曹 宇
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)機(jī)電管理部,山西 大同 037003)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)劉家梁礦核定生產(chǎn)能力為240 萬(wàn)t/a,8115 工作面位于301 采區(qū),主要開(kāi)采4號(hào)煤層,煤層厚度為1.31~5.43 m,平均厚度3.21 m,煤層傾角為1°~25°,平均傾角12°。8115 工作面底抽巷大傾斜帶式輸送機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí),會(huì)出現(xiàn)變坡點(diǎn)突然抬升20°以上的狀況。變坡點(diǎn)中間位置抬高,帶式輸送機(jī)設(shè)備易發(fā)生飄帶現(xiàn)象。為保障8115 底抽巷帶式輸送機(jī)的運(yùn)行安全,防止飄帶現(xiàn)象的發(fā)生,保證人員和設(shè)備安全,對(duì)其進(jìn)行防飄帶優(yōu)化設(shè)計(jì)。
劉家梁礦8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)初始設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)
初始設(shè)計(jì)“方案一”:8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)整機(jī)設(shè)計(jì)為DTII 帶式輸送機(jī),平巷段設(shè)計(jì)為35°上槽型托輥組,間距1.5 m;采用平行下托輥組。變坡點(diǎn)抬升角度20°,承載托輥采用60°深槽雙排四聯(lián)V 形托輥組裝置,采用頭部集中驅(qū)動(dòng)。
帶式輸送機(jī)在通過(guò)凹弧段時(shí),容易出現(xiàn)飄帶現(xiàn)象,通過(guò)凹弧段時(shí)張力較大,輸送帶易向上抬起,從而造成帶式輸送機(jī)發(fā)生飄帶現(xiàn)象,輸送帶脫離托輥引起撒料、跑偏等安全事故。選擇在空載工況下最容易發(fā)生飄帶現(xiàn)象的情況下對(duì)輸送帶凹弧段曲率半徑進(jìn)行計(jì)算校核。凹弧段曲率半徑經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式為:
式中:R2為凹弧段曲率半徑,m;Fx為凹弧段起點(diǎn)處輸送帶張力,N;qb為輸送帶質(zhì)量,kg/m;g為重力加速度,取9.81 m/s2。
經(jīng)計(jì)算可得凹弧段曲率半徑R2≥4.91 m,即凹弧段最小曲率半徑為4.91 m。經(jīng)計(jì)算在保障不發(fā)生飄帶的情況下抬升高度至少為7.8 m,而8115 工作面底抽巷道高度僅為3.6 m,因此在8115 工作面底抽巷變坡點(diǎn)位置帶式輸送機(jī)輸送帶與巷道頂板兩者間會(huì)發(fā)生干涉問(wèn)題。
設(shè)計(jì)采用減小凹弧段曲率半徑、安設(shè)壓帶輪的技術(shù)措施來(lái)降低帶式輸送機(jī)輸送帶在變坡點(diǎn)的抬升高度,如圖1 所示。設(shè)計(jì)壓帶輪尺寸大小為Φ400 mm×70 mm,兩側(cè)倒角5×45°,在凹弧起始段和中間位置安裝2~4 組壓帶輪,壓帶輪通過(guò)U 形螺栓固定在帶式輸送機(jī)中間架上,安裝位置任意可調(diào)。安裝情況如圖2。
圖1 壓帶輪結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 帶式輸送機(jī)壓帶輪安裝示意圖
該設(shè)計(jì)方案不足之處:設(shè)計(jì)的壓帶輪阻礙大塊煤料和矸石的順利通過(guò),運(yùn)輸過(guò)程中因壓帶輪的阻礙導(dǎo)致輸送帶局部受力變大,進(jìn)而發(fā)生輸送帶跑偏現(xiàn)象;壓帶輪與輸送帶的頻繁摩擦?xí)?dǎo)致輸送帶產(chǎn)生安全隱患,發(fā)生輸送帶撕裂事故。
8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)初始設(shè)計(jì)“方案二”:根據(jù)該大傾角帶式輸送機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)采用兩條帶式輸送機(jī)分段運(yùn)輸方案。在巷道的平巷段1340 m 設(shè)計(jì)安裝第一條帶式輸送機(jī),在變坡點(diǎn)20°設(shè)計(jì)安裝第二條帶式輸送機(jī),兩條輸送機(jī)采用頭尾搭接方案,如圖3 所示。從圖中可知,可將第一條帶式輸送機(jī)機(jī)頭抬高,直接卸煤至第二條帶式輸送機(jī)機(jī)尾。
圖3 兩條帶式輸送機(jī)頭尾搭接方案示意圖
該設(shè)計(jì)方案不足之處:方案中需要采用2 條帶式輸送機(jī)及2 套配套的驅(qū)動(dòng)裝置,設(shè)備的采購(gòu)和運(yùn)行成本大幅度增長(zhǎng),另外崗位人數(shù)及設(shè)備維護(hù)量增加。
從8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)初始設(shè)計(jì)方案可知,初始方案一和初始方案二都存在一定的問(wèn)題。為有效防止大傾角帶式輸送機(jī)飄帶現(xiàn)象的發(fā)生,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)載式防飄帶方案。
