袁季方 陳蘇芳 王林發(fā) 楊丕瀠 廖志華
(國網(wǎng)福建省電力有限公司龍巖供電公司,福建龍巖 364000)
手車開關是變電站內最為常用的電氣設備之一,在對手車開關進行周期性預試、故障檢修時,為了隔離帶電部位,保證作業(yè)人員的安全,需要將手車開關移動至中置柜外,轉運到指定地點[1-2]。據(jù)某地市供電公司統(tǒng)計,因人工轉運手車開關造成的設備故障達14起,累計延誤送電時間達15.6 h,這不僅嚴重影響了公司設備精益化管理水平的提升,也造成了公司供電服務質量和客服滿意度降低[3]。另外,人工轉運過程中不僅會造成開關底部磨損、零部件損壞等問題,若發(fā)生開關跌落,還會嚴重危害人身、設備安全。針對手車開關的轉運工作,目前尚無可直接有效使用的工具。針對存在的不足,本文開展了35 kV手車開關轉運平臺研究,研制的35 kV手車開關新型通用轉運平臺,適用于各型號35 kV手車開關,規(guī)避了操作人員的安全風險,并具有平穩(wěn)升降、靈活轉移和可靠固定等功能,可有效保障人員安全,具有較大的推廣價值。
本35 kV手車開關轉運平臺由四部分組成:支撐單元、動力單元、升降單元和控制單元,結構如圖1所示。
圖1 35 kV手車開關轉運平臺結構圖
根據(jù)變電站10 kV高壓室走廊實際寬度,確定底部支撐基座尺寸為1 100 mm×1 300 mm。采用壓力機,對底部支撐基座施加5 000 N的壓力,測試是否發(fā)生變形,結構是否穩(wěn)定。重復試驗20次,記錄試驗結果如表1所示,可知,底部支撐基座能夠承受5 000 N的力,且結構穩(wěn)定。
表1 底部支撐基座承重試驗
選定移動速度和轉彎半徑滿足要求的3種不同萬向輪(萬向輪A:車輪直徑6 cm;萬向輪B:車輪直徑8 cm;萬向輪C:車輪直徑10 cm),將這3種萬向輪分別安裝在底部支撐基座上,進行載物移動速度測試。小組成員最終選擇了車輪直徑最大的萬向輪,測試結果如表2所示,可知,安裝萬向輪后可以實現(xiàn)移動速度>1.0 m/s。
表2 載物移動速度測試 單位:m/s
根據(jù)變電站內開關柜的實際尺寸(長、寬、高:1 500 mm×800 mm×2 200 mm)和基座的尺寸,確定出制作C形槽的尺寸,進而設計CAD圖紙和實物,如圖2所示,將C形槽焊接在底部支撐基座上。
圖2 C形槽支架圖紙和實物圖
導軌在升降過程中的摩擦力應小于120 N,利用與實際各類型號手車開關相同重量的重物進行模擬,對導軌在升降過程中的摩擦力進行測試。測試結果如表3所示,槽型導軌支架在升降過程中的摩擦力小于120 N,滿足要求。
表3 導軌摩擦力試驗結果統(tǒng)計表 單位:N
根據(jù)扭矩要求,采用750 W交流電機,用電機扭矩功率測試儀測量交流電機的輸出扭矩。進行50組試驗,結果如表4所示,輸出扭矩大于50 N·m,滿足要求。
表4 交流電機的輸出扭矩試驗統(tǒng)計表
根據(jù)手車開關的實際長和寬,確定底部支撐基座尺寸為80 mm×700 mm;根據(jù)現(xiàn)場手車開關寬度的差異性,結合最大寬度和最小寬度,從而確定絲杠的可調范圍為600~1 200 mm,成品如圖3所示。設定不同的間距,模擬不同型號的開關,測量絲杠調距誤差,如表5所示,可見起重叉結構穩(wěn)定,調距誤差<5 mm。
圖3 絲杠調距起重叉實物圖
表5 絲杠調距試驗結果統(tǒng)計表
將帶輪傳動裝置與電機進行組裝連接,如圖4所示。施加4 500~6 500 N的負載,測試裝置的傳動效率,如表6所示,可見在負載要求范圍內,帶輪傳動裝置的傳動效率大于0.96。
圖4 帶輪傳動裝置安裝圖
表6 帶輪傳動試驗結果統(tǒng)計表
在KEIL開發(fā)環(huán)境下編寫STC89C52系列單片機啟動程序,進行仿真分析,在實驗開發(fā)板上完成編譯、調試,重復進行輸入/輸出測試,用示波器觀測輸出脈沖信號,統(tǒng)計動作正確率,如表7所示。
表7 在不同負載下行程開關的制動誤差
根據(jù)開關提升高度要求,在手車開關需提升和下落的指定高度處各安裝一個行程開關,測量在不同負載情況下的制動距離誤差。在負載要求范圍內,行程開關的制動距離小于1 cm。
將轉運平臺組裝好,如圖5所示,對轉運平臺做負重提升模擬測試。因目前使用的手車開關重量最大為400 kg,為驗證轉運平臺提升重量是否達到目標值,用同等重量的重物模擬手車開關進行負重搬運試驗,如表8所示,可知手車開關轉運平臺提升重物>450 kg,滿足現(xiàn)有手車開關重量要求。
表8 在不同負載下承重試驗結果統(tǒng)計表
圖5 轉運平臺實物圖
將轉運平臺應用于110 kV洪緒站、110 kV善國站技改工程中,進行實地驗證,應用效果如表9所示,驗證了本平臺具有較好的普適性。
表9 手車開關轉運平臺實際應用效果統(tǒng)計表
該裝置改變了傳統(tǒng)的手車開關人工移動的作業(yè)方式,實現(xiàn)了手車開關的自動升降搬運,有效減少了作業(yè)人員的工作量;同時該裝置具有運行穩(wěn)定、操作簡單、維修方便等優(yōu)點,可廣泛適用于各類型號手車開關的搬運工作,有效避免了傳統(tǒng)搬運方式中手車開關易跌落傷人的風險,保證了作業(yè)人員的人身安全,達到了本質安全的要求,具有較強的推廣應用價值。
針對傳統(tǒng)手車開關轉運平臺存在的不足和欠缺,本文研制了35 kV手車開關新型通用轉運平臺,其具有以下3個創(chuàng)新點:(1)導軌寬度和高度可調,適用于不同大小手車開關;(2)設備轉運中平衡性與重量承載可靠;(3)轉動靈活,可實現(xiàn)單人操作。本平臺可有效代替人工進行手車開關的搬運、裝卸,從而提高工作效率,減少停電時間。