潘彤梅
(華能武漢發(fā)電有限責任公司,武漢 430415)
REXA Xpac是一種由微處理器控制的、集成式電子液壓執(zhí)行器和驅(qū)動器。REXA Xpac執(zhí)行器包含兩個主要部分,即執(zhí)行器(油缸、反饋裝置和電液動力組件)部分和控制箱部分。執(zhí)行器部分的核心是電液動力模塊,包括馬達、齒輪泵、流量匹配閥、儲油箱、加熱器等??刂葡浒ㄎ恢每刂铺幚砥?、電源、馬達驅(qū)動器、保險絲和電源濾波器,以及接線端子。執(zhí)行器裝在驅(qū)動裝置上,控制箱遠程安裝,通過模塊電纜和反饋電纜連接控制器和執(zhí)行器(見圖1)。位置控制處理器(PCP)能夠?qū)?zhí)行器的各種故障進行診斷,錯誤代碼以兩位字母表示在五位顯示屏上,錯誤代碼的前面顯示“E-”字樣[1]。
圖1 REXA Xpac執(zhí)行器結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of REXA Xpac actuator
陽邏電廠300MW機組的小機低壓調(diào)門和高低壓旁路減壓閥均已改造,由REXA Xpac執(zhí)行器控制。近幾年,REXA Xpac執(zhí)行器出現(xiàn)一些故障,嚴重影響了機組的安全經(jīng)濟運行,特別是執(zhí)行器失控造成小機轉(zhuǎn)速失速,危及汽包水位的控制,威脅到機組的安全、穩(wěn)定運行。
REXA Xpac執(zhí)行器故障現(xiàn)象詳見表1。
表1 REXA Xpac執(zhí)行器在運行中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象Table 1 Fault phenomenon of REXA Xpac actuator in operation
#1~#4機A、B小機低壓調(diào)門由電液轉(zhuǎn)換器控制改為REXA Xpac L2000-2-0.5D-P執(zhí)行器驅(qū)動。早期改造的#1、#3機A、B小機低壓調(diào)門4臺REXA執(zhí)行器運行一段時間后,在自動調(diào)節(jié)過程中均出現(xiàn)執(zhí)行器卡澀不動的故障,造成小機轉(zhuǎn)速無法調(diào)節(jié),影響汽包水位的控制,給機組運行帶來隱患。這種現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)在高溫的夏季,卡澀時REXA就地控制器顯示故障代碼“E-ST”。卡澀后,將執(zhí)行機構(gòu)用手柄略微搖動一點,執(zhí)行機構(gòu)即恢復(fù)正??刂?。
2.1.1 原因分析
“E-ST”故障代碼提示有4種情況:執(zhí)行器不運動,馬達因動力不足而停轉(zhuǎn);執(zhí)行器不運動,但馬達旋轉(zhuǎn);執(zhí)行器不運動,同時馬達不旋轉(zhuǎn);彈性連接軸不壓縮[2]??刂破靼l(fā)“E-ST”故障時,驅(qū)動器無法響應(yīng)自動控制,執(zhí)行器處無法控制狀態(tài)。
根據(jù)執(zhí)行器手搖可恢復(fù)的情況,分析故障可能性為:
1)執(zhí)行機構(gòu)杠桿卡澀、別著勁,動作不靈活。
2)夏季執(zhí)行機構(gòu)油溫過高,油的粘度下降,致使齒輪泵無法輸出所需壓力。
3)執(zhí)行機構(gòu)杠桿設(shè)計存在問題。
4)執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動力量不足,1/2D型動力模塊選型存在出力不足。
2.1.2 針對這種故障現(xiàn)象,采取了以下措施
1)制定小機REXA執(zhí)行機構(gòu)卡澀應(yīng)急處理方案,以便熱控人員正確有效處理突發(fā)執(zhí)行機構(gòu)卡澀故障,確保設(shè)備的安全運行和人身安全。
2)聯(lián)系廠家,利用停機機會在REXA執(zhí)行器杠桿加導向銅套,問題得到緩解,但執(zhí)行器在夏季運行中又陸續(xù)出現(xiàn)卡澀問題。
