耿新國 王 飛 趙國防
(汶上義橋煤礦有限責(zé)任公司,山東 濟(jì)寧 272500)
汶上義橋煤礦洗煤廠原煤篩分系統(tǒng)自動化控制是由華寧公司設(shè)計安裝,在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)誤停機(jī)、誤報故障等問題。2017 年新上淺槽選矸設(shè)備系統(tǒng)自動化控制由北京華宇中選自控公司設(shè)計施工。新老系統(tǒng)聯(lián)合使用,操作復(fù)雜,系統(tǒng)維護(hù)相互扯皮并且技術(shù)壁壘嚴(yán)重,給生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成不必要的影響和安全生產(chǎn)隱患。
義橋煤礦洗煤廠在充分研究原煤篩分車間電氣控制系統(tǒng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對動篩車間的兩個電氣控制系統(tǒng)以北京華宇中選自控自動化控制為基礎(chǔ)進(jìn)行整體系統(tǒng)融合,實(shí)現(xiàn)集中控制操作系統(tǒng)簡單、可靠,且能使原系統(tǒng)作為備用,實(shí)現(xiàn)了在集控室集中統(tǒng)一控制各設(shè)備,全自動化運(yùn)行的目標(biāo)。
汶上義橋煤礦有限責(zé)任公司位于山東省濟(jì)寧市汶上縣義橋鎮(zhèn)境內(nèi),井田面積17.5 km2,主采3 層煤,平均煤厚4.2 m,地表為平原,沒有河流流經(jīng)礦區(qū)。礦井于2003 年6 月開工建設(shè),2006 年1 月投產(chǎn),礦井設(shè)計生產(chǎn)能力45 萬t/a,核定生產(chǎn)能力80 萬t/a。礦井采用立井單水平開拓,井口標(biāo)高+45 m,井底水平標(biāo)高為-335 m,可采煤層為3 煤層,開采方法為長壁后退式采煤法,全部垮落法管理頂板,采煤工藝為綜采和綜放。礦井劃分為6 個采區(qū)和1 個后備采區(qū)。
根據(jù)生產(chǎn)工藝過程分析控制要求及需要完成的動作(動作順序、動作條件、必須的保護(hù)和聯(lián)鎖等)、操作方式(手動、自動、單起、單停)、淺槽系統(tǒng)及動篩車間設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃融合后統(tǒng)稱為原煤系統(tǒng)。
依據(jù)洗煤廠主洗自動化控制系統(tǒng)平臺,通過自主設(shè)計、編程把原煤系統(tǒng)與主洗系統(tǒng)進(jìn)行二次融合,在同一個屏幕進(jìn)行切換融合,重新組成原煤系統(tǒng)(淺槽及動篩系統(tǒng))監(jiān)控畫面、主洗系統(tǒng)監(jiān)控畫面兩套獨(dú)立操作監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)主洗系統(tǒng)、原煤系統(tǒng)之間的畫面切換。
根據(jù)系統(tǒng)控制要求確定PLC I/O 接點(diǎn),I/O 開關(guān)量、輸入、輸出接點(diǎn)量123 個,模擬量輸入、輸出接點(diǎn)36 個。
(1)可實(shí)現(xiàn)主洗系統(tǒng)、原煤系統(tǒng)之間的畫面切換。
(2)當(dāng)運(yùn)行主洗或原煤控制系統(tǒng)任一系統(tǒng)時,均可實(shí)現(xiàn)皮帶報警、報警查詢、密度控制之間的功能切換,同時可實(shí)現(xiàn)報警故障原因顯示、歷史故障記錄查詢、密度控制精度顯示等功能。
(3)當(dāng)運(yùn)行主洗或原煤控制系統(tǒng)任一系統(tǒng)時,均可實(shí)現(xiàn)集中控制、就地控制之間的功能切換,集中啟車功能按照逆煤流方向依次順序啟動,集中停車為順煤流方向依次順序停車。當(dāng)遇到緊急情況下,一鍵停止系統(tǒng)中所有運(yùn)行中的設(shè)備。
(4)可在監(jiān)控畫面迅速鎖定設(shè)備故障點(diǎn),并能即時顯示故障原因和故障范圍。
(5)根據(jù)預(yù)先設(shè)定密度值,能即時監(jiān)控密度數(shù)值畫面,實(shí)時顯示變化幅度上下值。
