齊 飛,盧夢凡
(山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)
某礦3206運輸順槽掘進至距巷口約680 m處遇地質(zhì)構(gòu)造帶,受地質(zhì)構(gòu)造影響頂板圍巖原生節(jié)理裂隙發(fā)育,巷道頂板和圍巖破碎,掘進迎頭頂板出現(xiàn)了隨掘隨冒的現(xiàn)象,所以,為保證掘進3206運輸順槽的施工安全,對構(gòu)造影響區(qū)前20 m巷道以補打錨索方式加強支護,對掘進迎頭上方的頂巖體采用新型無機化學(xué)材料進行注漿加固,增強頂板結(jié)構(gòu)完整性和周圍巖體粘結(jié)強度,極大提高受地質(zhì)構(gòu)造影響圍巖自穩(wěn)性能和整體承載能力,以得到控制巷道變形目的,保證了巷道服務(wù)年限[1]。
該煤礦主采3號煤層,其煤層平均厚度5.8 m,平均埋深約為500~700 m,煤層平均傾角6°,結(jié)構(gòu)簡單,其頂板直接頂為灰黑色砂質(zhì)夾薄層泥巖。直接底為泥巖或細粉砂巖。3206工作面為孤島工作面,其西側(cè)為3208工作面,東側(cè)為3204工作面,目前其中2個工作面均已回采結(jié)束,其巷道布置如圖1所示。
圖1 3206工作面巷道布置示意圖
3206工作面其運輸順槽、回風順槽、高抽巷均為采空區(qū)邊緣掘進,巷道處在采空區(qū)邊緣煤體塑性區(qū)并受其殘余回采應(yīng)力影響導(dǎo)致巷道在掘進期間頂板控制困難,后期維護工作量大。3206運輸順槽掘進至距巷口約680 m處地質(zhì)遇構(gòu)造帶影響,掘進迎頭目前已經(jīng)進入構(gòu)造影響范圍內(nèi),其頂板圍巖出現(xiàn)了隨掘隨冒的現(xiàn)象,嚴重危及到了施工人員安全、限制了施工進程。
破碎圍巖注漿加固時,漿液注入破碎圍巖后充填圍巖內(nèi)部裂隙,并對開裂破壞的圍巖進行膠結(jié),使圍巖內(nèi)部形成的裂隙消失,圍巖恢復(fù)為具有完整結(jié)構(gòu)的連續(xù)體。當充入裂隙的漿液結(jié)石體具有足夠強度時,可有效阻止在高應(yīng)力作用下圍巖內(nèi)部開裂離層位置的擴容性破壞的發(fā)展??梢?,注漿加固是在改變破碎圍巖內(nèi)部結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上實現(xiàn)對圍巖的加固過程。高應(yīng)力環(huán)境下,選擇具有高強度結(jié)石體的注漿漿液,在改變圍巖內(nèi)部結(jié)構(gòu)的同時,阻止圍巖內(nèi)部裂隙區(qū)擴容破壞的發(fā)展,并且使破碎圍巖的可錨性顯著增強,為錨桿錨索支護提供足夠的錨固力。但單純的破碎圍巖注漿,并未改變圍巖的應(yīng)力條件,高應(yīng)力環(huán)境下,圍巖自身及圍巖裂隙面與漿液結(jié)石體間,都容易發(fā)生2次開裂破壞,因而煤礦井下動壓高應(yīng)力條件下的破碎圍巖采用單純注漿加固也易發(fā)生加固后的再次破壞[2]。
高壓注漿的目的是充填遭到破壞的巷道圍巖內(nèi)部裂隙,將破碎圍巖進行重新組合,提高破碎圍巖的承載能力,同時恢復(fù)或構(gòu)成完整的巖體結(jié)構(gòu),進而形成連續(xù)的結(jié)構(gòu)體,以有利于錨桿錨索加固時力的傳遞,大幅度提高加固質(zhì)量和效果。
3.1.1 注漿材料選擇
本次注漿加固主要是提前對構(gòu)造影響區(qū)域下掘進巷道迎頭頂板的破碎巖體進行注漿,控制掘進迎頭頂板隨掘隨冒的現(xiàn)象,要求注漿材料具有較高的粘聚力和強度,能注入細小的裂隙和孔隙[3]。因此根據(jù)現(xiàn)場圍巖條件結(jié)合注漿材料特點,本次注漿材料確定采用化學(xué)注漿材料。
3.1.2 注漿材料特性
化學(xué)注漿材料滿足AQ1116—2020《煤礦加固、堵水、充填和噴涂用高分子材料通用安全技術(shù)規(guī)范》和AQ/T1089—2020《煤礦加固煤巖體用高分子材料》行業(yè)標準中的規(guī)定,滿足表1所示特性。
表1 注漿材料特性
3.1.3 注漿孔布置
