郭凱峰,鄭希全,周曉東,黃龍
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266400)
青島特殊鋼鐵有限公司(簡稱青島特鋼)3#高爐(1 200 m3)于2021 年開爐投產(chǎn)。為提高經(jīng)營效益,高爐不斷采取強化冶煉措施。高爐的利用系數(shù)很長時間無法突破2.4 t/(m3·d),燃料比居于510 kg/t 以上;為此,高爐從嚴(yán)控原燃料質(zhì)量著手,在降低入爐粉末的基礎(chǔ)上,取消中心加焦,同時對送風(fēng)制度進行調(diào)整,從而有效地提高了煤氣利用率,高爐的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)明顯提升。2022 年10 月,高爐燃料比首次降至510 kg/t 以下,煤比突破155 kg/t,利用系數(shù)穩(wěn)定在2.5 t/(m3·d)以上,爐況穩(wěn)定順行。
3#高爐堅持較為合理、相對穩(wěn)定的入爐含鐵料結(jié)構(gòu),以減少軟融帶的波動。含鐵料的配比是72%堿性燒結(jié)礦+24%塊礦+4%酸性球團礦,而燒結(jié)礦的品位一般控制在55%以下,所以入爐品位在56%~57%。燒結(jié)礦的粒級指標(biāo)如表1所示。
表1 3#高爐燒結(jié)礦粒度組成
由于焦?fàn)t產(chǎn)能不足,高爐配加部分外購焦,焦炭配比為60%~80%自產(chǎn)焦+20%~40%外購焦(準(zhǔn)一級焦)。為了降低成本,以市場價格選擇外購焦的供應(yīng)商和采購數(shù)量,因此焦炭結(jié)構(gòu)波動較大。自產(chǎn)焦炭的粒級指標(biāo)如表2 所示。外購焦由于品質(zhì)較差,倒運次數(shù)多,整體粒度水平較自產(chǎn)焦炭偏小,這是造成高爐小焦粒占比較高的根本原因。
表2 3#高爐焦炭粒度組成
高爐爐料的粒度組成對料柱的透氣性和煤氣利用率有至關(guān)重要的影響[1]。在強化冶煉的過程中,不僅要求粒度合適且均勻,而且對粉末量的要求非常嚴(yán)格。3#高爐重點從槽下篩分工作著手,通過調(diào)整給料機速度、振動篩振幅、棒條間距等關(guān)鍵參數(shù),充分發(fā)揮槽下的篩分效能,最大限度降低入爐粉末量。
燒結(jié)礦給料機的備料速度控制在50 kg/s以內(nèi),燒結(jié)礦振篩尺寸調(diào)整情況如表3所示。同時,每班定時檢查振動篩篩面堵塞和破損情況,及時清理和更換,正常更換周期為180 d;合理控制燒結(jié)礦打料倉位,要求最低打料倉位在6 m 以上,目的是避免低倉位打料造成燒結(jié)礦機械碰撞粉化加劇。經(jīng)過統(tǒng)計,高爐燒結(jié)礦的返礦量由170 kg/t 升高至210 kg/t,大量小粒度燒結(jié)礦和粉末被篩下,入爐鐵料的含粉量相應(yīng)減少。
表3 燒結(jié)礦振篩尺寸調(diào)整
對自產(chǎn)焦炭和外購焦炭嚴(yán)格分倉管理,杜絕混料[2]。除密切關(guān)注焦炭的各項化學(xué)和物理性能外,每班兩次查看槽下焦炭質(zhì)量,測量焦炭水分。焦炭給料機的備料速度控制在40 kg/s以內(nèi),焦丁篩的篩面由網(wǎng)格篩改造為棒條篩,以提高篩分效率。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,改造后,高爐焦丁比由45 kg/t 減少至30 kg/t,篩分效率提升,附著在焦丁表面而帶入高爐的粉末也隨之減少。