3) 在DCS邏輯中增加小機REXA執(zhí)行器控制指令與REXA執(zhí)行器反饋偏差大跳遙控邏輯,增加“小機執(zhí)行器指令與反饋偏差大”聲光報警,及時提醒運行人員注意。
4)利用機組大修,將4臺REXA執(zhí)行器返廠對本體進行檢修,更換所有密封件及粘度系數(shù)高一檔的油質(zhì)。
5)對控制箱內(nèi)馬達驅(qū)動器進行更換,將馬達驅(qū)動器由歐姆驅(qū)動器更換成科爾摩根驅(qū)動器,輸出力增加到原來的1.5倍,同時對控制底板及接線進行更改。
6)減小錯油門下彈簧剛度。測繪原彈簧結(jié)構(gòu)尺寸,設(shè)計新彈簧,在不改變油動機靜態(tài)、動態(tài)特性前提下,減小彈簧剛度,可減少阻力約一半左右。
7)要求REXA廠家在試驗臺上對原始狀態(tài)進行充分試驗,解體研究故障性質(zhì),在試驗臺上進行開放實驗,觀察任意位置時的杠桿運行狀況,針對杠桿系統(tǒng)做進一步優(yōu)化處理。
#1、#3機小機執(zhí)行器杠桿進行改進并更換了執(zhí)行器馬達驅(qū)動器后,運行狀況良好。運行幾年,沒有再發(fā)生因杠桿原因?qū)е聢?zhí)行機構(gòu)卡澀現(xiàn)象。
#4機A、B小機低壓調(diào)門由電液轉(zhuǎn)換器控制改為REXA Xpac 2代X2L2000-02-1/2D-PNP執(zhí)行器驅(qū)動,REXA Xpac 2控制箱內(nèi)馬達驅(qū)動器采用科爾摩根驅(qū)動器。機組運行中#4機A小機REXA執(zhí)行器突然失控,執(zhí)行器在69%的控制指令下快速移動到低位,帶動調(diào)門油動機至全關(guān)位,并無法操作。REXA控制箱控制面板窗口顯示故障狀態(tài)“stall”,并提示“P LOW”。在控制箱切手動,操作執(zhí)行機構(gòu)無效。
2.2.1 原因分析
“stall”故障狀態(tài)為停機,導致停機的潛在原因有:校準錯誤、機械限位卡阻、輸出力不夠[2]。查看DCS系統(tǒng)A小機控制指令和位置反饋歷史曲線,指令與反饋歷史曲線吻合很好,無機械卡澀現(xiàn)象,故障時調(diào)門反饋和小機轉(zhuǎn)速快速下降,判斷控制器校準錯誤導致停機故障。
2.2.2 處理辦法
1)將控制箱停電復(fù)位,故障代碼消失。操作執(zhí)行器,執(zhí)行器可動作,閥門動作無卡阻,但不能保位,執(zhí)行器自動運行到全關(guān)位。
2.2.1 核心作者分析 通過檢索得到的期刊進行整理、統(tǒng)計得到圖2、表1。在文獻計量學中,核心作者在學科內(nèi)具有突出影響力,是學科發(fā)展演進過程中推動學科發(fā)展的內(nèi)在力量[7]。
2)將控制箱停電,檢查執(zhí)行器的連接軸及連接電纜、控制指令、反饋部件等沒有找到問題,控制箱停電、送電幾次后,操作執(zhí)行器動作正常。
3)調(diào)整REXA執(zhí)行器全關(guān)位參數(shù)PL,使控制器顯示窗P LOW消失。REXA執(zhí)行器投入運行正常。
4)判斷REXA Xpac 2控制器軟故障,將控制箱整體返廠,更換新控制箱。更換新控制箱后,運行幾年均正常。
REXA執(zhí)行器是集成式自帶油源的電液執(zhí)行機構(gòu),油箱安裝在執(zhí)行器的右后側(cè),通過端蓋上伸出的直徑為1/2英寸的指示器來識別油箱的油位[1]。4臺機組高旁減壓閥、低旁減壓閥普遍出現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)滲油現(xiàn)象,執(zhí)行器上指示油標凹入,漏油嚴重時執(zhí)行器無法操作。
2.3.1 原因分析
REXA執(zhí)行器漏油有溢流閥溢流,結(jié)合面密封松動,密封件老化等原因。
在液壓動力單元的上方,有一個溢流閥限制油箱中的壓力不超過50psi。當回油溢流閥在上位時,多余的油液和空氣將從該溢流閥溢出[1]。
隨著執(zhí)行器運行時間長,閥門及執(zhí)行器所處的環(huán)境溫度較高,閥門閥體的保溫不佳,測閥體的溫度有時高達150℃以上,熱傳導和熱輻射致使電液執(zhí)行器常期高溫,導致執(zhí)行器密封件老化情況比較普遍。
