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盾構(gòu)隧道穿越斷裂帶超前預(yù)注漿加固研究

2023-02-09 04:09:54王誠文劉曉麗高平安
水利規(guī)劃與設(shè)計 2023年1期
關(guān)鍵詞:水玻璃斷裂帶風化

龔 斌,王誠文,劉曉麗,許 清,高平安

(1.廣東水電二局股份有限公司,廣東 廣州 510030;2.清華大學水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室,北京 100084)

1 概述

近幾十年來,隨著我國經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展,城市水資源短缺成為一大亟待解決的問題。為此,我國修建了一批引水輸水工程[1- 4],以緩解水資源短缺與水資源分布不均的問題,其中,輸水隧道作為引水輸水工程的重要形式被越來越普遍采用,然而,隨著輸水隧道的發(fā)展和大量建設(shè),隧道建設(shè)所面臨的地質(zhì)條件越來越復(fù)雜,比如隧道穿越河流[5- 6]、巖溶區(qū)[7- 8]、斷裂帶[9- 10]等。

穿越斷裂帶是隧道施工中面臨的最大挑戰(zhàn)之一,通過斷裂帶可能導(dǎo)致掌子面失穩(wěn)、刀盤卡阻、盾體包裹、盾構(gòu)卡機、地表塌陷以及突水突泥等災(zāi)害[11- 12],嚴重危害施工安全,造成巨大經(jīng)濟損失。目前,隧道穿越斷裂帶常用的方法有優(yōu)化掘進方案和預(yù)加固處理。李翔等[13]結(jié)合膠州灣第二海底隧道對盾構(gòu)法穿越大錯動量斷層帶的抗錯方案進行了研究;曾偉華[14]以廣州市軌道交通三號線為例,詳細闡述了盾構(gòu)隧道穿越斷裂帶過程中遇到的建筑物保護、結(jié)泥餅、噴涌、土倉壓力控制空難以及刀具破壞等難題和解決思路。王淑娟[15]以跨海隧道穿越斷裂帶為例,采用數(shù)值模擬的方法,評估了管棚法和徑向注漿法兩種加固措施的加固效果。馬騰飛[16]以大連某地鐵工程為研究對象,采用數(shù)值模擬系統(tǒng)研究了穿越不同斷層的盾構(gòu)隧道的位移、應(yīng)力變化規(guī)律及斷層對隧道的影響范圍。為了減少斷裂帶對隧道施工的影響,確保施工安全,通常采用先進的支護手段和提高支護強度解決該問題,比如帷幕灌漿技術(shù)、管棚、注漿以及雙層一次支護[17- 20]。目前的研究主要針對于淺埋地鐵隧道或敞開式TBM隧道,而對于珠三角水資源配置工程這種深埋泥水盾構(gòu)隧道穿越斷裂帶加固方法的研究比較少,急需提出合理的加固方案已解決類似工程問題。

本文依托珠江三角洲水資源配置工程A2標段,對大埋深、高水壓盾構(gòu)隧道穿越斷裂帶的預(yù)加固方案進行研究,比較了地面鉆孔預(yù)注漿加固、預(yù)注漿填倉加固、超前孔預(yù)注漿加固3種預(yù)加固方法,詳細闡述了超前孔預(yù)注漿加固方案的施工要點,對預(yù)加固效果進行了評估,為將來類似盾構(gòu)隧道穿越斷裂帶工程安全、高效、經(jīng)濟地施工提供參考。

2 項目概況

2.1 工程背景

珠江三角洲水資源配置工程由輸水干線(鯉魚洲取水口至羅田水庫)、深圳分干線(羅田水庫至公明水庫)、東莞分干線(羅田水庫至松木山水庫)和南沙支線(高新沙水庫至黃閣水廠)組成,輸水線路總長度113.2km。該工程可有效解決受水區(qū)城市經(jīng)濟發(fā)展的缺水矛盾,提高供水安全性和應(yīng)急備用保障能力,適當改善東江下游河道枯水期生態(tài)環(huán)境流量,對維護廣州市南沙區(qū)、深圳及東莞市供水安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。

珠江三角洲水資源配置工程輸水干線,鯉魚洲取水口至高新沙水庫段全長41.0km,A2標段為其中的一部分,該標段起點為佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)鯉魚洲島上的高位水池,線路向東北布置,穿過西江左岔河道、大金山、順德支流、廣州南二環(huán)高速公路后,至杏壇鎮(zhèn)吉佑村。A2標總長為6.452km,其中穿越大金山段長度達1.26km,該段為丘陵段,山頂高程25~75m,中部高而南北兩頭低,最大埋深達120m,地下水豐富,最高水頭為55m。該工程采用Φ6280mm泥水平衡盾構(gòu)機進行雙線同步施工,雙線最小間距約6m,隧道襯砌段外徑和內(nèi)徑分別為6000、5400mm,全線最大坡度為5%,最小轉(zhuǎn)彎半徑為300m。

