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核電廠常規(guī)島關鍵系統(tǒng)疏水邏輯優(yōu)化改造的策劃與實施

2023-08-10 08:13:42郭鵬飛
儀器儀表用戶 2023年9期
關鍵詞:單臺變送器液位

郭鵬飛

(中核核電運行管理有限公司 維修三處,浙江 海鹽 314300)

0 引言

目前,國內新建核電廠重要系統(tǒng)的控制邏輯[1]普遍采用三取二[2]、四取二、中選、次高選等邏輯,對來源相同的多路信號處理后進行輸出,其目的是為了規(guī)避單一設備故障所引起的被控設備誤動以及工況擾亂,確保機組穩(wěn)定運行。但國內部分機組由于建設年代久遠,投運之初對系統(tǒng)功能的要求不高,不少重要系統(tǒng)在設計上存在單一故障導致機組運行風險的缺陷,日常運行中無法應對由偶發(fā)的設備故障、工況突變帶來的控制異常。當前,秦二廠存在相當一部分單一設備控制單一邏輯的設計,比如高壓加熱器系統(tǒng)、汽水分離再熱器、低壓加熱器系統(tǒng)等的冷卻疏水,其正常疏水閥和緊急疏水閥當前各自僅由一臺變送器控制。當變送器故障或偶發(fā)失效時,其輸出信號會發(fā)生突變,從而導致對應閥門誤動作,引發(fā)液位變化,嚴重時可導致系統(tǒng)解列,機組降功率,影響經(jīng)濟效益。因此,經(jīng)過此設計,秦二廠擬增加變送器、液位開關等實現(xiàn)去單點敏感部件的功能,在現(xiàn)場進行勘察后確認識別SPV 設備,通過增加變送器、液位開關的形式,在DCS 中修改組態(tài),分別對新增變送器壓力信號進行中選、次高選邏輯運算,對新增液位開關信號進行三取二邏輯,并針對現(xiàn)場可能出現(xiàn)的各種工況進行模擬試驗,最終驗證改造滿足現(xiàn)場使用需求。

1 系統(tǒng)現(xiàn)狀

目前,秦山第二核電廠1、2 號機組常規(guī)島AHP/GSS/ABP 等抽汽加熱系統(tǒng)現(xiàn)場情況如下:

AHP 高 壓 加 熱 系 統(tǒng) 有 6 個 罐 體(NO.5A/5B/6A/6B/7A/7B),每個罐體上安裝有5 臺液位開關(低、高、兩高、三高、三高,兩個三高信號分別送DCS 和DEH)和2 臺差壓變送器。在DCS 邏輯中,單臺變送器控制單個疏水閥(正常/緊急疏水閥),單臺三高液位開關誤發(fā)會引發(fā)高加解列。

ABP 低壓加熱器系統(tǒng)3 級有2 個罐體(NO.3A/3B),各有4 臺變送器。在DCS 邏輯中,3A/3B 單臺變送器控制單臺閥門(3 臺正常疏水閥和1 臺緊急疏水閥),單臺三高液位開關誤發(fā),則會引發(fā)低加解列。

GSS 汽水分離再熱器系統(tǒng)有6 個疏水箱(110BA、120BA、130BA、210BA、220BA、230BA),每個疏水箱上有2 臺MN 液位變送器。在DCS 邏輯中,單臺變送器控制單臺閥門(正常疏水閥和緊急疏水閥)。

2 存在問題

目前,系統(tǒng)日常運行期間存在的問題如下:

AHP 系統(tǒng)存在單個3 高(3H)液位開關引發(fā)的解列風險,容錯率低;存在單個變送器控制單臺閥門的情況,單臺變送器故障容易引發(fā)閥門誤動作,引發(fā)機組瞬態(tài)的幾率高。

ABP 系統(tǒng)存在單個三高(3H)液位開關引發(fā)的解列風險,容錯率低;存在單個變送器控制單臺閥門的情況,單臺變送器故障容易引發(fā)閥門誤動作,引發(fā)機組瞬態(tài)的幾率高,其中3A/3B 對機組的功率影響較大。

