濮興林
(新疆鄯善吐哈油田油氣生產(chǎn)服務中心,新疆吐魯番 838202)
溫米采油廠4#壓縮機為10 kV 同步電機拖動,其配套電氣設施為高壓柜、直流屏、勵磁柜、PLC 柜,自建廠以來已運行20多年。隨著采油廠設備管理的不斷細化,其配套電氣設施高壓柜和勵磁柜系統(tǒng)除了功能存在明顯缺陷外,設備老化現(xiàn)象也較為突出,已不能適應大型機組安全運行的需求。因此,有必要對壓縮機控制系統(tǒng)進行技術更新改造,實現(xiàn)工業(yè)級壓縮機設備的安全運行和優(yōu)化管理。
溫米采油廠輕烴4#原料氣壓縮機啟動控制系統(tǒng)由中央信號盤、10 kV 高壓柜、同步勵磁柜和現(xiàn)場PLC 程序控制柜4 部分組成。該控制系統(tǒng)能夠基本滿足壓縮機組的監(jiān)控需求,但也存在著許多方面的不足,主要缺點有:
(1)運行時間長,內(nèi)部電氣元件老化,且零部件更換困難,造成壓縮機運行保護不可靠。輕烴工區(qū)操作人員需分三地同時操作,啟停很不方便,內(nèi)外環(huán)境差,甚至有時無法啟機。
(2)電氣控制系統(tǒng)設計復雜,高壓柜、直流屏、勵磁柜、PLC柜之間互為聯(lián)鎖,故障率較高。
(3)壓力、溫度、液位及報警開關等變送器、傳感器部分已損壞或老化。
(4)數(shù)據(jù)遠程通信功能不完善,不利于管理人員及操作人員快速及時發(fā)現(xiàn)故障。
(5)無法實現(xiàn)設備運行參數(shù)的數(shù)據(jù)分析、故障追憶、歷史查詢等功能。
(6)控制柜及操作面板等屬于早期產(chǎn)品,現(xiàn)場操作、故障排查及維護保養(yǎng)均不方便。
為此采油廠決定對其電氣控制系統(tǒng)進行改造,使其滿足當前油氣生產(chǎn)的需求。
高壓柜原設計采用手車式真空斷路器。由于機械部分故障,導致無法正常運行,已在多年前的年度輕烴檢修時對原真空開關進行改造。改造后的真空斷路器只是按照原設計控制原理恢復了原有功能,而沒有進行改進。經(jīng)過近10 年使用,其機械操作機構多次發(fā)生故障,故障風險增大,行程機構鎖定銷斷裂,限位機構不能一次到位,需反復操作才能就位,操作異常困難。
(1)由于壓縮機現(xiàn)場和程序控制、勵磁裝置的聯(lián)鎖報警信號設置太多,使操作過程中因環(huán)境、現(xiàn)場及電氣振動等因素造成很多報警假信號,給故障查找造成困難。
(2)由于中央信號屏所用電子元器件均為老式淘汰型號,給后續(xù)維修帶來很大困難。
(3)啟動操作時需要多地監(jiān)護,增加了勞動強度,不符合操作規(guī)程,不便于統(tǒng)一協(xié)調。
電機同步勵磁柜原為廠家根據(jù)電機需要設計的配套產(chǎn)品。在使用過程中,由于整流控制回路多次發(fā)生故障,2008 年曾對其進行改造,把原組合式整流脈沖控制板更換為數(shù)字一體化電子控制器,降低了控制元件故障,但對整流和報警控制部分未做改造升級。目前的主要問題是大部分電子元器件老化、運行噪聲大、聯(lián)鎖信號多,且沒有配套圖紙,給維修工作造成極大困難。
由于4#原料氣壓縮機控制點多且分散,在之前的技術改造過程中未能全局統(tǒng)一考慮,只是對各自存在的問題進行了整改,沒有形成整體規(guī)劃。雖然各自的改造都比較成功,但從整體系統(tǒng)控制來看,仍存在許多缺陷。對高壓真空斷路器進行更換時,只是簡單地重新制造了一臺與原設計一樣的裝置,沒有與高壓供電管理部門協(xié)調,對報警聯(lián)鎖、現(xiàn)場操作、中央信號監(jiān)測等都未進行相關設計。同步電機勵磁裝置部分電子元件老化,原控制盤面無用元件沒有拆除,給維修操作造成誤導。
為解決上述問題,改造分為以下4 個方面:①更換高壓柜;②停用直流屏,改用交流操作電源;③更換勵磁柜;④維持PLC程序不變,恢復原有電氣保護控制系統(tǒng)有關保護功能。
(1)高壓柜改造:擬采用高壓啟動柜自身PT 提供的交流220 V 作為操作電源,取消原有直流屏提供的操作電源。采用綜合數(shù)顯儀,顯示電流、電壓、功率因數(shù)、用電量。采用高質量的高壓真空斷路器,必要時采用微機綜保。
