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物理法處理稀油采出水試驗研究

2023-02-24 00:00:00徐智聃
現代鹽化工 2023年6期
關鍵詞:膜分離

摘要:隨著新疆油田的規(guī)模開發(fā),某些偏遠區(qū)塊稀油采出水處理裝置成為制約采油廠上產的問題之一。為此開展了物理法處理稀油采出水的試驗研究。針對采出水中不同類型油分,開展了阻油膜分離效率的測試,并將室內試驗結果應用于現場試驗中,結果表明:采用“溶氧反應膜分離過濾”處理工藝對稀油采出水進行處理,處理后水質達到懸浮物≤10 mg/L,含油≤5 mg/L,滿足《油田注入水分級水質指標》(Q/SY XJ0030—2015)低滲指標要求,為解決邊緣區(qū)塊稀油采出水的處理提供了解決思路,從而有效保障了采油廠增儲上產工作的開展。

關鍵詞:物理法;稀油采出水;膜分離;回注1研究背景

目前采油廠聯合站內采出水處理系統(tǒng)一般采用“重力除油混凝沉降壓力過濾”三段式處理流程,采出水首先進調儲罐進行油水分離,出水經反應提升泵加壓進入采出水處理反應器反應,同時加入相應采出水處理藥劑,除去采出水中某些腐蝕、結垢離子,出水進入混凝沉降罐,出水進入過濾緩沖罐緩沖,先后進入一級過濾器、二級過濾器過濾,處理后采出水滿足碎屑巖油藏注水水質推薦指標要求[1],但該工藝存在如下問題:(1) 該工藝流程中過濾器、緩沖罐等采出水處理設備較多,存在處理設備多、工藝流程長、占地面積大、投資高等問題;(2) 采出液含水率較高導致處理設備超負荷運行,降低了采出水處理效率的同時,也對最終處理后采出水各項指標產生了一定的影響。

2水質成分分析

我們選取了新疆油田某采油廠邊緣區(qū)塊采出水進行水質分析,分析結果見表1。

由表1得出:(1)稀油采出水水質基本呈弱堿性,水質總鐵含量較低;(2)礦化度在5 000 mg/L~10 000 mg/L,礦化度較高,均為氯化鈣水型;(3)含油和懸浮物均較高。

3物理法處理油田稀油區(qū)塊采出水技術研究

3.1室內試驗研究

針對稀油采出水中不同類型油分,開展了油水分離室內試驗,將不同類型的油水混合液分別通過納米阻油膜, 檢測通過納米阻油膜后混合液中含油量,室內試驗結果見表2。

由表2得出:納米阻油膜能有效去除稀油采出水中甲苯、己烷、三氯甲烷、二甲苯、豆油等油分,去除率為97.7%~98.4%。

3.2處理工藝原理

(1) 阻油膜:當阻濾油單元浸沒于水中后,其表面能與水發(fā)生綜合反應,產生一層致密、牢固的功能層,產生阻截除油功能;當含油的水要透過阻濾油介質時,來水一側的水分子即可與膜內水分子發(fā)生置換透過,而油等憎水性分散質被阻濾油單元阻截在單元表面,從而成功地實現了油水分離;被阻截下來的油粒不能黏附到阻濾油單元,只能存留在其表面,隨著油粒的不斷增加,油粒相互間發(fā)生碰撞凝聚而逐步形成大油粒,在浮力作用下浮升,從而實現油水分離的目標。

(2) 溶氧:氧氣與水一起進入溶氧發(fā)生器,在發(fā)生器中,利用水的渦旋運動將氧氣切割成許多微小氣泡,部分氣泡因外部壓力增高的原因而逐漸壓縮,氧分子間距逐漸縮小,分子間能蓄積逐漸增高,最終小氣泡破裂后形成高能活性氧。高能活性氧以高速進入水體后,在水中逐漸形成初始速度較高、具有較高的移動效率和轉移效率的氧分子團,這些溶氧分子團在水中需要較長時間上浮,會產生氧分子團破裂,從而形成溶氧水。在這個過程中會釋放較大的能量,這種能量具有很強的破乳作用,同時溶氧分子團破裂時釋放出的羥基自由基,可氧化分解有機污染物。