GSS 系統(tǒng)存在單個變送器控制單臺閥門的情況,單臺變送器故障容易引發(fā)閥門誤動作,引發(fā)機組瞬態(tài)的幾率高。

綜合考慮,對AHP/GSS/ABP 系統(tǒng)實施了疏水邏輯優(yōu)化工作,提升設備可靠性和系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低機組瞬態(tài)的幾率。

3 方案設計

3.1 總體設計

AHP 系統(tǒng)總體設計:

利用現(xiàn)有的兩高、三高、三高液位開關(需更換為雙觸點微動開關,新增一副觸點進入DCS),實現(xiàn)“三取二”聯(lián)鎖高加解列信號。

每個罐體增加1 臺變送器,與現(xiàn)有2 臺變送器實現(xiàn)“中選”邏輯,同時控制正常疏水閥和緊急疏水閥。

ABP 系統(tǒng)總體設計:

現(xiàn)場低壓加熱器系統(tǒng)附近儀表密集,無足夠空間新增儀表,同時考慮低加解列/單個閥門故障對機組功率影響較小,維持原狀。

3A/3B 罐體上各4 臺變送器,利用現(xiàn)有變送器實現(xiàn)“次高選”邏輯,同時控制正常疏水閥和緊急疏水閥。

GSS 系統(tǒng)總體設計:

每個罐體增加1 臺變送器,與現(xiàn)有的2 臺變送器組態(tài)實現(xiàn)“中選”邏輯,同時控制正常疏水閥和緊急疏水閥。

3.2 疏水邏輯

秦山第二核電廠DCS 系統(tǒng)[3]基于HOLLiAS MAS 平臺,利用平臺提供的控制算法模塊,對AHP、ABP、GSS 系統(tǒng)疏水邏輯做如下優(yōu)化。

3.2.1 中選邏輯運算[3]

采用VOT3 模擬量三選算法進行“中選”輸出,輸出值參與閥門控制。由于算法輸出結果與各變送器輸入值偏差有關,所以通過羅列各種可能的情況,總結其運算結果見表1。

表1 VOT3模擬量三選算法Table 1 Three choice algorithm for VOT3 analog quantity

改造后,正常疏水閥和緊急疏水閥均由三路變送器信號控制。當NUM 的值為3、2、1 時,代表現(xiàn)場仍有可靠信號用于調節(jié),而當NUM=0 時,由于算法采用了輸出上一時刻有效值的設計,不能及時反映此刻工況。如果此時工況發(fā)生突變需要閥門快速響應,而算法輸出上一時刻(工況正常)時的有效值,就會造成閥門仍處于正常調節(jié)的工況下而不會快速響應,影響正常運行。因此,這種情況邏輯設計中必須將閥門設為強制切手動狀態(tài),提醒運行人員及時干預。

3.2.2 次高選邏輯運算

采用VOT4 模擬量四選算法塊進行次高選算法輸出,輸出值參與閥門控制。由于輸出結果與各變送器輸入值偏差有關,所以通過羅列各種可能的情況,總結其運算結果見表2。

表2 VOT4模擬量四選算法Table 2 VOT4 Analog quantity four choice algorithm

改造后,正常疏水閥和緊急疏水閥均由四路變送器信號控制。當NUM 的值為4、3、2 時,代表現(xiàn)場仍有可靠信號用于調節(jié),而當NUM=1 或0 時,由于算法采用了輸出上一時刻有效值的設計,不能反映此時刻的工況。如果此時工況突變需要閥門快速響應,而算法輸出上一時刻(工況正常)時的有效值,就會造成閥門仍處于正常調節(jié)的工況下而不會快速響應,從而導致工況惡化,影響運行。因此,這種情況邏輯設計中必須將閥門設為強制切手動狀態(tài),提醒運行人員及時干預。

4 現(xiàn)場施工

4.1 AHP液位開關更換

現(xiàn)場將原有單觸點開關更換為雙觸點開關,采用同一定值。以2 號機改造為例,打開2AHP113/114/115/213/214/215SN 液位開關外罩,記錄微動開關綁定位置。拆除接線和單觸點微動開關,將陶瓷底座整體換下,更換為雙觸點微動開關,分別送DEH 和DCS 系統(tǒng)。