根據(jù)8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)初始設(shè)計(jì)方案,基于設(shè)備凹弧段半徑計(jì)算結(jié)果可知,需要采用設(shè)置多組壓帶輪的方案來(lái)防止帶式輸送機(jī)飄帶事故的發(fā)生,但是對(duì)輸送帶的磨損較大,會(huì)造成重大安全事故。
根據(jù)8115 工作面底抽巷走勢(shì)和高度等情況,設(shè)計(jì)大傾角帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載式防飄帶優(yōu)化方案。具體內(nèi)容:設(shè)計(jì)一組H 型組合鋼架,讓H 型組合鋼架與改向滾筒進(jìn)行彼此配合,實(shí)現(xiàn)原料的2 次卸載,如圖4 所示。
圖4 變坡點(diǎn)優(yōu)化設(shè)計(jì)示意圖
在H 形組合鋼架上安裝改向滾筒,調(diào)整輸送帶繞帶方式。從圖4 可知,從煤料運(yùn)行方向來(lái)看,輸送帶繞過(guò)第1 改向滾筒后保持原運(yùn)行方向,經(jīng)P 形清掃器和H 形清掃器后,繞過(guò)第2 改向滾筒仍保持原來(lái)運(yùn)行方向。P 形清掃器安裝在第1 改向滾筒下方位置,對(duì)輸送帶煤泥進(jìn)行清掃;H 形清掃器安裝在第1、第2 改向滾筒輸送帶中部下方位置,對(duì)輸送帶煤泥進(jìn)一步進(jìn)行清掃,保障第2 改向滾筒輸送帶上不粘結(jié)煤泥,防止輸送帶跑偏事故的發(fā)生。煤料轉(zhuǎn)載落入輸送帶上,在第1 改向滾筒正前方設(shè)置有緩沖床裝置,可有效降低煤料對(duì)輸送帶的沖擊。變坡后輸送機(jī)傾角高達(dá)20°,設(shè)計(jì)安裝有60°深槽四聯(lián)托輥組,增加煤料堆積角度和堆積深度,可大幅度提高煤料、輸送帶及其相互之間的摩擦力,防止煤料滑落。設(shè)計(jì)第3 改向滾筒即防飄帶的壓帶滾筒,當(dāng)通過(guò)凹弧段張力較大時(shí),起到防飄帶發(fā)生的作用。
下運(yùn)大傾角帶式輸送機(jī)在大變坡角度位置也會(huì)發(fā)生飄帶現(xiàn)象,同樣將上運(yùn)凹弧段優(yōu)化設(shè)計(jì)應(yīng)用于下運(yùn)大傾角帶式輸送機(jī),其優(yōu)化設(shè)計(jì)情況如圖5 所示。60°深槽雙排四聯(lián)V 形托輥組、擋偏裝置、擋滾煤裝置、H 形鋼架、第1+第2+第3 改向滾筒、P 形清掃器、H 形清掃器等部件與上運(yùn)凹弧段大傾角帶式輸送機(jī)變坡點(diǎn)優(yōu)化設(shè)計(jì)基本一致;另外經(jīng)過(guò)第2 改向滾筒后,在轉(zhuǎn)載落料區(qū)域設(shè)置有緩沖床,可有效降低煤料對(duì)輸送帶的沖擊。
圖5 下運(yùn)大傾角帶式輸送機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)
劉家梁礦8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)采用2 臺(tái)TYBVFT-1000L-60(1000/1140)型礦用隔爆型永磁同步變頻調(diào)速一體機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),采用2 臺(tái)BPQJ-3×1000/1140 型礦用隔爆兼本質(zhì)安全型組合變頻起動(dòng)器,KZP-1000 型帶式輸送機(jī)用盤(pán)式制動(dòng)裝置,NJZ280 逆止器。
2021 年5 月,對(duì)8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)上運(yùn)、下運(yùn)凹弧段進(jìn)行了優(yōu)化改造設(shè)計(jì)并投入到實(shí)踐應(yīng)用。當(dāng)前該工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)已安全穩(wěn)定運(yùn)行10 個(gè)月時(shí)間,運(yùn)行期間未出現(xiàn)一起大傾角帶式輸送機(jī)的飄帶和跑偏事故,防飄帶裝置的應(yīng)用效果理想,大傾角帶式輸送機(jī)防飄帶裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)合理。
針對(duì)劉家梁礦8115 工作面底抽巷大傾角帶式輸送機(jī)初始設(shè)計(jì)方案當(dāng)中存在的問(wèn)題,對(duì)大傾角帶式輸送機(jī)防飄帶設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了優(yōu)化,設(shè)計(jì)采用轉(zhuǎn)載式防飄帶設(shè)計(jì)方案。該優(yōu)化改造方案從2021 年5月進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,已安全穩(wěn)定運(yùn)行10 個(gè)月時(shí)間,期間未出現(xiàn)一起大傾角帶式輸送機(jī)的飄帶和跑偏事故,有效地解決了8115 工作面底抽巷帶式輸送機(jī)平巷或小角度直接抬升至大角度時(shí)造成的飄帶現(xiàn)象。