欒 翔,陳玉潔,王銀強(qiáng),鄧麗媛,時彥杰,唐 杰,高 征,張 正
(新疆油田油氣儲運(yùn)分公司,新疆 克拉瑪依 834000)
塔-吉D426 線起點為塔1 站,終點為石化公司,途經(jīng)吉2 分輸站,全線105.55 km。其中,塔1 站-吉2 分輸站100.3 km,吉2 分輸站-石化公司5.25 km。設(shè)計輸量300×104t/a,設(shè)計壓力6.4MPa。塔1 站開泵向吉2 分輸站交替輸送AB 油(A 站油、B 站油)和CDE 油(C 站油、D 站油、E 站油),并在吉2 分輸站以測密度的方式在線計量,密度小于846 kg/m3時為輕質(zhì)油,高于此密度為中質(zhì)油。隨著近年油性的變化(特別是密度),吉2 分輸站測得的輕質(zhì)油量偏小,中質(zhì)1 類油量偏大。密度大的油品到達(dá)管線后段時,設(shè)備負(fù)荷增大,能耗增大。對于輸量降低的油品,冬季運(yùn)行時其凝管風(fēng)險增加。由于采取順序輸送、分儲分輸?shù)哪J?,倒罐、切換油品、倒流程、調(diào)整運(yùn)行參數(shù)等勞動強(qiáng)度大,流程切換繁瑣,同時切換輸送不同油品的油罐出口閥門均為手動閘板閥,閥門行程長,操作費時費力,增大了不同油品在交替輸送時的初始混油量。此外,塔1 站3#罐由于工藝問題,不能單進(jìn)AB 油,只能通過儲輸AB 油的1#、2# 罐壓油來實現(xiàn)3# 罐AB 油儲輸。因此,塔1 站3#罐不能作為獨立儲罐使用。
兩種油品在管內(nèi)交替時,產(chǎn)生混油的因素主要有兩個,一是管道橫截面沿徑向流速不均勻,使得后行油品呈楔形進(jìn)入前行油品中。二是管內(nèi)流體沿管道徑向、軸向造成的紊流擴(kuò)散作用。影響混油的因素主要包括油品性質(zhì)、流態(tài)(流速)、輸送距離、輸送次序、初始混油量、密度、沿程溫度變化等方面[1-6]。
塔吉線兩種油品運(yùn)行時混油臨界雷諾數(shù)Rej[Austin-Palfrey 經(jīng)驗公式見式(1)]:
由混油的平均黏度(見表1、表2)及雷諾數(shù)公式計算的雷諾數(shù)(4.9×104)小于臨界雷諾數(shù)(5.7×104)。
表1 CD 油黏溫參數(shù)
表2 ABE 混油黏溫參數(shù)
由于運(yùn)行雷諾數(shù)小于臨界雷諾數(shù),并考慮到落差的影響,采用陡斜區(qū)計算公式(2):
經(jīng)計算,混油長度約為8 620 m。
在交替輸送過程中,塔吉線下游輕質(zhì)油損失較大。從近3 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,塔1 站AB 油占其輸油總量的比例依次為71%、66%、58%;吉2 分輸站接收的AB 油占其接收總量的比例依次為62%、56%、45%;AB 油銷量占總銷量的比例依次為63%、56%、53%。可以看出,AB 油占總量的比例不斷下降,當(dāng)塔1站外輸AB 油量占塔1 站輸油總量的58%時,吉2 分輸站接收的AB 油量只占總接收量的45%,AB 油損失占比高達(dá)13%。
通過上述分析,以減小混油損耗、降低管輸單耗、保障管道安全運(yùn)行為優(yōu)化目標(biāo),提出三種思路:
1)保持現(xiàn)有輸送模式,精細(xì)化操作管理。
2)保持現(xiàn)有輸送模式,改造站場工藝。
3)改變輸送模式和結(jié)算方式。
3.1.1 優(yōu)化最大輸量
在順序輸送模式下,為了減小混油,盡可能提高每批次油品輸量,減少油品切換頻次,降低混油[7-13]。
由于增大批量受制于原油產(chǎn)量和塔1 站的儲油能力,經(jīng)計算,AB 油和CDE 油的最大批量為:AB 油16 700 t+CDE 油8 000 t。
3.1.2 優(yōu)化混油長度
由于相鄰排列的兩種油品的物理化學(xué)性質(zhì)相差越大,混油量越大,處理費用也越高,故應(yīng)將密度相近的油品相鄰排列??紤]采用C 站油將CDE 油和AB油隔開,計算C 站油和AB 油相鄰輸送的混油長度為5 285.5 m。故將C 站油作為隔離液可以有效地減少混油長度。
通過罐區(qū)工藝改造,實現(xiàn)AB 油、CDE 油、D 油的分儲分輸。在順序輸送時,使油品排列更為科學(xué),混油界面得到控制。
在交替輸送AB 油和CDE 油的基礎(chǔ)上,將其優(yōu)化為AB 油-CDE 油+D 油+CDE 油。改進(jìn)后CDE 油的密度、黏度均小于原CDE 油,從而有效降低了混油界面密度差,減少了混油長度和輕質(zhì)油損失。
由于塔-吉線所輸油品為原油,且石化站接收不同油品后不再區(qū)分,統(tǒng)一煉化,故可以考慮塔-吉線不再采取順序輸送AB 油和CDE 油的輸送模式,代之以大摻混方式輸送,即直接輸送AB 油、C 油、D 油、E 油的混合油。管輸費用結(jié)算采用終端密度結(jié)算方式,實現(xiàn)管輸效益最大化。