3.3處理工藝

根據前期室內試驗情況,采用“溶氧反應膜分離過濾”工藝處理邊緣區(qū)塊稀油采出水。

工藝流程說明:來液進重力沉降罐沉降分離后,出水進入溶氧反應罐與溶氧水混合,在溶氧的作用下,分散油物理聚結、乳化油物理破乳,通過泵提升進入裝有納米阻油網組件的油水分離罐,納米阻油網對水具有極好的親和性,水可以大通量透過網,而油和大部分懸浮物被納米網阻截下來。油水分離罐出水通過提升泵進入除氧器,除去系統(tǒng)中多余的溶解氧,出水進入多級過濾單元,出水滿足《油田注入水分級水質指標》(Q/SY XJ0030—2015)低滲指標要求[2]。工藝流程見圖1。

3.4主要設備及參數

(1) 沉降罐:外形尺寸:直徑×高=7 m×6 m。用于穩(wěn)定來水水量,減少來水波動。

(2) 溶氧反應罐:處理量5 m3/h,外形尺寸:直徑×高=1.2 m×2.7 m。水力停留時間:>15 min。

(3) 油水分離罐:處理量5 m3/h,外形尺寸:直徑×高=1.2 m×2.8 m。水力停留時間:>25 min。

(4) 過濾單元:由3座雙濾料過濾罐組成。單臺處理量5 m3/h,過濾器直徑2.6 m,正常濾速12 m/h;過濾反洗泵2臺,每臺泵參數:Q=60 m3/h,H=50 m,N=11 kW。

(6) 機泵:包括提升泵6臺。其中,過濾提升泵:單泵Q=120 m3/h,H=60 m,N=45 kW。

4應用情況

物理法處理邊緣區(qū)塊稀油采出水處理裝置在新疆油田某采油廠運行近半年時間,處理規(guī)模120 m3/d,處理工藝采用“溶氧反應膜分離過濾”工藝,處理某邊緣區(qū)塊稀油采出水累計約2萬m3,經連續(xù)化驗檢測,該工藝處理設備處理結果見圖2和圖3。

通過圖2和圖3可以看出,處理后稀油采出水滿足《油田注入水分級水質指標》(Q/SY XJ0030—2015)低滲指標要求[3]。

5經濟效益

通過研究邊緣區(qū)塊稀油采出水就地處理就地回注處理工藝,減少了稀油采出水拉運費用,以稀油采出水拉運費用4元/(m3·km),每次拉運往返距離30 km來算,大約節(jié)省人民幣240余萬元,降低了生產成本的同時,保證了采油廠的正常生產。

6結論

本實驗裝置具有如下特點:(1)設備運行安全可靠,減少占地面積;(2)提高系統(tǒng)自動化水平,便于運行管理;(3)抗沖擊負荷,對污染負荷變化、間斷運行有很強的適應性;(4)采用純物理方法的處理工藝,無需加藥,無二次污染。

針對目前新疆油田稀油采出水處理工藝存在問題,結合相關室內試驗,優(yōu)選出適合新疆油田的“溶氧反應膜分離過濾”處理工藝,使得處理后常規(guī)稀油采出水滿足懸浮物≤10 mg/L,含油≤50 mg/L,保障了采油廠安全生產的同時,為類似區(qū)塊稀油采出水的處理提供了借鑒思路。

參考文獻:

[1]付鵬飛,田金乙,呂文杰,等.物理法水處理技術[J].化工學報,2022,1(3):5972.

[2]叢錦華,趙海霞.物理化學法處理高濃度有機廢水[J].化工環(huán)保,1997,17(8):9095.

[3]邱斌.淺談油田污水處理新技術[J].工業(yè)技術,2016(17):103.

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