸汽或電提供熱源來加熱水,或直接由熱水來間接換熱汽化CO2。優(yōu)點(diǎn):工藝簡單,設(shè)備少、占地面積小,投資小;汽化量及輸送穩(wěn)定;可有效利用工藝裝置余熱降低運(yùn)行成本。缺點(diǎn):需要有穩(wěn)定的熱源連續(xù)供應(yīng)。按照2套DMF裝置CO2需求量,若采用水浴式汽化工藝,液體CO2汽化裝置占地面積約30 m2,投資約47萬元。
通過對(duì)3種汽化工藝的綜合對(duì)比,認(rèn)為液體CO2汽化裝置采用水浴式汽化工藝較為經(jīng)濟(jì)合理,且同類型裝置考察結(jié)果也表明,水浴式液體CO2汽化裝置具有操作方便、氣體輸送穩(wěn)定、技術(shù)成熟、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。那么,水浴式汽化工藝換熱介質(zhì)選用電、蒸汽或熱水哪種更為經(jīng)濟(jì)呢?結(jié)合液體CO2汽化的實(shí)際需求和安陽園區(qū)資源綜合利用整體情況,確定使用九天公司富余的蒸汽冷凝液作為液體CO2汽化器的加熱介質(zhì)。
最終,本技改項(xiàng)目選用了型號(hào)為DSQ-3000的水浴式液體CO2汽化器。該汽化器主要由換熱列管與外殼兩部分組成,設(shè)計(jì)工作壓力1.7~2.0 MPa;換熱列管材質(zhì)采用06Cr19Ni10不銹鋼,列管規(guī)格為φ25 mm×2 mm,內(nèi)部列管分為8程,為四進(jìn)四出結(jié)構(gòu);管程介質(zhì)為CO2,殼程介質(zhì)為蒸汽冷凝液,管程內(nèi)液體CO2被加熱汽化為氣體CO2,經(jīng)2次減壓后送至DMF裝置氣化系統(tǒng)作為氣化劑,殼程內(nèi)凝液回收利用。
九天公司DMF裝置氣化系統(tǒng)有4臺(tái)富氧連續(xù)氣化爐,其DMF裝置正常生產(chǎn)負(fù)荷下CO2耗量在5 600~6 000 m3/h,除4臺(tái)富氧連續(xù)氣化爐運(yùn)行過程中自循環(huán)的CO2量外,氣化系統(tǒng)需從外部接收的CO2氣量為2 600~3 000 m3/h——壓力為3~8 kPa的常溫CO2氣體進(jìn)鼓風(fēng)機(jī)入口,加壓后進(jìn)氣化爐作為氣化劑,以制取DMF生產(chǎn)所需的CO原料氣。
CO2槽車運(yùn)來的液體CO2先存放在2臺(tái)容積均為100 m3的液體CO2儲(chǔ)罐內(nèi),生產(chǎn)時(shí),壓力為2.2 MPa、溫度為-20 ℃的液體CO2從儲(chǔ)罐送出,經(jīng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入九天公司新增的水浴式液體CO2汽化器換熱列管內(nèi),在管內(nèi)被汽化器殼體中來自主生產(chǎn)裝置冷凝液總管的蒸汽冷凝液(壓力1.0 MPa、溫度90 ℃)加熱后,汽化為壓力2.2 MPa、溫度50 ℃的CO2氣體,之后CO2氣依次經(jīng)一級(jí)減壓閥減壓至0.6 MPa、二級(jí)減壓閥減壓至3~8 kPa;經(jīng)過2次減壓后壓力為3~8 kPa、溫度為30~40 ℃的CO2氣通過管道輸送至氣化系統(tǒng)CO2緩沖罐,經(jīng)緩沖后作為氣化劑連續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)給氣化爐;汽化器中與液體CO2換熱后的蒸汽冷凝液溫度降至約40 ℃,送至凝液回收管線,作為安化集團(tuán)450循環(huán)水水池補(bǔ)水。液體CO2汽化器操作過程中,汽化器內(nèi)部凝液將整個(gè)列管淹沒,為淹沒式滿液位操作。
(1)汽化器換熱列管采用多重盤管排列技術(shù),設(shè)備體積小、占地面積小,減小了安裝空間,可為用戶創(chuàng)造隱形價(jià)值。
(2)汽化器換熱列管采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,可有效避免盤管腐蝕泄漏,從而延長設(shè)備的使用壽命。
(3)本技改只需對(duì)原有裝卸車系統(tǒng)增設(shè)旁路管道和截止閥等,技改投資小、工期短。
(4)汽化后的氣體CO2輸送管線上有2套減壓閥組(一開一備),汽化器采用遠(yuǎn)傳水溫及出口溫度檢測,可據(jù)汽化器水溫自動(dòng)控制冷凝液閥組的開度,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),并設(shè)置有聯(lián)鎖保護(hù),從而可提升水浴式液體CO2汽化裝置運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性。
(5)液體CO2汽化裝置的應(yīng)用,不僅可化解淘汰落后產(chǎn)能政策落地帶來的DMF裝置停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),而且可有效地回收利用主生產(chǎn)裝置蒸汽冷凝液的余熱,實(shí)現(xiàn)園區(qū)資源的綜合利用,從而可降低主生產(chǎn)裝置的運(yùn)行成本。
