張曉峰
(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南鄭州 451100)
松散回潮工序制煙絲線重要工藝節(jié)點(diǎn),物料流量的均勻穩(wěn)定對煙葉加工質(zhì)量穩(wěn)定性起到至關(guān)重要的作用。我廠有規(guī)模線、品牌線和精品線三條葉絲生產(chǎn)線,其中規(guī)模線松散回潮生產(chǎn)流量在8000 kg/h左右,其松散前喂料機(jī)設(shè)計(jì)容量較小,葉片段設(shè)備的一些小故障停機(jī)時(shí)間一旦超過7 min,就有可能造成松散回潮工序發(fā)生斷流。
2020年4月前,斷流攻關(guān)組通過優(yōu)化切片機(jī)控制流程,增加切片機(jī)人機(jī)界面,完善部分真空回潮報(bào)警,翻箱機(jī)增加操作屏、卡箱報(bào)警和抱閘調(diào)整,提升機(jī)堵料報(bào)警改進(jìn)等措施,規(guī)模線松散回潮工序的故障斷流次數(shù)已經(jīng)減少了一部分。但在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)生升降輥道升降不到位、翻箱機(jī)卡箱等故障,還是容易造成規(guī)模線松散回潮斷流。從制絲線SPC控制系統(tǒng)斷流報(bào)警查詢2020年一年,規(guī)模線松散回潮工序共生產(chǎn)了2323批次,發(fā)生斷流52次。排除4次外部因素造成的斷流,平均斷流2.06次/100批。因此提出了減少規(guī)模線松散回潮斷流次數(shù)的課題。
斷流攻關(guān)組匯總了2019年1月到2020年3月期間的制絲部斷流管路通表,統(tǒng)計(jì)了規(guī)模線松散回潮段斷流次數(shù)與所屬設(shè)備。配方庫故障、動力電跳閘和能源問題等一些外部因素,以及一些屬于操作方面的問題,這里不再討論。針對引起松散斷流次數(shù)較多的設(shè)備,在EAM系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)了2019年1月到2020年3月期間規(guī)模線設(shè)備部位故障次數(shù)。下面重點(diǎn)對故障次數(shù)較多的開箱開包、真空回潮和翻箱機(jī)的設(shè)備部位造成斷流原因逐一分析。
開箱開包系統(tǒng)引起斷流的原因主要有機(jī)器人夾抱檢測煙箱異常、翻轉(zhuǎn)機(jī)檢測元器件損壞、翻箱碼垛前放倒裝置未到位等。
2.1.1 機(jī)器人夾抱檢測煙箱異常
由于煙箱解帶時(shí)扎帶將煙箱拉偏、輸送過程中煙箱走偏或煙箱不標(biāo)準(zhǔn)等原因,煙箱在穿梭車上處于放偏位置,導(dǎo)致拆箱時(shí)拆箱機(jī)器人煙箱檢測光電未正確檢測到煙箱位置,夾抱裝置下落時(shí)與煙箱相撞,損壞夾抱裝置。
2.1.2 翻轉(zhuǎn)機(jī)檢測元器件損壞
翻轉(zhuǎn)機(jī)進(jìn)料光電開關(guān)支架過長牢固性不強(qiáng),再加上安裝位置不合適,當(dāng)有破損煙箱、紙板或煙塊等散落到翻轉(zhuǎn)機(jī)上,翻轉(zhuǎn)時(shí)容易造成光電開關(guān)支架變形,嚴(yán)重時(shí)損壞光電開關(guān),導(dǎo)致信號丟失,影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
2.1.3 煙箱碼垛前放倒裝置未到位
煙箱碼垛機(jī)放倒裝置是由氣缸連接曲軸,曲軸帶動支架進(jìn)行放倒和直立,檢測到位接近開關(guān)安裝在放倒裝置下方。在生產(chǎn)過程中開箱機(jī)器人拆箱時(shí),箱內(nèi)內(nèi)襯紙片、破損煙箱片、內(nèi)村紙板等容易滑落到煙箱放倒裝置下方。如果煙箱放倒裝置到位信號檢測直立到位,實(shí)際并沒有翻轉(zhuǎn)直立到位,拆箱機(jī)器人放煙箱時(shí)夾抱裝置與煙箱放倒裝置發(fā)生碰撞,導(dǎo)致機(jī)器人夾抱裝置變形。
除了真空閥由于閥門密封備件質(zhì)量問題以外,真空回潮系統(tǒng)引起斷流的原因主要有:
2.2.1 升降輸送輥升降信號異常
真空回潮機(jī)物流通道升降輥道限位開關(guān),用于控制輥道的升降行程。升降限位開關(guān)支架較長,固定支架的螺栓松動后支架位置變化,而限位開關(guān)是滾輪式機(jī)械限位,滾輪與壓條支架的側(cè)面接觸,接觸面很窄容易脫落,無法正確感應(yīng)到升降到位信號,就容易造成設(shè)備停機(jī)。