(6)原煤系統(tǒng)、主洗系統(tǒng)均設(shè)有相同的集中、就地啟動和停車功能鍵操作模式。
(7)原煤系統(tǒng)、主洗系統(tǒng)均設(shè)置皮帶保護(hù)報警功能,畫面直觀顯示各類保護(hù)的報警原因。
(8)主洗系統(tǒng)設(shè)有各煤種計量功能,根據(jù)皮帶秤的瞬間稱重量變化,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸。
(9)集中控制狀態(tài)下,設(shè)備之間根據(jù)工藝流程及煤流運(yùn)輸方向關(guān)系,啟動和停車時采用聯(lián)鎖模式,當(dāng)某一臺設(shè)備出現(xiàn)急停時,上一級所有設(shè)備均可實(shí)現(xiàn)緊急停機(jī)。當(dāng)檢修或其它原因需解除集中開啟停車時即可開啟解鎖功能。解鎖后,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備單獨(dú)控制,互不影響。
(10)開啟設(shè)備前,系統(tǒng)啟動現(xiàn)場聲響警示并持續(xù)2 min,方便現(xiàn)場作業(yè)人員做好設(shè)備運(yùn)行前準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)安全啟動。
(1)為實(shí)現(xiàn)篩分皮帶與選煤廠煤流皮帶分別控制,在配電室集中放置兩臺集中控制器KTC101。一臺實(shí)現(xiàn)沫煤上倉皮帶、東、西配倉皮帶的集中控制,另一臺實(shí)現(xiàn)手選皮帶、破碎機(jī)、大塊煤皮帶、沫煤轉(zhuǎn)載皮帶、201 皮帶的集中控制。
(2)KTC101 控制器帶有雙沿線控制,實(shí)現(xiàn)多皮帶不同向的沿線分布控制??刂七x煤廠沫煤上倉皮帶、東、西配倉皮帶的集中控制器,由CS1 沿線實(shí)現(xiàn)順序控制。控制手選皮帶、大塊煤皮帶、沫煤轉(zhuǎn)載皮帶、201 皮帶的集中控制采用雙沿線控制方式,CS1 沿線實(shí)現(xiàn)沫煤轉(zhuǎn)載皮帶、201 皮帶的順序集中控制,CS2 沿線實(shí)現(xiàn)手選皮帶、大塊煤皮帶的順序集中控制。
(1)選煤廠精煤煤流皮帶控制主控采用CS1沿線。
(2)由配電室主控制器CS1 出口連接一根5 m 七芯通訊電纜至礦用隔爆兼本質(zhì)安全型信號處理器,之后連接一根100 m 七芯通訊電纜(根據(jù)實(shí)際長度而定,可利用快速連接兩通延伸電纜長度)至沫煤上倉皮帶機(jī)尾,機(jī)尾安裝一臺KTK101-2(AI)組合擴(kuò)音電話,實(shí)現(xiàn)機(jī)尾跑偏保護(hù)接入及語音喊話、急停閉鎖,之后利用100 m 七芯通訊電纜連接至皮帶機(jī)頭的KTK101-2(HA)。為接入機(jī)頭堆煤保護(hù)及實(shí)現(xiàn)對皮帶啟??刂疲跈C(jī)頭放置一臺KJS101-8智能輸入輸出下位機(jī)用于信號接入,與電話通過5 m 七芯通訊電纜連接。沫煤皮帶沿線設(shè)備配置完畢。
(3)利用100 m 七芯通訊電纜延伸至東、西配倉皮帶機(jī)頭,接入普通急停閉鎖擴(kuò)音電話KTK101-2(HA)實(shí)現(xiàn)語音通話。由于兩條皮帶均為20 m 左右,因此將兩條皮帶保護(hù)、控制接入一個智能輸入輸出下位機(jī)KJS101-12。最后配置一臺終端KFD101,沿線配置完畢。
(4)篩分車間原煤煤流皮帶控制器采用雙沿線控制。
(5)由控制器CS2 沿線插座連接一根100 m七芯通訊電纜(根據(jù)實(shí)際長度而定,可利用快速連接兩通延伸電纜長度)至手選皮帶機(jī)尾,機(jī)尾安裝一臺KJS101-4 智能輸入輸出下位機(jī)用于皮帶保護(hù)、控制,給煤機(jī)控制、振動篩、除鐵器控制信號接入。之后利用15 m 通訊電纜延伸至KTK101-2(HA)組合擴(kuò)音電話,手選皮帶配置完畢。
