任庚坡
上海市節(jié)能中心
我國工業(yè)鍋爐80%以上為燃煤鍋爐,年消耗標(biāo)煤超6 億t,其中容量在20 t/h 以下的鍋爐約占80%,大部分為傳統(tǒng)鏈條爐排鍋爐[1]。傳統(tǒng)的燃煤鏈條爐排鍋爐普遍存在運行效率低,污染物排放高等問題。目前在我國北方地區(qū),冬季采暖季中,常用燃煤鏈條鍋爐作為基礎(chǔ)性熱源使用[2]。隨著社會對污染物深度減排與低碳能效提升的需求,許多使用鏈條爐的企業(yè)面臨技術(shù)升級的需要。
工業(yè)層燃鍋爐通常初始燃燒排放的NOx 濃度在400~800 mg/m3[3]。在機(jī)組的氣體污染物排放監(jiān)控方面,部分重點地區(qū)要求燃煤35 t/h 以上層燃鍋爐,實現(xiàn)超低排放要求,即粉塵≤10 mg/m3,SOx≤35 mg/m3, NOx≤50 mg/m3[4]。在鏈條爐的NOx減排技術(shù)中,常用的有深度空氣分級[5]、煙氣再循環(huán)[6-7]、SNCR[8]、SCR[5]、層燃改室燃[9]等技術(shù)。
同時,層燃鍋爐的能效提升也是重要的工藝研究目標(biāo)。盡可能減低污染物減排的運行成本消耗,提高鍋爐燃燒效率,是工業(yè)鍋爐有效提升綠色低碳品質(zhì)的關(guān)鍵。層燃鍋爐中爐渣含碳量高,帶來的機(jī)械不完全燃燒損失往往是效率中最大的損失項,可達(dá)15%~20%以上[10]。煙氣循環(huán)使用也能有效減少煙氣總量,有效降低排煙熱損失[11]。不過,將煙氣循環(huán)輸入一次風(fēng)室,也會讓爐渣含碳量升高,甚至未燃盡的碳含量占到25%~44%[12],會直接降低燃燒效率。
本文對某46 MW 燃煤鏈條鍋爐,開展了煙氣循環(huán)技術(shù)的升級改造。改造后,有效降低NOx 排放;同時也有益于降低SNCR 尿素溶液用量,實現(xiàn)了爐渣含碳量的降低。該技術(shù)兼顧實現(xiàn)了降低污染物控制運行成本,提高了鍋爐燃燒效率,有著重要的工業(yè)借鑒意義。
本文對46 MW 層燃鍋爐進(jìn)行了脫硝改造。該鍋爐的額定熱功率為46 MW,雙鍋筒設(shè)計。出水壓力為1.6 MPa,設(shè)計效率82.50%。試驗中煤炭的工業(yè)分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 燃燒煤質(zhì)的工業(yè)分析數(shù)據(jù)
對層燃鍋爐的脫硝改造試驗中,主要采用了煙氣循環(huán)工藝、SNCR 工藝。鍋爐改造前NOx 的排放數(shù)據(jù)為420 mg/m3(考慮工業(yè)鍋爐爐型,使用9% O2折算)。改造試驗的工況有三個(見表2)。改造工況1,將循環(huán)煙氣輸送到爐底的一次風(fēng)中,通過改變層燃爐底部一次風(fēng)的含氧濃度,來降低NOx 污染物。改造工況2,將循環(huán)煙氣輸送到爐內(nèi)的喉口、燃燒室側(cè)壁中,通過創(chuàng)造爐內(nèi)的還原性氣氛,來降低NOx 排放。改造工況3,在改造工況2 的基礎(chǔ)上,增加了SNCR 的尿素噴射。SNCR 噴槍設(shè)計在喉口上部約1 m 位置,充分利用了煙氣循環(huán)對SNCR的影響。改造試驗工況見表2。
表2 改造試驗工況
對兩種不同的煙氣循環(huán)脫硝改造工藝進(jìn)行了對比。圖1 是工況1 試驗條件下,煙氣的NOx 排放與O2濃度數(shù)據(jù)。圖2 是工況1 與工況2 的對比,比較了煙氣中的NOx與O2的濃度數(shù)據(jù)。
圖1 改造工藝1運行后對鍋爐出口煙氣參數(shù)的影響
圖2 改造工況1與工況2運行后對鍋爐出口煙氣參數(shù)影響
在工況1 下,NOx排放濃度降低14.7%~23.5%的比例,證明了爐底通入煙氣是有脫硝意義的。在試驗進(jìn)行過程中,觀察了O2濃度的變化,從8%降低到5.5%。O2濃度的降低是煙氣循環(huán)穩(wěn)定后,因為系統(tǒng)中有更多的煙氣占比,形成了對煙氣O2濃度的下降。
在工況1 下,對排入到渣坑的大渣進(jìn)行取樣。改造前,大渣的含碳量為8%,經(jīng)過工況1 的工藝改造,大渣含碳量提升到16%。大渣的含碳量提高,樣品顏色呈現(xiàn)灰黑色。這一點與文獻(xiàn)[10]和[12]的敘述一致。由此可見,利用煙氣循環(huán)降低一次風(fēng)含氧濃度,以降低NOx,技術(shù)雖然有效,但是代價較大,直接降低了未燃盡固體含量,降低了整體的鍋爐效率。
