林亞偉,王偉波
(1.大功率交流傳動電力機車系統(tǒng)集成國家重點實驗室,湖南 株洲 412001; 2.中車株洲電力機車有限公司,湖南 株洲 412001;3.軌道車輛制動技術(shù)湖南省工程實驗室,湖南 株洲 412001)
該文根據(jù)單元制動機的結(jié)構(gòu)特點并結(jié)合車輛運營條件,通過對故障單元制動機拆解分析、疲勞測試、預壓力測試和振動沖擊測試等方法查找閘片異常磨耗的根本原因,根據(jù)在振動試驗臺上故障現(xiàn)象復現(xiàn)的工況進行分析和評估,通過優(yōu)化閘調(diào)器結(jié)構(gòu)來提高單元制動機對抗振動沖擊的能力和穩(wěn)定性。
某地鐵車輛投入運營后,多次出現(xiàn)單元制動機閘片間隙過小造成閘片異常磨耗的現(xiàn)象,異常磨耗閘片與同列車其它閘片相比,厚度差異最大可達20 mm。閘片初始厚度為35 mm,約磨耗至30 mm 時需更換閘片,正常情況下,同列車的閘片磨耗量應大致相同。
理想狀況下,制動緩解狀態(tài)時單元制動機閘片雙邊總間隙應在2~4 mm。故障單元制動機閘片間隙如圖1 所示,制動緩解狀態(tài)時閘片雙邊總間隙小于0.5 mm,個別單元制動機閘片甚至有抱死制動盤的情況。經(jīng)手動調(diào)節(jié)后,閘片間隙恢復正常,但投入運營后閘片間隙仍會變小。為保障列車安全運行,閘片間隙小于1 mm 時,存在繼續(xù)變小直到為0 mm 的可能,建議更換制動機[1]。
圖1 閘片間隙不均勻狀態(tài)
為了更好地分析故障單元制動機閘片間隙變小的原因,需要在試驗臺上復現(xiàn)故障現(xiàn)象,從而有針對性地制定優(yōu)化措施。
疲勞測試前首先對故障單元制動機進行拆解分析,經(jīng)過目視檢查和閘調(diào)器的彈簧力測試,未發(fā)現(xiàn)異常。將故障單元制動機安裝在試驗臺上,按照圖2 所示氣路連接并對被試單元制動機進行疲勞測試。
圖2 疲勞測試氣路原理圖
將調(diào)壓閥2 壓力設為(150±5)kPa,調(diào)壓閥3 壓力設為(600±10)kPa,將電磁閥A 的得失電動作周期設為8 s,啟動電磁閥A,對試驗單元制動機進行5 萬次的常用制動施加與緩解,期間每進行1 萬次試驗,測量并記錄緩解時閘片與制動盤的雙邊總間隙,測量結(jié)果如表1所示。
表1 閘片與制動盤雙邊總間隙測量值
試驗結(jié)果表明,疲勞測試試驗未能重現(xiàn)故障單元制動機閘片間隙變小的現(xiàn)象,多次制動施加與緩解不會對單元制動機的閘片間隙產(chǎn)生影響。
制動在施加過程中,列車在速度9 km/h 時提前施加30~35 kPa 預壓力可能會導致單元制動機閘調(diào)器在該階段發(fā)生誤動作調(diào)節(jié),造成間隙變小。通過靜態(tài)試驗和動態(tài)試驗驗證上述猜測。
閘調(diào)器動作壓力點測試:按照圖2 連接氣路,給試驗單元制動機提供控制氣壓。將調(diào)壓閥2 壓力設為0 kPa,調(diào)壓閥3 壓力設為(600±10)kPa,將單元制動機的間隙手動調(diào)節(jié)到最大。啟動電磁閥A,緩慢動作調(diào)壓閥2,提高制動缸壓力,觀察壓力表1 的壓力,當單元制動機開始發(fā)生間隙調(diào)節(jié)動作時,記錄壓力表1 的壓力P1=34 kPa為單元制動機閘調(diào)器動作點壓力值。
閘調(diào)器動作壓力點施加與緩解:將調(diào)壓閥2 壓力設為(34±5)kPa,調(diào)壓閥3 壓力設為(600±10)kPa,將電磁閥A 的得失電動作周期設為8 s,啟動電磁閥A,對試驗單元制動機進行5 萬次的常用制動施加與緩解,期間每進行1 萬次試驗,測量并記錄單元制動機制動緩解時閘片與制動盤的雙邊總間隙,測量結(jié)果如表2 所示。
表2 閘片與制動盤雙邊總間隙測量值
此外該測試通過更改預壓力控制軟件,在不影響ATO 停車精度的前提下裝車試驗,跟蹤軟件變更對故障單元制動機閘片間隙的影響。更改內(nèi)容為在更小的速度點(6 km/h)施加更大的預壓力(40 kPa),經(jīng)驗證仍會出現(xiàn)閘片間隙過小的故障現(xiàn)象。
