張濤
(甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 張掖 734000)
張掖發(fā)電公司現(xiàn)有2臺300MW級國產(chǎn)燃煤機(jī)組,擴(kuò)容改造后發(fā)電機(jī)額定功率325MW,2臺機(jī)組鍋爐二次風(fēng)道A、B側(cè)各配備一套風(fēng)量測量裝置,采用插入式文丘利管測量裝置,分別安裝于兩側(cè)二次風(fēng)道內(nèi)。由于裝置自身存在設(shè)計(jì)上的缺陷,導(dǎo)致測量含有顆粒物質(zhì)、灰塵的通流介質(zhì)時,容易造成裝置取樣管堵塞,影響風(fēng)量測量的準(zhǔn)確性,同時由于裝置采用單點(diǎn)測量,而二次風(fēng)道橫截面積較大,當(dāng)通流介質(zhì)短時期流量不均時,也容易造成風(fēng)量測量失真。從運(yùn)行參數(shù)分析來看,由于該測量裝置自建廠使用至今,已連續(xù)運(yùn)行18年之久,測量元件長期磨損、在穩(wěn)定工況運(yùn)行下,鍋爐兩側(cè)風(fēng)量偏差較大,經(jīng)常性地發(fā)生風(fēng)量低報警,特別是在機(jī)組啟爐、停爐過程中,由于風(fēng)機(jī)啟停,擋板開關(guān),風(fēng)量變化較大,風(fēng)量測量更為不準(zhǔn)確,作為鍋爐重要監(jiān)視及聯(lián)鎖保護(hù)參數(shù),測量不準(zhǔn)將會造成鍋爐設(shè)備損壞及鍋爐滅火等非停事件的發(fā)生,這都對鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成了極大的影響。
伴隨著機(jī)組投入使用年限的增加,設(shè)備磨損及管路堵塞情況逐年加劇,DCS 畫面顯示鍋爐A、B兩側(cè)風(fēng)量曲線逐漸存有偏差,在負(fù)荷穩(wěn)定的情況下,A側(cè)風(fēng)量174.960t/h、B側(cè)247.515t/h,偏差量在70t/h左右,并且時常存在波動情況,并觸發(fā)風(fēng)量低120t/h軟光字報警。
尤其是在負(fù)荷較低的情況下,隨著風(fēng)機(jī)出力減小,擋板開度變化,實(shí)際二次風(fēng)量發(fā)生瞬間變動,使得 DCS 側(cè)風(fēng)量曲線瞬間發(fā)生劇烈波動尤為明顯,特別是在鍋爐啟、停爐過程中,由于風(fēng)量波動不穩(wěn)定,易造成風(fēng)量低觸發(fā)MFT保護(hù)動作。2020年10月18日,我公司在1#機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)的過程中,就發(fā)生一起因?yàn)檫\(yùn)行人員在低負(fù)荷時,關(guān)閉低氮燃燒器SOFA風(fēng)門,使得風(fēng)煙系統(tǒng)各參數(shù)波動,鍋爐B側(cè)二次風(fēng)量多次波動至0t/h,導(dǎo)致鍋爐總風(fēng)量低觸發(fā)MFT(主燃料跳閘)保護(hù)動作的不安全事件,嚴(yán)重威脅了鍋爐及機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
因此在機(jī)組運(yùn)行時,檢修人員需要退出風(fēng)量保護(hù)定期對取樣裝置的測量管路進(jìn)行吹掃檢查;在機(jī)組停運(yùn)檢修時,檢修人員需要進(jìn)入二次風(fēng)道內(nèi)部對風(fēng)量測量裝置上積灰、附著板結(jié)物進(jìn)行清除,增加了大量的檢修維護(hù)工作如圖1所示。
圖1 插入式文丘利風(fēng)量測量裝置內(nèi)部積灰情況
張掖發(fā)電公司鍋爐二次風(fēng)量測量裝置采用插入式三喉頸文丘利管測量方式如圖3所示。這種測量裝置由于喉頸很窄,對于不純凈的通流介質(zhì)進(jìn)行測量時,通流介質(zhì)中若含有顆粒物質(zhì)、灰塵易導(dǎo)致風(fēng)量測量裝置迎風(fēng)面取壓導(dǎo)管堵塞,造成風(fēng)量測量偏差、數(shù)值不真實(shí),同時由于該裝置采用單點(diǎn)測量,僅能夠采樣二次風(fēng)道橫截面上的一點(diǎn)進(jìn)行流速測量,當(dāng)通流介質(zhì)流量、壓力局部不均勻時易造成風(fēng)量測量輸出信號波動、失真情況。再加之鍋爐啟、停爐時,冷、熱態(tài)的變化,所形成的水氣與測風(fēng)裝置感壓管路中的灰塵會形成硬塊,難以清除。
圖2 插入式三喉徑文丘利管測量裝置示意圖
圖3 鍋爐熱二次風(fēng)道平面布置圖
