田寶剛,邱 偉
(中國(guó)石化中原石油工程有限公司井下特種作業(yè)公司,河南濮陽 457164)
四川盆地海相地層五峰組-龍馬溪組頁巖氣資源量巨大。近年來,逐漸建設(shè)了涪陵、長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)、昭通等國(guó)家級(jí)頁巖氣開發(fā)示范區(qū),實(shí)現(xiàn)了埋深在2 500~3 500 m頁巖氣的商業(yè)化開采,但3 500 m 以深的丁山、威遠(yuǎn)、永川、瀘州等深層頁巖氣田[1-2],由于其埋深導(dǎo)致壓裂施工難度及成本遠(yuǎn)大于淺層頁巖氣,使得深層頁巖氣還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模效益開發(fā)。
川南瀘州陽101 井區(qū)前期殼牌公司累計(jì)完成12口水平井壓裂施工,測(cè)試產(chǎn)量(1.70~43.00)×104m3/d,平均14.43×104m3/d,單井壓后產(chǎn)量差異較大,壓后產(chǎn)量遞減快。主要因地質(zhì)條件復(fù)雜、水平應(yīng)力差異大、施工泵壓高、縫寬窄等原因,導(dǎo)致加砂困難,壓后的裂縫復(fù)雜程度和改造體積有限,壓后產(chǎn)氣量低,并且衰減快、長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)難[3]。為此,針對(duì)該區(qū)塊改造難點(diǎn),以提高裂縫復(fù)雜性、導(dǎo)流能力和分段分簇改造充分性為思路,配套針對(duì)性體積壓裂工藝技術(shù)措施[4-6],在2 口井中成功應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了商業(yè)突破,為瀘州陽101 井區(qū)頁巖氣田的開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
川南瀘州陽101 井區(qū)深層頁巖氣目的儲(chǔ)層位于五峰組-龍馬溪組地層,埋深3 600~4 200 m,其中五峰組-龍馬溪組一段1~4 小層儲(chǔ)層厚度大,其中Ⅰ+Ⅱ類儲(chǔ)層厚度為35~40 m,巖性主要為黑色泥頁巖、灰黑色碳質(zhì)泥頁巖。測(cè)井解釋孔隙度在4.5%~5.9%,平均4.9%;有機(jī)碳含量為2.5%~5.7%,平均3.5%;總含氣量4.8~8.1 m3/t,平均6.7 m3/t,底部含氣量明顯高于中上部。表明該區(qū)域具有良好的資源前景,具備較大的勘探開發(fā)潛力。
采用全巖礦物X 射線衍射對(duì)五峰組-龍馬溪組目的層取心巖石進(jìn)行分析,優(yōu)質(zhì)頁巖層段五峰組-龍馬溪組一段石英礦物含量47.9%~61.3%,平均56.4%;碳酸鹽巖礦物含量10.6%~17.9%,平均13.8%;黏土礦物含量11.2%~26.0%,平均18.4%。整體脆性礦物含量較高,在72.0%~88.0%,而且自上到下(龍馬溪組-五峰組一段1~4 小層)黏土含量逐漸降低,脆性礦物逐漸上升,見表1。
表1 Y101H1-2 井深層頁巖礦物組成 單位:%
對(duì)目的層取心并進(jìn)行楊氏模量、泊松比及三軸應(yīng)力測(cè)試。結(jié)果(表2)表明,優(yōu)質(zhì)頁巖龍馬溪組一段1~4小層楊氏模量在40.5~47.2 GPa,泊松比在0.26~0.27,最小水平主應(yīng)力在87.0~89.2 MPa,最大水平主應(yīng)力在99.9~102.1 MPa,水平主應(yīng)力差為12.6~12.9 MPa,差異系數(shù)0.14。由于其最小水平主應(yīng)力絕對(duì)值就高達(dá)88.0 MPa,再加上壓裂時(shí)需要形成較高凈壓力條件下,天然裂縫較大程度的開啟,說明該深層頁巖氣施工難度及形成復(fù)雜裂縫的難度極大。
表2 Y101H1-2 井深層頁巖力學(xué)特征
