近日,中國科學院金屬研究所熱結(jié)構復合材料團隊采用高壓輔助固化—常壓干燥技術,通過基體微結(jié)構控制、纖維—基體協(xié)同收縮、原位界面反應制備出耐超高溫隔熱—承載一體化輕質(zhì)碳基復合材料。
碳氣凝膠(CAs)因其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和熱絕緣性,有望成為新一代先進超高溫輕質(zhì)熱防護系統(tǒng)設計的突破性解決方案。近年來,研究團隊相繼發(fā)展了溶膠凝膠—水相常壓干燥、高壓輔助固化—常壓干燥2 項CAs 制備技術,設計了一種超低密度碳—有機混雜纖維增強體,賦予其優(yōu)異的超彈性。該材料可實現(xiàn)高效、低成本制備,并具有低密度、低熱導率和高壓縮強度等性能。
在此基礎上,該團隊以工業(yè)酚醛樹脂為前驅(qū)體,采用高沸點醇類為造孔劑并輔以高壓固化,實現(xiàn)了骨架本征強度的提升,同時采用與前驅(qū)體有機氣凝膠匹配性好的酚醛纖維作為增強體,通過纖維/基體界面原位反應,實現(xiàn)了炭化過程中基體和纖維的協(xié)同收縮及纖維/基體界面強的化學結(jié)合,最終獲得了大尺寸、無裂紋的碳纖維增強類CAs 復合材料。該材料密度為0.6克/立方厘米,其壓縮強度及面內(nèi)剪切強度分別可達80兆帕和20 兆帕,熱導率僅為0.32 瓦特/米·開,其比壓縮強度高于已知文獻報道的氣凝膠材料和碳泡沫。該材料還具有更高的力學強度,表現(xiàn)出優(yōu)異的耐超高溫、隔熱和承載性能。
該材料作為剛性隔熱材料已在多個先進發(fā)動機上裝機使用,為型號發(fā)展提供了關鍵技術支撐。
(摘自《中國化工信息》2022 年第12 期)
2022 年7 月13 日,由勘探開發(fā)研究院研發(fā)的太陽能泡排智能加注裝備在青海油田南八仙氣田完成首輪試運行。試運行期間,單井日產(chǎn)氣增加22%、日排水增長122%,工藝有效率達到100%,標志著國內(nèi)首試成功二氧化碳“零排放”的綠色智能泡沫排水采氣。
青海油田南八仙氣田位于柴達木盆地北部,是青海油田的主力氣田之一。隨著氣田開發(fā)進入后期,氣井出水日益嚴重,造成氣井產(chǎn)量下降。為保持氣田穩(wěn)產(chǎn),技術人員主要采用泡排車人工加注方式,但這種加注方式能耗大、效率低,綜合成本居高不下。
為此,勘探開發(fā)研究院科研人員結(jié)合南八仙氣田光照充足、氣井分散的特點,突破太陽能驅(qū)動、智能RTU 控制等8 項關鍵技術,成功研制出基于物聯(lián)網(wǎng)、云服務的太陽能分布式智能加注與集群消泡裝備,構建分布式智能加注與集群消泡模式,成功實現(xiàn)了天然氣井多井在線協(xié)同的綠色智能泡沫排水采氣生產(chǎn)。
太陽能泡排智能加注裝備的成功研制,對我國天然氣開采技術綠色轉(zhuǎn)型與低碳發(fā)展具有重要意義。這套裝備全面推廣后,年可降低電力消耗1 800 萬千瓦時,相當于減少二氧化碳排放1.413 萬噸,將助力青海油田實現(xiàn)“雙碳”目標。
(摘自《中國石油報》第8145 期)
我國首次利用國產(chǎn)原料自研的高效界面位阻表面活性劑目前在大慶油田杏北開發(fā)區(qū)開展現(xiàn)場試驗,效果初顯?!叭繃a(chǎn)化,價格較國外低一半,綜合性能優(yōu)于國外同類產(chǎn)品?!? 月4 日,大慶油田技術發(fā)展部主任王剛說。這標志著我國已攻克高效界面位阻表面活性劑核心技術。
復合驅(qū)油技術是大慶油田的戰(zhàn)略性接替技術。應用此項技術,大慶油田目前已累計生產(chǎn)原油4 243 萬噸,年產(chǎn)量連續(xù)6 年超過400 萬噸。表面活性劑是復合驅(qū)油技術的核心,將其注入地層才能把油“趕”出來。但隨著開發(fā)對象變差,“老牌兒”表面活性劑已不能完全適應油田發(fā)展需求。“進口的表面活性劑成本高昂,制約油田復合驅(qū)油技術進一步推廣應用?!?/p>
大慶油田致力于研發(fā)更加高效的表面活性劑,提高復合驅(qū)油技術經(jīng)濟效果。2018 年,大慶油田成立了低成本高效驅(qū)油劑項目組。2019 年,大慶油田研制出界面位阻表面活性劑小試產(chǎn)品,突破了傳統(tǒng)表面活性劑界面張力和溶解性相互矛盾的瓶頸。隨后,科研人員采用大宗可再生國產(chǎn)原料替代進口原料,研發(fā)專有工藝技術,改進現(xiàn)有設備。2021 年,該產(chǎn)品在大慶油田實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),并于今年2 月進入現(xiàn)場試驗。應用高效界面位阻表面活性劑的復合驅(qū)體系,預計可在水驅(qū)基礎上提高采收率20 個百分點以上,與現(xiàn)用的復合驅(qū)體系相比,采收率可多提高3 個百分點以上,同時桶油成本更低。目前,大慶油田正利用該項技術拓展海外市場。