2.2 工程地質(zhì)條件

現(xiàn)場勘察表明,盾構(gòu)隧道所穿越的大金山段地表覆蓋層較薄,大部分區(qū)域見基巖出露,該區(qū)段廣泛分布著強風化砂巖和弱風化泥質(zhì)粉砂巖,從山頂?shù)缴疃?50m的范圍內(nèi)主要分布中地層:粉質(zhì)黏土、全風化土、強風化砂巖、弱風化泥質(zhì)粉砂巖和花崗巖,其物理力學性質(zhì)在表1中列出。盾構(gòu)隧道主要位于弱風化泥質(zhì)粉砂巖和花崗巖中。

2.3 水文地質(zhì)條件

該區(qū)段位于珠江三角洲地區(qū),面臨南海,屬亞熱帶季風氣候,常年氣候溫和,雨量充沛、空氣濕度大,日照時間長,蒸發(fā)量大,臺風頻繁,熱帶氣旋常伴有大暴雨發(fā)生。該地區(qū)年平均氣溫在20~23℃之間。日照時間長,年平均日照數(shù)約1900h。多年平均相對濕度80%,最大相對濕度接近100%。冬季陸風風速較強,常達5m/s左右。夏季海風風速約3m/s,夏秋臺風風速可達40m/s,并引起風暴潮,易造成嚴重災(zāi)害。珠江三角洲多年平均年降雨量等值線變幅為1600~2600mm,呈現(xiàn)沿海大-腹地小-北沿大的地區(qū)分布特征。珠江三角洲多年平均年蒸發(fā)量890~1120mm,地區(qū)變化趨勢為由北向南遞增。

表1 隧道沿線地層基本物理力學參數(shù)

地下水類型以孔隙性潛水為主,地表水與地下水互為補排,雨季主要以大氣降水和河流、渠道補給地下水,枯水季地下水補向河流,沿線地下水位普遍埋深較淺,揭露高程約0~2m,受潮汐影響較大。大金山地帶以基巖裂隙水為主,地下水主要受大氣降水補給,向溝谷排泄,地下水位隨地形變化,一般埋深4.0~10.0m,大多在強風化帶底部-弱風化帶頂部。

2.4 斷層特點

根據(jù)地質(zhì)調(diào)查,坭灣門斷裂F13在大金山西側(cè)通過,在樁號LG2+120附近與洞線大角度相交,主干斷裂總體產(chǎn)狀N30°~40°W/NE∠70°~80°,正斷層,沿斷層發(fā)育斷層角礫巖,角礫棱角狀,母巖成分為泥巖、砂巖,硅質(zhì)膠結(jié)。受此斷裂影響,大金山范圍內(nèi)斷層裂隙極其發(fā)育,如圖1所示,分別在LG2+250、LG2+360、LG2+450、LG2+600、LG2+680、LG2+760、LG2+830、LG3+170、LG3+290、LG3+470等附近發(fā)育斷層,斷層寬度0.5~10m不等,大多為全風化構(gòu)造角礫巖、斷層泥等,斷層普遍膠結(jié)差,風化深,形成風化深槽,透水性強。

圖1 大金山段斷層分布圖

受斷層發(fā)育影響,基巖風化厚度變化大,特別是強風化帶厚度變化,風化帶頂面起伏大,弱風化帶頂面線高程約為-1.99~-47.9m,鉆孔揭露,山體中上部位多為全、強風化泥質(zhì)粉砂巖、礫巖,巖石完整性差,透水性強。其中礫巖中溶蝕現(xiàn)象明顯,溶蝕性小孔洞發(fā)育,洞徑一般小于5cm,局部發(fā)育有溶洞,在強風化帶揭露多個溶洞,分別在高程2.6~1.5m、0.9~0.2m、0.2~-2.8m、-3.9~-4.7m,規(guī)模1~3m,充填泥,巖石破碎,地下水活動強烈,礫巖中灰?guī)r質(zhì)礫石發(fā)生溶蝕、或全風化夾層被地下水潛蝕、淋濾破壞帶等現(xiàn)象,巖溶發(fā)育部位在隧洞以上37~40m。下部主要為弱風化礫巖、花崗巖,礫巖以硅質(zhì)膠結(jié)為主,部分鈣質(zhì)膠結(jié),膠結(jié)較好,巖芯見溶蝕性小孔洞,巖質(zhì)堅硬,礫石以砂巖質(zhì)、石英質(zhì)、灰?guī)r質(zhì)、花崗巖質(zhì)為主,直徑2~6cm,局部大于10cm,磨圓較好,次圓狀-渾圓狀;弱風化花崗巖巖質(zhì)堅硬,中陡傾角裂隙較發(fā)育,石英充填,膠結(jié)較好,完整性一般-較好,弱-微透水性。

