摘要:變壓器套管是變壓器重要絕緣部件,其電氣和機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性能等技術(shù)指標(biāo)必須達(dá)到規(guī)定要求,且應(yīng)具有良好的密封性能。鑒于此,針對(duì)某電廠兩起500 kV變壓器高壓套管在運(yùn)行中出現(xiàn)的漏油、受潮等問(wèn)題,通過(guò)紅外測(cè)溫、電氣試驗(yàn)、油化驗(yàn)等技術(shù)手段,結(jié)合套管解體檢查,找出缺陷部位,分析發(fā)生的原因,提出變壓器套管在廠內(nèi)監(jiān)造驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)、檢修試驗(yàn)等環(huán)節(jié)必須把控的關(guān)鍵點(diǎn)和注意事項(xiàng)。
關(guān)鍵詞:高壓套管;電氣試驗(yàn);缺陷處理;主變壓器
中圖分類號(hào):TM411;TM216+.5? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2023)10-0079-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.10.022
0? ? 引言
油浸式變壓器因其絕緣強(qiáng)度好、傳熱性能強(qiáng)、工程造價(jià)低而得到廣泛應(yīng)用,可以解決大空間熱管散熱和工作電壓高的絕緣層問(wèn)題。然而,油浸式變壓器運(yùn)行中普遍存在的漏油問(wèn)題嚴(yán)重危害著變壓器的運(yùn)行安全[1-3]。
變壓器漏油會(huì)對(duì)變壓器的安全運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅[4]。
(1)如果變壓器長(zhǎng)時(shí)間漏油或大量漏油,油枕油量會(huì)不足。當(dāng)運(yùn)行中的油枕油液位降低過(guò)多時(shí),會(huì)造成瓦斯繼電器的誤動(dòng)作。當(dāng)變壓器缺油嚴(yán)重、內(nèi)部繞組裸露時(shí),會(huì)破壞絕緣層,甚至發(fā)生熱擊穿安全事故,造成變壓器停運(yùn),危及電力工程的可靠供電。
(2)變壓器漏油,極易造成水進(jìn)入,導(dǎo)致變壓器內(nèi)部回潮。
(3)變壓器漏油位置非常容易附著灰塵,使得表面大面積附著油污,極大損害外觀品牌形象,并導(dǎo)致維修困難。
(4)泄漏的航空液壓油會(huì)造成水資源浪費(fèi),污染環(huán)境[5-7]。
因此,變壓器漏油問(wèn)題必須引起變電站維護(hù)人員的高度關(guān)注,主變?nèi)粘_\(yùn)行維護(hù)過(guò)程中如果套管的密封性能不良,有可能造成漏油或內(nèi)部受潮的故障發(fā)生,影響變壓器安全運(yùn)行。本文列舉了兩起500 kV變壓器套管因密封性能不良導(dǎo)致的設(shè)備缺陷實(shí)例。
1? ? 故障實(shí)例1:某500 kV電廠#1主變C相高壓套管嚴(yán)重漏油
1.1? ? 主變及套管情況
該主變?nèi)萘繛?40 000 kVA,1997年12月投運(yùn),其高壓套管型號(hào)為L(zhǎng)ZZB1-10 600/5A。
1.2? ? 缺陷處理情況
2016年9月開展設(shè)備特巡時(shí),發(fā)現(xiàn)該電廠#1主變C相套管缺油,套管末屏周邊有滲油痕跡。試驗(yàn)人員對(duì)#1主變進(jìn)行紅外測(cè)溫時(shí),發(fā)現(xiàn)C相套管油位指示計(jì)已顯示無(wú)油,紅外熱像圖譜如圖1所示。此時(shí),環(huán)境溫度29 ℃,相對(duì)濕度70%,負(fù)荷電流46.6 A。根據(jù)圖1可知,三相套管油室部位溫度分布不一致,C相套管油室溫度較低,其分布范圍在35.7~36.9 ℃,而正常的B相溫度分布范圍為37.4~38 ℃,診斷為套管缺油,油位的下降導(dǎo)致了C相溫度偏低。隨后經(jīng)過(guò)密切跟蹤,2016年10月30日,對(duì)#1主變C相套管進(jìn)行停電消缺處理。處理之后,漏油檢查、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和帶電檢測(cè)均正常,缺陷消除。
1.3? ? 檢查與試驗(yàn)
1.3.1? ? 套管檢查
為了尋找主變套管的漏油點(diǎn),停電期間,檢修人員對(duì)套管進(jìn)行了全方位的檢查,發(fā)現(xiàn)末屏附近漏油情況最為嚴(yán)重,打開末屏接地小蓋之后有新油不斷從末屏處流出,末屏端子螺帽松動(dòng),如圖2所示。隨即將末屏端子螺帽擰緊,觀察一段時(shí)間后沒(méi)有繼續(xù)漏油的現(xiàn)象。
1.3.2? ? 套管試驗(yàn)與處理
為了檢查漏油的套管絕緣油是否合格,取#1主變B、C相套管的油樣化驗(yàn)對(duì)比分析,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
從表1的油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,B相與C相套管的絕緣油試驗(yàn)數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi),但是C相套管的H2和CH4含量比B相明顯要大,接近注意值,判斷C相套管由于滲油在呼吸作用下內(nèi)部輕微受潮。隨即對(duì)C相套管進(jìn)行循環(huán)濾油處理,多次換油后將C相套管油位補(bǔ)至正常水平,靜置24 h后,重新進(jìn)行油色譜試驗(yàn)合格。持續(xù)觀察了兩天,套管油位維持穩(wěn)定且無(wú)滲油現(xiàn)象。
在更換套管油前后,分別開展了C相套管電氣試驗(yàn),并與上一個(gè)檢修周期的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
