袁金魁 羅偉平
(廣東萬(wàn)和熱能科技有限公司 佛山 528325)
近年來(lái)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,典型特征污染物PM2.5在部分區(qū)域出現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)情況,改善空氣質(zhì)量是重大挑戰(zhàn)。NOX是PM2.5 的重要前體物,美國(guó)加州利用CAMQ 模型模擬削減一次排放的NOX對(duì)PM2.5 的影響,結(jié)果是每減少1 t NOX排放可減少約0.13 t PM2.5。因此,降低NOX排放是改善空氣環(huán)質(zhì)量的重要任務(wù)之一。因此,歐盟先后頒布No.813/2013 號(hào)2009/125/EC, REGULATION(EU)2016/426 等指令要求,強(qiáng)制要求NOX排放要滿足<56 mg/kW·h。我國(guó)國(guó)務(wù)院2018 年印發(fā)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中明確提出,推行低氮產(chǎn)品工程建設(shè)。我國(guó)各城市也相繼推出氮氧化物排放等級(jí),因此研究低氮燃燒技術(shù)任重道遠(yuǎn)。
燃?xì)鉄崴骷安膳療崴疇t產(chǎn)生的NOX主要由是熱力型NOX和快速型NOX組成,其中熱力型NOX約占90 %。因此,如果要降低NOX排放量,重點(diǎn)要放在降低熱力型NOX。降低熱力型NOX必須從兩方面考慮:一是降低燃燒溫度,尤其是峰值溫度;其二是合理組織氣流,使燃燒腔內(nèi)的溫度場(chǎng)盡量均勻。當(dāng)前行業(yè)上的低氮燃燒技術(shù)有火焰冷卻體內(nèi)插技術(shù)、分級(jí)燃燒技術(shù)、稀燃技術(shù)、降火孔熱強(qiáng)度技術(shù)等。濃淡燃燒作為稀燃技術(shù)一種,因其產(chǎn)品制造成本低,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與普通燃燒切換方便,更受行業(yè)青睞,但濃淡燃燒實(shí)則是偏離化學(xué)當(dāng)量的燃燒方式,其火焰穩(wěn)定性能余量較小。因此燃燒振蕩是濃淡燃燒技術(shù)需要攻克的難題,為此本文就燃燒噪音及振蕩原因作了分析。
瑞利提出:當(dāng)熱釋放率波動(dòng)與燃燒室聲壓波動(dòng)相位一致時(shí),就會(huì)產(chǎn)生不穩(wěn)定性,結(jié)果是聲壓波動(dòng)增大了,繼而質(zhì)量流率波動(dòng)會(huì)成比例地增大,最終又會(huì)返過(guò)來(lái)增大熱釋放的波動(dòng),形成一個(gè)循環(huán)系統(tǒng)。因此,解決熱釋放率波動(dòng)是解決振動(dòng)問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。影響熱釋放率波動(dòng)主要因素有:火焰表面積的脈動(dòng)和空燃當(dāng)量比的脈動(dòng)。本文主要從火焰表面積的脈動(dòng)和空燃當(dāng)量比的脈動(dòng)這兩個(gè)解決濃淡燃燒振動(dòng)問(wèn)題的方向展開分析研究。
火焰面的脈動(dòng)主要表現(xiàn)有三種,分別是火孔燃燒強(qiáng)度不均引起火焰周期性脈動(dòng);燃燒熱負(fù)荷過(guò)大引起火焰峰面紊動(dòng);燃?xì)鉂舛确植疾痪鸹鹧嬷芷诿}動(dòng)。
3.1.1 火孔燃燒強(qiáng)度不均引起火焰周期性脈動(dòng)
火孔燃燒強(qiáng)度不均引起火焰周期性脈動(dòng)有兩種,分別是燃?xì)馍淞魉俣葓?chǎng)不均引起火焰周期性脈動(dòng);燃?xì)夂涂諝庠谏淞鹘孛嫔系臐舛确植疾痪鸹鹧驿h面混亂曲折。
燃?xì)馍淞魉俣葓?chǎng)不均主要體現(xiàn)在兩種情況,分別是燃燒器單片通道流場(chǎng)速度分布不均;分氣桿流道阻力大或內(nèi)容積不足導(dǎo)致分氣桿兩端壓損大,兩端噴嘴出口流速小,中間流速大。