3 預(yù)注漿加固方案

3.1 加固方案比選

預(yù)注漿加固方法主要有地面鉆孔預(yù)注漿加固、預(yù)注漿填倉加固、超前孔預(yù)注漿加固3種。①地面鉆孔預(yù)注漿加固是一種通過在洞內(nèi)施作止水環(huán),倉內(nèi)采用泥漿將渣土置換后,采用錨桿鉆機在盾構(gòu)停機位置地面進行鉆孔、埋管、注漿的方式進行地層加固,待加固強度達到要求后進行開倉檢查清理及換刀的施工方法;②盾構(gòu)預(yù)注漿填倉加固技術(shù)通過施作止水環(huán)后向土倉內(nèi)注入適量水泥、膨潤土水玻璃漿液加固掌子面,強度儲備充足后采用人工將倉內(nèi)泥漿清理出來使倉內(nèi)具有一定的空間,然后在常壓狀態(tài)下進行刀具更換的施工方法;③超前孔預(yù)注漿加固是一種通過在洞內(nèi)倒數(shù)3—5環(huán)施作止水環(huán),倉內(nèi)采用泥漿置換后,采用鉆注一體機利用盾構(gòu)機盾尾上部4個超前注入孔進行鉆孔、封堵止水、后退式注水泥水玻璃雙液漿,待強度達到要求后降壓進行開倉檢查清理及換刀的施工方法。

預(yù)加固方法的選擇主要從幾種方法的可行性、經(jīng)濟性、安全性和施工效率4個方面進行綜合考慮,表2列出了3種方法的比較,地面加固處理受地面環(huán)境影響較大,該工程地表為森林,隧洞埋深達70~120m,交通不便,設(shè)備材料需人工搬運,隧洞埋深平均達90m,鉆孔效率低,工期長,耗費大。注漿填倉的加固范圍有限,清倉過程中加固體易漏水失穩(wěn),有坍塌風險,而且大部分時間均在進行清倉,存在需多次填倉的可能,效率低。針對該工程高水頭、深覆土、斷裂帶多,多上軟下硬軟硬不均地質(zhì)的特點,超前孔預(yù)注漿加固方法在可行性、經(jīng)濟性、安全性和施工效率4個方面都展現(xiàn)出一定的優(yōu)勢,因此采用超前孔預(yù)注漿加固方法。

表2 預(yù)注漿加固方法比較

3.2 擬采用加固方案

預(yù)注漿加固技術(shù)一般包括材料設(shè)備準備、注漿配合比確定、封孔防裹配合比確定、止水環(huán)施作、泥漿置換、鉆孔及封孔注漿、加固效果判斷、進倉作業(yè)。為解決以往超前預(yù)注漿加固易裹刀盤盾體、清倉困難、加固效果難保證的難題,主要注漿材料及配比、置換用泥漿、封孔防裹材料及配比、鉆孔深度控制、加固效果判斷幾個方面進行優(yōu)化和改進。

3.2.1注漿材料

根據(jù)工程需求,超前預(yù)注漿加固需要保證加固強度和凝結(jié)時間,因此采用水泥漿-水玻璃雙液漿,選用的水泥和水玻璃的參數(shù)見表3。

表3 注漿材料基本參數(shù)要求

為了獲取合適配比的雙液漿,首先在實驗室內(nèi)進行了水泥漿-水玻璃的配比實驗。實驗中采用2組水泥漿液,其中一組水泥漿液容重為1250kg/m3,(配比為:水泥375kg/m3∶水825kg/m3),另一組水泥漿液容重1540kg/m3(配比為:水泥800kg/m3∶水700kg/m3),水玻璃按原液、水玻摻水方式以不同配比加入,不同配比漿液,初凝時間、終凝時間及強度情況見表4。

為保證加固效果,在滿足漿液工作性的前提下盡量加大水泥用量,選擇使用第5組配比,初凝時間23s,終凝時間1min24s,1d強度3.1MPa。

表4 注漿材料配比實驗記錄

3.2.2封孔防裹材料

在鉆孔孔深達到要求后,需注入封孔止水材料,為防裹盾體,本工程中采用磷酸水玻璃雙液漿作為封孔止水材料,其中,主要材料磷酸為三元中強酸,不易揮發(fā),無強腐蝕性,屬于較為安全的酸。

為達到最佳封孔止水效果,預(yù)先對磷酸-水玻璃雙液漿的配比進行實驗。如圖2所示,實驗中,選用濃度為85%的磷酸和波美度38.5Be的水玻璃,按磷酸占比不同加入,隨著磷酸含量的增加,開始絮凝和結(jié)塊的時間越來越短,但是磷酸摻量過大,結(jié)塊后為冰渣狀,整體性差。磷酸摻量為50%時,漿液為果凍狀,整體性好,故選用水玻璃(水玻璃∶水=1∶1)∶磷酸=1∶1的配比。