綜合對故障單元制動機的動作測試及裝車驗證結(jié)果表明,預壓力功能不會對單元制動機閘片間隙調(diào)整產(chǎn)生影響。
選取車輛上正常和故障兩種單元制動機,參考IEC 61373-2010 中2 類設備條件[2],分別按照標準RMS 量級的3 倍RMS 量級、5 倍RMS 量級和8 倍RMS 量級進行橫向的隨機功能振動試驗,具體試驗條件如表3 所示,隨機功能振動試驗ASD 頻譜如圖3 所示。其中單元制動機質(zhì)量為110 kg,起始頻率f1=250/110*2=4.54 Hz,終止頻率f2=250/110*100=227.3 Hz。
圖3 隨機功能振動試驗ASD 頻譜
表3 隨機功能振動試驗條件
兩種單元制動機在緩解狀態(tài),按照標準以5 倍和8倍RMS 量級進行橫向隨機功能振動試驗時,多次重現(xiàn)閘片間隙變小的故障現(xiàn)象。
經(jīng)過對故障單元制動機的疲勞測試和振動試驗臺上復現(xiàn)的故障現(xiàn)象,認定故障原因為單元制動機在制動緩解狀態(tài)下,在列車高速運行的振動環(huán)境中,閘調(diào)器機構(gòu)的內(nèi)部組件在受到外部列車橫向作用力時(如過彎道和道岔時,車輪相對構(gòu)架發(fā)生橫向運動,或車輛高速運行時車輛的蛇形運動,車輪制動盤擠壓閘片,將力傳遞到閘調(diào)器機構(gòu)),閘調(diào)器的離合齒彈簧組件(如圖4 圈A和圈B 所示部位)在橫向受力的動態(tài)過程中發(fā)生瞬間接觸不牢,造成跳齒現(xiàn)象[3]。離合齒彈簧組件的跳齒現(xiàn)象導致絲桿(2)和螺母(9 和1)之間發(fā)生旋轉(zhuǎn)和位移,閘片間隙被調(diào)小。
圖4 閘調(diào)器機構(gòu)剖面圖
通過對故障現(xiàn)象模擬重現(xiàn),故障現(xiàn)象主要有以下兩種情況:
(1)在受列車橫向振動力作用情況下,自動調(diào)節(jié)螺母(1)和絲桿(2)之間的離合齒發(fā)生跳齒,絲桿旋轉(zhuǎn)的同時向外移動,造成閘片間隙變小。該過程和手動旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺母將間隙調(diào)小的過程相同。
(2)在受列車橫向振動力作用情況下,間隙調(diào)節(jié)器(6)和自動調(diào)節(jié)螺母(9)之間的離合齒發(fā)生跳齒,自動調(diào)節(jié)螺母(9)發(fā)生旋轉(zhuǎn),絲桿(2)向外移動,造成閘片間隙變小。
通過對故障現(xiàn)象模擬重現(xiàn)情況的分析,提出以下優(yōu)化方案和措施,可提高閘調(diào)器組件抗列車橫向振動沖擊的能力。
(1)修改墊圈(13),將其作用在杠桿的點從圖4的D 加粗部位改到C 加粗部位。彈簧(14)的作用力將作用在C 加粗部位,提高了自動調(diào)節(jié)螺母(1)和絲桿(2)之間的離合齒接觸力。
(2)修改復位彈簧(11)的作用力參數(shù),將其由525 N 提高到640 N。
(3)修改間隙調(diào)節(jié)機構(gòu)彈簧(12)的作用力參數(shù),將其由315 N 提高至380 N。
該優(yōu)化方案在振動試驗臺上模擬工況下效果良好,故障單元制動機的抗橫向振動能力,從IEC61373 中隨機功能振動RMS 標準值的4 倍,提高至5 倍以上。
選取4 個近期檢修發(fā)現(xiàn)閘片間隙變小的故障單元制動機,按照上述優(yōu)化方案對其升級,升級后按照出廠例行試驗完成功能和參數(shù)測試,裝一列車跟蹤觀察故障單元制動機的閘片間隙,跟蹤記錄表如下:
表4 閘片間隙跟蹤記錄表
通過對故障單元制動機的一系列分析與試驗,找出閘片異常磨耗的根本原因,分析重現(xiàn)的故障現(xiàn)象制定整改措施。該措施在振動試驗臺上模擬工況的效果良好,經(jīng)過幾個月的正線運營應用,優(yōu)化后的故障單元制動機閘片與制動盤雙邊總間隙均在標準值范圍內(nèi),未再出現(xiàn)異常。