以上數(shù)據(jù)均在合格范圍之內(nèi),在缺油的情況下,套管的電容值有一定程度的降低,但試驗(yàn)數(shù)據(jù)仍在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)。由此可確定,該主變C相套管漏油是由末屏端子處螺栓松動(dòng)引起密封不良所致。
2? ? 故障實(shí)例2:某500 kV電廠#2主變中性點(diǎn)套管受潮
2.1? ? 主變及套管情況
該主變?nèi)萘繛?40 000 kVA,2003年投運(yùn),其高壓套管型號(hào)為L(zhǎng)ZZB1-10 600/5A。
2.2? ? 缺陷處理情況
2018年7月,該電廠開展#2主變例行試驗(yàn)。當(dāng)時(shí)天氣為晴,濕度65%,環(huán)境溫度29 ℃,上層油溫33 ℃。根據(jù)試驗(yàn)流程首先進(jìn)行了繞組直流電阻、分接開關(guān)動(dòng)作特性、繞組低電壓阻抗測(cè)試,均合格,而高壓套管連同繞組對(duì)低壓及地的絕緣電阻和泄漏電流試驗(yàn)不合格。高壓套管外瓷套對(duì)地40 kV直流電壓下泄漏電流12 μA,且絕緣電阻值達(dá)20 000 MΩ,數(shù)據(jù)如表3所示。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,變壓器高低壓套管外絕緣性能正常,但主變高壓側(cè)套管內(nèi)絕緣存在缺陷。隨后,開展主變繞組連同套管的相關(guān)電氣試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4所示。
試驗(yàn)進(jìn)一步表明低壓側(cè)絕緣試驗(yàn)合格,高壓繞組連同套管介損值、高壓0相套管電容量及介損值均不合格。分析高壓0相套管對(duì)高壓繞組連同套管介損值的影響,進(jìn)行理論計(jì)算:
Cl×tgl%=C總×tg總%-C0×tg0%
tg1%=(4.01%×8 045-58.6%×512.1)/(8 045-512.1)≈0.299%
式中:C1、tg1%為高壓繞組排除0相套管影響后的電容量及介損值。
分析計(jì)算表明,排除0相套管影響后高壓繞組電容量及介損值合格。
對(duì)變壓器本體及高壓套管取油樣進(jìn)行油中溶解氣體色譜及水分分析,試驗(yàn)結(jié)果表明本體油及A、B、C三相套管油樣合格,0相套管油樣氫氣及水分超標(biāo)。為了更全面地檢驗(yàn)變壓器絕緣性能,證實(shí)分析判斷結(jié)論,決定將缺陷相高壓0相接地后進(jìn)行局部放電試驗(yàn)。局部放電試驗(yàn)結(jié)果表明,三相1.3倍Um/電壓下局放量均小于100 pC。
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)該主變中性點(diǎn)套管存在嚴(yán)重受潮的絕緣缺陷,變壓器本體及其他部件絕緣性能正常。更換新的中性點(diǎn)套管后,主變?cè)囼?yàn)合格,恢復(fù)供電。
在檢修車間對(duì)該中性點(diǎn)套管進(jìn)行解體分析,解體后發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)部進(jìn)水受潮,如圖3所示。套管進(jìn)水原因?yàn)閮?chǔ)油柜膠木密封圈變形失效,導(dǎo)致套管密封性能下降,內(nèi)部嚴(yán)重受潮,如圖4所示。
3? ? 結(jié)論與建議
(1)在廠內(nèi)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),業(yè)主單位必須組織技術(shù)人員對(duì)主變開展出廠監(jiān)造和交接驗(yàn)收,在廠內(nèi)同步開展金屬分析檢測(cè)等技術(shù)監(jiān)督工作。對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量方面的細(xì)節(jié)問(wèn)題以及試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù),要細(xì)致分析,認(rèn)真整改。交接驗(yàn)收時(shí),要收集該廠家同一批次套管的材質(zhì)型號(hào)、電氣試驗(yàn)數(shù)據(jù)、出廠記錄等資料。
(2)主變安裝后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收要認(rèn)真仔細(xì),對(duì)本體和組部件的任何部位都要排查可能存在的疑點(diǎn)。應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,確保套管安裝質(zhì)量合格。在變壓器投運(yùn)前應(yīng)安排取油試驗(yàn),以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備隱患。
(3)在主變運(yùn)行過(guò)程中,套管缺陷可以通過(guò)電氣試驗(yàn)、油化試驗(yàn)、紅外測(cè)溫等手段進(jìn)行數(shù)據(jù)的橫向比較和縱向比較,通過(guò)試驗(yàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)呈現(xiàn)設(shè)備缺陷特征及變化趨勢(shì)。通過(guò)綜合分析判斷,確診主變套管存在的隱患,實(shí)現(xiàn)缺陷精準(zhǔn)定位。
(4)主變例行停電檢修前,應(yīng)安排對(duì)各部件進(jìn)行帶電檢測(cè),以及時(shí)發(fā)現(xiàn)套管缺油或受潮等缺陷,提前制定好檢修方案,確保檢修一步到位,提高檢修質(zhì)量。
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收稿日期:2023-01-17
作者簡(jiǎn)介:李澤明(1993—),男,吉林集安人,助理工程師,主要從事發(fā)電廠運(yùn)行及管理工作。