富氧鼓風(fēng)雖然不能為高爐帶來額外的熱量,但提高了高爐煤氣熱值,有利于熱風(fēng)爐提供更高的風(fēng)溫,同時還能提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,幫助煤粉更好地在風(fēng)口前燃燒,促進高爐強化冶煉[3]。但是,由于本廠制氧能力的限制,3#高爐的富氧率始終無法突破3.0%,給高爐強化冶煉帶來難度。
鑒于3#高爐煤氣利用率相對較低,僅有46%,與先進高爐50%左右的煤氣利用率存在較大差距。提高煤氣利用率作為高爐降耗、減排的重要手段,尤其是倡導(dǎo)節(jié)能減排、控制碳排放的大環(huán)境下,提高高爐煤氣利用率顯得尤為重要。因此,3#高爐通過以提高煤氣利用率為目標(biāo),調(diào)整上下部操作制度為手段,促進高爐強化冶煉。
2.2.1 送風(fēng)制度調(diào)整
3#高爐自開爐以來,高爐的中心氣流始終偏弱。當(dāng)加大中心焦的比例引導(dǎo)中心氣流時,往往造成次中心氣流過盛,嚴(yán)重時煤氣利用率大幅降低,爐身靜壓力波動頻繁,爐墻渣皮脫落。經(jīng)過分析,主要原因有個兩方面:一是設(shè)計的爐喉直徑偏大,不利于中心氣流的引導(dǎo);二是風(fēng)口面積選擇偏大,加上風(fēng)量使用偏小,導(dǎo)致鼓風(fēng)動能不足,沒有足夠的風(fēng)量吹透爐缸,中心死料柱肥大。
爐喉的尺寸無法更改,但風(fēng)口面積可以調(diào)整。利用休風(fēng)機會將原來的580×115 的風(fēng)口調(diào)整為580×110 的風(fēng)口,逐步縮小風(fēng)口面積。與此同時,提高風(fēng)量的使用水平,將實際風(fēng)速增加至270 m/s以上,鼓風(fēng)動能12 000(kg·m)/s 以上,高爐的爐芯溫度出現(xiàn)明顯回升,爐缸活躍度逐漸恢復(fù)。爐芯溫度變化情況如圖1所示。
圖1 3#高爐爐芯溫度
2.2.2 裝料制度調(diào)整
針對爐喉直徑偏大的問題,嘗試了很多布料矩陣,都未達到理想效果。從抑制次中心氣流角度出發(fā),高爐最終采用了窄平臺+深漏斗的模式,焦炭檔位由6 檔減少至5 檔,中心焦角度逐漸由16°→20°→24°→28°,直至取消中心加焦;礦石平臺也進行同步微調(diào),控制好邊緣氣流,使其不會因中心焦的減少而過分發(fā)展。布料矩陣調(diào)整結(jié)果:焦炭(37/2,35/2,33/2,30.5/2,28/2);礦石(39/2,37/2,35/2,33/2,30.5/1)。礦批的選擇方式,在保證最小焦批的基礎(chǔ)上,礦批與風(fēng)量、頂溫相適應(yīng),以壓差穩(wěn)定、料速穩(wěn)定、不浪費頂溫、煤氣利用率升高為原則。
開爐后鐵口噴濺嚴(yán)重,經(jīng)常采取堵口再開口的方式,不僅延長了出鐵間隔時間,增加了操作人員的勞動強度,也擾亂了爐前正常出鐵的節(jié)奏,對高爐出盡渣鐵和強化冶煉非常不利。通過換用防噴濺炮泥、采取二次打泥提高孔道密實度的方式,噴濺情況有所緩解。同時,利用休風(fēng)機會對鐵口區(qū)域進行了灌漿,有效地封堵煤氣的通路,噴濺情況得到根治。