2.2.2 升降輸送輥卡箱缺少報(bào)警
升降輥道由于升降檢測信號或升降機(jī)械發(fā)生異常,升降輥道不能升降到位,周轉(zhuǎn)箱容易卡滯而無法輸送。由于沒有產(chǎn)生報(bào)警信息,操作人員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就會導(dǎo)致斷流。
2.2.3 冷卻塔供水系統(tǒng)水泵停止
制絲線真空回潮供水系統(tǒng)5月改造后,冷卻塔供水泵是由品牌線真空回潮機(jī)PLC子站的變頻器提供動力,但其控制信號主要是隔離開關(guān)、手動啟停和運(yùn)行等指示信號,是由精品線真空回潮機(jī)PLC在水泵房的子站箱采集。該子站箱與精品線真空回潮PLC距離較遠(yuǎn),采用了光纖和光纖轉(zhuǎn)換模塊掛在精品線真空回潮PN網(wǎng)。光纖模塊、網(wǎng)線或網(wǎng)絡(luò)接口故障,都會引起該子站箱網(wǎng)絡(luò)閃斷,影響冷卻塔循環(huán)水泵的運(yùn)行。
2.2.4 冷卻水水位超限缺少報(bào)警
真空回潮機(jī)在抽真空過程中,當(dāng)二級泵與一級泵介入時(shí),需要使用冷卻水。尤其是夏季室外溫度高,冷卻水溫度高時(shí)抽真空時(shí)間越長,使用水量越多。當(dāng)一二級水位超過140 cm,就會造成抽真空中斷。水位高時(shí)沒有水位預(yù)警裝置,操作人員沒有及時(shí)重新抽空,容易造成生產(chǎn)中斷而斷料。
翻箱機(jī)經(jīng)過卡箱報(bào)警改善、翻箱電機(jī)抱閘調(diào)整、輸送輥維修等減少了部分?jǐn)嗔?。目前引起斷流的原因主要還有:
2.3.1 翻箱機(jī)貨叉未到水平位置引起卡箱
規(guī)模線翻箱機(jī)位于松散回潮喂料提升機(jī)進(jìn)料端,其翻轉(zhuǎn)到位檢測感應(yīng)鐵安裝在翻箱機(jī)軸上。在翻箱機(jī)上翻倒料時(shí),負(fù)荷比較重,如果抱閘力量不能克服負(fù)載力量,就會因翻箱機(jī)軸停止時(shí)的慣性,使檢測感應(yīng)鐵產(chǎn)生位置偏移,導(dǎo)致翻箱機(jī)下翻到位停止時(shí),翻箱機(jī)貨叉上翹未到達(dá)水平位置,周轉(zhuǎn)箱進(jìn)出時(shí)容易卡滯,造成松散回潮斷料。
2.3.2 翻箱機(jī)人工清箱后沒有及時(shí)復(fù)位
當(dāng)翻箱倒料過程完成時(shí),需要操作人員選擇翻箱機(jī)暫停開關(guān),對周裝箱內(nèi)部進(jìn)行清吹。清吹完成后,操作人員選擇翻箱機(jī)啟動開關(guān),翻箱機(jī)繼續(xù)運(yùn)行。翻箱機(jī)暫停開關(guān)沒有開關(guān)指示燈,操作人員不能準(zhǔn)確掌握開關(guān)的狀態(tài)。如果清掃設(shè)備壓在翻箱機(jī)暫停開關(guān)上,或者暫停開關(guān)觸點(diǎn)故障,容易出現(xiàn)翻箱暫停;也沒有設(shè)計(jì)翻箱暫停超時(shí)報(bào)警,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)翻箱機(jī)在暫停狀態(tài)。
3.1.1 增加機(jī)器人夾抱檢測光電開關(guān)
將煙箱檢測抱夾同一平面的夾抱臂上增加漫反射光電,參加對煙箱的位置進(jìn)行檢測,使煙箱檢測信號由單點(diǎn)變?yōu)槎帱c(diǎn),由單點(diǎn)形成的線檢測變?yōu)槎帱c(diǎn)形成面檢測。通過對拆箱機(jī)器人煙箱檢測檢測方式改進(jìn),使機(jī)器人在工作中輸送機(jī)上煙箱物料位置檢測信息更加準(zhǔn)確。
3.1.2 改造翻轉(zhuǎn)機(jī)檢測元器件固定支架
利用廢棄的不銹鋼線槽制作光電開關(guān)支架.將光電開關(guān)支架安裝在翻轉(zhuǎn)機(jī)靠近外側(cè),使破損煙箱不至于掛在支架上損壞光電開關(guān)。通過改善加強(qiáng)了光電開關(guān)支架的牢固性,保護(hù)了光電開關(guān),確保翻轉(zhuǎn)到位信號正常。
3.1.3 增加翻箱碼垛前放倒裝置氣缸到位檢測信號