通過對(duì)螞蟻體裂縫解釋分析可知,Y101H1-2 井的1 500 m 水平井段中126 m 裂縫較發(fā)育,1 120 m 距離天然裂縫較近,說明瀘州區(qū)塊深層頁巖天然裂縫相對(duì)發(fā)育。
(1)儲(chǔ)層兩向水平應(yīng)力差異較大,形成復(fù)雜縫網(wǎng)難度較大。水平主應(yīng)力差為12.6~12.9 MPa,差異系數(shù)0.14,在較高的裂縫延伸下,再進(jìn)一步提高較高的施工凈壓力很難,會(huì)導(dǎo)致天然裂縫開啟難,裂縫的復(fù)雜程度低。
(2)瀘州區(qū)塊頁巖氣儲(chǔ)層埋藏深,具有“三高一變”的儲(chǔ)層特性,即高破裂壓力,高停泵壓力,高閉合壓力,頁巖塑性變強(qiáng)。因此,導(dǎo)致施工壓力高,壓裂縫寬小,加砂難度大。Y101H1-2 井前七段壓裂過程中出現(xiàn)多次砂堵,地層對(duì)砂比敏感,整個(gè)加砂砂比較低(綜合砂液比小于3.0%),加砂量偏低(單段加砂量為40~60 m3),難以獲得較高的導(dǎo)流能力。
(3)增加套管變形的風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重耽誤工期,減少壓裂改造段數(shù),影響產(chǎn)能。初步統(tǒng)計(jì)表明,套管變形及破損問題在瀘州區(qū)塊較為普遍,已進(jìn)行壓裂施工的井中,發(fā)生明顯套管變形的井有7 口,套管變形率為78.5%,如何預(yù)防在壓裂施工中套管變形是亟待解決的問題。
針對(duì)前述壓裂改造面臨的難點(diǎn),并借鑒國(guó)內(nèi)外頁巖氣水平井的壓裂經(jīng)驗(yàn)和最新發(fā)展趨勢(shì),以提高裂縫的復(fù)雜性和增大裂縫導(dǎo)流能力為核心目標(biāo)。通過采用“密切割分段分簇+暫堵轉(zhuǎn)向”等技術(shù)來提高裂縫的復(fù)雜性,采用低砂比連續(xù)加砂增加加砂強(qiáng)度,提高裂縫導(dǎo)流能力,提升壓裂改造效果。具體為:
(1)加強(qiáng)地質(zhì)和工程甜點(diǎn)結(jié)合優(yōu)化分段分簇和射孔參數(shù),采用“密切割分段分簇+暫堵轉(zhuǎn)向”壓裂工藝并采用投球縫口暫堵+暫堵劑縫內(nèi)暫堵復(fù)合轉(zhuǎn)向工藝,保障各段簇的充分改造。
(2)采用多粒徑支撐劑適當(dāng)增加小粒徑支撐劑用量,保障分支縫的有效支撐;采用低砂比長(zhǎng)段塞加砂模式,盡量提高加砂強(qiáng)度至2.0~2.5 t/m。
(3)優(yōu)化壓裂液體系,采用變黏滑溜水體系,其中,施工前期采用低黏滑溜水,盡可能的溝通天然裂縫,后期采用高黏滑溜水,以保障提高壓裂液的攜砂能力。
為了克服較大的水平主應(yīng)力差形成復(fù)雜裂縫,須采用大排量施工以提高裂縫內(nèi)凈壓力。Y101H1-2 井140 MPa 的套管、壓裂井口及大功率電動(dòng)壓裂泵車,施工限壓達(dá)到120 MPa、施工排量達(dá)到16~18 m3/min。
暫堵轉(zhuǎn)向可分為投球縫口暫堵和暫堵劑縫內(nèi)暫堵。
投球縫口暫堵是通過一次或多次向井段內(nèi)投送可溶性暫堵球,封堵射孔炮眼,迫使后續(xù)壓裂液進(jìn)入未壓開的射孔簇,促使新縫的產(chǎn)生,最終提高改造段的縫覆蓋率。通過投球?qū)崿F(xiàn)簇口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂,并將壓裂一段1 級(jí)提升為一段2~3 級(jí)。均勻改造每條裂縫,提高射孔每簇的壓裂有效率。
暫堵球粒徑:暫堵球粒徑(13.5 mm)稍大于射孔孔眼直徑(10.0 mm)。
暫堵球數(shù)量:暫堵球數(shù)量為射孔孔數(shù)的50%~60%。
暫堵球加入時(shí)機(jī):在施工的中間時(shí)段投球,促使投球前后2 級(jí)裂縫均有效及充分延伸。
