呂堅鋒,徐 麟
(廣州容柏生建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計事務(wù)所 廣州 510170)
框架-核心筒結(jié)構(gòu)是超高層建筑中最常見的結(jié)構(gòu)體系之一[1],當(dāng)外框采用鋼筋混凝土?xí)r通常具有較好的經(jīng)濟(jì)性,但由于結(jié)構(gòu)自重較大,構(gòu)件尺寸也往往較大。偏心核心筒結(jié)構(gòu)的核心筒偏置于一側(cè),另外一側(cè)的外框柱承擔(dān)了絕大部分樓面豎向荷載,框架柱截面進(jìn)一步加大且結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯[2]。外框柱截面過大,在一定程度上會對建筑室內(nèi)空間的品質(zhì)造成不利影響,設(shè)計時需要在經(jīng)濟(jì)性和建筑品質(zhì)兩者之間做好平衡[3]。高強混凝土和高強鋼具有較高的抗壓強度,同等情況下可以節(jié)省材料用量,并減小構(gòu)件尺寸,是控制超高層外框柱截面尺寸和成本的有效方式[4]。本文以實際工程為例,重點介紹超高層鋼筋混凝土偏筒結(jié)構(gòu)設(shè)計思路及C80混凝土在工程中的實際應(yīng)用。
廣州市增城區(qū)某綜合發(fā)展項目擬新建建筑物包括2 棟辦公(酒店)及2 棟住宅,其中辦公樓底部設(shè)置商業(yè)及共享辦公(4 層)。項目占地面積約3.52 萬m2,地上建筑面積約25.75萬m2,地下建筑面積約12.0萬m2,設(shè)置4層地下室。
本文研究對象為C1 棟辦公塔樓(見圖1 右側(cè)塔樓),C1 塔樓地上48 層,屋面高度為221.2 m,主要功能為辦公(層高4.5 m),典型平面如圖2 所示;1~4 層為裙房(層高4.5~7.1 m),裙房高度為21.1 m。
圖1 建筑效果Fig.1 Architectural Effect
圖2 標(biāo)準(zhǔn)層建筑平面Fig.2 Layout of Standard Floor (mm)
本工程設(shè)計基準(zhǔn)期為50年,抗震設(shè)防分類裙房以上塔樓為丙類(裙房為乙類),結(jié)構(gòu)安全等級裙房以上塔樓為二級(裙房為一級),地基基礎(chǔ)等級為甲級,抗震設(shè)防烈度為6 度,設(shè)計基本地震加速度為0.05g,設(shè)計地震分組為第一組,場地類別為Ⅱ類,場地特征周期0.35 s。50 年重現(xiàn)期基本風(fēng)壓為W0=0.50 kPa,地面粗糙度C 類。設(shè)計風(fēng)荷載取值采用風(fēng)洞實驗與規(guī)范風(fēng)荷載兩者較大值。
結(jié)合建筑功能、立面造型、抗震(風(fēng))要求、施工周期以及造價等因素,塔樓采用鋼筋混凝土框架-核心筒(偏筒)結(jié)構(gòu)體系,無加強層。
⑴結(jié)構(gòu)高寬比7.4 較大,需合理控制結(jié)構(gòu)剛度及抗傾覆性能;
⑵核心筒偏置,結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯,重力荷載下天然存在水平位移;
⑶框架柱存在局部外凸和內(nèi)收,需采用合理方式過渡;
⑷結(jié)構(gòu)自重較大,外框柱承擔(dān)了絕大部分樓面豎向荷載,柱截面過大。
⑴針對高寬比較大的問題:采用鋼筋混凝土外框,提高整體剛度,避免設(shè)置加強層,簡化結(jié)構(gòu),節(jié)約成本;使外框柱與核心筒剪力墻盡量對齊,提高結(jié)構(gòu)抗側(cè)效率。塔樓在風(fēng)荷載下最大層間位移角1/589,滿足《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程:JGJ 3—2010》要求[5]。
