曹發(fā)揚 劉曉莉 呂馥丞 丁 鵬 李延森
(1. 華電青島發(fā)電有限公司,山東 青島 266011;2. 西安格瑞電力科技有限公司,陜西 西安 710049)
隨著我國環(huán)保政策的日益趨嚴,各燃煤電廠先后進行了超低排放改造。常規(guī)脫硝方法如空氣分級燃燒、燃料分級燃燒和低NOx燃燒器技術(shù)等已無法滿足環(huán)保政策的超高排放標準(氧量基準6%:煙塵< 10mg/m3、SO2<35mg/m3、NOx<50mg/m3)。SCR(選擇性催化還原)方法在煙氣側(cè)脫除NOx,具有效率高、成本低和污染率小等特點,被廣泛應用于燃煤電廠。但SCR脫硝系統(tǒng)在實際應用過程中仍存在不少問題。劉鋒等[1]發(fā)現(xiàn)某1000MW超超臨界機組SCR脫硝系統(tǒng)存在煙氣出口NOx濃度波動大、測量參數(shù)準確度低、噴氨調(diào)節(jié)閥特性差等問題。王鎮(zhèn)、鄭志勇等[2,3]通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)我國各燃煤機組噴氨脫硝系統(tǒng)均存在系統(tǒng)控制策略設計不完善、控制不準確、現(xiàn)場測量條件差等問題。陳磊等[4]對40余臺燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)進行了現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)出口的NOx濃度不均勻、噴氨量不準確導致的空氣預熱器堵塞、催化劑壽命周期短、脫硝系統(tǒng)流場分布不均勻等問題。此外,由于我國燃煤電站頻繁參與電網(wǎng)調(diào)峰,機組的變負荷運行加劇了SCR脫硝系統(tǒng)的不穩(wěn)定,因此需要著重研究變負荷條件下SCR脫硝系統(tǒng)的運行特性。本文對各燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)普遍出現(xiàn)的問題進行歸納整合并進行分析,提出了解決措施,旨在為SCR脫硝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供理論指導。
通常,在SCR脫硝系統(tǒng)的出入口都會設置NOx和O2的測量儀表,由于出口煙氣含塵量高,測量儀表的取樣管路會經(jīng)常發(fā)生堵塞,因此系統(tǒng)需要定時自動反吹和標定。系統(tǒng)的反吹和標定的時間一般為5~8min,在這期間,系統(tǒng)會指定反吹和標定前的NOx和O2測量值,導致系統(tǒng)在高頻率反吹和標定過程中,自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)無法實時根據(jù)脫硝系統(tǒng)內(nèi)部NOx和O2的變化量調(diào)節(jié)噴氨量,出現(xiàn)超調(diào)問題,脫硝系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)噴氨量過少和過多情況,造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)波蕩,甚至震蕩發(fā)散,這一問題在燃煤機組深度參與電網(wǎng)調(diào)峰時尤為明顯,脫硝系統(tǒng)出口經(jīng)常會出現(xiàn)NOx瞬時超標和氨過量的現(xiàn)象,嚴重降低脫硝系統(tǒng)的脫硝效率。
現(xiàn)階段燃煤電廠脫硝系統(tǒng)常用的解決辦法是[5]:將脫硝系統(tǒng)的自動反吹和標定設定在不同的時間段,同時參考脫硝出入口和煙囪出口NOx值,在入口(出口)NOx出現(xiàn)測量信號時,可以參考出口(入口)或者煙囪出口的NOx值的變化情況來控制脫硝系統(tǒng)中的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。雖然該措施可以使CEMS系統(tǒng)實時反應脫硝系統(tǒng)內(nèi)部NOx和O2濃度,但是在機組深度參與調(diào)峰時,由于反吹和標定的時間較長,自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)仍會出現(xiàn)延時效應,另外煤種的變化也會造成差品質(zhì)的自動調(diào)節(jié)。
