黃成龍
(廣西華誼能源化工有限公司,廣西 欽州 535000)
我國(guó)是以煤為主要能源資源的國(guó)家,煤炭資源豐富,油、氣資源不足,發(fā)展現(xiàn)代煤化工既符合我國(guó)的資源稟賦特征,有利于行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的新格局,對(duì)推進(jìn)煤炭清潔高效利用、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、保障國(guó)家能源安全、促進(jìn)全國(guó)現(xiàn)代煤化工的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重大意義[1-4]。采用高效清潔的先進(jìn)煤氣化技術(shù),不僅可以促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保和資源的高效利用,還可以提升行業(yè)的裝備技術(shù)水平,提高煤化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在當(dāng)前“雙碳”以及節(jié)能減排的時(shí)代背景下,氣流床氣化技術(shù)以其清潔高效地利用煤炭資源的特點(diǎn)已經(jīng)成為目前煤化工的重要技術(shù)工藝之一。煤化工行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)之一是煤氣化技術(shù),而煤氣化技術(shù)的核心是氣化爐。目前,煤化工領(lǐng)域采用的氣化方式有兩種:一種干粉氣化,另一種水煤漿氣化[5-7]。氣化爐的氣化室主要采用耐火磚結(jié)構(gòu)和水冷壁結(jié)構(gòu)兩種形式,與氣化室下部相連為激冷室或輻射段+激冷段結(jié)構(gòu)[8-10]。而氣化爐渣口是氣化室與后續(xù)降溫設(shè)備的重要連接點(diǎn),其結(jié)構(gòu)尺寸和材料選擇影響著氣化經(jīng)濟(jì)性、檢修時(shí)間、使用壽命、排渣性能、粗細(xì)渣等[11-15],在實(shí)際生產(chǎn)中需要予以足夠重視。
某公司配置2套2 000噸級(jí)航天爐,根據(jù)《氣化爐裝置預(yù)考核報(bào)告》,氣化爐運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 氣化爐運(yùn)行數(shù)據(jù)
煤氣化渣包括粗渣和細(xì)渣,粗渣即漿化煤炭顆粒在氣化爐高溫高壓條件下經(jīng)熔融、激冷、凝結(jié)等流程,并由氣化爐底部排渣鎖斗排出的含水渣,殘?zhí)剂侩S煤種、氣化爐種類、氣化爐操作條件波動(dòng)較大,一般在10%~30%,產(chǎn)生量約占?xì)饣帕康?0%。細(xì)渣即通過(guò)氣化爐頂部由粗煤氣氣流帶出,并經(jīng)初步洗滌凈化、沉淀得到的含水渣,殘?zhí)剂恳话憧蛇_(dá)30%以上,產(chǎn)生量占?xì)饣帕康?0%左右[16]。
氣化渣無(wú)論是粗渣還是細(xì)渣殘?zhí)剂科毡槠?,?xì)渣的粗渣殘?zhí)剂扛撸焕跉饣阅艿奶嵘?。根?jù)長(zhǎng)期數(shù)據(jù)檢測(cè),目前氣化爐結(jié)構(gòu)還有提升碳轉(zhuǎn)化率和氣化性能的空間。在保證氣化爐性能的前提下,為提高粗細(xì)渣比例及碳轉(zhuǎn)化率,有必要對(duì)渣口部位進(jìn)行改造,包括渣口耐火襯里改造的必要性、渣口改造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇、現(xiàn)場(chǎng)施工和測(cè)試等。
對(duì)于以煤為原料的氣化爐,由于煤中灰分較高,局部改造后形成的下部回流區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)含灰氣體對(duì)錐底甚至下部直筒段耐火磚的沖刷和侵蝕。特別是氣化爐大型化后,因碳轉(zhuǎn)化率的要求,渣口尺寸不能過(guò)大,此時(shí)氣化爐下部返混和回流劇烈。