2.3.2 應(yīng)對措施
油泄漏的位置和大小決定執(zhí)行器操作的狀況:正常工作、無規(guī)律工作、不能工作。
1)熱滲漏。當油箱充滿油液或者執(zhí)行器長期暴露在溫度不斷增加的環(huán)境中時,回油溢流閥將有滲油現(xiàn)象發(fā)生,這種滲漏很正常,但一旦溫度穩(wěn)定以后滲漏應(yīng)立即停止。為防止溢流閥滲漏,冷態(tài)時加油不要加得太滿。熱態(tài)運行時如油標指示器伸出超過最大標記線,可以打開朝下的溢流閥,適當釋放一部分油。如果溫度穩(wěn)定后,回油溢流閥仍然持續(xù)滲漏并且執(zhí)行器沒有移動,應(yīng)檢查溢流閥中的密封件和O型圈[2]。
2)定期緊固結(jié)合面固定螺絲,避免因螺絲松動導致密封不嚴。
3)密封件輕微漏油無法消除,當油標指示器伸出部分小于1/4英寸時,為不影響執(zhí)行器動作,可在電液動力模塊的注油口加入美孚5W-50機油,油標指示器大約伸出3/4英寸即可,加油后執(zhí)行器應(yīng)可以操作。
4)密封件老化漏油比較厲害來不及解體更換密封件時,注油仍不能正常操作的,可以把電液動力模塊的手柄取下,用手持電動鉆式驅(qū)動器(REXA廠家配置)驅(qū)動手柄的連接軸,帶動門動作。
5)根據(jù)泄漏的部位:結(jié)合面、油缸襯套處、活塞密封處,停機時及時更換執(zhí)行器泄漏部位的密封件。
執(zhí)行器漏油不僅影響執(zhí)行器的操作,同時也是生產(chǎn)中的安全隱患,運行中旁路減壓閥閥體溫度高,滲漏的油流至閥體上,極易發(fā)生火災(zāi)事故[3]。
為解決旁路減壓閥漏油這個故障和安全隱患,應(yīng)該改善旁路減壓閥的運行環(huán)境,降低執(zhí)行器的溫度,在旁路減壓閥閥體保溫上進行保溫改進。#3機低旁減壓閥在機組運行中執(zhí)行器溫度經(jīng)常高于150℃,密封件老化厲害。因此,利用大修期間執(zhí)行器返廠檢修的機會進行了隔熱二次改造,以提高執(zhí)行器運行的可靠性。改造的核心出發(fā)點是降低閥門對電液執(zhí)行機構(gòu)的熱傳導和熱輻射,從而降低執(zhí)行機構(gòu)的工作環(huán)境溫度(見圖2)。改造方案如下:
圖2 執(zhí)行機構(gòu)二次改造示意圖Fig.2 Schematic diagram of secondary transformation of actuator
1)降低閥門與執(zhí)行機構(gòu)之間的連接支架對電液執(zhí)行機構(gòu)的熱傳導。在執(zhí)行機構(gòu)和閥門連接支架間增加一個厚度為5mm~10mm的隔熱板,避免執(zhí)行機構(gòu)與閥門連接支架大面積金屬接觸。該隔熱板能有20℃~50℃的溫度下降梯度。
2)降低閥門對電液執(zhí)行機構(gòu)的熱輻射。為了進一步降低閥門對電液執(zhí)行機構(gòu)的熱輻射,在連接夾板(哈夫套)靠近閥門端增加一個不銹鋼薄圓盤(通過螺釘固定到夾板上),延緩閥門端高溫對執(zhí)行機構(gòu)的熱輻射。
從隔熱二次改造結(jié)果看,執(zhí)行器處的表面溫度略有下降。降低執(zhí)行器運行溫度,首要是做好閥體的保溫。
因旁路減壓閥運行時閥體溫度高,執(zhí)行器密封件老化比較快,定期更換密封件非常有必要。這幾年旁路減壓閥執(zhí)行器在機組大修中返廠檢修,更換全套密封件,執(zhí)行器漏油情況得到改善,極大提高了執(zhí)行機構(gòu)的運行可靠性。
高旁減壓閥、低旁減壓閥控制箱均配置2臺科爾摩根驅(qū)動器,執(zhí)行器L8000-6-2D-P配置2套D型電液動力模塊,1臺馬達驅(qū)動器對應(yīng)1套D型電液動力模塊。正常運行時,2臺馬達驅(qū)動器同時工作,驅(qū)動2套電液動力模件中的馬達轉(zhuǎn)動。運行幾年后,4臺機8個旁路減壓閥的控制箱除#2機改造時間不長外,其他機組旁路減壓閥控制箱都只剩1臺馬達驅(qū)動器正常運行,故障的馬達驅(qū)動器顯示窗口黑屏或顯示F1。操作時,對應(yīng)電液動力模塊的馬達不動作??刂葡淇刂破黠@示窗口交替顯示執(zhí)行器位置反饋值和“E-df”,“E-df”指示驅(qū)動器故障,執(zhí)行器按單動力組件方式運行,行進速度減半。