合適的出鐵流速有助于出盡爐內(nèi)的渣鐵,促進強化冶煉[4],也能使操作人員勞動強度在合理范圍。采取以下改進措施:(1)確定55 mm+50 mm 的鉆頭搭配模式,將鐵水平均流速控制在4~5 t/min,日出鐵爐次平均9~11 爐。(2)根據(jù)炮泥質(zhì)量的波動和出鐵量的變化,打泥量控制在1.5~1.7 格,確保鐵口深度在3.0~3.4 m,以維持合適的泥包大小和出鐵時間,減少渣鐵對鐵口區(qū)域耐材的侵蝕。
經(jīng)過統(tǒng)計,3#高爐投產(chǎn)240 d以來,發(fā)生煤槍磨壞小套26個,既增加休風(fēng)率,也對爐缸的活躍度產(chǎn)生負(fù)面影響,不利于強化冶煉。主要采取以下改善措施:(1)控制合適的分配器壓力,在保證安全和噴煤量的前提下盡量降低該壓力值,以減少煤粉對小套的沖刷,實際控制值在540 kPa 以內(nèi)。(2)鑒于直吹管煤槍通道偏窄,原先的DN32 煤槍在通道內(nèi)無法靈活調(diào)整,遂將其更換為DN27的煤槍,更方便操作人員調(diào)槍。(3)增加調(diào)槍頻次,每小時巡檢一次風(fēng)口,對位置不佳的煤槍進行及時調(diào)整。(4)適當(dāng)疏松邊緣氣流,避免邊緣氣流過分抑制引起生料在小套上方堆積,從而將小套擠壓變形,影響噴煤。
根據(jù)高爐的冶煉強度、爐況、原燃料條件等變化,定期修正操作方針,各班保持統(tǒng)一操作思路,確保爐況順行、穩(wěn)定。提升操作人員能力,定期組織技術(shù)培訓(xùn),并召開研討分析會,不斷提高工長的實際操作水平和對突發(fā)事故的處理能力,有效減少高爐無計劃休慢風(fēng)。
實行低硅冶煉。從燃料消耗角度考慮,鐵水硅含量越低,消耗的燃料越少,有利于降低燃料比和提高冶強[5-6]。3#高爐結(jié)合實際原燃料條件和外圍條件,在確保高爐穩(wěn)定順行的前提下,把鐵水含硅控制在0.3%~0.5%,爐渣堿度控制在1.15~1.2,渣中鎂鋁比控制在0.5~0.6,既保證了脫硫效果,也提高了渣鐵流動性。
加強原燃料槽下篩分工作和倉位嚴(yán)格管理,大大提高了篩分效果,減少了粉末入爐。噸鐵返礦量變化情況如圖2 所示。從9 月份起,高爐的噸鐵返礦明顯上升,反映出篩分效果得到加強。
圖2 高爐噸鐵返礦量變化
通過不斷摸索,3#高爐逐步形成了適合自身條件的布料矩陣。在保證中心和邊緣兩股氣流穩(wěn)定的同時,煤氣利用率穩(wěn)定在47%以上,燃料消耗降低至510 kg/t以內(nèi)。調(diào)整前后煤氣利用率見圖3。
圖3 高爐煤氣利用率
通過基本操作制度的調(diào)整和日常操作管理的加強,3#高爐的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)得到明顯提升,見表4。
表4 3#高爐技經(jīng)指標(biāo)
(1)良好的原燃料條件,是高爐強化冶煉的基礎(chǔ)。要根據(jù)企業(yè)實際情況,探求適合高爐生產(chǎn)的基本操作制度,使其與客觀條件完美契合,以獲得最大的經(jīng)濟收益。
(2)3#高爐在不改變自身原燃料條件的前提下,通過采取調(diào)整給料機的備料速度、振動篩振幅和篩網(wǎng)尺寸等一系列措施,有效地減少了原燃料入爐粉末。
(3)3#高爐在上、下部制度的調(diào)劑上,通過調(diào)整風(fēng)口面積,以獲得適宜的鼓風(fēng)動能,為高爐氣流穩(wěn)定和強化冶煉奠定了基礎(chǔ);上部操作取消中心加焦,配合合適的礦批,確保料速穩(wěn)定,頂溫合適,煤氣利用率升高。
(4)加強出鐵管理,針對性治理鐵口噴濺和煤槍磨漏小套等問題,及時排盡渣鐵,降低無計劃休風(fēng)率,為高爐強化冶煉創(chuàng)造了有利條件。