朱云松
(云南云天化股份有限公司,云南 安寧 650300)
云南某50萬(wàn)t/a殼牌煤制合成氨裝置的文丘里洗滌器在2022年5月出現(xiàn)設(shè)備筒體穿孔泄漏問(wèn)題,孔徑約20 mm。大量合成氣泄漏,導(dǎo)致煤制氣裝置和合成氨裝置停車。同年10月,在云南另一套50萬(wàn)t/a殼牌煤制合成氨裝置的文丘里洗滌器也出現(xiàn)了設(shè)備筒體穿孔泄漏,也導(dǎo)致了煤制氣裝置和合成氨裝置的停車。
文丘里洗滌器的工藝流程為:從飛灰過(guò)濾器S1501過(guò)來(lái)的合成氣從N1接管進(jìn)入文丘里洗滌器,經(jīng)洗滌水洗滌后由N2接管進(jìn)入水洗塔C1601(見(jiàn)圖1)。主要目的是脫出合成氣內(nèi)殘留的少部分灰塵和降溫,并通過(guò)加堿控制pH值。設(shè)備介質(zhì):合成氣+洗滌水;工作溫度:182℃;工作壓力:3.85 MPa;工藝介質(zhì)組分如表1。
表1 文丘里洗滌器工藝介質(zhì)組分及理化性質(zhì)
圖1 文丘里洗滌器設(shè)備結(jié)構(gòu)圖
設(shè)備穿孔泄漏位置在縱向筒體與橫向筒體的相貫線焊縫偏上約100 mm處的母材(見(jiàn)圖2),筒體材質(zhì):15CrMoR+Incoloy 825;設(shè)計(jì)壁厚:40 mm+3 mm。
圖2 文丘里洗滌器泄漏點(diǎn)
裝置停車后,從設(shè)備泄漏位置剖開(kāi)設(shè)備,發(fā)現(xiàn)在設(shè)備筒體厚度方向大面積缺失,其中缺失最嚴(yán)重的位置出現(xiàn)了穿孔(見(jiàn)圖3),導(dǎo)致合成氣泄漏。合成氣為易燃易爆介質(zhì),除了影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行以外,還存在極大的安全隱患,帶壓堵漏的風(fēng)險(xiǎn)高,只能停車搶修。
圖3 文丘里洗滌器泄漏位置的內(nèi)壁
該設(shè)備于2017年投用,至本次出現(xiàn)泄漏僅僅使用了5年時(shí)間。設(shè)備筒體的耐蝕層原設(shè)計(jì)為3 mm厚度的Incoloy 825復(fù)合板。由于小批量采購(gòu)復(fù)合板周期太長(zhǎng),改為在15CrMoR的基層上堆焊3 mm厚度的ENiCrMo-3作為耐蝕層。
為了明確設(shè)備筒體穿孔泄漏原因,將文丘里洗滌器設(shè)備筒體剖開(kāi),發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)特點(diǎn):
1)設(shè)備筒體存在多處損傷。沿著泄漏位置剖開(kāi)文丘里洗滌器設(shè)備筒體后,發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)壁存在多處面積較大的凹坑,凹坑最大深度目測(cè)約20 mm。如圖4。
圖4 文丘里洗滌器內(nèi)壁存在多處損傷
2)設(shè)備筒體損傷位置的分布有規(guī)律性。從文丘里洗滌器設(shè)備內(nèi)壁損傷凹坑位置的分布來(lái)看,存在一定的規(guī)律性:設(shè)備內(nèi)壁的損傷位置,其中大部分集中分布在一條直線上。如圖5。
圖5 設(shè)備內(nèi)壁損傷位置分布
3)設(shè)備筒體各處損傷的形態(tài)相似度高,堆焊層下方出現(xiàn)空洞。觀察文丘里洗滌器設(shè)備內(nèi)壁損傷形態(tài),大部分損傷形態(tài)高度相似,都是表面鎳基堆焊層局部保持原焊接熔池狀態(tài),但是下層15CrMoR的基層已經(jīng)大面積腐蝕空洞。如圖6。
圖6 設(shè)備內(nèi)壁堆焊層下面大面積腐蝕空洞
設(shè)備筒體穿孔泄漏,主要原因是15CrMoR的基層材料和堆焊的鎳基合金復(fù)層材料同時(shí)損傷穿孔造成的。根據(jù)以上設(shè)備損傷現(xiàn)象分析,設(shè)備損傷原因分析如下:
1)設(shè)備筒體15CrMoR基材腐蝕的原因分析。設(shè)備介質(zhì)主要是含水的合成氣,存在大量Cl-、NH4+和H2S酸性氣體,會(huì)對(duì)15CrMoR的設(shè)備筒體基層形成嚴(yán)重腐蝕(酸性NH4Cl對(duì)碳鋼的腐蝕速率達(dá)25 mm/年),卻不會(huì)對(duì)ENiCrMo-3堆焊的耐蝕層造成腐蝕。設(shè)備筒體堆焊層底部出現(xiàn)大量空洞和鏤空的現(xiàn)象正是由于15CrMoR的基層被大量腐蝕后形成的,也證明了15CrMoR的基層材料比ENiCrMo-3堆焊的復(fù)合層腐蝕的程度嚴(yán)重。
設(shè)備筒體材料的設(shè)計(jì)理念是用鎳基合金耐蝕層保護(hù)不耐腐蝕的15CrMoR基層,設(shè)備損傷的痕跡也都是在復(fù)合層破損的位置才發(fā)現(xiàn)明顯的基層腐蝕現(xiàn)象。說(shuō)明鎳基合金耐蝕層破損才是導(dǎo)致15CrMoR基材腐蝕的原因。
2)設(shè)備筒體耐蝕層損傷的原因分析。從設(shè)備筒體內(nèi)壁損傷分布規(guī)律來(lái)分析,大致分布呈一條直線。在設(shè)備內(nèi)部最有可能沖刷內(nèi)壁的就是被洗滌水,懷疑從噴頭進(jìn)入設(shè)備的洗滌水沒(méi)有均勻噴灑,而是集中沖刷在設(shè)備內(nèi)壁某些固定區(qū)域,設(shè)備筒體內(nèi)壁局部位置長(zhǎng)期被洗滌水沖刷,導(dǎo)致這些部位的筒體耐蝕層損傷,造成耐蝕層損傷部位的15CrMoR基層被腐蝕穿孔,最終引發(fā)泄漏停車。
經(jīng)過(guò)以上分析,對(duì)設(shè)備噴頭進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主噴頭只剩下3個(gè)噴孔暢通,其他噴孔全部堵塞(圖7)。洗滌水集中沖刷筒體導(dǎo)致耐蝕層破損,這也證明了上文分析的正確性。
圖7 設(shè)備主噴頭噴孔堵塞
根據(jù)上文分析,解決殼牌煤氣化文丘里洗滌器筒體腐蝕泄漏的主要措施如下:
①對(duì)正在使用的文丘里洗滌器定期疏通設(shè)備噴頭,防止洗滌水長(zhǎng)期定點(diǎn)沖刷設(shè)備內(nèi)壁,防止筒體耐蝕層破損;②擴(kuò)大噴孔直徑、減少噴孔數(shù)量,防止噴孔堵塞;③定期對(duì)設(shè)備內(nèi)壁的腐蝕情況進(jìn)行仔細(xì)檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)沖刷或腐蝕的位置及時(shí)修復(fù)。
更換新的文丘里洗滌器時(shí),增加設(shè)備耐蝕層的有效厚度(建議從3 mm提高到6~8 mm)。(本文參考了殼牌2013年客戶交流包)