4.2 儀表箱、變送器新增

AHP 系統(tǒng)新增2 個儀表箱,每個箱內安裝3 臺新變送器,位置均位于常規(guī)島-7.2M 層。

GSS 系統(tǒng)儀表箱中有空位,利用現(xiàn)有儀表箱布置即可,位置均位于常規(guī)島0M 層。

4.3 變送器安裝

對于AHP/GSS 系統(tǒng)來說,在原變送器正、負壓側的Φ28 管線中間,增加三通閥(或原有三通閥更換為四通閥)、90°彎頭、負壓側儀表閥、冷凝罐等,與原有設備的安裝位置和高度一致,以對焊形式連接形成回路。

新增變送器為光華變送器[5],使用標準三閥組,以卡套形式連接,正負壓側壓力管線與標準三閥組連接,接口處以密封膠密封完全。變送器本體壓力管線為Φ14 管線,其通過Φ28 ~Φ14 變徑接頭與Φ28 管線連接,Φ14 正負壓側引壓管線按照現(xiàn)有變送器管線走向引入變送器柜,在易摩擦位置進行固定,新增排污閥接入原有排污管。

變送器電纜已先行放入機柜中,對電纜剝線、壓接、熱縮,并按照接線圖接線[4]。

4.4 邏輯修改

4.4.1 數(shù)據(jù)庫修改

新增設備在DCS 中新增加點名,用于參與邏輯控制、報警。在DCS 數(shù)據(jù)庫DI 頁中增加“U2AHP113SN、U2AHP114SN、U2AHP115SN、U2AHP213SN、U2AHP214SN、U2AHP215SN”。由于新增變送器已于先前改造中修改數(shù)據(jù)庫,故此次無需新增變送器的數(shù)據(jù)點。

4.4.2 組態(tài)邏輯修改

修改高加水位三高報警邏輯, 以U2AHP001IA(NO.5 高加水位高高高)報警邏輯修改為例,在邏輯中增加U2AHP113SN 和U2AHP213SN 的報警邏輯,與U2AHP110SN 和U2AHP210SN 共同參與U2AHP001IA 報警,同理完成對U2AHP003IA(NO.6 高加水位高高高)、U2AHP005IA(NO.7 高加水位高高高)報警邏輯的修改。

修改高加解列邏輯:以A 列高加為例,對NO.5A、NO.6A、NO.7A 罐體上的相應液位開關做開關量三取二(D2V3)運算,輸出信號取“或”觸發(fā)高加解列信號,B 列做法相同。

修改次高選疏水邏輯,以閥門2ABP046VL 為例:

在變量聲明區(qū)新增VOT401 次高選邏輯行,對TYP(輸出類型選擇)、ATY(算法類型)、MU(模擬量輸出量程上限)、MD(模擬量輸入量程下限)、WAR(允許最大偏差限)參數(shù)進行設置。

將 2ABP103MN、2ABP113MN、2ABP114MN、2ABP115MN 信號引入VOT4 次高選算法模塊,輸出值送FOI 一階慣性濾波模塊后,作為閥門自動控制的過程值。

對FMAN 手操器輸入質量位進行修改,由原先的單個變送器改為4 個變送器質量位“或”的形式。

根據(jù)設計要求,修改強制切手動和質量位報警邏輯。當有效質量位小于2(即變送器的有效質量位為1 和0 時),2ABP046VL 閥門才強制切為手動控制。對于質量位報警而言,采用“或”門即只要有一路變送器信號失效就會發(fā)出質量位報警,提醒相關人員及時察覺和第一時間檢修,防止情況進一步惡化。

修改中選邏輯,以2ADG013VL 為例:

在變量聲明區(qū)新增VOT301 中選邏輯行,對TYP、ATY、MU、MD、WAR 參數(shù)進行設置。

將2AHP101MN、2AHP111MN、2AHP121MN(新增)信號引入VOT3 中選算法模塊,輸出值送FOI 一階慣性濾波模塊后作為閥門自動控制的過程值。

對FMAN 手操器輸入質量位進行修改,由原先的單個變送器改為3 個變送器質量位“或”的形式。

根據(jù)設計要求,修改強制切手動和質量位報警邏輯。當有效質量位小于1(即變送器的有效質量位為0 時),2ADG013VL 閥門才強制切為手動控制。對于質量位報警而言,采用“或”門即只要有一路變送器信號失效就會發(fā)出質量位報警,提醒相關人員及時察覺和第一時間檢修,防止情況進一步惡化。

