黎亞琦,沈 超
北方某公司熔煉廠日均生產(chǎn)陽極銅550t。工藝流程采用雙側(cè)富氧側(cè)吹熔煉—底吹吹煉—回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉的全熱態(tài)連續(xù)煉銅生產(chǎn)工藝。側(cè)吹與底吹采用全熱態(tài)連續(xù)煉銅,熱量損失少,作業(yè)效率高,底吹吹煉在正常生產(chǎn)時不需要消耗燃料。因粗銅自發(fā)反應(yīng)熱量低,需要外部熱量來維持銅液溫度,消耗量較大,CNG單耗成為精煉工序噸銅冶煉能耗的重要指標。在建廠兩年后隨著公司冶煉技術(shù)水平鞏固和提高,陽極爐精煉工序先后進行了摻氮還原、生產(chǎn)效率提高、陽極板合格率提升等等方面實行技改措施后,在降低能源消耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量等多個方面都取得了較大進步。CNG 單耗及陽極板合格率逐步達到國內(nèi)先進水平。
熔煉系統(tǒng)吹煉工序配備了1 臺可年產(chǎn)粗銅18 萬噸的底吹爐,吹煉過程為:全熱態(tài)連續(xù)煉銅,側(cè)吹產(chǎn)出熱冰銅通過溜槽直接進入底吹爐,生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下日產(chǎn)粗銅550t。陽極爐精煉工序配備了2 臺裝入量為280t 的陽極爐和1 臺圓盤澆鑄機,其生產(chǎn)過程分為:加料、保溫、氧化、還原、澆鑄5 個周期。陽極爐工序2臺陽極爐全部投入生產(chǎn),根據(jù)生產(chǎn)計劃平均日產(chǎn)陽極銅2 爐次,個別情況可完成3 爐次,利用空爐保溫時間處理陽極爐自產(chǎn)冷銅及殘極等其他含銅物料。
目前傳統(tǒng)陽極爐基本采用冶金行車吊裝粗銅包給陽極爐加料,存在單包加料量少,銅溫散熱快,嚴重的低空污染等問題,造成車間現(xiàn)場環(huán)保壓力大,銅液升溫能源消耗大,同時冶金行車吊運粗銅包行進時,存在較大安全風險。北方某公司陽極針對傳統(tǒng)陽極爐低空污染問題,在爐體一端開設(shè)加料口,通過保溫溜槽加料,在進料口上方加設(shè)環(huán)集煙罩,完全解決低空煙氣污染,銅液溫度散熱快的問題,生產(chǎn)過程更加安全環(huán)保,同時降低行車安裝和銅包運營成本。在冶煉過程中通過運用帶硫還原、摻氮還原,使銅液充分攪拌,天然氣利用率從30%提高至50%左右,天然氣單耗降低明顯。
熔煉系統(tǒng)的陽極銅產(chǎn)量主要取決于側(cè)吹爐精礦處理量和底吹爐冷料處理量。在上述兩道工序產(chǎn)能穩(wěn)定的情況下,陽極爐總產(chǎn)量基本固定,盡可能通過提升陽極板合格率,保證陽極爐產(chǎn)量。陽極爐天然氣消耗主要集中在保溫天然氣,根據(jù)陽極爐爐型結(jié)構(gòu),對燃燒天然氣壓力、氧氣壓力進行多次調(diào)整,保溫天然氣單耗已逐步降低,進一步下降空間有限。在日均陽極銅產(chǎn)量維持穩(wěn)定的前提下,通過縮短各周期的作業(yè)時間、提高作業(yè)效率,不斷革新作業(yè)制度、提高現(xiàn)場精細化管理,穩(wěn)定單爐產(chǎn)量,實現(xiàn)陽極爐噸銅天然氣單耗的大幅下降。
氧化期時間過長且波動大。底吹吹煉的主要目的是脫硫、造渣,其風量大、氧濃高、速度快,吹煉過程受冰銅品位的影響較大,吹煉中后期含硫量變化很快,吹煉終點采用對煙氣中SO2濃度檢測判斷開口時機,并結(jié)合現(xiàn)場人工取樣判斷,存在一定的偏差。因采用熱態(tài)連續(xù)煉銅工藝,為避免底吹爐爐內(nèi)過吹,底吹放銅后期需要進熱冰銅來控制爐內(nèi)過氧化程度,熱冰銅入爐時間也會對粗銅品質(zhì)產(chǎn)生較大影響,造成粗銅含硫變化大,甚至出現(xiàn)含硫達到0.5%以上,陽極爐氧化超過7 個小時的情況,導(dǎo)致陽極爐氧化期所需時間波動較大。
