史 英,劉 歡,王 超
(金川集團(tuán)股份有限公司鎳冶煉廠,甘肅金昌 737100)
離心機(jī)為利用離心力進(jìn)行固液分離的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于化工、食品、制藥等行業(yè)。離心機(jī)按分離因素可分為常速離心機(jī)、高速離心機(jī)和超高速離心機(jī);按工藝用途可分為過濾式離心機(jī)和沉降式離心機(jī)[1]。某冶煉企業(yè)的冶煉煙氣洗滌除塵過程中會產(chǎn)生大量的酸性廢水。在酸性廢水處理過程中,硫化后的廢水采用石灰+鐵鹽法將酸根和重金屬離子去除,石灰乳中的主要成分氫氧化鈣與SO42-、F-在石膏反應(yīng)器中反應(yīng)生成硫酸鈣和氟化鈣沉淀,經(jīng)反應(yīng)器溢流后進(jìn)入濃密機(jī)沉降。濃密機(jī)底流通過輸送泵輸送至離心機(jī)進(jìn)行固液分離,石膏渣粉料通過離心機(jī)底部分離,濾液則進(jìn)入緩沖罐泵回送至濃密機(jī)。在日常生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)離心機(jī)振幅過大報警導(dǎo)致離心機(jī)故障停機(jī),離心機(jī)停機(jī)后濃密機(jī)內(nèi)部的石膏無法形成開路,導(dǎo)致濃密機(jī)內(nèi)部的漿液渾濁,扭矩迅速升高,增大濃密機(jī)負(fù)荷,嚴(yán)重時導(dǎo)致濃密機(jī)損壞,同時也會將部分石膏帶入中和工序,形成大量中和渣,增加員工卸渣次數(shù)。因此,保證離心機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行對生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)有十分重要的作用。筆者針對DGC160-6.3型過濾式離心機(jī)的常見故障進(jìn)行總結(jié)和分析,提出了改進(jìn)措施,取得了滿意的效果。
DGC160-6.3型過濾式離心機(jī)主要包括電機(jī)、皮帶、主軸、轉(zhuǎn)鼓、濾網(wǎng)、襯網(wǎng)、下料斗、固液轉(zhuǎn)換料斗、料位探測器等部件。離心機(jī)外形尺寸為3 160 mm×2 540 mm×2 630 mm,轉(zhuǎn)鼓尺寸為1 600 mm,轉(zhuǎn)鼓容量1 600 L,裝料質(zhì)量上限2 200 kg,整機(jī)質(zhì)量1 500 kg,分離因數(shù)573,電機(jī)功率160 kW,處理量為2 560 kg/次,設(shè)計進(jìn)料轉(zhuǎn)速為600 r/min,脫液轉(zhuǎn)速為800 r/min,卸料轉(zhuǎn)速為50 r/min,洗網(wǎng)轉(zhuǎn)速為30 r/min。
DGC160-6.3型離心機(jī)為立式離心機(jī),進(jìn)料前轉(zhuǎn)速由0升至600 r/min,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后打開進(jìn)料閥門,物料經(jīng)輸送泵通過上、下進(jìn)料噴頭進(jìn)入離心機(jī),物料在高速旋轉(zhuǎn)過程中會將部分水分濾除,當(dāng)濾餅厚度足夠觸碰到料位探測器時,料位探測器回到原位,進(jìn)料自動閥自動關(guān)閉,進(jìn)入脫液步驟。進(jìn)液、脫液時間需根據(jù)介質(zhì)的固含量進(jìn)行設(shè)定,在固含量(w)為15%時,進(jìn)液時間為200~350 s,脫液1 200 s后石膏渣中w(H2O)降至5%。脫液結(jié)束后離心機(jī)轉(zhuǎn)速降至50 r/min,開始卸料。卸料完成后轉(zhuǎn)速降至30 r/min,洗網(wǎng)后停車。
由于振幅過大報警而停機(jī)是離心機(jī)最常見的故障之一,在發(fā)生這種故障時要第一時間停機(jī),確保離心機(jī)不發(fā)生更大的故障[2]。DGC160-6.3型離心機(jī)振幅報警設(shè)定值為20 mm,當(dāng)振幅超過設(shè)定值后,離心機(jī)就會發(fā)生故障報警并停車。離心機(jī)在進(jìn)料前需將轉(zhuǎn)速提升至600 r/min,保證在進(jìn)液過程中過濾掉部分水分。在此過程中,由于前端濃密機(jī)的物料濃度產(chǎn)生波動造成物料不均勻,導(dǎo)致離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓上下重量分布不一致,高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中就會導(dǎo)致離心機(jī)整機(jī)振幅過大而報警,甚至停機(jī)。