2.4.1 原因分析
REXA執(zhí)行器出現(xiàn)漏油的初期沒有引起重視,旁路減壓閥運行中指令全關(guān)位,因力矩不夠無法到達全關(guān)位或執(zhí)行器發(fā)生“漂移”時,執(zhí)行器油缸桿向所加負載方向緩慢運動的開度偏差,超過所設(shè)定的死區(qū)時控制器會不斷去修正,使馬達驅(qū)動器長時間驅(qū)動馬達轉(zhuǎn)動,又因泄漏,油壓低驅(qū)動力不足,馬達轉(zhuǎn)不動,使馬達驅(qū)動器過負荷。長時間過負荷,導致馬達驅(qū)動器損壞。
2.4.2 應(yīng)對措施
加強日常巡檢,發(fā)現(xiàn)油標伸出部分小于1/4英寸時,及時處理泄漏和注油。定期檢查執(zhí)行器無操作時馬達驅(qū)動器的聲音,如驅(qū)動馬達發(fā)出聲音或聲音異常,可適當調(diào)整閥門全關(guān)位的PL值,減小指令與反饋的偏差,或調(diào)整控制死區(qū)。在閥門移動到全關(guān)位時,驅(qū)動力要求大,馬達出力達到最大,如PL值調(diào)整不合適,馬達驅(qū)動器一直高負荷運行,最容易受到損壞。閥門檢修后調(diào)整閥門行程,確定PL值時,操作閥門關(guān)閉,在PL值變化非常小且馬達驅(qū)動器的聲音開始有異常變化時,應(yīng)停止操作。這時應(yīng)略回操作執(zhí)行器,確定PL值。
REXA執(zhí)行器的故障隱患,如控制箱溫度過高、執(zhí)行機構(gòu)漏油、缺油、連接部件松動、驅(qū)動器故障、杠桿軸套磨損老化等,通過日常巡檢及時發(fā)現(xiàn)并妥善處理,可以預(yù)防事故發(fā)生。因而要加強對REXA執(zhí)行器的日常巡檢,巡檢時查看執(zhí)行器、控制器的運行狀態(tài)及溫度是否偏高,執(zhí)行器油標指示的油位情況,執(zhí)行器漏油情況,執(zhí)行器與閥門的連接部位有無松動,DCS系統(tǒng)執(zhí)行器控制指令和反饋的數(shù)據(jù)曲線有無異常,聽馬達驅(qū)動器和馬達有無異常的聲音等,將缺陷、故障發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài),對設(shè)備異常提高警惕性,發(fā)現(xiàn)問題盡快解決處理。做到控制器環(huán)境溫度合適(無高溫和結(jié)露),驅(qū)動器工作正常,油位合適,密封緊固無滲漏,連接件緊固,確保執(zhí)行器安全可靠運行。
加強日常維護的同時,定期檢修工作要做到位:執(zhí)行器定期返廠檢修,執(zhí)行器密封件定期更換,執(zhí)行器各連接部件定期緊固等。
建立執(zhí)行器基礎(chǔ)臺賬,記錄部件的規(guī)格、型號,檢查、更換時間及執(zhí)行器故障的分析、處理過程及預(yù)防措施。故障產(chǎn)生并不意味著事故產(chǎn)生,做好故障的防范才能夠避免事故的發(fā)生。所以必須做好檢查維護方面的工作,及時發(fā)現(xiàn)故障,對故障進行控制和排除并做好事故預(yù)防措施,避免事故發(fā)生[4]。
REXA Xpac執(zhí)行器在小機低壓調(diào)門和旁路改造后幾年里有效地提高了設(shè)備的可靠性,也較大程度地降低了檢修人員的維護強度,但由于閥門及執(zhí)行器所處的環(huán)境溫度較高等不利因素的影響,REXA集成式電液執(zhí)行器在使用過程中仍存在一定問題,給機組運行帶來安全隱患。不僅要重視執(zhí)行器的維護和檢修,更要加強執(zhí)行器故障的防控,把好設(shè)備選型關(guān),評估執(zhí)行器各部件的運行壽命以便定期更換,改善執(zhí)行器的運行環(huán)境。做好執(zhí)行器的安全隱患排查,制定執(zhí)行器故障可能導致事故的反事故措施。對設(shè)備的安全穩(wěn)定運行積極采取合理的措施及對策,將對電廠整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供可靠的保證。