圖2為改造工況1 與2 的對比。可見,NOx 排放濃度都有效降低,特別是較低的26~32 MW 負(fù)荷下,脫硝率有27.3%。工況2 脫硝的效果與工況1是相同。另外,對比煙氣中O2濃度的數(shù)據(jù),與工況1不同,改造工況2 與改造前的O2濃度相同,O2濃度未降低。在改造設(shè)計中,將約15%的煙氣返回輸送到爐內(nèi),并沒有更改一次風(fēng)空氣的量,所以經(jīng)過爐排的O2量并沒有差異。雖然也有煙氣循環(huán)操作,但是整體的O2濃度沒有明顯的降低。脫硝是利用煙氣循環(huán)在爐內(nèi)創(chuàng)造了還原性氣氛,與工況1 的機(jī)理不同。
對于大渣含碳量,工況2 下取樣的測試數(shù)據(jù)為7.8%,與改造前并沒有太多差異。由此可見,工況2比工況1更能保證鍋爐效率,是推薦的改造工藝。
對脫硝工藝2 的爐內(nèi)溫度場與組分場的影響進(jìn)行了討論(詳見圖3 與圖4)。圖3 為滿負(fù)荷下,改造前(即關(guān)閉煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī))與改造工況2 的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比。圖3 中的數(shù)據(jù),是位置基于喉口(縱高4 m),從爐排到爐頂?shù)牟煌叨忍幉杉???梢?,改造前,爐內(nèi)煙氣溫度較高的位置在6 m附近,即喉口上方約2 m 的位置。該位置煙氣溫度較高(1 120 ℃),源于爐內(nèi)未燃盡的燃料(可燃?xì)怏w與炭黑)與O2接觸后的燃燒行為。改成了工況2后,會發(fā)現(xiàn)從爐排上自2~6 m 的位置,煙氣溫度都達(dá)到了1 150 ℃。圖4 是把喉口前后兩個位置的四個量都進(jìn)行了測試對比,包括NOx 濃度、CO 濃度、O2濃度、煙氣溫度。可見,在改造前,后拱附近的O2濃度為12.6%,增加煙氣循環(huán)后讓喉口位置的氣流進(jìn)行了充分混合,使后拱附近的O2濃度降低到7.4%。因為更多的O2在充分混合中,與CO反應(yīng)與燃燒。改造前,前拱附近的高濃度CO(2 238 ppm),改造后趨于零,前拱附近痕跡的CO 量是140 ppm。正是因為煙氣的充分混合,讓燃燒溫度有提升,前拱附近煙氣溫度到了1 099 ℃,后拱煙氣溫度高到了771 ℃。同時,考慮爐內(nèi)的煙氣循環(huán)作用,讓喉口處的NOx也有降低,從改造前的334~373 mg/m3降低到218~225 mg/m3, 實現(xiàn)了有效的脫硝效果。
圖3 滿負(fù)荷工況爐內(nèi)不同縱高處煙氣溫度的變化
圖4 煙氣循環(huán)改造后滿負(fù)荷工況在喉口附近的各量變化
由于喉口附近的煙氣溫度有效的提升,考慮讓SNCR 噴槍位置下移,即安置在喉口上方。SNCR的工作溫度窗口為850~1 100 ℃,期望噴入的尿素溶液霧滴可以在較高溫度下,并且有更多的反應(yīng)停留時間。本文把工況2煙氣循環(huán)工藝不使用和使用的情況,進(jìn)行了對比(見表3)。
表3 煙氣循環(huán)與SNCR 協(xié)同作用的效果
將NOx 降低到98.4~107.3 mg/m3,兩個工況的噴尿素量是不同的。單獨使用SNCR 整體脫硝效率為69.3%,使用煙氣循環(huán)與SNCR 協(xié)同的脫硝效率為71.9%。特別是計算使用的尿素量(干粉),改造前為1.51 t/d。使用煙氣循環(huán)與SNCR 協(xié)同,使用尿素量是1.19 t/d。由此可見,尿素使用量減少了21.1%。
在實現(xiàn)同等煙氣脫硝效果的同時,新技術(shù)能夠降低大渣的含碳量,也降低尿素用量,是經(jīng)濟(jì)、低碳、高效的污染物減排模式,是一種節(jié)能的技術(shù)。
本文在46 MW 的層燃燃煤鍋爐中,通過現(xiàn)場工藝改造與試驗。討論了三種脫硝技術(shù)工藝的差異。研究結(jié)果如下:
1)采用煙氣循環(huán)進(jìn)入爐底一次風(fēng)的技術(shù)(工藝1),可以有效降低NOx。但是,該技術(shù)的不足是讓大渣含碳量提升,降低了鍋爐效率。
2)采用煙氣循環(huán)進(jìn)入爐內(nèi)(工藝2),營造還原性氣氛,實現(xiàn)NOx 的有效降低。試驗發(fā)現(xiàn),脫硝效果能夠與循環(huán)煙氣進(jìn)入爐底的脫硝效果保持一致,不同的是煙氣中的O2濃度沒有降低。
3)讓煙氣循環(huán)進(jìn)入爐內(nèi),可以讓喉口附近的煙氣充分混合,使?fàn)t內(nèi)溫度有效提升。該溫度對SNCR 噴射很有利,也使尿素溶液霧滴可以在爐內(nèi)有更多的停留時間。工藝技術(shù)2 與SNCR 協(xié)同(工藝3),可以實現(xiàn)尿素用量減少,并且爐內(nèi)綜合的脫硝效率達(dá)到71.9%。