為防止離心機(jī)由于振幅過大報警而停機(jī),離心機(jī)進(jìn)料間隔時間不能太長,保證單臺離心機(jī)停車時間不超過1 h。另外,在進(jìn)料管道設(shè)置旁通連接清水,在洗網(wǎng)過程中將存積在進(jìn)液管道中的石膏渣清洗干凈;同時及時檢查上、下進(jìn)料噴頭是否堵塞,堵塞后及時進(jìn)行清理,前端濃密機(jī)固含量(w)控制在15%左右,保證進(jìn)液均勻;也可在回流管道處增設(shè)閥門,進(jìn)料時通過調(diào)節(jié)閥門控制進(jìn)料管道的壓力。
離心機(jī)卸料完成后,轉(zhuǎn)鼓和濾網(wǎng)上存有一定的石膏,長時間不清洗會導(dǎo)致濾網(wǎng)堵塞,使離心機(jī)喪失過濾功能。固液轉(zhuǎn)換料斗是將卸料和洗網(wǎng)過程中干料和濕料分隔的切換裝置,在洗網(wǎng)時應(yīng)保持在濕位,在卸料時保持在干位,而在多次洗網(wǎng)后,部分石膏渣會在卸料位存留,導(dǎo)致轉(zhuǎn)換料斗無法恢復(fù)至洗網(wǎng)位,離心機(jī)故障報警停車后常會導(dǎo)致無法進(jìn)料。
為解決上述問題,設(shè)定離心機(jī)的洗網(wǎng)間隔為每卸3次料洗2次網(wǎng),確保在干位無物料殘留;同時在洗網(wǎng)的過程中,將殘留在濾網(wǎng)上的物料清洗干凈,每3個月更換一次濾網(wǎng)和襯網(wǎng),保證過濾效果良好。
在生產(chǎn)過程中,操作人員在顯示報警后會直接摁下急停按鈕,部分離心機(jī)設(shè)置急停斷電保護(hù),造成離心機(jī)通訊中斷,無法啟動設(shè)備。急停按鈕是用于緊急狀態(tài)下的處理措施,這種由于員工操作不當(dāng)而造成的故障應(yīng)極力避免。
DGC160-6.3型離心機(jī)正常進(jìn)料時間為200~350 s。多次進(jìn)料后,在轉(zhuǎn)鼓形成的濾餅的沖擊下,料位探測器會被濾餅擠向轉(zhuǎn)鼓中心,物料厚度也隨之增加,造成進(jìn)料時間超長。
在發(fā)現(xiàn)離心機(jī)的進(jìn)料時間過長時,首先取樣分析物料濃度,保證物料濃度達(dá)到要求后,將料位探測器沿轉(zhuǎn)鼓方向進(jìn)行多次微調(diào),直至進(jìn)料時間正常。
DGC160-6.3型離心機(jī)在進(jìn)料前有180 s的升速期,轉(zhuǎn)速由0上升至600 r/min,同時在脫液完成后卸料時也存在降速期,轉(zhuǎn)速由800 r/min降至50 r/min。在升速和降速過程中電流和振幅的波動會相對劇烈,主要原因有:①離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓表面殘留的板結(jié)物料在洗網(wǎng)過程中未被清洗除去;②離心機(jī)升、降速的時間過短,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速變化過快產(chǎn)生高電流。
針對上述問題,可將電機(jī)變頻器升降速時間由50 s上調(diào)至轉(zhuǎn)鼓空轉(zhuǎn)時平穩(wěn)狀態(tài)所需的時間(約120 s),使轉(zhuǎn)速平穩(wěn)升高或下降,同時增加洗網(wǎng)水管道的壓力,保證洗網(wǎng)時無物料殘留。
針對過濾式離心機(jī)在酸性廢水處理過程中的常見故障,通過分析故障產(chǎn)生的原因,提出在進(jìn)料管道處增設(shè)水洗管道、在回流管道處增設(shè)閥門,并優(yōu)化工藝操作細(xì)節(jié),以保證離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,具有良好的分離效果。通過不斷地調(diào)整,在生產(chǎn)過程中離心機(jī)的振幅由15~20 mm降至3~5 mm,未出現(xiàn)故障停機(jī),降低了設(shè)備維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)了離心機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。