(摘自《中國石油報》第8161 期)
2022 年7 月30 日,由西部鉆探實施的國內(nèi)首例遠程壓裂施工作業(yè)獲得成功。在近5 個小時的施工作業(yè)中,西部鉆探井下作業(yè)公司(儲層改造研究中心)壓裂六隊累計加砂90.29 立方米、泵入液量723 立方米,經(jīng)測試各項參數(shù)均達到設計指標。
實施首例遠程控制壓裂的試驗井——新疆智慧油田955393 井,共計壓裂兩層,總液量達746.8 立方米。壓裂六隊在施工中,全程應用遠程壓裂施工作業(yè)技術。位于新疆克拉瑪依的控制點西部鉆探井下作業(yè)公司(儲層改造研究中心)EISC 遠程支持中心距離井場43公里。7 月30 日13 時56 分,EISC 遠程支持中心順利接收控制權。施工指揮、設計人員、泵控操作手、混砂操作手、儀表操作手在EISC 中心實施遠程控制。整個施工作業(yè)在各崗位有序配合下,加砂、泵液無差別地抵達目標油層,施工作業(yè)中測試應答良好,壓裂液泵入位置精準,泵入順利。
近年來,隨著5G 和衛(wèi)星技術的發(fā)展,遠程控制技術為數(shù)智化壓裂打開了一片新天地,讓遠程控制壓裂的設想有了落地的技術基礎。西部鉆探井下作業(yè)公司經(jīng)過一年半的技術攻關和廠區(qū)測試,攻克了本地遠程數(shù)據(jù)不同步、數(shù)據(jù)交互低延遲、壓裂工業(yè)控制組網(wǎng)和安全防護等難題,保證了關鍵部位傳感器的靈敏度和穩(wěn)定性,奠定了遠程控制壓裂的技術支撐基礎。
遠程壓裂施工作業(yè)技術通過工廠化壓裂遠程控制系統(tǒng),改變了操作工在壓裂現(xiàn)場設備本體上操作的工作模式,使其與高壓設備徹底隔離,降低了作業(yè)風險。同時,工程作業(yè)技術人員在EISC 遠程支持中心,集中對壓裂設備進行遠程控制,提高了作業(yè)效率,降低了作業(yè)成本。下一步,西部鉆探井下作業(yè)公司(儲層改造研究中心)將加快壓裂領域數(shù)智化體系的構建,持續(xù)升級數(shù)智供給,助力行業(yè)實現(xiàn)更深層次數(shù)智化轉(zhuǎn)型,為地質(zhì)工程一體化的實施提供更有力的技術手段。
(摘自《中國石油報》第8160 期)
2022 年8 月17 日,我國首座陸上LNG 薄膜罐項目——華北油田華港燃氣集團河北河間LNG 調(diào)峰儲備庫主體工程,順利通過第三方密性檢測,達到了內(nèi)罐焊接零漏點、零修補的質(zhì)量要求,標志著陸上LNG 全容薄膜罐技術在國內(nèi)首次成功落地,同時表明河間LNG 調(diào)峰儲備庫達到全面保供要求。
河間LNG 調(diào)峰儲備庫建成后,可保障河北河間、任丘及周邊地區(qū)80 萬余戶居民的生活、供暖用氣,為優(yōu)化京津冀地區(qū)天然氣儲備庫整體布局、助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)作出貢獻。
LNG 儲罐技術一直是LNG 儲罐建設中投資最高、工期最長、難點最多的關鍵環(huán)節(jié)。在河間LNG 調(diào)峰儲備庫項目中,華北油田綜合考慮儲氣設施安全、建設成本與施工周期等因素后,與中國石油工程建設有限公司華北分公司(簡稱CPECC 華北分公司)合作,由CPECC 華北分公司采用薄膜罐技術為其建造一座2.9萬立方米儲罐,以滿足河間、任丘等周邊地區(qū)的儲氣調(diào)峰和應急保供需求。
與常見的9%鎳鋼罐相比,薄膜罐結(jié)構設計更為緊湊,不但總存儲量比鎳鋼罐增加10%以上,而且由于絕熱材料和不銹鋼鋼板采取了預制廠批量生產(chǎn)和模塊化設計,施工周期也顯著縮短。雖然薄膜型儲罐具有單方造價低、有效容積大、建設周期短、抗震性能好等優(yōu)勢,但其需在厚僅為1.2 毫米左右的不銹鋼鋼板上進行焊接,難度很大,任何一點微小損傷都可能導致薄膜罐整體失效。為此,CPECC 華北分公司所有焊工不僅全部通過法國GTT 公司關于薄膜罐焊接的生產(chǎn)技術考試并取得資質(zhì)認證,而且每次進場施工前還要進行若干試件試焊,試焊全部合格后才能正式進罐施工,以保證內(nèi)罐焊接零漏點、零修補。
(摘自《中國石油報》第8171 期)