圖2 不同配比的磷酸-水玻璃雙液漿凝結(jié)效果

3.2.3泥漿置換

為了減少漿液串入,嚴防倉內(nèi)結(jié)泥餅,需要在超前預(yù)注漿加固前進行泥漿置換。在泥漿置換前對倒數(shù)3~5環(huán)施作止水環(huán)及盾體外側(cè)注聚氨酯。止水環(huán)施作采用水泥漿-水玻璃雙液漿進行,采用P.C42.5普通硅酸鹽水泥和38.5Be波美度的水玻璃,水泥漿水灰比為1∶1;水泥漿與水玻璃的配比為1∶1(體積比),注漿壓力控制在0.5~1MPa。止水環(huán)施作24h后,用鋼筋插入注漿孔,無外流水即合格。

在鉆孔注漿前采用鈉基膨潤土、纖維素通過剪切泵剪切配制粘度在50s以上濃泥漿,置換過程中,加強泥漿粘度及泥漿質(zhì)量檢查,確保置換后泥漿質(zhì)量達標。

3.2.4鉆孔及注漿施工

鉆孔設(shè)備采用鉆注一體機,盾構(gòu)機盾尾位置處共設(shè)8個超前注入孔,下部受空間限制,超前注漿設(shè)備架設(shè)困難,因此選用上部4個超前孔進行鉆孔注漿。盾構(gòu)超前注入孔在鉆孔過程中一次性成孔,如圖3所示,孔徑50mm,孔深16~20m,角度8°。

圖3 超前注漿方案示意圖

鉆進過程切忌嚴控鉆進壓力、速度,遇較硬巖層需嚴防卡鉆、掉鉆等,根據(jù)鉆進情況判斷巖層情況、地下水情況,實時調(diào)整鉆進參數(shù)。

注漿過程采用后退式注漿法,嚴格控制注漿參數(shù),現(xiàn)場漿液配制采用0.8方桶(350kg水泥/0.8m3注漿液),注入終止壓力控制在1.5~3MPa,現(xiàn)場根據(jù)倉壓進行調(diào)節(jié),倉壓不超過0.55MPa。

3.2.5效果判斷

根據(jù)同等條件養(yǎng)護情況,一般在24h后強度能達到3.1MPa左右,滿足強度要求,因此在注漿完成后24h后進行降壓嘗試,判斷掌子面穩(wěn)定及來水情況,降壓分為3級,每級觀察時間為15~20min,觀察期間倉壓不上漲或上漲不超過0.05MPa,當倉壓降到零不再上漲時,打開倉壁排水閥,進一步確認來水情況。

在降壓成功后,對倉內(nèi)情況采用微型攝像頭進行確認,觀察到倉內(nèi)情況穩(wěn)定,為順利安全開倉提供保證。

4 加固效果評估

本工程穿過大金山斷層段共成功實施7次超前預(yù)注加固處理,預(yù)加固后順利完成開倉換刀工作,基本未出現(xiàn)裹刀盤盾體情況,具體實施效果由表5列出。

表5 加固效果記錄

5 結(jié)論與建議

針對珠三角隨資源配置工程A2標盾構(gòu)隧道穿越大金山斷裂帶施工難題,本文提出了一種合理的盾構(gòu)洞內(nèi)超前注漿預(yù)加固方案。通過試驗和現(xiàn)場監(jiān)測對該加固方案的可行性和有效性進行了解釋??梢缘玫揭韵陆Y(jié)論:

(1)預(yù)加固方案采用水泥漿-水玻璃雙液漿作為注漿材料,并通過室內(nèi)試驗獲得了最佳配比為水泥漿(水灰比=7∶8)∶水玻璃溶液(水玻璃∶水=1∶1)=1∶1,該材料不僅能滿足斷裂帶加固的要求,并且對環(huán)境無不利影響。

(2)預(yù)加固方案采用磷酸-水玻璃溶液作為封孔材料,室內(nèi)試驗確定最佳配比為磷酸∶水玻璃溶液(水玻璃∶水=1∶1)=1∶1,該材料不僅滿足封孔止水要求,并且起到有效防裹作用。

(3)預(yù)加固方案在注漿前進行泥漿置換,有效減少漿液串入,避免了倉內(nèi)結(jié)泥餅。

(4)預(yù)加固方案將鉆孔深度加深至16~20m,增大了加固范圍,提高了加固效果,7次現(xiàn)場實際加固施工表明,該方案具有較好的加固效果,加固后在保證掌子面穩(wěn)定的同時,可盡量避免裹住盾體和刀盤,保證盾構(gòu)機順利通過斷裂帶。

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