張掖發(fā)電公司送風(fēng)機(jī)投入自動的調(diào)節(jié)邏輯中,設(shè)計(jì)了實(shí)際風(fēng)量值與風(fēng)量指令設(shè)定值偏差大解除風(fēng)量自動的判斷條件條件,同時還設(shè)計(jì)有風(fēng)量低于25%延時30秒觸發(fā)MFT (主燃料跳閘)的保護(hù)邏輯。由于二次風(fēng)量測量不準(zhǔn)確,不但影響了鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的風(fēng)煤配比,還降低了整個機(jī)組機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)自動投入率,加大了運(yùn)行人員的操盤負(fù)擔(dān),對機(jī)組經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行也造成了極大影響。因此,為保障機(jī)組安全可靠運(yùn)行,在機(jī)組檢修期間,檢修人員對1#鍋爐的二次風(fēng)量測量裝置進(jìn)行了技術(shù)改造。
通過調(diào)研并實(shí)際結(jié)合張掖發(fā)電公司鍋爐二次風(fēng)道情況,認(rèn)為可在1#鍋爐空預(yù)器出口A、B側(cè)二次風(fēng)道上各安裝1套帶防堵和自清灰、多點(diǎn)矩陣式風(fēng)量測量裝置,具體實(shí)施方案如下:在鍋爐熱二次風(fēng)道截面上設(shè)計(jì)垂直、水平均勻分布風(fēng)量測量孔16個,鍋爐熱二次風(fēng)道截面尺寸為490mm*2301mm,其設(shè)備安裝所需的二次風(fēng)道布置圖如4所示。
以便于OA學(xué)術(shù)資源的發(fā)現(xiàn)、獲取、利用為出發(fā)點(diǎn),依托目前部分院校圖書館數(shù)字資源加工室,對資源進(jìn)行科學(xué)高效、規(guī)范統(tǒng)一的組織管理是提高OA學(xué)術(shù)資源利用效率的有效措施。考慮到軍隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的特殊性和軍隊(duì)院校圖書館OA學(xué)術(shù)資源管理實(shí)際,筆者從軍網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)兩方面就軍隊(duì)院校圖書館OA學(xué)術(shù)資源的組織展開論述。
防堵型多點(diǎn)陣列式風(fēng)量測量裝置的安裝是在風(fēng)道截面上等間距陣列布置16個測點(diǎn),將16個風(fēng)量測量探頭的正壓側(cè)與正壓側(cè)相互連接、負(fù)壓側(cè)與負(fù)壓側(cè)相互連接,再分別接至正負(fù)壓母管上,再由母管各引出一組正、負(fù)壓信號測量管至差壓變送器,差壓測量信號通過差壓變送器遠(yuǎn)傳至DCS側(cè),最后通過DCS邏輯組態(tài)搭建風(fēng)量計(jì)算數(shù)學(xué)模型來完成風(fēng)量的最后計(jì)算,從而可算的風(fēng)道內(nèi)的實(shí)際風(fēng)量。
具體測量技術(shù)原理如下:將測量裝置安裝在管道上,當(dāng)管道內(nèi)有氣流流動時,迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動能轉(zhuǎn)換成壓力能,因而迎風(fēng)面管內(nèi)壓力較高,其壓力稱為“全壓”,背風(fēng)側(cè)由于不受氣流沖壓,其管內(nèi)的壓力為風(fēng)管內(nèi)的靜壓力,其壓力稱為“靜壓”,全壓和靜壓之差稱為差壓,其大小與管道內(nèi)風(fēng)速有關(guān),風(fēng)速越大,差壓越大;風(fēng)速小,差壓也小,風(fēng)速與差壓的關(guān)系符合伯努利方程:
式中:v表示風(fēng)速,單位為m/s;
k表示測量裝置系數(shù);
△P表示差壓,單位為Pa;
ρ表示氣體密度,單位為kg/m3;
由于我公司DCS側(cè)邏輯組態(tài)中釆用t/h作為二次風(fēng)量的單位,即DCS側(cè)需要計(jì)算質(zhì)量流量,因此確定DCS側(cè)邏輯中二次風(fēng)量的計(jì)算數(shù)學(xué)模型為:
式中: G—被測風(fēng)量的質(zhì)量流量,單位為t/h;
K—風(fēng)量測量裝置的流量系數(shù);
A—風(fēng)道通流截面積,單位為m2;
△P—風(fēng)量測量裝置測量輸出的差壓,單位為Pa;
t—被測風(fēng)量的溫度,單位為℃;
Px—被測風(fēng)量風(fēng)道內(nèi)的壓力,單位為Pa。
接收風(fēng)量變送器遠(yuǎn)傳的差壓信號,按照風(fēng)量計(jì)算數(shù)學(xué)模型,在DCS系統(tǒng)中應(yīng)用OVATION功能組態(tài)模塊技術(shù)實(shí)現(xiàn)算法邏輯的搭建,最終來完成二次風(fēng)量的計(jì)算如圖4所示。
圖4 DCS側(cè)二次風(fēng)量計(jì)算邏輯