暫堵劑縫內(nèi)暫堵是采取添加暫堵劑顆粒對(duì)縫內(nèi)進(jìn)行暫堵,提高縫內(nèi)凈壓力,從而開啟新裂縫或轉(zhuǎn)向裂縫,增加整體改造體積,主要是針對(duì)頁巖氣天然裂縫發(fā)育的井段。
暫堵劑顆粒粒徑:2.0~3.0 mm。
暫堵劑數(shù)量:300~400 kg。
暫堵劑加入時(shí)機(jī):在施工的中間時(shí)段加入,促使加入前后2 級(jí)裂縫均有效及充分延伸。
一般射孔位置的優(yōu)選原則有:(1)優(yōu)選脆性高、含氣量高、破裂壓力低的甜點(diǎn)區(qū)進(jìn)行射孔;(2)將物性參數(shù)、地應(yīng)力差異小、固井質(zhì)量相當(dāng)?shù)木蝿潪橐欢芜M(jìn)行壓裂改造;(3)對(duì)地質(zhì)評(píng)價(jià)較好的井段,適當(dāng)減少段間距,加密段數(shù),增加改造規(guī)模。在射孔參數(shù)優(yōu)化方面,可增加射孔簇?cái)?shù)(射孔簇?cái)?shù)由2~3 簇/段增加到5~8 簇/段)、縮短簇間距(由20~35 m 縮短至10~15 m)、減小單簇射孔長(zhǎng)度(由1.0~2.0 米/簇減至0.3~0.6 米/簇),利用簇間干擾,集中液體能量,提高多簇射孔孔眼開啟率,提高裂縫的復(fù)雜程度。而且在針對(duì)深層頁巖氣應(yīng)力差異大,不利于縫網(wǎng)形成的客觀條件下,可增加裂縫條數(shù),同樣提升改造體積。
易誘發(fā)套管變形井段(螞蟻體裂縫追蹤顯示裂縫相對(duì)發(fā)育)控制施工規(guī)模和施工排量;采用階梯降排量停泵模式,緩解局部應(yīng)力加載。若發(fā)生套管變形,根據(jù)套管變形情況,若變形程度較小,采用滿足該地層溫度條件下的小直徑橋塞,若小直徑橋塞都無法正常下入,則利用連續(xù)油管對(duì)套管變形影響段進(jìn)行射孔,射孔完畢后采用投球暫堵轉(zhuǎn)向壓裂。
采用等孔徑射孔、加強(qiáng)酸預(yù)處理、加強(qiáng)粉陶段塞等技術(shù)措施降低破裂壓力和近井效應(yīng),降低加砂難度;提高液體黏度,采用高黏滑溜水,確保攜砂及造縫性能;適當(dāng)增加小粒徑支撐劑用量,保障分支縫的有效支撐;優(yōu)化泵注程序,采用長(zhǎng)段塞連續(xù)加砂模式,砂比4.0%~10.0%,提高加砂量和改善裂縫鋪置剖面,確保裂縫導(dǎo)流能力。
4.1.1 裂縫半長(zhǎng)優(yōu)化 采用Meyer 壓裂軟件,輸入地質(zhì)參數(shù),模擬了裂縫半長(zhǎng)220、240、260、280、300 m 時(shí)累計(jì)產(chǎn)氣量,模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn)(圖1),累計(jì)產(chǎn)氣量隨裂縫半長(zhǎng)增加而增大。當(dāng)裂縫半長(zhǎng)大于280 m 時(shí)累計(jì)產(chǎn)氣量增長(zhǎng)速度減緩,綜合考慮最優(yōu)裂縫半長(zhǎng)為280 m 左右[5]。
圖1 不同裂縫半長(zhǎng)對(duì)累計(jì)產(chǎn)氣量的影響圖
4.1.2 裂縫導(dǎo)流能力優(yōu)化 在設(shè)定裂縫半長(zhǎng)為280 m時(shí),模擬了裂縫導(dǎo)流能力在2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 D·cm 時(shí)累計(jì)產(chǎn)氣量,模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn)(圖2),累計(jì)產(chǎn)氣量隨裂縫導(dǎo)流能力增加而增大。當(dāng)導(dǎo)流能力大于6.00 D·cm 時(shí)累計(jì)產(chǎn)氣量增長(zhǎng)速度減緩,綜合考慮最優(yōu)裂縫導(dǎo)流能力為6.00 D·cm 左右[7]。
圖2 不同裂縫導(dǎo)流能力對(duì)累計(jì)產(chǎn)氣量的影響圖