⑵針對核心筒偏置引起的扭轉(zhuǎn)過大問題,參考同類型項目經(jīng)驗[6-7]:區(qū)分不同位置剪力墻厚度,中部墻體較厚,北側(cè)墻體較薄;結(jié)合北側(cè)建筑平面凹口,盡量避免在北側(cè)設(shè)置過多長墻;適當(dāng)增加外圍邊框梁截面以提高塔樓抗扭能力,并將外圍框架梁抗震性能目標(biāo)提高至抗剪、抗彎不屈服。最終塔樓最大扭轉(zhuǎn)位移比1.3出現(xiàn)在裙房樓層,在合理范圍。
⑶對豎向荷載作用下核心筒與外框的豎向沉降差及水平變形進(jìn)行專項分析[2](見圖3):恒載下各樓層水平變形值由下到上逐漸增大,在約2/3 高度處達(dá)到最大值51 mm;活載下水平變形值由下到上逐漸增大,在頂部達(dá)到最大值53 mm;恒載及活載作用下最大水平變形81 mm;最大層間位移絕對值5.3 mm,最大層間位移角絕對值為1/851,該層間位移角包含了下部結(jié)構(gòu)彎曲變形引起的轉(zhuǎn)角,結(jié)構(gòu)實際有害層間位移角較?。唤Y(jié)構(gòu)施工及設(shè)備和幕墻安裝應(yīng)考慮上述豎向荷載作用下的水平變形產(chǎn)生的不利影響,確保結(jié)構(gòu)施工完成后的垂直度滿足要求,電梯等設(shè)備和幕墻的安裝需預(yù)留足夠變形空間,避免影響正常使用。
圖3 豎向荷載下水平變形及層間位移角曲線Fig.3 Horizontal Deformation and Story Drift Ratio Curve under Vertical Load
⑷針對局部框架柱外凸(南側(cè)局部外擴(kuò)1.5 m)和內(nèi)收(中區(qū)東側(cè)內(nèi)收0.9 m),采用兩層斜柱過渡,控制斜率不超過1∶6,并在斜柱轉(zhuǎn)折樓層相連框架梁內(nèi)設(shè)置型鋼構(gòu)造加強,性能目標(biāo)提高至中震抗剪彈性、抗彎不屈服。
⑸針對外框柱截面過大的問題,在中低區(qū)外框柱采用C80 高強混凝土并內(nèi)置Q420GJ 高強鋼,從而控制外框柱截面在合理范圍(詳見表1方案1)。
表1 典型外框柱截面方案對比Tab.1 Scheme Comparison of Typical Column Section
高強混凝土高強鋼具有較高的抗壓強度,在外框柱為軸壓比控制時,同等情況下可以節(jié)省材料用量,并減小構(gòu)件尺寸,是控制超高層外框柱截面尺寸和成本的有效方式[8]。
典型外框柱截面方案對比如表1 所示,方案1 在31層及以下采用C80高強混凝土,其余樓層為C60,最大柱截面1 400×2 000,型鋼含鋼率6.0%~4.2%,型鋼范圍B5~9 層;方案2 全樓采用C60 混凝土,優(yōu)先控制柱截面與方案1 相同,最大柱截面1 400×2 000,型鋼含鋼率7.5%~4.2%,型鋼范圍B5~30 層;方案3 全樓采用C60 混凝土,但優(yōu)先減少型鋼用量,最大柱截面1 400×2 300,型鋼含鋼率6.0%~4.0%,型鋼范圍B5~9層。
外框柱經(jīng)濟(jì)性對比如表2 所示,方案2 柱截面與方案1 相同,但型鋼含鋼率及型鋼樓層范圍均有明顯增加,總型鋼用量增加了約1 117 t,外框柱材料總成本增加了約998 萬元;方案3 與方案1 相比,型鋼含鋼率及型鋼樓層范圍基本相同,但柱截面最大需增加約300 mm,中低區(qū)柱截面均有不同程度增加,總混凝土用量增加了約778 m3,外框柱材料總成本增加了約137萬元。
表2 外框柱成本對比Tab.2 Cost Comparison of Column