PID控制系統(tǒng)的控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,因其結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好、調(diào)整方便從而被廣泛應用于燃煤電廠脫硝控制系統(tǒng)。電廠脫硝系統(tǒng)常規(guī)的控制方式為以脫硝效率為單一指標的簡單的PID控制系統(tǒng)。該控制方式以脫硝效率作為設定值計算與實際脫硝效率的差值,然后通過PID控制噴氨調(diào)節(jié)閥開度,調(diào)整噴氨量從而使煙氣脫硝系統(tǒng)出口NOx達到排放標準[6]。脫硝效率設定值如式(1)所示:
其中:C1為脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度;C2為脫硝反應器設定出口濃度;C3為脫硝反應器出口實際NOx濃度。
實際脫硝效率如式(2)所示,該過程受到很多因素影響,其中包括煤質(zhì)的變化、機組負荷變化、爐內(nèi)燃燒情況等。其中由于電廠深度參與電網(wǎng)調(diào)峰造成機組負荷變化頻率較快從而導致脫硝效率不準確,另外PID控制方式過于簡單,一旦出現(xiàn)上述任意一種情況,都會導致自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)目標不準確,噴氨調(diào)節(jié)閥開度過大或者過小,造成噴氨過量或NOx濃度超標,因此在實際生產(chǎn)過程中只以脫硝效率單一指標作為PID控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)指標是不可取的,需要綜合考慮其他因素的影響。
為了解決CEMS測量系統(tǒng)和PID控制方式的噴氨過少和超調(diào)問題,一般脫硝自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)會設置前饋-反饋控制方式,從而實現(xiàn)智能化控制[7]。但由于噴氨到NH3與NOx發(fā)生還原反應到CEMS測量系統(tǒng)有2~5min的延時,從SCR脫硝系統(tǒng)出口到煙囪有1~2min的延時,系統(tǒng)至少有3min的延時使得前饋控制系統(tǒng)不能及時預判,當SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度變化幅度較大時,控制系統(tǒng)不能及時響應,導致脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度超標,這是熱工控制系統(tǒng)自身的短板,不能對SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx的濃度變化做出敏銳的反應。煤質(zhì)變化、機組負荷變化、爐內(nèi)燃燒情況變化都會導致脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度變化幅度過大,而脫硝系統(tǒng)中前饋-反饋控制的延時性造成了NOx排放超標。另外CEMS測量系統(tǒng)測量的是煙氣中NO的濃度,而PID控制方式的脫硝效率設定值和實際值(式1,式2)用到的是NOx濃度,因此需要轉(zhuǎn)換計算,造成一定的延時。
噴氨調(diào)節(jié)閥是控制噴氨量的關(guān)鍵設備,其可靠性和準確性嚴重影響脫硝效率,噴氨調(diào)節(jié)閥常出現(xiàn)的問題有:線性差、反應遲緩、調(diào)節(jié)死區(qū)大。噴氨調(diào)節(jié)閥線性差,無法準確控制噴氨量,不同調(diào)節(jié)閥門開度出現(xiàn)不同噴氨量,噴氨流量與調(diào)節(jié)閥特性曲線不統(tǒng)一,甚至出現(xiàn)閥門開度為50%時就已達到最大噴氨量。噴氨調(diào)節(jié)閥反應遲緩,不能及時供給準確的噴氨量,在機組負荷變化時,閥門開度變化頻率快,反應遲緩會導致噴氨過量或脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度超標。另外,噴氨調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)范圍以機組負荷穩(wěn)定時需要的噴氨量為標準,通常在5%~20%,調(diào)節(jié)范圍過小,當脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度過高時,調(diào)節(jié)閥門開度即便達到最大也不能提供符合要求的噴氨量,導致NOx濃度超標。噴氨調(diào)節(jié)閥的品質(zhì)差,會造成脫硝自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)難以達到要求。