在保證氣化爐性能基礎(chǔ)上進(jìn)一步改善氣化爐本體流場(chǎng)結(jié)構(gòu),提高渣口壓差,調(diào)整燃燒效率及粗細(xì)渣比例,擬對(duì)渣口結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),主要的改進(jìn)方法為縮小渣口喉部直徑。
氣化爐渣口壓差主要有液位高程差、沿程阻力、局部阻力、合成氣帶水及傳熱能量損耗等組成。渣口凈壓差為合成氣通過(guò)渣口部位形成的凈壓差,包括渣口上錐段與喉部直段之間的局部阻力、喉部直段與下錐段之間的局部阻力。渣口壓差及渣口凈尺寸的關(guān)系見(jiàn)表2。
表2 渣口壓差及渣口凈尺寸的關(guān)系
從表2可看出,隨著渣口喉部直段中徑的減小,渣口靜壓差逐漸增大,激冷室液位高程差及其他局部阻力造成的渣口壓差占比縮小。
氣化爐現(xiàn)有渣口中徑750 mm,凈尺寸662 mm,對(duì)應(yīng)的渣口計(jì)算壓差為 12.58 kPa,其中,合成氣通過(guò)渣口的凈壓差僅有 0.34 kPa,占比為2.7%,合成氣流速為 16.7 m/s。根據(jù)渣口壓差及合成氣喉部流速及渣口中徑的關(guān)系,若渣口凈尺寸過(guò)小,渣口上錐段傾角增大,可導(dǎo)致渣口上錐段熔渣堆積。
此外,渣口凈尺寸過(guò)小會(huì)顯著提高合成氣在渣口喉部的流速,帶來(lái)嚴(yán)重的磨損。擬將渣口喉部?jī)舫叽绺臑?500 mm,是綜合衡量渣口壓差提高、渣口改造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、渣口喉部允許的合成氣流速等多個(gè)因素后確定的合適尺寸。在運(yùn)行條件下,算上渣口表面固渣層厚度,渣口壓差可達(dá)到14~20 kPa。
建立本項(xiàng)目用氣化爐的物理模型,基于CFD軟件,將爐膛內(nèi)部含復(fù)雜反應(yīng)的湍流流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,得到爐內(nèi)氣固兩相流動(dòng)詳細(xì)信息。氣化爐結(jié)構(gòu)和流場(chǎng)示意見(jiàn)圖1。
圖1 氣化爐結(jié)構(gòu)和流場(chǎng)示意
氣化爐頂部布置單個(gè)燒嘴,合成氣和灰渣均從底部排出。煤粉通過(guò)4條煤粉管線進(jìn)入燒嘴的4個(gè)煤粉管,預(yù)熱后的氧氣和一定比例的蒸汽進(jìn)入燒嘴的氧化劑通道,燒嘴內(nèi)置旋流塊,在氣化爐內(nèi)形成旋流流場(chǎng)。氣化爐內(nèi)的旋流流場(chǎng)包含呈喇叭口的射流區(qū)、內(nèi)核低速回流區(qū)、外圍回流區(qū)和底部的旋流區(qū)。改變?cè)诔叽鐚?duì)汽化爐流場(chǎng)的影響見(jiàn)圖2。
通過(guò)分析上述數(shù)值模擬結(jié)果,從渣口改造前后氣化室內(nèi)流場(chǎng)模擬圖看出,渣口減小后爐內(nèi)回流區(qū)面積增加,渣口改造對(duì)有效氣含量有明顯影響,相同產(chǎn)量下,渣口小合成氣流速高,在激冷室內(nèi)停留時(shí)間短,變換反應(yīng)弱,有效氣含量提高。
改造一臺(tái)氣化爐,便于對(duì)比分析。改造前后渣口結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)圖3。
圖3 改造前后渣口結(jié)構(gòu)尺寸
氣化爐采用液態(tài)排渣的方式,原渣口結(jié)構(gòu)形式及改造后渣口結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。原渣口耐火襯里采用 SiC 質(zhì)耐火搗打料作為工作層,現(xiàn)欲在原結(jié)構(gòu)上通過(guò)澆注的方式增加一層耐火材料,將原渣口直徑縮小。新施工的耐火材料層應(yīng)具有足夠的結(jié)合強(qiáng)度,防止其在氣化爐運(yùn)行過(guò)程中崩裂或脫落。
考慮到該部位材料需要具備的抗渣侵蝕性能和抗熱震性能,在剛玉為主物相的前提下,引入SiC和炭,形成復(fù)相材料,在耐沖刷性能、抗渣性能方面表現(xiàn)良好。