將SMC氣缸專用磁性開關(guān)安裝到具有磁環(huán)的原有放倒裝置氣缸上,來替換煙箱碼垛機(jī)放倒裝置原有的檢測元器件。根據(jù)放到裝置的倒下和直立位置,固定并調(diào)整磁性開關(guān)的安裝位置,經(jīng)過測試后可以正確檢測放倒裝置到位信號。
3.2.1 改善升降輸送輥升降到位支架
根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸切割限位開關(guān)主支架和限位開關(guān)壓片,裝配壓片并重新開孔進(jìn)行固定。根據(jù)升降輥道的實(shí)際升降位置,調(diào)整到合適位置。通過升降限位開關(guān)支架改造,增加了限位開關(guān)滾輪與壓片的接觸面積,確保了升降信號的準(zhǔn)確性,保證升降輥道安全運(yùn)行。
3.2.2 增加升降輸送輥卡箱報(bào)警信號
在真空回潮PLC控制程序中增加升降輥道未升降到位的報(bào)警控制程序:在操作畫面上增加升降輥道升降異常報(bào)警畫面。通過針對升降輥道升降異常,增加了畫面報(bào)警及聲光報(bào)警,及時(shí)提示操作人員進(jìn)行處理,減少升降輥道異常造成的斷流。
3.2.3 改善冷卻塔供水泵網(wǎng)絡(luò)
采取了以下措施:
(1)在水泵房的品牌線真空回潮子站箱上,安裝冷卻塔供水泵電機(jī)的隔離開關(guān)和啟停開關(guān),并將其相關(guān)IO信號,通過信號線連接到該子站箱中。
(2)修改PLC程序和監(jiān)控畫面,把冷卻塔供水泵的各種信號更換為新地址,實(shí)現(xiàn)品牌線真空回潮直接控制供水泵。由于控制供水泵的變頻器和控制信號均在一個(gè)控制系統(tǒng)中,避免了通信網(wǎng)絡(luò)故障導(dǎo)致供水泵停機(jī)的故障發(fā)生。
3.2.4 增加冷卻水循環(huán)水水位超限報(bào)警
在季節(jié)變化或設(shè)備維修后進(jìn)行試機(jī),合理調(diào)整一、二級水的加水量,確保抽空時(shí)間短,且回潮機(jī)水位在合理位。在規(guī)模線真空回潮PLC程序中,增加真空回潮機(jī)水位報(bào)警程序:在一級或二級水位達(dá)到130 cm產(chǎn)生預(yù)警,并在監(jiān)控畫面中彈出“水位超限”報(bào)警。
3.3.1 增加翻箱機(jī)貨叉落到位檢測光電開關(guān)
在翻箱機(jī)貨叉機(jī)械限位水平位置旁邊,制作并安裝新的檢測開關(guān)支架,增加翻箱機(jī)下落到位水平檢測開關(guān),將轉(zhuǎn)盤指針式感應(yīng)鐵改為直接檢測翻箱機(jī)貨叉,確保翻箱機(jī)下落到位時(shí),貨叉處于水平位置,避免翻箱機(jī)進(jìn)出周轉(zhuǎn)箱時(shí)卡滯斷流。修改翻箱機(jī)程序,將原有檢測下落到位信號改為新裝檢測到位信號。
3.3.2 改造人工清箱控制按鈕
利用帶指示燈的急停開關(guān)舊件來替換沒有指示燈的暫停開關(guān)。安裝指示燈連接線與信號線,使暫停按鈕按下后,指示燈亮。在PLC控制程序中增加報(bào)警程序,如果暫停按鈕按下后,1 min后沒有釋放報(bào)警提示。通過對翻箱機(jī)在翻箱時(shí)暫停狀態(tài)的判斷進(jìn)行防差錯(cuò)改進(jìn),使清箱的操作人員能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)翻箱機(jī)在暫停狀態(tài)并處理。
經(jīng)過改造后,松散回潮工序斷流次數(shù)大幅下降。2020年9~11月份規(guī)模線生產(chǎn)了516批次,共斷流7次,其中兩次斷流是由于動力電閃斷造成的停機(jī)斷流,排除這兩次斷流,平均0.97次/100批,比改造前的2.06次/100批下降了52.9%。
改造提高了松散回潮出口物料含水率的均勻性和穩(wěn)定,進(jìn)一步提高部分煙片的耐加工性減少造碎,有利于制絲加工過程質(zhì)量的穩(wěn)定。減少了設(shè)備停機(jī)次數(shù)和斷料時(shí)間,避免了設(shè)備出現(xiàn)故障損壞和停機(jī)期間能源的消耗。此次技術(shù)改造可推廣應(yīng)用于煙草制絲線真空回潮設(shè)備,能有效避免或及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,減少松散回潮斷流次數(shù)。