底吹粗銅終點溫度控制在1210±10℃,通過粗銅溜槽分兩次向陽極爐進料,第一次進料150t,第二次進料130t,中間間隔時間4h ~5h。陽極爐精煉需要升溫至1160℃~1170℃進行還原作業(yè)才能確保還原結(jié)束銅液達到出銅目標溫度1210℃。雖然底吹爐放銅溫度較高,但空爐期間陽極爐需要處理15t 左右冷銅,第一次加料后銅液溫度基本在1150℃左右,長時間不進料時甚至出現(xiàn)1100℃的情況,對陽極爐氧化升溫產(chǎn)生較大影響,如果氧化期間溫度未達到1150℃,還原期間需要通過稀氧燃燒提供600Nm3/h 以上的氧氣流量來提升銅液溫度,因氧勢過強,造成還原時間大幅延長,還原天然氣用量隨之增加。
澆鑄系統(tǒng)配備一套圓盤澆鑄機,采用雙18 模圓盤澆鑄機。澆鑄作業(yè)流程可分為:陽極板澆鑄、陽極板冷卻、陽極板提取、脫模劑噴涂四個階段。制約圓盤澆鑄機速度的關(guān)鍵部分是陽極板澆鑄階段。
陽極板澆鑄過程由中間包倒銅和電子秤澆鑄兩個機械動作完成,利用每個機械動作開始和結(jié)束的時間點,可將每塊陽極板的澆鑄過程劃分為4 個階段:①中間包等待時間(電子秤返回到位→中間包開始倒銅);②中間包倒銅時間(中間包開始倒銅→中間包返回到位);③電子秤等待時間(中間包返回到位→電子秤開始滑動);④電子秤澆鑄時間(電子秤啟動→電子秤返回到位)。而中間包倒銅和電子秤澆鑄的兩個機械動作并不連貫,均存在2s ~3s 左右的等待時間,拉長了單塊陽極板澆鑄時間,影響圓盤澆鑄機的澆鑄能力,完成一塊陽極板澆鑄需用時32.76s,造成圓盤澆鑄速度只能維持在75t/h ~80t/h,加上澆鑄前期準備工作和澆鑄后清理工作,出一爐銅需要6h ~7h,主要包括:
(1)單爐澆鑄時間偏長,存在延誤底吹放銅時間,影響熔吹動態(tài)平衡風險。
(2)因澆鑄期間需要使用燃燒天然氣對銅液提溫,以滿足澆鑄需求,澆鑄時間越長,天然氣用量越多。
(3)澆鑄時間偏長,員工整體勞動強度增大,設(shè)備負載時間延長,不利于人員安全穩(wěn)定及設(shè)備平穩(wěn)運行。
投產(chǎn)前兩年受崗位員工操作熟練度及設(shè)備影響,陽極板合格率一直處于偏低狀態(tài),存在陽極板物理規(guī)格不穩(wěn)定,鼓包、飛邊毛刺、耳部和下板身厚度超限等問題,員工工藝操作能力欠缺,應(yīng)對突發(fā)情況處理速度慢,造成單圓盤澆鑄時間偏長,甚至出現(xiàn)終止?jié)茶T的情況,產(chǎn)出大量廢板。并且設(shè)備故障率偏高,尤其突出點為電子秤運行不穩(wěn)定,導(dǎo)致大量陽極板存在偏輕偏重問題,對合格陽極板產(chǎn)量及噸銅能耗產(chǎn)生較大影響。2021年1月至7月陽極板平均合格率僅98.27%,每月自廢板達到500 塊以上,距離國內(nèi)先進企業(yè)相距甚遠,成為陽極爐需要重點突破的項目。
(1)不斷推行現(xiàn)場標準化操作,底吹爐做好吹煉終點控制,并根據(jù)底吹工藝生產(chǎn)條件,控制第二次來料粗銅樣為麻銅,含硫0.15%~0.25%之間,加料期間陽極爐前與底吹爐前人員配合取樣判斷,決定底吹進冰銅時機,通過粗銅樣穩(wěn)定控制,保證陽極爐氧化期間壓縮空氣流量在800Nm3/h 左右,陽極爐氧化作業(yè)時間可控制在3h 以內(nèi)。由于粗銅有少量硫含量,可充分利用氧化脫離放熱,節(jié)省燃燒天然氣用量,同時此品位下粗銅含氧也相對較低,在0.1%以內(nèi),避免氧化結(jié)束后氧化樣含大量氧斑,影響還原作業(yè)。