3.3.1 操作簡單,運(yùn)行平穩(wěn),能耗低
大摻混輸送時,不需頻繁進(jìn)行工藝流程切換,操作簡單。塔1 站儲罐利用率提升,變頻泵即可平穩(wěn)運(yùn)行,完成管輸任務(wù)。通過SPS 模擬(見圖2)大摻混和順序輸送數(shù)據(jù)運(yùn)行,得出大摻混輸送與順序輸送下出站壓力、溫度情況如下:
設(shè)定相同的初始條件,最冷月地溫2 ℃,取吉2分輸站最低允許進(jìn)溫高于原油凝點3 ℃:
大摻混輸送出站壓力2.5 MPa,出站溫度55 ℃;
順序輸送出站壓力2.9 MPa,出站溫度58 ℃。
可以看出,大摻混輸送模式可有效降低出站壓力和溫度,實現(xiàn)能耗最低。
圖1 塔吉線SPS 模型
3.3.2 減少添加降凝劑的時間及濃度
由表3 可以看出,同溫時D 油的黏度最大,A 油最小。在管道輸送過程中,油品隨著黏度的增加流動性變差,從而對設(shè)備(如泵)等造成影響。泵效下降,電機(jī)無功損耗增加。此外,高黏原油在管道內(nèi)的摩阻也會增大,對管道輸送工藝要求增高。
表3 塔吉線各油品黏溫參數(shù) mPa·s
根據(jù)AB 油和CDE 的產(chǎn)量比,利用雙對數(shù)模型(見表4)計算不同摻混比例的混油黏度,計算結(jié)果見表5:
表4 黏度模型
表5 不同摻混比下油品的黏度 mPa·s
大摻混后,油性發(fā)生改變,不同油品的摻混中和了高黏、高凝點和高密度油的不良物性。隨著AB 油混入量的減少,黏度不斷增大,且隨著AB 油比重的減小,黏度增長速度增大。見表6。
表6 塔吉線各油品的凝點
新疆混合原油凝點計算修正模型[式(3)]:
式中:Tgm為混合原油凝點,℃;Tgi為第i 種組分原油的凝點,℃;Xi為第i 種組分原油的質(zhì)量或體積分?jǐn)?shù),為分別為第j、k 兩種組分原油中高凝點、低凝點組分原油的質(zhì)量或體積分?jǐn)?shù);Tgj、Tgk為第j、k 兩種組分原油的凝點,℃,其中,Tgj>Tgk;Cjk為對于新疆混合原油,Cjk=0.290 4(Tgj-Tgk)1.349。
根據(jù)上述公式,計算各摻混比時的混油凝點見表7。
表7 不同摻混比時的凝點
冬季最冷月時,塔吉線地溫基本維持在2 ℃~6 ℃。由于冬季管床溫度低,導(dǎo)致熱油管道沿線溫降較大,而所輸油品凝固點較高,因此需要通過熱力計算確定不同月份時所輸油品的進(jìn)站溫度,并與其凝固點對比,以便判斷是否需要加劑運(yùn)行。
通過已有運(yùn)行數(shù)據(jù)反推塔吉線冬季總傳熱系數(shù)K=1.43W/(m2·℃),由TL=T0+(TR-T0)e-aL,a=KπD/Gc計算不同地溫下的進(jìn)站溫度見表8。
表8 不同地溫時的進(jìn)站溫度 ℃
由此可知,油品摻混后,凝點有所降低,且低于進(jìn)站溫度。AB 油凝點18 ℃,CDE 油凝點10 ℃,大摻混后,混油凝點12 ℃。
由表9 可以看出,降凝劑對大摻混油品降凝效果顯著。AB 油加劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)45×10-6,CDE 油加劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)15×10-6,兩種油品不同輸量加權(quán)平均的總加劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為37.5×10-6。大摻混后,降凝劑用量可降至32.5×10-6,有效節(jié)約了降凝劑的用量。
表9 大摻混油品室內(nèi)配比實驗
根據(jù)上文對塔吉線地溫的統(tǒng)計可以看出,采用大摻混模式后,在每個加劑周期內(nèi)可有效減少1 個月的加劑時間。
當(dāng)?shù)販氐陀? ℃時,順序輸送的最小輸量已低于最低任務(wù)輸量(見表11),管道運(yùn)行安全無法保證。大摻混輸送在最冷月的最小輸量(3 900 t/d)基本與任務(wù)輸量(3 948 t/d)持平,能夠保證管道安全運(yùn)行。
表10 大摻混輸送與順序輸送的最小輸量
表11 塔吉線任務(wù)輸量 t/d
1)塔吉線相關(guān)區(qū)塊產(chǎn)量下降,密度逐漸增大,順序輸送模式很難以測密度的方式切換出輕質(zhì)油,故在結(jié)算時造成了結(jié)算損失。
2)大摻混輸送模式,無論從投資成本、節(jié)能效果、降凝劑用量、管道最低允許輸量、運(yùn)行安全等方面均具有一定優(yōu)勢。
3)大摻混方式運(yùn)行能夠適應(yīng)目前各區(qū)塊產(chǎn)量,實現(xiàn)能耗最低,安全最有保障。