在燃燒器單片1 內(nèi)緩緩?fù)ㄈ氲募淄椋蓤D1 可見(jiàn),A 區(qū)左側(cè)流量小,火焰較矮,在回火界限上,B、C 區(qū)流速較高,火焰長(zhǎng),整體火焰上下擾動(dòng),火焰穩(wěn)定性較差。在燃燒器單片2 通入同樣流量的甲烷,由圖2可見(jiàn),三區(qū)流速均勻,火焰面平整,火焰面近于靜止?fàn)顟B(tài)。
圖1 流速不均燃燒器單片1
圖2 整流后燃燒器單片2
如圖3 所示,分氣桿A 是250*25*10 方管,為了驗(yàn)證壓力分布狀況,圖3 一次空氣系數(shù)a ∝0。進(jìn)氣管到分氣桿處流道沒(méi)有圓角導(dǎo)流,分氣桿橫截面積小,流道阻力大,兩端壓損大。從火焰長(zhǎng)度可以看出:分氣桿A 兩端噴嘴出口燃?xì)饬魉俸椭虚g區(qū)域流速相差較大。
圖3 一次空氣系數(shù)(a ∝0)
為了驗(yàn)證分氣桿壓損對(duì)火焰穩(wěn)定性的影響,逐漸加入一次空氣,整體空氣系數(shù)a ≈1.1。因?yàn)槿紵魉诘慕o氣排煙方式為強(qiáng)制式,所以燃?xì)馍淞髁魉俚淖匀灰淞?duì)一次空氣的引射能力影響不大,暫時(shí)忽略一次布風(fēng)的影響,所以進(jìn)入燃燒器的一次空氣量視為一樣多。因分氣桿A 兩端噴嘴燃?xì)饬魉俚?,燃?xì)饬髁啃。虚g阻力小,流速高,通過(guò)中間燃燒氣單片的燃?xì)饬看?,通過(guò)煙氣測(cè)量計(jì)算得出燃燒器單片兩側(cè)的空氣系數(shù)約為濃a ≈0.5,淡a ≈1.8,中間的空氣系數(shù)約為濃a ≈0.3,淡a ≈1.1。中間段因?yàn)榈鸾咏瘜W(xué)當(dāng)量,火焰較短,出現(xiàn)回火現(xiàn)象。燃燒器單片兩側(cè)燃燒狀態(tài)較好,火焰穩(wěn)定。逐漸提高風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,增加一次空氣系數(shù)。當(dāng)中間的空氣系數(shù)為濃a ≈0.4,淡a=1.5,兩側(cè)空氣系數(shù)為濃a=0.6,淡a=2.2,兩側(cè)出現(xiàn)嚴(yán)重離焰,火焰脈動(dòng)和噪音明顯。
如圖4 所示,加大分氣桿內(nèi)容積,采用圓角導(dǎo)流,減少流體阻力,有助于改善火焰平整性,拉大火焰穩(wěn)定性的一次空氣系數(shù)范圍。
圖4 分氣桿B 一次空氣系數(shù)(整體均值濃a ≈0.45/淡a ≈1.8)
3.1.2 燃燒熱負(fù)荷過(guò)大引起火焰峰面紊動(dòng)
圖5 是燃燒器單片通入CH4當(dāng)燃?xì)鈮毫Γ? 000 Pa時(shí)火焰平衡,當(dāng)燃?xì)鈮毫χ饾u增大時(shí),火焰中心的氣流速度也漸漸加大,火焰的長(zhǎng)度不斷增加,氣體流動(dòng)狀態(tài)由層流轉(zhuǎn)為紊流,火焰頂尖區(qū)域開始出現(xiàn)跳動(dòng)。若燃?xì)鈮毫υ僭龃蟮? 000 Pa 時(shí),擴(kuò)散過(guò)程變?yōu)槲闪鲾U(kuò)散,燃燒過(guò)程得到強(qiáng)化。隨著氣流擾動(dòng)的不斷增加,燃燒時(shí)間不斷縮短。當(dāng)化學(xué)反應(yīng)速度遠(yuǎn)小于混合速度時(shí)(τbh <τch),火焰穩(wěn)定性更為失衡,如圖6 所示。
圖5 燃?xì)鈮毫Γ? 000 Pa時(shí)火焰
圖6 燃?xì)鈮毫Α? 000 Pa時(shí)火焰
在設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為30 kW 的機(jī)器,逐漸加大燃?xì)饬髁亢偷缺壤岣唢L(fēng)機(jī)速度。當(dāng)熱負(fù)荷達(dá)到了33 kW 時(shí),機(jī)器開始出現(xiàn)低頻轟鳴聲;當(dāng)達(dá)到了35 kW 時(shí),機(jī)器出現(xiàn)嚴(yán)重共振,振動(dòng)現(xiàn)象不可自愈,降低燃?xì)饬髁?,共振消除?/p>