(2)根據(jù)氧化、還原作業(yè)進程,靈活調(diào)整爐內(nèi)負壓。因氧化初期銅液含硫較高,煙氣量大,隨著反應(yīng)進程,煙氣量逐漸降低,爐內(nèi)負壓也跟隨調(diào)整,避免爐內(nèi)熱量被大量抽走,并根據(jù)單爐澆鑄量,定期檢查爐體Z 型煙道,來調(diào)整單爐粗銅加入量。
(3)調(diào)整還原天然氣壓力。使用摻氮還原工藝后,還原天然氣單耗取得了較大突破,但仍然存在還原期間天然氣流量波動的情況,影響風管送氣穩(wěn)定性,維護一次風管,將浪費20min 左右還原時間,遂將還原天然氣壓力由3.9 公斤調(diào)整至4.1 公斤,有效穩(wěn)定了還原期間風管通氣流量,提高還原效率。
(4)各班組根據(jù)爐口結(jié)焦情況,對爐口進行清理維護。爐口結(jié)焦嚴重,不僅會影響陽極爐有效排渣,造成爐內(nèi)積渣較多,影響單爐產(chǎn)量和氧化、還原作業(yè)周期,造成天然氣單耗增加;同時也會造成作業(yè)期間煙氣外溢嚴重,爐口蓋和氣缸變形、損壞。國產(chǎn)打渣機修復(fù)后,立即要求橫班對爐前人員進行操作培訓(xùn),各班爐前崗位主動清理維護爐口,保證爐口整潔和有效排渣,提高了加料檢尺準確性,月均單爐產(chǎn)量可穩(wěn)定控制在280t左右,降低天然氣單耗,同時避免爐口蓋和氣缸損壞、變形,外溢煙氣污染環(huán)境等。
(5)制定詳細的爐前操作規(guī)范。尤其針對風管維護方面,要求爐前人員按規(guī)定維護風管,并將維護情況交接下一班組,避免了因風管送氣問題影響氧化、還原作業(yè)節(jié)奏,操作規(guī)范執(zhí)行后,爐前人員崗位責任心得到一定提升,作業(yè)期間風管流量波動與燒風管情況明顯減少,不僅節(jié)省了風管消耗與風口磚損耗,同時有效提高氧化、還原作業(yè)效率。
(6)經(jīng)過精細化管理和部分技改后,陽極爐單爐氧化、還原總時長由9h ~10h 降低至6h ~7h,作業(yè)效率得到明顯提升,在采用底吹吹煉的工藝情況下,已具備和轉(zhuǎn)爐吹煉工藝相媲美的能力。
(1)優(yōu)化陽極爐冷料處理。一是調(diào)整出銅口制作角度,將出銅口制作高度放低5cm,并改良出銅口耐火材料,因高鋁耐火料存在沖刷易脫落現(xiàn)象,遂采取高鋁耐火料與611 搗打料3:1 混合,增加耐火料強度,避免澆鑄期間出銅口散花,活動溜槽堆積產(chǎn)生大量冷銅,通過以上改進,活動溜槽冷銅重量由2t 左右控制到1t 左右,并且活動溜槽后端無堆積較高的冷銅,澆鑄角度基本為58°,接近極限角度60°,盡量澆出爐內(nèi)剩余銅量,減少存銅;二是澆鑄結(jié)束時,爐后中控將中間包剩余銅量盡可能倒至澆鑄包內(nèi),廢陽極人員使用渣鏟將澆鑄包內(nèi)剩余銅液扒至鋼模內(nèi),出成廢板,將廢板供底吹使用,澆鑄包剩余銅液由700kg左右降低至150kg ~200kg,減少了陽極爐需要處理的中間包、澆鑄包剩余冷銅。陽極爐自產(chǎn)冷銅量降低,保溫期間可采取降低燃燒天然氣用量。
(2)充分利用底吹粗銅溫度。底吹放銅溫度控制要求為1220±10℃,到陽極爐后測溫均值在1170 ~1190 之間。在底吹第一次進料前1h 處理陽極冷料,利用預(yù)氧化放熱熔化冷料,控制預(yù)氧化結(jié)束溫度在1160±10℃。因陽極爐氧化脫硫過程為放熱反應(yīng),降低溫度有助于反應(yīng)的正向進行,第二次進料結(jié)束后測溫均值在1180℃左右,可控制燃燒天然氣在120Nm3/h ~150Nm3/h。采用適當降溫的措施,不僅可以加快氧化反應(yīng)速率,也可以節(jié)省燃燒天然氣用量,控制氧化結(jié)束溫度1170℃~1180℃之間,保證還原期間能夠有效升溫。