綜合考慮經(jīng)濟(jì)性和建筑品質(zhì)(柱截面尺寸),項目最終采用了方案1,即31 及以下樓層外框柱采用C80高強混凝土。
塔樓外框柱均為軸壓比控制,柱內(nèi)需設(shè)置型鋼以控制柱截面尺寸,并提高外框柱采用C80 高強混凝土后的抗震延性。
塔樓型鋼采用不同強度鋼材的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行對比結(jié)果如表3 所示,鋼材強度越高,經(jīng)濟(jì)性越好,采用Q420GJ比Q345可節(jié)省約96萬元。
表3 外框柱采用不同強度鋼材成本對比Tab.3 Cost Comparison of Column on Different Steel Class
在鋼材供貨周期基本相同的情況下,最終塔樓外框柱型鋼采用Q420GJ鋼材。
塔樓外框柱設(shè)置型鋼后需考慮框架梁縱筋錨固做法,本項目典型梁柱節(jié)點為1 根徑向框架梁及2 根邊框梁同時與外框柱相交節(jié)點。
若采用普通“十字形”型鋼做法,如圖4?所示,邊框梁縱筋基本可正常拉通或伸入柱內(nèi)錨固,但是徑向框梁縱筋大部分與型鋼翼緣沖突,錨固長度不足。此時可在型鋼翼緣外側(cè)增加搭接鋼板,梁縱筋與搭接鋼板焊接連接,或采用套筒焊接與型鋼翼緣上。兩種鋼筋錨固做法均較常見,但構(gòu)造復(fù)雜,施工麻煩,現(xiàn)場焊接質(zhì)量也不易保證。
圖4 型鋼柱梁柱節(jié)點大樣Fig.4 Detail of Joint of SRC Column (mm)
因外框柱為軸壓比控制,等面積改變型鋼截面形狀基本不影響外框柱承載力及軸壓比。設(shè)計將型鋼形狀從“十字形”改為“酒杯形”,如圖4?所示,直接規(guī)避了框梁縱筋與型鋼翼緣沖突的問題,從而簡化施工并提高節(jié)點可靠性。為避免“酒杯形”型鋼開口處在運輸及安裝階段變形過大,在開口處增設(shè)構(gòu)造綴條(厚10 mm,寬100 mm,間距2 000 mm)進(jìn)行構(gòu)造加強,如圖5?所示。
圖5 試驗構(gòu)件設(shè)計配筋及型鋼截面Fig.5 Design Reinforcement and Section of Test Member (mm)
5.1.1 試驗?zāi)康?/p>
(1)驗證用于本項目的C80 混凝土配合比是否可以達(dá)到設(shè)計的混凝土強度等級。
(2)驗證C80 混凝土型鋼柱實際澆筑的密實度和平整度是否滿足工程需求。
(3)驗證C80 混凝土高空泵送是否可行,并確定可泵送的極限高度。
(4)發(fā)現(xiàn)C80 混凝土澆筑時其它可能存在的施工問題,為正式澆筑提供經(jīng)驗。
5.1.2 試驗內(nèi)容
選取本項目塔樓兩個代表性外框柱(KZ1:1 700 mm×2 000 mm,KZ2:1 000 mm×1 600 mm)作為本次工藝試驗的研究對象,試驗構(gòu)件高度按標(biāo)準(zhǔn)層層高4.5 m 取值,構(gòu)件內(nèi)型鋼按實際工程截面及節(jié)點構(gòu)造加工,柱內(nèi)鋼筋按實配,按1∶1的比例進(jìn)行現(xiàn)場澆筑試驗,試驗構(gòu)件數(shù)兩種外框柱各1個,共2個。
試驗構(gòu)件的設(shè)計配筋及型鋼截面如圖5 所示,柱內(nèi)型鋼實際設(shè)計為Q420GJC,本試驗側(cè)重混凝土工藝,試驗構(gòu)件型鋼采用Q235 替換,但鋼板厚度與設(shè)計相同。試驗構(gòu)件立面及典型截面如圖6 所示,構(gòu)件4 個角部埋設(shè)聲測管,用于測量內(nèi)部混凝土澆筑密實度;中心處布置一系列測溫點,沿高度1個/m。
圖6 試驗柱構(gòu)造Fig.6 Test Column Structure (mm)