新增液體CO2汽化裝置的技改于2020年5—9月實(shí)施,2020年10月液體CO2汽化裝置順利投運(yùn),投運(yùn)1 a多以來,水浴式液體CO2汽化器運(yùn)行非常穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)過任何異常,實(shí)現(xiàn)了DMF裝置氣化系統(tǒng)CO2氣化劑的穩(wěn)定供應(yīng)和平穩(wěn)過渡,確保了九天公司甲胺/DMF裝置及其氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,這主要得益于項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作較好、日常操作維護(hù)的科學(xué)合理、運(yùn)行操作經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,以及對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判與相應(yīng)的預(yù)防措施。
(1)液體CO2汽化器制作過程中,技術(shù)人員現(xiàn)場盯守,汲取業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)設(shè)備選材、列管煨彎及焊接處理等方面的把關(guān),注重內(nèi)部列管制作細(xì)節(jié),確保制作質(zhì)量。
(2)正常生產(chǎn)中液體CO2汽化器管程溫度約-20 ℃,殼程溫度約90 ℃,溫差達(dá)110 ℃,開停車過程中及生產(chǎn)負(fù)荷波動(dòng)時(shí),管/殼程溫差會(huì)更大,易出現(xiàn)冷熱相擊、氣液相擊等現(xiàn)象,可能造成設(shè)備焊口開裂泄漏事故的發(fā)生,因此,液體CO2汽化器投運(yùn)或停運(yùn)時(shí)一定要控制適宜的升/降溫速率,且CO2調(diào)節(jié)閥和蒸汽冷凝液閥門調(diào)節(jié)時(shí)切忌幅度過大,盡量微調(diào)。
液體CO2儲(chǔ)罐原本只用于接收生產(chǎn)裝置來的產(chǎn)品以及產(chǎn)品裝車,新增水浴式液體CO2汽化裝置后,液體CO2儲(chǔ)罐增加液體CO2槽車卸車功能,液體CO2槽車增設(shè)副線由原裝車改變用途為卸車,為防范誤操作,編制相應(yīng)的操作規(guī)程,組織員工和運(yùn)輸司機(jī)學(xué)習(xí)掌握并做好配合,液體CO2卸車時(shí)關(guān)閉裝車泵進(jìn)出口閥,用槽車上的卸車泵卸車,以防裝車泵反轉(zhuǎn)而致?lián)p壞。
(1)水浴式液體CO2汽化裝置氣體CO2輸送管線上設(shè)計(jì)采用2套減壓閥組,一開一備,當(dāng)在運(yùn)減壓閥組故障時(shí)可及時(shí)切換,以防減壓閥故障造成的CO2氣量波動(dòng)。
(2)減壓閥后設(shè)置有安全閥,當(dāng)減壓閥故障造成CO2輸送管線超壓時(shí),安全閥啟跳放空。
(3)當(dāng)CO2氣輸送管線上減壓閥出現(xiàn)故障時(shí),及時(shí)關(guān)閉液體CO2儲(chǔ)罐出口緊急切斷閥,停止往液體CO2汽化器送液,并及時(shí)通知后工序做好相應(yīng)的處理。
當(dāng)水浴式液體CO2汽化器殼程蒸汽冷凝液流量不足或冷凝液調(diào)節(jié)閥故障造成液體CO2汽化效果差時(shí),易出現(xiàn)干冰堵塞閥門現(xiàn)象。因此,生產(chǎn)運(yùn)行中需注意穩(wěn)定系統(tǒng)負(fù)荷,及時(shí)調(diào)整送液體CO2汽化器的蒸汽冷凝液流量及溫度;一旦出現(xiàn)干冰堵塞閥門,及時(shí)關(guān)閉液體CO2儲(chǔ)罐出口緊急切斷閥,停止往液體CO2汽化器送液,并用熱源對(duì)閥門或管道進(jìn)行澆淋升溫,使干冰汽化,以使閥門或管道得到疏通;若是因冷凝液調(diào)節(jié)閥故障造成液體CO2汽化效果差繼而導(dǎo)致的干冰堵塞閥門,應(yīng)立即組織人員對(duì)蒸汽冷凝液閥門進(jìn)行檢修。
安化集團(tuán)積極響應(yīng)國家號(hào)召,按照河南省、安陽市政府部門關(guān)于大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案的要求,于2020年9月30日政策性停運(yùn)了固定床間歇式氣化爐,并有序退出了單套產(chǎn)能不足300 kt/a的合成氨裝置,為地方的節(jié)能減碳做出了貢獻(xiàn)。在有序淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),鑒于安陽園區(qū)的精細(xì)化工產(chǎn)品線——甲胺/DMF裝置仍在繼續(xù)運(yùn)行,DMF裝置所需原料CO制備需要?dú)饣瘎〤O2,通過對(duì)整個(gè)安陽園區(qū)產(chǎn)品、原料的統(tǒng)籌謀劃,在淘汰裝置停運(yùn)前九天公司實(shí)施了液體CO2汽化器應(yīng)用技改。液體CO2汽化裝置于2020年10月投運(yùn),1 a多的運(yùn)行實(shí)踐表明,水浴式液體CO2汽化器操作方便、氣體輸送穩(wěn)定、技術(shù)成熟,幾乎沒有出現(xiàn)過影響系統(tǒng)生產(chǎn)的故障或問題,其作為DMF裝置氣化系統(tǒng)CO2氣化劑的補(bǔ)充供應(yīng)裝置,完全可滿足九天公司DMF裝置的生產(chǎn)所需,此舉不僅化解了合成氨或乙二醇裝置長期停運(yùn)導(dǎo)致DMF裝置缺少原料而無法生產(chǎn)的難題,而且實(shí)現(xiàn)了安陽園區(qū)物料的供需平衡與平穩(wěn)過渡,為九天公司DMF裝置的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。