(2)中央信號盤改造:與新裝高壓啟動控制柜配套,跟據(jù)需要將4#同步電機的定子工作電流、電壓、操作程序的模擬盤、勵磁柜工作狀態(tài)、現(xiàn)場儀表工作狀態(tài)顯示于中央信號盤。并且在中央信號盤可以操作同步電機的啟動和停止。勵磁的聯(lián)鎖和壓縮機現(xiàn)場儀表盤的聯(lián)鎖(如潤滑油泵)均在此柜與高壓啟動柜過渡。操作方式分本地和遠程。并且可以預留高壓同步電機的定子的電壓、電流、功率因數(shù)、備妥、運行、故障報警等信號接口,遠程停機的信號通過4~20 mA 模擬量、數(shù)字量(干接點)或RS485接口的形式提供。其中,電壓、電流、功率因數(shù)等模擬量信號供監(jiān)測使用,并根據(jù)需要進行遠傳。備妥、運行、故障報警、遠程停機等數(shù)字量信號必須預留,并通過現(xiàn)場PLC 系統(tǒng)遠傳至中控室。在遠程控制模式下,現(xiàn)場儀表控制盤能夠在滿足條件的情況下(缸壓力、缸溫度、潤滑油泵),安全可靠的啟動同步電機;中控室能夠緊急停車。即使在高壓供電電網(wǎng)失壓的情況下,也能保證高壓斷路器在分離狀態(tài)。
(3)同步勵磁柜改造:勵磁系統(tǒng)由專業(yè)廠商制造和配套。采用綜合電量數(shù)顯儀顯示所有參數(shù),采用數(shù)字式微機控制勵磁閉環(huán)控制,PLC 順序控制,由觸摸屏控制所有報警和保護都在勵磁柜完成,如失步強勵、滅磁、長期失步停車等保護。只有必要的安全保護信號聯(lián)鎖至高壓同步電機啟動的二次控制回路,作為4#壓縮機定子高壓回路的分斷用。勵磁柜的啟動和強勵和滅磁均是自動完成。勵磁柜提供RS485 接口MODBUS 協(xié)議的數(shù)字接口,和4~20 mA 模擬量的勵磁電壓、勵磁電流、運行、報警信號、勵磁狀態(tài)信號,并遠傳至現(xiàn)場儀表控制盤,PLC 系統(tǒng)則通過擴展模塊的方式與中控室相連。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,與水電處協(xié)調后,建議委托設計院設計以下內(nèi)容:
(1)采用ABB 高壓柜更換原4#壓縮機組高壓柜。
(2)增加高壓軟啟動柜一臺,電機的啟停采用軟啟動方式,勵磁系統(tǒng)集成在軟啟動柜中。
(3)增設集中監(jiān)控信號屏1 面,替代原中央信號屏。
(4)廢除直流屏,操作電源和控制電源取自各高壓柜進線PT 輸出的220 V 電源。使高壓配電室設計更簡潔,二次回路線大量減少,降低維修量。
(5)PLC 程序控制柜現(xiàn)有功能保持不變,其他控制系統(tǒng)改造完成后應能與PLC 對應,形成一體化現(xiàn)場控制系統(tǒng)。
(6)軟件功能部分,在組態(tài)軟件的基礎上開發(fā)壓縮機監(jiān)控程序,控制器信號在觸摸屏就地顯示。
(7)通信功能部分,通過工業(yè)以太網(wǎng)(采用光纖介質)傳至中控室進行集中監(jiān)控。
(8)更換老化的變送器和傳感器。
(9)撤除原有的控制柜,增加一臺不銹鋼正壓防爆型,并具有一定的防水功能的控制柜,控制柜里安裝進口防爆型加熱系統(tǒng)(圖1)。
圖1 正壓防爆加熱柜
拆除原有高壓柜,新10 kV 高壓柜采用ABB VD4-12 型真空斷路器,并具有真空斷路器開關柜組成的高壓成套配電裝置、一體化彈簧操動機構、微機型電機及變壓器綜合保護裝置、電流互感器、電壓互感器、過電壓保護器。斷路器回路配備過電壓吸收裝置,以防止過電壓,斷路器具有貯能操作機構,開關柜均符合“五防”要求。
拆除原勵磁柜,新勵磁裝置應適用于有刷同步電機的勵磁要求,用于新10 kV 高壓柜在異步啟動、空載和負載運行中各種正?;虍惓5倪\行工況下,對電機進行有效地勵磁控制、限制及保護。設有恒勵磁電流、恒功率因數(shù)和恒無功功率等自動調節(jié)手段,滿足同步電機的降壓或全壓異步啟動及滿負荷長周期連續(xù)運行要求。
勵磁裝置可設置為手動、自動及開環(huán)運行。手動運行為恒勵磁電流調節(jié),自動運行時可選擇使用恒功率因數(shù)或恒無功功率調節(jié),在手、自動模式失效時自動投入,確保機組安全連續(xù)運行。配置人機界面7″彩色中文顯示液晶觸摸屏面板,調試整定直觀明了。
新安裝的10 kV 高壓柜和勵磁柜保持PLC 程序不變,恢復原有高壓柜與勵磁柜及現(xiàn)場PLC 柜三者之間的相互聯(lián)鎖及電氣保護。由于采用了交流操作電源,需更換PLC 柜直流指示燈和直流繼電器。
恢復主機允許啟動信號、主機啟動、主機運行信號、主機運行電流指示、主機停止、工藝故障保護停機、緊急停車、主機停車信號等原有電氣保護與聯(lián)鎖。高壓柜、勵磁柜、PLC 柜三者之間互為聯(lián)鎖。
通過此次改造,4#壓縮機開機、停機更加方便,運行更加平穩(wěn),每天順利處理原料氣20 萬方,避免輕烴操作人員同時在高壓柜、勵磁柜、PLC 柜三地操作及無法啟機的問題,同時使4#壓縮機電氣控制保護系統(tǒng)更加可靠,實現(xiàn)了在現(xiàn)場PLC 柜就地啟停,為采油廠穩(wěn)油增氣起到積極的推動作用。