熱工控制系統(tǒng)作為脫硝系統(tǒng)的重要組成部分,通常在設計、安裝和調(diào)試的過程中,工程師將注意力主要集中在如何滿足現(xiàn)有工藝系統(tǒng)以及超高排放標準上,沒有對設備本身進行全面檢查和校準,而可靠的熱工設備是保證整個脫硝系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,因此對于脫硝系統(tǒng)的熱工設備和控制邏輯需要進行全面優(yōu)化和改進。
現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)的保護條件是“當SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx出現(xiàn)測量壞值時,就即時關(guān)閉對應的噴氨控制閥,并切換到手動調(diào)節(jié),由人工根據(jù)實際運行標準進行操控”[9],在機組負參與深度調(diào)峰時,CEMS系統(tǒng)測量壞值出現(xiàn)次數(shù)明顯增多,需要運行操作人員進行長時間的手動干預,由于人工操作做不到精準調(diào)控,所以時常出現(xiàn)氨過量或者NOx超標。因此,當脫硝系統(tǒng)出現(xiàn)如測量壞值的情況時,需要考慮到保護系統(tǒng)的容錯,保持系統(tǒng)持續(xù)運行。現(xiàn)有的噴氨區(qū)域保護條件是以噴氨區(qū)域到SCR脫硝系統(tǒng)供氨母管之間的壓力為先決條件,應增加輔助確認條件,即氨氣緩沖槽罐內(nèi)壓力判斷,防止供氨母管源頭壓力過低造成噴氨調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。
另外,單點測量信號容易失真,應盡量采用多點測量取均值,對于不得不采取單點測量式,也應增加輔助確認信號,避免單一測量壞值影響脫硝系統(tǒng)運行。
由煤質(zhì)變化、爐內(nèi)燃燒情況變化和深度參與電網(wǎng)調(diào)峰等造成的機組負荷變化會影響PID自動控制,為防止PID控制方式積分飽和帶來的影響,可重新設定PID控制信號輸出的上下限,即采用抗飽和積分的控制器,能夠及時調(diào)整輸出信號保證噴氨調(diào)節(jié)閥正常運行,減少噴氨量過多或過少的情況。另外,由于機組負荷變化時,脫硝系統(tǒng)入口NOx變化幅度大,變化頻率高,可設計NOx濃度高低兩種調(diào)節(jié)邏輯,通過NOx經(jīng)驗值判斷,避免出現(xiàn)調(diào)節(jié)死區(qū),兩種調(diào)節(jié)邏輯可自行選擇,方便噴氨自動調(diào)節(jié),使其達到最優(yōu)狀態(tài)。
另外,可根據(jù)脫硝系統(tǒng)運行過程的噴氨量、進出口NOx濃度等歷史數(shù)據(jù),用多因素非線性擬合方法建立脫硝系統(tǒng)入口的NOx濃度預測模型,同時還可結(jié)合模型專屬控制器進行優(yōu)化控制,保證自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的實時控制和持續(xù)穩(wěn)定運行[10]。
脫硝系統(tǒng)前饋-反饋系統(tǒng)由于其延時特征在自動控制系統(tǒng)中的應用局限,需要引入智能前饋-反饋技術(shù),前文提到的建立脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度預測模型只是前饋系統(tǒng)的一種,對于及時校正和補償?shù)姆答佅到y(tǒng)可采用神經(jīng)網(wǎng)絡學習算法,自動在線校準和補償各項特性參數(shù),具有競爭特性的神經(jīng)網(wǎng)絡學習算法,可使整個自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)處在不斷學習狀態(tài),實時監(jiān)測和控制脫硝系統(tǒng)中各熱工設備的參數(shù),使脫硝系統(tǒng)的脫硝效率處在最優(yōu)值,并同時保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
