趙國勛
(甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,甘肅景泰 730400)
泵機組的振動問題與常規(guī)的動力設(shè)備有著很大的區(qū)別。除了要注意電機自身的旋轉(zhuǎn)和靜止部位的振動以外,還要注意到電機的電磁動力和液壓對電機和電機的過流區(qū)的液壓引起的振動。當(dāng)一個單位運行時,流體--機械--電磁三個方面是互相作用的。由此需要對水泵機組軸系產(chǎn)生振動的機理進行詳細研究,根據(jù)實際工程情況探討其故障發(fā)生的具體原因,找到解決措施。
甘肅省景泰川電力提灌工程是跨省區(qū)、高揚程、多梯級、大流量的大Ⅱ型電力提灌工程,有泵站43座,建成干、支、斗渠1391 條2422 公里,總投資8.56億元。工程原設(shè)計流量28.6 立方米/秒,加大流量33立方米/秒,裝機容量25.97 萬千瓦,設(shè)計灌溉面積82.47萬畝。工程更新改造后,設(shè)計流量37.4立方米/秒,加大流量43.89立方米/秒,裝機容量30.6萬千瓦,設(shè)計灌溉面積114.57萬畝。
工程平均每年運行9個多月,在日常的使用和保養(yǎng)中,發(fā)現(xiàn)水泵機組的檢修頻次較高,每個月發(fā)生1-2 次。比如二期九泵4 號機組1 個月檢修3 次,9 個月2 次檢修,11、12 個月1 次。水泵在未達大修工況條件下經(jīng)常發(fā)生事故,對泵站的安全用水造成了一定的隱患。
通過對6 個泵、電動機的軸進行調(diào)中,并對各機組的工作狀態(tài)進行跟蹤,以確定其故障的成因。通過追蹤,我們可以看出,泵的失效是一個逐步的步驟:
首先,振動的大小從很低到很大;其次,軸承的溫度上升;最后,在軸承內(nèi)部出現(xiàn)了奇怪的摩擦聲。在進行拆裝檢修時,發(fā)現(xiàn)了軸承座有一定的損傷[1]。
2.2.1 觀察明渠低水位運行期間是否能夠滿足要求
在明渠抽水時,抽水口多,抽水過程中,抽水流量對抽水系統(tǒng)的影響很大。當(dāng)明槽處于低位時,當(dāng)泵的實際抽上高度超出了設(shè)定值時,會使泵發(fā)生空化,造成泵的振動,使泵與電動機的軸向發(fā)生偏離,使主軸承受不均勻,從而造成對維持器的破壞。
已經(jīng)決定了泵的安裝高度(H允),并且由泵的抽吸管損耗揚程(h吸損)和進入槽在干水期的最低點(h低)來計算出泵的最高安裝高度(H吸實),也就是在泵的軸向和干水期表面的豎直水平。而且由于其自身的安全高度已被確定,因此在低水位運行過程中,核定水泵的安裝高度能否符合下列公式:
該公式中的H允一般都是在水泵銘牌被標(biāo)注,該泵站中的水泵H允為3.6m,因為泵站管道沒有安裝底閥,因此h吸損取值為1.2m,明渠最低水位為-1.0m,帶入到上述公式中,可計算得出H吸實=1.4m。本水泵的安裝高程為0.8m,較理論計算值1.4m低,這也是促使本泵站發(fā)生水泵振動問題最直接的原因。
2.2.2 觀察水泵機組安裝的結(jié)構(gòu)是否滿足其實際需求。
泵站抽水機和電動機底座的安裝方式為整體式鋼架結(jié)構(gòu),由厚度約為10mm厚度的鋼板所焊接得到的,基礎(chǔ)高度為40-50cm之間,鋼板的截面積為:
在底座安裝中采取的8個M24螺栓需要固定在混凝土預(yù)制件上。
(1)對機組彈性位移量進行分析與計算。根據(jù)資料分析,碳鋼彈性模型為Eg=200GPa,這時如果利用截面積為Ah=2.3m2的混凝土基座,那么所選取的C30 型號混凝土應(yīng)當(dāng)保持Eh=30GPa 的彈性模量。而通過對鋼筋砼進行的振動分析,應(yīng)該采用比靜態(tài)彈性系數(shù)高30%-50%的動態(tài)彈性系數(shù),所以通常采用40%左右的動態(tài)彈性系數(shù)。因此在此基礎(chǔ)上,混凝土的動態(tài)彈性系數(shù)應(yīng)該是42GPa,二者之間的位移之比為:
將相關(guān)數(shù)據(jù)帶入到上述公式中,結(jié)果表明,二者之間的位移比為5.03。由分析可知,在相同的電動機上,后板地基的變形比混凝土基礎(chǔ)的變形要大。
(2)分析材料的膨脹問題。水泵與電動機底座是在相同的鋼板底座上進行的,因為電動機在運轉(zhuǎn)過程中要發(fā)熱,所以水泵與水箱的水溫是一樣的,所以電動機和底座的表面溫度要比泵端的要高得多[2]。通過對實驗結(jié)果的分析,發(fā)現(xiàn)在28℃的室溫下,電動機一側(cè)的溫度為57.5℃,而泵的一側(cè)為29.1℃。泵車和電動機的直徑為0.9m,其膨脹率為(16.6-17.1)×10-6。在泵裝配過程中,耦合器的連接狀態(tài)良好,也就是電動機的主軸和泵軸處于同一水平,工作平穩(wěn)后,物料因升溫而發(fā)生膨脹,使電動機的軸線比泵的軸線高,二者的偏差可達0.435mm。有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電動機和泵軸的容許偏差值為0.16mm,而實際上,它們的偏差值幾乎是容許的2.7倍。
結(jié)果表明:電動機基礎(chǔ)彈性位移過大,物料膨脹不均勻,會使泵軸與電動機軸同心度發(fā)生變化,并隨運轉(zhuǎn)時間的延長而增大,使水泵機組出現(xiàn)振動,當(dāng)振動幅度增大時,軸承內(nèi)的受力會發(fā)生改變,在熱溫度上升之后,軸承保持器會斷裂。
其實施方法是:用切割機床把原來的鋼架基部一刀兩斷;在原有的地面水泥預(yù)制塊四周打60根M18鋼筋;以60 根M14筋的植筋膠植筋為豎筋;在原有的鋼架周圍,按上下三個水平分層設(shè)置橫向鋼筋;橫梁兩端與豎向鋼筋、鋼筋進行了連接;在鋼筋鋪設(shè)完畢后,采用支模進行高等級砼的澆注;強化維護,半個多個月后,將模板移走,并在基座上鑲嵌瓷磚;安裝好后,對電動機的抽油機進行了調(diào)校;通過測試后可對其機組開機試運行[3]。
電動機底座由鋼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)殇摻罨炷两Y(jié)構(gòu),其優(yōu)點如下:①電動機底座的截面面積增加,彈性位移減少,并減少了由于位移引起的水力位移。泵軸與馬達的同心程度;②鋼筋混凝土是一種較差的導(dǎo)電材料,它能防止鋼筋混凝土的溫度上升太快,從而減少因材料的膨脹而產(chǎn)生的熱量。造成偏心率增加的影響,保證了水泵機組的正常工作。
本次解決措施將水泵的基礎(chǔ)材料轉(zhuǎn)變?yōu)殇摻罨炷林螅行Ы档土诉\行期間所產(chǎn)生的熱傳導(dǎo),極大的縮減了電機軸與水泵軸的偏心距,促使其誤差可被控制在[Δh]=0.16mm的范圍內(nèi)。
在鋼結(jié)構(gòu)中,其電機軸與水泵軸偏心距為Δh=0.263mm,也就是改造前大于標(biāo)準(zhǔn)的0.16mm,而鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的Δh=0.012mm,表示在改造之后小于標(biāo)準(zhǔn)的0.16mm。通過水泵與電機溫度在基礎(chǔ)改造前后的測量數(shù)據(jù)可以看出,在基礎(chǔ)材料改造之后的水泵,有效的減小了電機軸與水泵軸之間的偏心距。
本次檢修過程,減少了泵站的抽水次數(shù),增加了同一臺水泵的維護周期。在全月工況下,水泵由原來的30 天檢修一次到改造后約2300 小時。一次檢修后,水泵從被動維修改為主動維修。
綜上所述,通過分析水泵機組振動原因,制定相應(yīng)處理方案,分析該方案的可行性,通過檢驗該方案的實施效果分析證明此解決措施有效。