(6)由手選皮帶機(jī)頭電話經(jīng)30 m 通訊電纜連接至大塊皮帶(200 m 左右)機(jī)尾KTK101-2(AI)電話,用于皮帶機(jī)尾保護(hù)及三岔漏斗破碎機(jī)控制接入。利用100 m 通訊電纜連接至另外一臺擴(kuò)音電話KTK101-2(HA)后,再由100 m 通訊電纜連接至機(jī)頭KTK101-2(HA)擴(kuò)音電話。同樣,為接入機(jī)頭保護(hù)、煤倉煤位傳感器,機(jī)頭放置一臺KJS101-8智能輸入輸出下位機(jī)用于信號接入,與電話間用5 m 通訊電纜連接。最后配置一臺KFD101 智能終端,CS2 沿線配置完畢。
(7)CS1 沿線由控制器利用100 m 通訊電纜連接至沫煤轉(zhuǎn)載皮帶機(jī)尾(20 m 左右),機(jī)尾安裝一臺KJS101-8 智能輸入輸出下位機(jī)用于皮帶保護(hù)、控制,除鐵器控制信號接入,之后利用15 m 通訊電纜延伸至KTK101-2(HA)組合擴(kuò)音電話。利用30 m 通訊電纜延伸至201 皮帶(200 m 左右)機(jī)尾KTK101-2(AI)組合擴(kuò)音電話,用于機(jī)尾皮帶保護(hù)接入。利用100 m 通訊電纜連接至另外一臺擴(kuò)音電話KTK101-2(HA)后,再由100 m 通訊電纜連接至機(jī)頭KTK101-2(HA)擴(kuò)音電話。同樣,為接入機(jī)頭保護(hù),放置一臺KJS101-8 智能輸入輸出下位機(jī)用于信號接入,與電話間用5 m 通訊電纜連接。最后配置一臺KFD101 智能終端,CS1 沿線配置完畢。
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際情況,設(shè)備啟停控制信號均由原來集控PLC 給出,啟動控制繼電器控制電壓24 V,信號類型為開關(guān)量,閉合啟動,斷開停止。由于原來集控系統(tǒng)不用了,華寧的集控開關(guān)量控制信號直接匯接到原來集控PLC 繼電器控制點(diǎn)上?,F(xiàn)場配有隔離箱,為電動球閥提供工作電源。
以大塊皮帶配置為例,簡述皮帶保護(hù)位置及信號接線方法。機(jī)頭信號:機(jī)頭跑偏、堆煤、煙霧、速度、溫度保護(hù),皮帶啟停等控制信號;機(jī)尾信號:機(jī)尾跑偏。
為實(shí)現(xiàn)調(diào)度室與篩分沿線零距離語音通話,在調(diào)度室放置一臺IP 桌面對講器及一臺多媒體調(diào)度主機(jī)。利用對講器將語音信號轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)信號,經(jīng)調(diào)度主機(jī)處理,將網(wǎng)絡(luò)音頻信號傳輸至撥號IP 地址設(shè)備進(jìn)行呼叫。由此可見,被呼叫設(shè)備需具有唯一IP地址且可以將網(wǎng)絡(luò)音頻信號轉(zhuǎn)換為模擬量音頻信號并與主控語音耦合的能力,華寧自主研發(fā)生產(chǎn)礦用本質(zhì)安全型信號轉(zhuǎn)換器就具備此功能,可以和皮帶主控制器通過電纜快插式連接,無需復(fù)雜接線,具有標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)接口。將轉(zhuǎn)換器串接入雙沿線控制器的CS1/CS2 沿線,通過網(wǎng)線連接入附近交換機(jī),交流220V 供電。
在動篩車間各皮帶落煤點(diǎn)及煤流監(jiān)測點(diǎn)處安置網(wǎng)絡(luò)攝像頭,用于煤流狀態(tài)的實(shí)時監(jiān)測。網(wǎng)絡(luò)攝像頭帶有標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)口,就近方式接入附近網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),若傳輸距離較遠(yuǎn)則增加光纖收發(fā)器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸。轉(zhuǎn)換模塊還需要12 V 電源供電,因此將攝像儀、光纖收發(fā)器、兵裝電源組合封裝。同樣,接收方也采用光纖收發(fā)器將視頻信息傳輸至網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),由于攝像頭共計14 臺,所以光纖收發(fā)器共計需要28臺。為方便安裝管理,將光纖收發(fā)器、兵裝電源集中安置到配電室安裝柜內(nèi),將網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)也放入安裝柜內(nèi)部進(jìn)行防護(hù)。