綜上所述,燃燒熱負(fù)荷過(guò)大會(huì)激勵(lì)燃燒振動(dòng)的產(chǎn)生。濃淡燃燒歸屬大氣式燃燒,因此對(duì)熱負(fù)荷的設(shè)計(jì)額定火孔熱強(qiáng)度應(yīng)為(3 ~8)W/mm2。
3.1.3 燃?xì)鉂舛确植疾痪鸹鹧嬷芷诿}動(dòng)
如圖7 所示,燃?xì)鈴囊淇谶M(jìn)入燃燒器引射管基本沒(méi)有和空氣發(fā)生混合,直接以層流的方式進(jìn)入到燃燒器內(nèi)。前部為空氣層,后部為燃?xì)鈿饬髦虚g為擴(kuò)散過(guò)渡層,CH4濃度后部遠(yuǎn)大于前部。若以中間為正常燃燒基準(zhǔn),則前部離焰嚴(yán)重,火焰無(wú)法維持,后部容易黃焰。沒(méi)有燃燒的燃?xì)饩奂鹧嫔喜浚瑢?dǎo)致焰尾過(guò)長(zhǎng),引起火焰周期性脈動(dòng)。如圖8 所示,在混合管內(nèi)加上擾流,混合能力加強(qiáng),燃?xì)鉂舛确植季鶆?,火焰平整性加?qiáng)。
圖7 燃?xì)馀c空氣沒(méi)有擾流混合的燃燒
圖8 燃?xì)馀c空氣有擾流混合的燃燒
3.2.1 風(fēng)機(jī)脈動(dòng)引起燃燒脈動(dòng)
風(fēng)機(jī)葉輪動(dòng)平衡失衡,導(dǎo)致空氣系數(shù)周期性變化,引起空氣動(dòng)力學(xué)噪音及燃燒脈動(dòng)。 風(fēng)機(jī)裝配精度不高、機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不平衡所產(chǎn)生的沖擊噪音和摩擦噪音。
3.2.2 輸入功率或空燃比不穩(wěn)定引起燃燒脈動(dòng)
比例閥穩(wěn)壓性能、供電電壓輸入不穩(wěn)定、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化均會(huì)導(dǎo)致輸入功率不穩(wěn)定,空燃比波動(dòng)一定會(huì)引起熱釋放波動(dòng)。燃?xì)馀c空氣供給形成周期性脈動(dòng),這種情況為形成的不穩(wěn)定熱聲周期性脈動(dòng)提供了能量。燃?xì)?、空氣流量和壓力三者之間形成脈動(dòng),脈動(dòng)頻率與風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)速成一定比例,脈動(dòng)隨著燃?xì)夂涂諝庋剡M(jìn)氣管道向燃燒室內(nèi)傳遞,導(dǎo)致燃燒工況失穩(wěn)。另外,如果燃燒室內(nèi)本身存在脈動(dòng),聲波由燃燒室內(nèi)向燃?xì)馀c空氣入口傳播,對(duì)燃?xì)馀c空氣入口處流動(dòng)形成影響,致使燃?xì)夂涂諝獗壤霈F(xiàn)脈動(dòng),最終兩者的疊加作用下,將導(dǎo)致熱釋放脈動(dòng)驟然增強(qiáng),致使整個(gè)燃燒系統(tǒng)產(chǎn)生熱聲振蕩。
燃燒噪音與振動(dòng)關(guān)鍵因素是熱釋放率波動(dòng)。熱釋放率波動(dòng)主要原因在于火焰峰面周期性脈動(dòng)和空燃當(dāng)量比的脈動(dòng)。
1)火焰峰面周期性脈動(dòng)的根本原因主要是火孔流束分面不均,燃?xì)鉂舛确植疾痪?,設(shè)計(jì)熱負(fù)荷過(guò)大。所以在燃燒器結(jié)構(gòu)上加強(qiáng)流速和濃度的均勻分布,讓熱負(fù)荷在個(gè)合理值范圍,可以有效減少熱聲振蕩的產(chǎn)生。
2)空燃當(dāng)量比的脈動(dòng)主要原因是風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡引起脈動(dòng)。燃?xì)獗壤y穩(wěn)壓性能不良,電壓波動(dòng),導(dǎo)致供氣供風(fēng)周期變化,引起脈動(dòng)。所以控制平衡的燃料和空氣比例供給,能有效減少空燃當(dāng)量比脈動(dòng)。