唐海江
(尼勒克縣瑞祥焦化有限責(zé)任公司,新疆 伊犁 835706)
尼勒克縣瑞祥焦化有限責(zé)任公司針對洗配煤作業(yè)區(qū)粗煤泥存在重復(fù)分選問題,進(jìn)行了煤泥重介分選工藝的技術(shù)改造[1-6],并進(jìn)行了工業(yè)性試驗。
洗配煤作業(yè)區(qū)分選系統(tǒng)分級環(huán)節(jié)中采用“水力分級旋流器+0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩”對粗中煤泥進(jìn)行重選,其工藝及設(shè)備流程情況如圖1。
圖1 改造前粗中煤泥重選工藝及設(shè)備流程示意圖
原煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝進(jìn)行分選得精煤、中煤、矸石。精煤弧形篩篩下的精煤分流箱分流出來的部分含有介質(zhì)懸浮液和精煤泥的懸浮液等進(jìn)入水力分級旋流器進(jìn)行分級,水力分級旋流器分級溢流進(jìn)入浮選設(shè)備進(jìn)行分選,水力分級旋流器底流截粗后,經(jīng)脫水為精煤。分析可知,部分煤泥進(jìn)入到水力分級旋流器進(jìn)行分級,分級環(huán)節(jié)分選過程存在煤泥重復(fù)分選、浮選壓力大等問題。
改造方案主要為:采用煤泥重介質(zhì)旋流器取代之前的水力分級旋流器;采用0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩取代之前的0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩。改造后粗中煤泥重選工藝及設(shè)備流程如圖2。
圖2 改造后粗中煤泥重選工藝及設(shè)備流程示意圖
改造后,精煤弧形篩篩下的精煤分流箱分流出來的部分含有介質(zhì)懸浮液和精煤脫介分級篩前段篩下合格介質(zhì)懸浮液分流至煤泥合格介質(zhì)桶,經(jīng)煤泥合格介質(zhì)泵打入煤泥重介質(zhì)旋流器進(jìn)行分選,煤泥重介質(zhì)旋流器溢流經(jīng)磁選機(jī)脫磁后,由0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩截粗后,經(jīng)過粗煤泥離心脫水機(jī)脫水為精煤,煤泥重介質(zhì)旋流器底流至中煤磁選機(jī)。
改造后粗中煤泥分選系統(tǒng)入料均取自無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器精煤段,進(jìn)行0.5~0.25 mm 和0.25~0.10 mm 粒級精煤段煤泥小浮沉試驗,結(jié)果如下:
0.5~0.25 mm 粒級沉物累計總灰分9.98%,主要密度級<1.40 kg/L,產(chǎn)率76.53%。0.5~0.25 mm粒級已在重介質(zhì)旋流器中得到有效分選。從可選性曲線可知,當(dāng)精煤灰分8.36%時,精煤理論產(chǎn)率95.9%,理論分選密度1.608 kg/L,δ±0.1 含量(扣沉矸)為6.49%,易選。
0.25~0.1 mm 粒級沉物累計總灰分15.89%,主要密度級<1.49 kg/L,產(chǎn)率80.67%。0.25~0.1 mm粒級已在重介質(zhì)旋流器得到一定分選,但是總體分選效果不完全。從可選性曲線可知,當(dāng)精煤灰分10.29%時,理論精煤產(chǎn)率92.1%,理論分選密度1.889 kg/L,δ±0.1 含量(扣沉矸)為14.51%,中等可選。
3.1.1 改造前水力分級旋流器工業(yè)性試驗
改造前采用的水力分級旋流器組入料粒度及篩分產(chǎn)物組成、分配曲線數(shù)據(jù)顯示,水力分級旋流器數(shù)據(jù)檢驗均方差為0.65,小于《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15716-2005)規(guī)定的篩分設(shè)備均方差臨界值為3.0,此次水力分級旋流器工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)有效、可信。>0.500、0.500~0.250、0.250~0.125、0.125~0.075、0.075~0.045 各 粒 級 底流灰分均要比溢流灰分高,通過對水力分級旋流器底流與溢流的灰分差進(jìn)行分析歸納,確認(rèn)水力分級 旋 流 器 對>0.500、0.500~0.250、0.250~0.125、0.125~0.075、0.075~0.045 各粒級存在分選效果。水力分級旋流器指標(biāo):分級粒度約為0.069 mm 時,可得到分級效率59.62%,粒度為0.147 mm,底流產(chǎn)率61.82%,灰分19.19%,溢流產(chǎn)率為38.13%,灰分34.69%。
3.1.2 改造后煤泥重介質(zhì)旋流器工業(yè)試驗分析
改造后煤泥重介質(zhì)旋流器0.5~0.25 mm、0.25~0.10 mm 粒級分配率、分配曲線數(shù)據(jù)顯示,數(shù)據(jù)檢驗均方差分別為0.15、0.13,小于《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15716-2005)規(guī)定的均方差臨界值為1.4,此次煤泥重介質(zhì)旋流器工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)有效、可信。0.5~0.25 mm、0.25~0.10 mm 粒級可能偏差分別為0.078 kg/L、0.092 kg/L,均小于0.1 kg/L。這表明0.5~0.25 mm、0.25~0.10 mm粒級在煤泥重介質(zhì)旋流器中有良好的分選精度,得到有效分選,分選下限已達(dá)到0.10 mm。0.5~0.25 mm、0.25~0.10 mm 粒級分選出精煤灰分分別為8.26%和10.25%,該部分粗精煤泥可不經(jīng)過浮選即可進(jìn)行精煤回收。