修改流程圖畫面,以AHP501RE 為例,在罐體圖形上將三高信號報警圖符添加在最右側,點名為U2AHP113SN。按照同樣的做法, 增加AHP601RE、AHP701RE、AHP502RE、AHP602RE、AHP702RE 的三高液位開關報警。其他修改均參照上述。

5 開環(huán)調試

現(xiàn)場安裝和DCS 上層邏輯修改完成后,需要按照調試程序對修改后的邏輯進行測試,以驗證其功能滿足設計要求。

5.1 高加解列邏輯測試

取廠用除鹽水,用電動泵分別對“三取二”解列高加邏輯中的三高、三高、二高液位開關兩兩聯(lián)通進行灌水,驗證三取二解列邏輯正常觸發(fā),并在DCS 中查看響應報警和邏輯是否觸發(fā)。測試表記錄見表3。

5.2 中選邏輯測試

AHP、GSS 系統(tǒng)每個罐體均有3 個變送器,工作人員在現(xiàn)場分別同時對3 個變送器按照表4 中所給的電流加信號,并依次斷開一路、兩路、三路信號,觀察并記錄DCS上層輸出信號值至表4(以2AHP101MN、2AHP111MN、2AHP121MN 為例說明)。

表4 中選邏輯測試記錄表Table 4 Selected logic test record table

5.3 次高選邏輯測試

工作人員同時對ABP 系統(tǒng)4 個變送器按照表5 中所給的電流加信號,并分別斷開一、二、三、四路信號,觀察并記錄DCS 上層輸出信號值至表5(以2ABP103MN、2ABP113MN、2ABP114MN、2ABP115MN 為例說明)。

表5 次高選邏輯測試記錄表Table 5 Record of high selection logic test

5.4 測試結論

1)AHP 系統(tǒng)“三取二”液位開關解列邏輯可正常觸發(fā)和復位,相應報警正常出現(xiàn),改變了原先單一設備控制高加系統(tǒng)解列的邏輯,降低了解列風險。

2)AHP、GSS 系統(tǒng)液位“中選”邏輯,所有新增設備測試結果合格,輸出值可根據(jù)信號質量的好壞和信號之間的偏差進行調整輸出,實際測試結果與理論計算值一致,滿足設計要求。

3)ABP 系統(tǒng)液位“次高選”邏輯,輸出值可根據(jù)信號質量的好壞和信號之間的偏差進行調整輸出,實際測試結果與理論計算值一致,滿足設計要求。

4)強制切手動條件嚴格且合理,即現(xiàn)場已無合理可靠的輸出值用于自動控制。這樣既保證了閥門在緊急情況下可以從自動切換至手動控制,又避免了因單個設備故障造成的不必要的切手動,降低了運行人員的重復性工作量。

6 檢修經(jīng)驗反饋

1)疏水邏輯改造,消除了單一故障引起的機組運行風險,減少了重復性的工作。但由于質量位概念引入,如若現(xiàn)場單個或多個變送器需要檢修拆除接線時,接線與端子接觸時緊時松,導致變送器輸出值突變跳躍,經(jīng)中選/次高選后,輸出值會發(fā)生波動,給現(xiàn)場控制帶來巨大風險,因此在拆/裝變送器過程中,運行人員應將對應閥門切換至手動狀態(tài),并對閥門持續(xù)監(jiān)視,待拆除或恢復接線后,再將閥門恢復至自動狀態(tài),可以有效避免液位輸出值的波動。

2)在某些時候,回裝變送器會發(fā)現(xiàn)冷凝罐冷卻水減少或變送器引壓管線介質變少,需要工作人員重新灌水加壓。此時,由于外來除鹽水的引入會造成液位波動,因而在變送器灌水時需要將變送器所在引壓管線儀表閥暫時關閉,將設備從系統(tǒng)中隔離,防止灌水對液位造成擾動,待灌水結束后,再打開閥門將變送器投運,才會將變送器投運時對液位的影響降至最低。

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