渣口改造用耐火澆注料,材質(zhì)為剛玉質(zhì),性能指標(biāo)見(jiàn)表3。
表3 剛玉質(zhì)澆注料理化性能
將原襯里的 SiC質(zhì)搗打料平面松散的耐火材料清理干凈,使搗打料中的渣釘裸露,除去表面殘余的耐火材料及浮塵,所有表面干凈、沒(méi)有游離顆粒、鐵銹和雜質(zhì),沒(méi)有油污或油脂污染。
錨固件焊接使用材質(zhì)為 310 SS 的不銹鋼棒制作三層圈梁,圈梁間距約為150 mm。澆注料胎模采用木質(zhì)胎模做襯里,以方便現(xiàn)場(chǎng)安裝為原則。澆注料的施工溫度應(yīng)在+10℃和+25℃之間。施工用的工具和盛裝耐火材料的器具是干凈的?,F(xiàn)場(chǎng)攪拌設(shè)備都清洗干凈,不附著有任何雜物,攪拌大約5 min之后,耐火材料充分潤(rùn)濕,具備流動(dòng)性能,按照步驟施工。
澆注料養(yǎng)護(hù)一定時(shí)間,達(dá)到足夠的強(qiáng)度后可以對(duì)胎模進(jìn)行拆除。烘爐在襯里養(yǎng)護(hù)完成 24 h后進(jìn)行。烘爐采用電熱板的方式進(jìn)行烘爐,渣口正中部位烘烤溫度約為200℃。開(kāi)爐后,先通過(guò)汽包蒸汽升溫、開(kāi)工燒嘴點(diǎn)火運(yùn)行,使得渣口部位溫度提高至 500℃以上,3~5 h以后,正常負(fù)荷開(kāi)爐使用。
一套氣化爐渣口喉部直徑經(jīng)改造后為 550mm,其他氣化爐渣口喉部?jī)?nèi)徑為 662mm,運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 改造前后氣化爐運(yùn)行數(shù)據(jù)
對(duì)比改造前后的兩套氣化爐,在入爐煤質(zhì)相同、氣化爐操作溫度及壓力相近的條件下,渣口喉部直徑更小的改造爐因回流區(qū)更大,粉煤在氣化室中停留時(shí)間更長(zhǎng),相應(yīng)碳轉(zhuǎn)化率更高。經(jīng)實(shí)測(cè),改造爐有效氣成分比未改造爐高約1.88%。
運(yùn)行期間檢測(cè)記錄反應(yīng)數(shù)據(jù),3個(gè)月后停爐檢修氣化爐,清理前渣口喉部直徑約 500mm,清理后喉部直徑為 662mm。
對(duì)比該氣化爐渣口清理前后運(yùn)行數(shù)據(jù)(見(jiàn)表5),可見(jiàn)清理前(小喉口)有效氣成分增大約2%,粗渣及細(xì)灰殘?zhí)季兴档停衷a(chǎn)量增加約10%,氣化性能得到提升。
表5 渣口清理前后運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)
各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明,對(duì)于一定結(jié)構(gòu)尺寸的氣化爐,縮小渣口,有利于增加氣化反應(yīng)在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提升氣化效率。
通過(guò)進(jìn)行氣化爐分析計(jì)算和數(shù)值模擬分析,縮小渣口結(jié)構(gòu)尺寸有助于提高氣化性能。經(jīng)過(guò)耐火材料選擇、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施以及3個(gè)月的運(yùn)行,計(jì)算分析結(jié)果得到了驗(yàn)證。在保證改造后渣口盤(pán)管耐火材料完好,且氣化爐內(nèi)反應(yīng)溫度、反應(yīng)物濃度相對(duì)穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)縮小氣化爐渣口尺寸可以提高氣化爐渣口的阻力,相對(duì)提高反應(yīng)物在氣化爐爐膛內(nèi)的壓力,并利于延長(zhǎng)粉煤在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,提高反應(yīng)速率,利于促進(jìn)CO和H2的生成,從而可提高粗煤氣中的有效氣含量,提高裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。