3.1.3 改造前后工業(yè)試驗對比分析
對比于改造前,改造后煤泥重介質(zhì)旋流器系統(tǒng)的應(yīng)用有效降低了分選系統(tǒng)中0.5~0.25 mm、0.25~0.1 mm粒級產(chǎn)品灰分?jǐn)?shù)值,有效分選下限至0.1 mm,實現(xiàn)了對系統(tǒng)浮選作業(yè)壓力的大幅度減輕。
0.5~0.25 mm 粒級錯配物計算數(shù)據(jù)及錯配物曲線數(shù)據(jù)顯示,等誤密度1.559 kg/L 時總錯配物量4.09%,分配密度1.613 kg/L 時總錯配物量3.57%。0.25~0.10 mm 粒級錯配物計算數(shù)據(jù)及錯配物曲線數(shù)據(jù)顯示,等誤密度1.764 kg/L 時總錯配物量3.99%,在分配密度1.859 kg/L 下總錯配物量3.63%。
3.2.1 改造后0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩工藝效果
改造后可知0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩入料粒度及篩分產(chǎn)物數(shù)據(jù),0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩分配曲線如圖3。0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩的均方差為0.59,小于《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15716-2005)規(guī)定當(dāng)入料為煤泥時均方差臨界值為4.0,此次0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)有效、可信。篩上物實際產(chǎn)率37.10%,篩上物灰分12.82%,篩下物實際產(chǎn)率62.90%,灰分為31.84%?;⌒魏Y分級粒度為0.232 mm。
圖3 0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩分配曲線
從0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩錯配物含量及錯配物曲線數(shù)據(jù)可知,弧形篩等誤粒度0.217 mm時總錯配物含量9.3%,篩分效率79.77%;分級粒度0.232 mm 時總錯配物含量8.9%,篩分效率81.31%。
3.2.2 改造前0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩工藝效果
改造前0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩入料粒度及篩分產(chǎn)物組成情況、分配曲線數(shù)據(jù)顯示,0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩的均方差為1.14,小于《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15716-2005)規(guī)定當(dāng)入料為煤泥時均方差臨界值為4.0,此次0.5 mm篩縫精煤泥弧形篩工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)有效、可信。篩上物實際產(chǎn)率48.48%,篩上物灰分13.22%,篩下物實際產(chǎn)率51.52%,灰分為24.88%?;⌒魏Y分級粒度為0.256 mm。
從0.5 mm 篩縫精煤泥弧形篩錯配物含量及錯配物曲線可知,弧形篩等誤粒度0.275 mm 時總錯配物含量27.1%,篩分效率46.41%;在分級粒度為0.256 mm 時總錯配物含量25.7%,篩分效率48.47%。
3.2.3 改造前后工藝效果對比分析
對比于改造前,系統(tǒng)采用0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩工藝改造后,各粒級分配率都有不同程度的提高,篩上物可直接進(jìn)入精煤粗煤泥離心脫水機(jī)回收精煤,有效提高了精煤產(chǎn)率。對比于改造前,0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩工藝改造后,篩分效率提高幅度達(dá)30%左右,分級效果大幅度提高。
3.2.4 改造后分級回收效果分析
洗配煤作業(yè)區(qū)分選系統(tǒng)分級環(huán)節(jié)中采用“煤泥重介質(zhì)旋流器+0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩”工藝改造后,粗精煤泥分級回收系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量流程如圖4。
圖4 分選系統(tǒng)粗精煤泥分級回收系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量流程圖
從圖4 數(shù)據(jù)顯示:分選系統(tǒng)粗精煤泥回收率為37.21 %,灰分為11.38%,對比改造前粗精煤泥回收率從30.09%提高至37.21 %,增幅達(dá)到7.12%;對比改造前進(jìn)入浮選的入料量減少量為7.12%。
新疆尼勒克縣種蜂場瑞祥焦化公司洗配煤作業(yè)區(qū)分選系統(tǒng)進(jìn)行了“煤泥重介質(zhì)旋流器+0.3 mm 細(xì)篩縫精煤泥弧形篩”工藝改造,有效提高了洗配煤作業(yè)區(qū)的分選效益,改造后,分選系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)費用降低40.5%,節(jié)能降耗效果顯著。