5.1.3 試驗方案
按上述構(gòu)件尺寸要求,制作1∶1型鋼,現(xiàn)場安裝完畢后綁扎鋼筋,并預(yù)留聲測管及測溫點。完成支模后現(xiàn)場澆筑C80 混凝土,澆筑3 d 后拆除模板。混凝土澆筑管長度按100 m(相當(dāng)于約22 層)澆筑高度預(yù)留,并在地面平放后設(shè)多個彎折以模擬高空泵送的阻力。檢測內(nèi)容如下:
⑴溫度:混凝土澆筑后7 d 內(nèi)監(jiān)測內(nèi)部混凝土溫度發(fā)展過程。
⑵平整度及密實度:拆模后查看混凝土外觀平整度及密實度。
⑶聲測管:通過聲測檢查內(nèi)部混凝土澆筑質(zhì)量。
⑷混凝土強度:通過回彈、抽芯等方式對實際澆筑的C80混凝土強度進(jìn)行檢測。
⑸切割:所有試驗內(nèi)容完成后對構(gòu)件進(jìn)行切割,查看內(nèi)部澆筑情況。
考慮到配合比的不確定性,兩個試驗柱采用了兩種不同混凝土配合比方案,分別由兩家不同的攪拌站提供C80商品混凝土。試驗柱KZ1(1 700 mm×2 000 mm,內(nèi)含鋼骨)采用配合比方案1,試驗柱KZ2(1 000 mm×1 600 mm,內(nèi)無鋼骨)采用配合比方案2,兩個試件共用一個柱墩,柱墩混凝土采用配合比2。
5.1.4 試驗結(jié)果
⑴試驗過程概述
第一天23 時左右混凝土澆筑完成,如圖7?所示,之后每天進(jìn)行溫度測量;第三天16 時左右拆模并觀察表面裂縫情況,拆模之后馬上裹土工布保溫保濕養(yǎng)護(hù),并覆蓋塑料薄膜包裹;養(yǎng)護(hù)7 d 后,外表養(yǎng)護(hù)覆蓋拆除,如圖7?所示;14 d 后進(jìn)行繩鋸切割,查看內(nèi)部混凝土澆筑密實度及裂縫發(fā)展情況。
圖7 工藝試驗Fig.7 Process Testing
⑵澆筑質(zhì)量及裂縫
試驗柱KZ1(配合比1)澆筑混凝土?xí)r混凝土和易性較好,泵送順暢;拆模后柱子表面出現(xiàn)不同程度的細(xì)小裂縫,縱橫向均有,其中北面、東面較為嚴(yán)重,西面、南面裂縫較少;繩鋸切割后,內(nèi)切面密實,基本無貫通裂縫、氣泡出現(xiàn),如圖8?所示。
圖8 繩鋸切割斷面Fig.8 Cut Section of the Columns
試驗柱KZ2(配合比2)澆筑混凝土?xí)r混凝土和易性相對較差,現(xiàn)場一度出現(xiàn)混凝土堵管的情況;拆模后柱子表面外觀情況較好,無裂縫出現(xiàn);繩鋸切割后,內(nèi)切面無貫通裂縫出現(xiàn),但有較多氣泡出現(xiàn),如圖8?所示。
⑶試件中心溫度
試驗柱中心溫度隨時間的發(fā)展過程如圖9 所示,混凝土澆筑后中心溫度逐漸升高,在約70 h后達(dá)到峰值(KZ1最高75 ℃,KZ2最高82 ℃),之后逐漸降低,總體升溫及降溫規(guī)律與大體積混凝土升降溫規(guī)律接近[9];越靠近柱頂及柱底處相對溫度越低,柱高中部溫度最高(散熱條件最差)。
圖9 試件中心溫度發(fā)展曲線Fig.9 Central Temperature Development Curve of Test Columns
⑷混凝土強度
對兩個試驗柱及柱墩同條件養(yǎng)護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的混凝土試塊分別進(jìn)行檢測,結(jié)果匯總?cè)绫?所示。
表4 混凝土試塊強度Tab.4 Strength of Concrete Test Block (MPa)
對于配合比1(KZ1),第三天混凝土強度達(dá)到平均約91.1~96.1 MPa,第七天混凝土強度達(dá)到平均約102.8~110.7 MPa,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下強度略低于同條件養(yǎng)護(hù)結(jié)果。