4.2.1 規(guī)模優(yōu)化 采用Meyer 壓裂軟件模擬施工液量為1 600、1 800、2 000、2 200、2 400 m3時(shí)裂縫半長(zhǎng),結(jié)果表明,隨著施工液量的增加,裂縫半長(zhǎng)不斷增加,但增加的趨勢(shì)逐漸減緩,當(dāng)施工液量為2 200 m3時(shí),裂縫半長(zhǎng)為285 m,滿足最優(yōu)裂縫半長(zhǎng)的要求。綜合考慮單段壓裂最優(yōu)施工液量為2 200 m3左右。
4.2.2 加砂量?jī)?yōu)化 采用Meyer 壓裂軟件模擬支撐劑規(guī)模60(平均砂比2.7%)、80(平均砂比3.7%)、100(平均砂比4.5%)、120(平均砂比5.4%)、140 m3(平均砂比6.3%)時(shí)裂縫導(dǎo)流能力,當(dāng)支撐劑規(guī)模在100~120 m3時(shí),裂縫導(dǎo)流能力在5.70~7.16 D·cm,即能獲得最優(yōu)裂縫導(dǎo)流能力。
形成的川南瀘州區(qū)塊深層頁巖氣Y101H1-2 井及Y101H4-5 井,施工成功率100%。單井最大注入液量63 007 m3,單井最大加砂量3 316 t,壓后測(cè)試產(chǎn)量分別為46.80×104m3/d、35.60×104m3/d(表3),在瀘州陽101 井區(qū)取得重大商業(yè)突破。
表3 瀘州陽101 井區(qū)頁巖氣井壓裂測(cè)試參數(shù)表
(1)采用多段多簇密切割,縮短縫間距,裂縫越密集,越有利于提高裂縫滲流面積,實(shí)現(xiàn)“全”可采,不留死區(qū)。Y101H1-2 井、Y101H4-5 井2 口井的簇間距較常規(guī)的25~30 m 縮短至12~20 m,應(yīng)用G 函數(shù)分析2口井多裂縫特征明顯[8]。
(2)提高70/140 目小粒徑支撐劑用量(Y101H1-2井、Y101H4-5 井使用70/140 目支撐劑占比達(dá)到40%~50%),在更好地溝通微裂縫/微裂隙的基礎(chǔ)上,又能夠起到縫內(nèi)轉(zhuǎn)向的目的,提高裂縫復(fù)雜程度[9]。
(3)深層頁巖氣層閉合應(yīng)力大,裂縫長(zhǎng)期導(dǎo)流能力衰減快,采用長(zhǎng)段塞連續(xù)加砂模式,增加加砂強(qiáng)度,可提高裂縫長(zhǎng)期導(dǎo)流能力和有效支撐裂縫體積。Y101H4-5 井在加砂壓力平穩(wěn),加砂順暢的情況下不斷提高加砂強(qiáng)度,加砂強(qiáng)度達(dá)到2.5~3.0 t/m,為壓后的高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
(4)采取加入暫堵球、暫堵劑轉(zhuǎn)向技術(shù),促使形成復(fù)雜縫網(wǎng),確保儲(chǔ)層有效改造體積。由Y101H1-2 井第5 段壓裂裂縫監(jiān)測(cè)可知,暫堵前事件點(diǎn)集中在井筒西側(cè)連續(xù)響應(yīng),添加暫堵劑后,微地震事件點(diǎn)集中在井筒東側(cè)響應(yīng),暫堵效果明顯。
(1)瀘州陽101 井區(qū)頁巖氣氣藏物性、含氣量、脆性礦物含量中等偏上,可壓性較好。但其埋藏深、地應(yīng)力高、水平主應(yīng)力差異大、天然裂縫發(fā)育一般,裂縫起裂及延伸壓力高,導(dǎo)致施工泵壓高,加砂困難,難以形成復(fù)雜縫網(wǎng)。
(2)針對(duì)瀘州陽101 井區(qū)深層頁巖氣井壓裂改造的難點(diǎn),形成了“多段多簇密切割+高強(qiáng)度長(zhǎng)段塞連續(xù)加砂+暫堵轉(zhuǎn)向、大排量、大液量”主體壓裂工藝,以增加裂縫的改造體積和導(dǎo)流能力。
(3)該壓裂工藝在目標(biāo)區(qū)塊2 口頁巖井得到成功應(yīng)用,壓后測(cè)試均得到高產(chǎn)工業(yè)氣流,拉開了瀘州區(qū)塊深層頁巖氣大規(guī)模商業(yè)開發(fā)的序幕。