(3)調(diào)整燃燒天然氣壓力。因陽極爐爐體較長,達到13.5m,2.8 公斤左右的燃燒天然氣壓力鋼性較差,火焰長度偏短,與閥組廠家溝通對接后,調(diào)整燃燒天然氣壓力到4.5 公斤,火焰剛性與長度明顯增強,爐體遠端受熱也更加均勻,增強爐體保溫效果,保溫期間燃燒天然氣流量由150Nm3/h ~180Nm3/h,調(diào)整至110Nm3/h ~130Nm3/h,降低燃燒天然氣用量。
為提高陽極板澆鑄速度且保證陽極板合格率,工藝及電儀技術(shù)人員通過優(yōu)化圓盤控制程序和電子秤澆鑄曲線,提高澆鑄過程中各機械動作的連貫性。并不斷優(yōu)化澆鑄包、鋼模、噴淋水等附屬設(shè)施,在確保穩(wěn)定的前提下盡量加快電子秤運行速度。經(jīng)過多項改造和優(yōu)化后,澆鑄期間各項機械動作更加連貫,通過對噴淋水的改造提升,保證了在高澆鑄速度下陽極板的冷卻效果,使圓盤澆鑄機的平均澆鑄能力由75t/h ~80t/h提高至90t/h ~100t/h。每爐次陽極銅(280t)的澆鑄時間由3.7h 縮短至3h,且產(chǎn)出陽極板物理規(guī)格滿足電解生產(chǎn)需求,合格率達到99.3%以上,為員工在高溫、高風險環(huán)境下的作業(yè)安全也提供一定保障。
為提高陽極板合格率,保證實際澆鑄產(chǎn)量,實現(xiàn)降低能源消耗和噸銅成本的目標,針對崗位員工技能操作水平、設(shè)備運轉(zhuǎn)率、應(yīng)急處理能力方面進行全面改進,主要實施的措施有:
(1)優(yōu)化調(diào)整爐后中控操作模式,將中間包自動調(diào)整灌量角度改為中間包固定倒銅角度,穩(wěn)定澆鑄包裝入銅量,澆鑄溢流量得到穩(wěn)定控制,減少陽極板偏輕偏重。
(2)制定完善的設(shè)備點檢要求,配合設(shè)備與電儀等專業(yè)人員協(xié)同檢查,養(yǎng)成員工澆鑄空檔期設(shè)備點檢習(xí)慣,對電子秤內(nèi)部傳感器落位、鏈條松緊度、滾輪偏離度進行仔細檢查,拍照上傳,并同時對電子秤按照1200kg 進行校秤工作,廢陽極崗位人員對提取機、水槽鏈條等設(shè)備進行檢查維護,澆鑄前1 小時進行模擬運行,相關(guān)措施實施后,20 余次在澆鑄前期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題并處理,大幅降低澆鑄期間設(shè)備故障率,提高澆鑄穩(wěn)定性。
(3)嚴格落實活動溜槽、固定流槽、中間包、澆鑄制作要求,通過生產(chǎn)對比,選擇合適澆鑄包尺寸,固定澆鑄包深度為24cm,高度距離鋼模32±1CM,澆鑄期間控制澆鑄包灌量在750kg ~900kg 之間,爐后中控對澆鑄包尺寸進行嚴格核實,并拍照確認發(fā)給下一班組,通過認真把控,基本消除澆鑄期間澆鑄包超量程和沖包現(xiàn)象。
(4)爐前嚴格按照熔煉廠《三大操作規(guī)程》執(zhí)行相關(guān)操作,控制銅液含氧量在0.10%~0.12%之間,澆鑄溫度1210±10℃,澆鑄前檢查確認出銅口通道通暢,銅口大小5cm ~7cm 之間,滿足澆鑄流量,確認出銅口耐火料制作標準,無松動、無毛邊,提高爐后中控搖爐穩(wěn)定性。
(5)通過技術(shù)改進,減少不必要的人為操作,并持續(xù)推進崗位人員技能培訓(xùn),編寫陽極爐應(yīng)急演練處置方案,提升崗位員工應(yīng)急演練熟練度。出現(xiàn)設(shè)備故障時,崗位人員操作準確、及時,大幅降低應(yīng)急處置時長,提升員工自信。
(6)嚴格執(zhí)行班前各崗位單獨交接制度,接班人員會前提前到崗了解本崗位生產(chǎn)情況,交付人員認真對接,不得隱瞞故障問題,提升班組間協(xié)調(diào)度。