對于測量含有顆粒物質(zhì)、灰塵的氣流,為了解決堵塞問題,改進(jìn)后的二次風(fēng)量測量裝置裝設(shè)了防堵塞裝置,即在垂直段內(nèi)安置了清灰器,在管道內(nèi)氣流的沖擊下使清灰器作無規(guī)則擺動,起到自清灰作用。
改進(jìn)后的二次風(fēng)量測量裝置,它即解決了差壓式流量測量裝置測點(diǎn)布置單一、容易堵塞的問題,又繼承了差壓式流量測量裝置接收測量信號同步性好、可靠性高,性能穩(wěn)定地優(yōu)勢,能夠在不同工況下及時地反映出風(fēng)道內(nèi)風(fēng)量的真實(shí)大小,以保證測量的準(zhǔn)確性,提高鍋爐的自動投入水平,使機(jī)組風(fēng)煤配比最為優(yōu)良。
改進(jìn)后的二次風(fēng)量測量裝置由于采用了在風(fēng)道截面積上等距離分別布置16個測點(diǎn)的方式,即“等距網(wǎng)格法”測量原理其布置如圖5所示,其優(yōu)點(diǎn)是可測得同一風(fēng)道截面上的平均速度,反應(yīng)速度快,測量準(zhǔn)確,能夠?qū)崟r準(zhǔn)確地反映出風(fēng)道內(nèi)的實(shí)時風(fēng)量,并且壓力損失小,可以減輕送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)出力,節(jié)約用電量,使機(jī)組在相同負(fù)荷下保持較為經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。
圖5 16點(diǎn)矩陣式風(fēng)量測量裝置示意圖
多點(diǎn)陣列式防堵型風(fēng)量測量裝置和其它風(fēng)量測量裝置相比較而言,具有較大的先進(jìn)性和穩(wěn)定性,且具有較高的市場競爭力。目前我公司1#機(jī)組鍋爐二次風(fēng)量測量系統(tǒng)已改造完成,并取得了良好的效果,今年準(zhǔn)備利用機(jī)組檢修機(jī)會,在2機(jī)#組鍋爐上進(jìn)行改造安裝,其具有良好的推廣性,運(yùn)行安全穩(wěn)定,已經(jīng)廣泛地在全國其它電廠進(jìn)行推廣,在安全、節(jié)能方面都取得了很大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
表2 B側(cè)二次風(fēng)量標(biāo)定
改造后的二次風(fēng)量測量裝置在機(jī)組進(jìn)行動力場試驗(yàn)時,使用了標(biāo)準(zhǔn)皮托管進(jìn)行了等截面多點(diǎn)現(xiàn)場實(shí)際測量標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果如表1、2所示。
表1 A側(cè)二次風(fēng)量標(biāo)定
由上述標(biāo)定結(jié)果的表格可以看出,實(shí)際現(xiàn)場測量風(fēng)量和DCS顯示風(fēng)量基本一致,實(shí)時風(fēng)量偏差值在均在1t/h左右,說明改造后風(fēng)量測量裝置測量穩(wěn)定性好、測量準(zhǔn)確度高。同時,調(diào)整送風(fēng)機(jī)動葉開度就地實(shí)際測量,并結(jié)合DCS側(cè)風(fēng)量顯示值,由表格數(shù)據(jù)得知在不同工況下風(fēng)量測量裝置調(diào)節(jié)線性度很好,可以滿足不同工況下機(jī)組運(yùn)行的需求,經(jīng)過流量系數(shù)K修正后的風(fēng)量值更為真實(shí)地反映出實(shí)際的風(fēng)量值,為鍋爐安全穩(wěn)定地運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
改造后的風(fēng)量測量裝置經(jīng)過查調(diào)近1年的運(yùn)行參數(shù)、趨勢來看,其測量裝置運(yùn)行穩(wěn)定,A、B兩側(cè)二次風(fēng)量偏差明顯減小,從原來偏差70t/h左右減小到偏差15t/h左右,并且波動明顯減弱,可滿足磨煤機(jī)的運(yùn)行要求。風(fēng)量調(diào)節(jié)自動控制投入正常,提高了鍋爐熱效率,降低了煤耗。
張掖發(fā)電公司對1#鍋爐二次風(fēng)量測量裝置改造完成,徹底解決了裝置測量含灰、含顆粒物質(zhì)的介質(zhì)時容易造成取樣管堵塞的問題和由于通流介質(zhì)短時期流量不均造成風(fēng)量測量失真的問題。同時,由于改造后風(fēng)量測量具有自動清除灰塵的能力,也減輕了大量的檢修維護(hù)工作量。從安全角度避免了由于風(fēng)量測量失真造成鍋爐安全事故的發(fā)生,從經(jīng)濟(jì)角度可以節(jié)能降耗,提高機(jī)組自動化運(yùn)行水平,使機(jī)組長周期地保持經(jīng)濟(jì)、高效的運(yùn)行。