根據(jù)3206運輸順槽掘進巷道斷面及需達到效果,本次注漿孔設(shè)計為沿掘進面迎頭成排布置,其排距設(shè)計為1000 mm,間距設(shè)計為1500 mm,孔深度7.5 m和10.5 m,用錨桿液壓鉆車打孔,鉆頭直徑φ42 mm??咨?.5 m的鉆孔上仰60°,靠近兩幫的鉆孔外扎15°;孔深10.5 m的鉆孔上仰45°,靠近兩幫的鉆孔外扎10°,使用封孔器對注漿鉆孔封孔,其中孔深7.5 m的鉆孔其封孔深度2500 mm,孔深10.5 m的鉆封孔深度4000 mm,斷面內(nèi)注漿孔布置設(shè)計如圖2所示。
圖2 注漿孔布置設(shè)計圖
3.1.4 注漿量計算
本次注漿為確保其效果,現(xiàn)對每米注漿所需量計算如下
式中:Q單為每孔注漿量(kg);A為漿液損失率;R為擴散半徑;H為注漿深度;n為圍巖孔隙率;B為漿液充填系數(shù);M為漿液密度[4]。
經(jīng)計算,本次注漿單孔其消耗應(yīng)不大于200 kg/孔。
3.2.1 注漿施工工藝
按設(shè)計要求施工注漿孔→開泵注漿→注漿至終壓或單孔量達200 kg停泵、封孔→結(jié)束并檢查注漿效果→下一注漿點開始。
3.2.2 工藝要求
1)按設(shè)計眼位開孔且其偏差量為±50 mm范圍。
2)施工前進行預(yù)注漿,將漿液填充率、配漿比、注漿量、終壓等指標進行確定[5]。
3)施工過程按隔排跳躍施工且由中間孔至兩幫孔順序施工,并對鉆孔核實確定不遺漏。
4)化學(xué)漿制備:將2組成分分別倒入配料桶并插入吸液管,連接注漿泵。
5)注漿過程中必須將封孔器與孔口管連接牢固且拆卸時必須右旋拆下,保證漿液不能外溢。
6)注漿結(jié)束后對注漿泵等相關(guān)設(shè)備管路進行清洗,防止發(fā)生堵塞。
7)因使用的化學(xué)漿凝固期間為放熱過程,故在出現(xiàn)漿液外漏時必須停止且采取措施進行封堵。
8)本次注漿采用化學(xué)漿液,由于其粘度低,滲透力強,需嚴格按設(shè)計量單孔注漿不超200 kg,超時應(yīng)及時結(jié)束注漿。
在注漿結(jié)束后進行正常掘進并施工窺視孔,窺視孔采用鉆孔內(nèi)部窺視儀進行窺視,以觀察本次注漿段在破碎圍巖中的凝固效果[6]。根據(jù)本次注漿孔位設(shè)計,在注漿區(qū)域隔4 m在頂部施工2個孔深為8 m的窺視孔分別孔1、孔2,其孔窺視如圖3所示。
圖3 孔1、孔2窺視視圖
通過窺視孔1、孔2可看出,注漿后在巷道頂板0~1 m深度范圍內(nèi)巷道整體圍巖破碎嚴重,裂隙縱橫交錯。但注漿后有明顯的化學(xué)漿凝結(jié)體,實現(xiàn)了巷道的封閉;在巷道頂板2~5 m范圍內(nèi)存在大量裂隙但裂隙均已被注漿材料填充,較好地實現(xiàn)了對裂隙發(fā)育帶的膠結(jié),注漿效果良好;在巷道5~8 m深度范圍裂隙發(fā)育明顯減少,孔壁相對完好,可見部分注漿結(jié)膠體的填充達到有效深度,達到了本次注漿的預(yù)期。
為持續(xù)觀察本次注漿效果,特對施工區(qū)域及相鄰未施工區(qū)域建立礦壓觀察點,每隔1 d觀測1次,持續(xù)30 d,其觀測結(jié)果如圖4所示。
圖4 觀測區(qū)域圍巖位移量
從圖4可看出,30 d內(nèi)注漿施工區(qū)域巷道頂板總下沉量為129 mm,未注漿區(qū)域頂板下沉量達202 mm,進一步驗證了注漿對圍巖變形速率有著較好的控制效果。3206運順掘進迎頭頂板圍巖破碎段通過注漿提高了圍巖穩(wěn)定性。
本文通過對3206運輸順槽掘進迎頭頂板圍巖破碎變形機理分析,提出了采用注漿加固手段進行控制,并通過對注漿加固原理研究確定了本次注漿步驟、單孔注漿量、注漿壓力等具體參數(shù)。通過注漿后的區(qū)域窺視,驗證了注漿區(qū)域巷道頂板8 m范圍內(nèi)的圍巖能實現(xiàn)有效固結(jié)。通過對注漿區(qū)域及未注漿區(qū)域巷道的30 d觀測,驗證了本次注漿加固能有效控制巷道圍巖變形速率。本次的工程實例,充分說明了在復(fù)雜質(zhì)地條件下,選擇合理有效的注漿加固方案對圍巖裂隙的充填、圍巖變形率、頂板淋水等能夠有效控制,對復(fù)雜地質(zhì)條件下安全掘進具有借鑒意義。