CEMS測量系統(tǒng)的自動反吹和校準會干擾自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),其中主要的原因是反吹和校準時間長和頻率高,為進一步縮短測量校準時間,可盡量減少CEMS測量系統(tǒng)的取樣管路長度和彎曲,保證延期測量儀器能夠高效、快速反應。另外,CEMS測量系統(tǒng)長時間在高溫、高含塵量環(huán)境下工作易老化,影響煙氣分析速率,需要定期檢修維護。高塵環(huán)境下取樣管輅容易發(fā)生堵塞,可采用多級旋風分離除塵改造取樣管路、增加濾網(wǎng)等方法,定期檢修。
CEMS測量系統(tǒng)測量值鎖定為反吹前的NOx和O2濃度,測量信號容易失真,可加入反吹時吹掃狀態(tài)測量信號,可以多次試驗根據(jù)經(jīng)驗值和吹掃時間確定反吹后NOX濃度,保證測量值的真實性,另外,還可加入手動操作條件,當出現(xiàn)測量壞值、噴氨調(diào)節(jié)閥偏差大、系統(tǒng)出入口NOx濃度壞值、出入口O2壞值等情況,切換為手動操作,方便運行人員及時檢查處理。
CEMS測量值直接影響噴氨調(diào)節(jié)閥開度,測量值的準確性是保證精準噴氨量的前提,而現(xiàn)CEMS采樣系統(tǒng)往往采用單點測量方法,測量數(shù)據(jù)不具有普適性,因此需要根據(jù)脫硝系統(tǒng)入口煙道NOx濃度分布設置多點取樣,此外,可將噴氨系統(tǒng)噴嘴根據(jù)NOx濃度大小改為多樣化布置方式,獨立控制,將系統(tǒng)入口煙道劃分為若干區(qū)域測量值與噴嘴一對一控制,同時可根據(jù)機組不同負荷、煤質(zhì)、燃燒狀況進行神經(jīng)網(wǎng)絡建模,找出入口NOx濃度分布規(guī)律,方便提前預測各噴氨區(qū)域的噴氨量,起到精準噴氨的效果。
對于噴氨設備本身,需要對噴嘴進行優(yōu)化改造,對其噴氨方式和尺寸進行再設計,加入智能調(diào)節(jié)控制器,保證其線性品質(zhì)好,調(diào)節(jié)范圍大和反應靈敏。
本文就燃煤機組熱工控制系統(tǒng)普遍出現(xiàn)的問題進行歸納總結(jié)分析,闡述了噴氨脫硝系統(tǒng)多因素控制的復雜性,并列出了諸如CEMS測量系統(tǒng)的延遲性、PID控制方式的單一性、噴氨調(diào)節(jié)閥的品質(zhì)差和自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)保護邏輯的局限性等問題,表明傳統(tǒng)脫硝噴氨系統(tǒng)已無法滿足現(xiàn)有環(huán)保指標的要求。本文結(jié)合先進神經(jīng)網(wǎng)絡學習技術(shù)、多因素線性擬合技術(shù)給出了如下解決措施:(1)脫硝自動調(diào)節(jié)保護系統(tǒng)引入容錯邏輯思想,將多個影響因素納入判斷指標,確保脫硝系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行;(2)燃煤機組深度參與電網(wǎng)調(diào)峰是脫硝系統(tǒng)面臨的又一大挑戰(zhàn),在原有前饋-反饋自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中加入了自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)實時動態(tài)特性校正和補償,優(yōu)化了PID控制方式的自適應調(diào)節(jié),提出了NOx濃度高低兩種調(diào)節(jié)邏輯,有效控制了噴氨過量和NOx濃度超標問題;(3)對于CEMS測量系統(tǒng)的延時特性進行了深度優(yōu)化,減少了反吹和校準時間,同時減少了測量系統(tǒng)的反應時間,引入了測量信號和噴氨控制信號一對一單獨控制,劃分噴氨區(qū)域,噴氨量更加精確,有效控制NOx濃度超標;(4)對于噴氨調(diào)節(jié)閥進行優(yōu)化,包括布置方式多樣化、一對一控制方式、智能調(diào)節(jié)控制器,保證了其線性品質(zhì)好,調(diào)節(jié)范圍大和反應靈敏。