為實(shí)現(xiàn)篩分車間控制系統(tǒng)自動化、智能化,需要在集控室能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程啟??刂?、狀態(tài)監(jiān)控,采用工控組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)篩分車間設(shè)備集中控制監(jiān)控,利用組態(tài)畫面以圖形、文字、動畫等形式顯示各個設(shè)備狀態(tài)。在集控室配備一臺PC 機(jī)、工控機(jī),工控機(jī)與調(diào)度交換機(jī)采用網(wǎng)線連接;篩分配電室兩臺主控通過網(wǎng)線連接至篩分交換機(jī),交換機(jī)間采用光纖連接。
(1)依據(jù)洗煤廠主洗自動化控制系統(tǒng)平臺,通過自主設(shè)計、編程把原煤系統(tǒng)與主洗系統(tǒng)進(jìn)行二次融合,利用穩(wěn)定的中選自控控制系統(tǒng)已有的接點(diǎn)富余量進(jìn)行拓展控制和融合,優(yōu)化了系統(tǒng)單元,擇選優(yōu)勢系統(tǒng),相互補(bǔ)充。其中對軟件的系統(tǒng)改變大,硬件系統(tǒng)改變小,總體投資較小,目前國內(nèi)尚無同類型洗煤廠進(jìn)行融合控制研究與應(yīng)用。
(2)選煤控制系統(tǒng)與原煤控制系統(tǒng)融合后,原煤系統(tǒng)的設(shè)備控制可在選煤控制系統(tǒng)與原煤控制系統(tǒng)融合后,原煤自動化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立的雙線控制系統(tǒng),原自動化控制系統(tǒng)作為原煤備用控制系統(tǒng),保障了地面原煤自動化控制系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,確保了全礦煤流系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,有效減少了生產(chǎn)影響。
此項(xiàng)目完全由本單位自行設(shè)計安裝融合調(diào)試,一次性節(jié)約外委設(shè)計安裝費(fèi)用100 余萬元,平均年可減少因控制系統(tǒng)故障引發(fā)的生產(chǎn)影響30 h 以上,實(shí)現(xiàn)了一備一用的安全運(yùn)行模式,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)過程控制的穩(wěn)定性、安全性,提高了系統(tǒng)運(yùn)行效率,對洗煤廠改造工程及新老系統(tǒng)融合的深入研究和應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)具有較好的推廣應(yīng)用前景。
本項(xiàng)目是根據(jù)義橋煤礦洗煤廠現(xiàn)場實(shí)際需求進(jìn)行的淺槽系統(tǒng)、動篩原煤控制系統(tǒng)與主洗集中控制系統(tǒng)三方融合研究,以主洗自動化控制系統(tǒng)平臺為依托,優(yōu)化了系統(tǒng)控制單元,實(shí)現(xiàn)了原煤系統(tǒng)與主洗系統(tǒng)在同一操作畫面下自由切換控制,亦可單獨(dú)控制,互不干擾,經(jīng)單機(jī)、聯(lián)機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行安全可靠,操作方便。經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)踐證明,該系統(tǒng)融合研究創(chuàng)新性強(qiáng)、投資小、實(shí)用性強(qiáng),直接經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益和諧統(tǒng)一,具有推廣應(yīng)用價值。