對于配合比2(KZ2 及柱墩),第二天混凝土強度達(dá)到平均約86.7~98.4 MPa,第九天混凝土強度達(dá)到平均約94.4~102.3 MPa,第十五天混凝土強度達(dá)到平均約108.0~111.3 MPa,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下強度略低于同條件養(yǎng)護(hù)結(jié)果。
在同等條件下,配合比1 的試塊強度要高于配合比2,且其數(shù)據(jù)離散性更小。但兩種配合比均可滿足C80的設(shè)計強度要求。
根據(jù)C80 混凝土現(xiàn)場工藝試驗的結(jié)果,綜合考慮混凝土和易性、實測強度及離散性、裂縫發(fā)展情況等,實際項目中采用配合比1 實施,并進(jìn)一步改進(jìn)施工及養(yǎng)護(hù)方案。
最終塔樓外框柱31層及以下樓層全部采用C80,成為廣州東首個實現(xiàn)130 m超高大體量C80混凝土泵送施工工藝的項目,C80混凝土累計澆筑體積達(dá)到1.1萬m3。
在C80 混凝土成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,為了探索更高強度混凝土在實體工程中的應(yīng)用,本項目相關(guān)多家單位聯(lián)合成立了C130超高強混凝土研發(fā)應(yīng)用小組,從設(shè)計配合比、生產(chǎn)運輸、現(xiàn)場超高泵送、混凝土強度標(biāo)定等方面對C130超高強混凝土進(jìn)行了研究及實際應(yīng)用。
最終成功將C130 超高強高性能機(jī)制砂混凝土泵送和應(yīng)用于C1 塔樓220 m 標(biāo)高的多根鋼筋混凝土框架柱,抗壓強度達(dá)149.5 MPa,為C80 以上超高強混凝土的研發(fā)和應(yīng)用積累了寶貴的經(jīng)驗[10]。
⑴針對鋼筋混凝土框架-核心筒(偏筒)結(jié)構(gòu),通過設(shè)置合理的剪力墻布置及厚度,適當(dāng)加強外圈邊框梁,有效控制偏筒引起的塔樓扭轉(zhuǎn)偏大問題。
⑵對豎向荷載作用下核心筒與外框的豎向沉降差及水平變形進(jìn)行專項分析,為結(jié)構(gòu)施工找平及結(jié)構(gòu)變形對設(shè)備、幕墻安裝的影響提供參考。
⑶針對外框柱截面過大的問題,在中低區(qū)外框柱采用C80 高強混凝土并內(nèi)置Q420GJ 高強鋼,從而控制外框柱截面在合理范圍,在結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)性和建筑品質(zhì)兩者之間做好平衡。
⑷ 將外框柱型鋼截面從“十字形”改為“酒杯形”,有效解決了梁縱筋錨固與型鋼翼緣沖突的問題,為同類型項目提供了一種新的解決思路。
⑸開展了兩種配合比的C80 混凝土工藝試驗,驗證了C80 混凝土強度、澆筑密實度、平整度、養(yǎng)護(hù)方案、高空泵送性能等均可滿足工程實際操作要求,最終實現(xiàn)了130 m 超高大體量C80混凝土泵送施工工藝在實際項目的成功應(yīng)用,為同類型項目提供了很好的工程經(jīng)驗。
⑹在C80 混凝土成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,對C130 超高強混凝土進(jìn)行了研究并成功應(yīng)用于實際項目220 m標(biāo)高的多根鋼筋混凝土框架柱,為C80 以上超高強混凝土的研發(fā)和應(yīng)用積累了寶貴的經(jīng)驗。