(7)經(jīng)過多項技術(shù)優(yōu)化、崗位員工技能提升,明確操作工人、當班班長以及橫班值班長的責任和責任意識。通過工序管理人員堅持不懈的監(jiān)督管理,還是取得了相應(yīng)成效,2021年11月~2022年4月陽極板平均合格率達到99.3%以上,每月自廢板不足100 塊,較之前的98.27%,取得較大提升,自廢板數(shù)也大幅降低,陽極板合格率逐步達到國內(nèi)先進水平。
為保證澆鑄期間生產(chǎn)連續(xù)性,提高設(shè)備運行穩(wěn)定性,針對提取機、水槽鏈條、電子秤、圓盤限位等重點設(shè)備進行專項點檢維護,要求電儀、設(shè)備等技術(shù)人員對崗位工藝人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握設(shè)備點檢、維護要求。每月組織聯(lián)合檢查,做好預(yù)防性維修,設(shè)備運行穩(wěn)定性得到較大提高,保證了陽極爐生產(chǎn)的連續(xù)性。主要包括:
(1)穩(wěn)定陽極爐工序的電儀及設(shè)備維修人員。因陽極爐在澆鑄期間屬于連續(xù)澆鑄狀態(tài),若出現(xiàn)個別影響澆鑄的設(shè)備故障,需要在短時間內(nèi)恢復(fù)完成,對電儀及設(shè)備維修人員的熟練度和問題判斷準確性要求較高。所以要對陽極爐區(qū)域配備穩(wěn)定的電儀及設(shè)備維修人員,能夠準備判斷并修復(fù)設(shè)備故障,在盡可能短的時間內(nèi)恢復(fù)正常澆鑄狀態(tài)。
(2)對重點設(shè)備實行預(yù)防性動態(tài)維修。利用陽極爐作業(yè)周期間隙,通過工藝人員巡檢和聯(lián)合檢查對易損、易出故障的薄弱環(huán)節(jié)和部位重點監(jiān)測。包括提取機結(jié)構(gòu)強度、電子秤內(nèi)部結(jié)構(gòu)、圓盤各傳感器等,判斷故障周期。并提前做好維修所需的備品備件計劃和材料計劃,做好預(yù)防性維修工作。
(3)崗位員工逐步專業(yè)化。定期邀請專業(yè)人員多陽極爐崗位人員組織設(shè)備理論培訓(xùn),掌握設(shè)備故障表現(xiàn),做到根據(jù)現(xiàn)場問題表現(xiàn),判斷故障設(shè)備及故障原因,向值班人員提供有針對性的維修方向,提高設(shè)備維修效率。通過理論學(xué)習(xí)加現(xiàn)場實踐,員工崗位工作經(jīng)驗不斷豐富,多次將設(shè)備故障問題暴露在巡檢維護期間,大大提高了澆鑄期間的連續(xù)穩(wěn)定,為合格率提升做出重要保障。
自2021年大修后,針對過往制約能耗降低和產(chǎn)品質(zhì)量提升的問題,先后執(zhí)行上述各項措施和技改,并不斷推行精細化管理。在能源管控和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了較大突破,達到了預(yù)期效果。陽極爐單爐平均作業(yè)時長有12h 縮短至8h ~10h,單爐產(chǎn)量由250t 提升至280t。陽極爐噸銅天然氣單耗由20Nm3/t 以上降低至16Nm3/t 以下。陽極板合格率由98.2%左右提升至99.3%以上。各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)指標均達到歷史最好水平,陽極爐生產(chǎn)作業(yè)效率得到大幅提高。
該公司在投產(chǎn)兩年后,陽極爐工序針對前期生產(chǎn)技術(shù)薄弱、員工能力欠缺、操作制度不完善等各類制約生產(chǎn)的各類問題,提出各類改進措施和技改方案。噸銅天然氣單耗和陽極板合格率等重點管控指標,逐步達到并靠近國內(nèi)先進水平。并在借助底吹爐連續(xù)吹煉的優(yōu)勢下,不斷提升工藝技術(shù)能力,技改創(chuàng)新,在能源管控各產(chǎn)品質(zhì)量方面繼續(xù)取得突破。