彭維恩(甘肅泰升化工科技有限公司,甘肅 蘭州 730010)
防凍液作為內(nèi)燃機循環(huán)冷卻系統(tǒng)的介質(zhì),具有防凍、防沸、防腐、防垢等作用。在車用油品中,防凍液用量僅次于內(nèi)燃機油,是第二大汽車養(yǎng)護用品。近幾年,隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,社會機動車保有量不斷增長,國內(nèi)外市場對汽車冷卻液的需求量越來越大,要求也越來越高。據(jù)交通部統(tǒng)計,目前我國汽車冷卻液的年需求量約40 萬噸左右,且以每年20%的速度遞增。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車部件趨于輕量化,現(xiàn)代汽車生產(chǎn)采用更新更輕的鋁合金材料,因此,防凍液對鋁材的優(yōu)良防腐蝕保護成為國內(nèi)外學者研究的重點[1]。
硅酸鹽是一種無機緩蝕劑,在溶液中以帶負電荷的復雜膠體粒子形式存在,能把積聚在鋁金屬腐蝕點附近的帶正電荷的鋁離子吸向自己,與二氧化硅相互作用,生成硅酸鋁,從而阻滯陽極腐蝕。因此硅酸鹽作為鋁特效緩蝕劑,應用于發(fā)動機冷卻液中,很好地防止了鋁材表面的傳熱腐蝕。但是硅酸鹽在溶液中容易析出凝膠狀沉淀,會導致硅酸鹽型防凍液在貯存或運行過程中的穩(wěn)定性差。防凍液中凝膠的析出,使得硅酸鹽對鋁及其合金的緩蝕性能下降,而且凝膠容易附在散熱器表面降低金屬傳熱效果,堵塞發(fā)動機水道,易使發(fā)動機損壞。
硅酸鹽凝膠形成比較復雜,其形成機理如下[2-4]:
(1)硅酸鹽自身聚合或反應生成顆粒
(2)顆粒生長
雖然硅酸鹽在使用中存在缺點,但因其價廉易得、安全無毒,國內(nèi)仍將其作為防凍液中鋁及其合金的特效緩蝕劑使用??赏ㄟ^使用以下方法適當遏制硅酸鹽凝膠的析出,一是通過控制生產(chǎn)工藝,使冷卻液在生產(chǎn)和使用過程中的pH 處于較高水平;二是在硅酸鹽冷卻液中加入硅酸鹽穩(wěn)定劑,來抑制硅酸鹽凝膠析出。而冷卻液pH 過高,冷卻系統(tǒng)中的焊錫等金屬容易產(chǎn)生腐蝕,因此目前解決硅酸鹽凝膠析出的方法主要是使用硅酸鹽穩(wěn)定劑。硅酸鹽穩(wěn)定劑是一類能同時與有機物和無機物發(fā)生反應的物質(zhì),利用靜電作用和空間位阻作用來防止硅酸鹽膠體的有效碰撞,遏制出現(xiàn)不可逆的非溶解性的硅酸鹽膠體聚合體,通過將硅酸鹽膠體顆粒控制在一定尺寸以下,保持硅酸鹽膠體顆粒的可溶性,從而有效地對硅酸鹽凝膠析出進行遏制[5-6]。
在我國,硅酸鹽穩(wěn)定性問題長期困擾著發(fā)動機冷卻液的開發(fā),長期以來硅酸鹽穩(wěn)定劑的類型及合成方法均被歐美等發(fā)達國家當做核心技術(shù)保密,國內(nèi)生產(chǎn)商只能依靠使用進口牌號硅酸鹽穩(wěn)定劑配制硅酸鹽冷卻液,對于硅酸鹽穩(wěn)定劑的成分及物質(zhì)名稱知之甚少,使得國產(chǎn)硅酸鹽冷卻液價格偏高。核心技術(shù)受制于人,使得開發(fā)國產(chǎn)硅酸鹽穩(wěn)定劑、打破國外技術(shù)壟斷迫在眉睫[7-8]。
針對國外文獻技術(shù)存在的缺點,本研究擬采用氯丙基三甲基硅烷和有機磷酸酯為起始原料,四丁基溴化銨為相轉(zhuǎn)移催化劑,合成低氯型硅酸鹽穩(wěn)定劑。經(jīng)測試,相比較于市面銷售穩(wěn)定劑,其對硅酸鹽凝膠析出的抑制作用效率更高,在使用相同量穩(wěn)定劑的測試條件下,進口產(chǎn)品35 天出現(xiàn)凝膠現(xiàn)象,本研究產(chǎn)品43 天出現(xiàn)凝膠析出,具有較好的硅酸鹽穩(wěn)定性能,可延長防凍液使用壽命。
實驗試劑如表1 所示。
表1 實驗試劑
實驗儀器如表2 所示。
在2 L 不銹鋼材質(zhì)的反應釜中加入800 g 氯丙基三甲氧基硅烷、700 g 磷酸二甲酯、6 g 正丁胺和30 g四丁基溴化銨,通氮氣沖壓至0.15 MPa,檢查設(shè)備氣密性后,升溫至130 ℃攪拌5 h。取樣分析其合成產(chǎn)品,此時打開氮氣開關(guān),控制氮氣流量為0.7 L/min,控制反應釜溫度為165 ℃,通氮氣時間為1.5 h,脫除一些低沸點的氯化物和未反應的原料。在脫除氯化物反應結(jié)束后,用真空油泵對合成產(chǎn)物閃蒸,切取100±20 ℃真空度在0.2 mm 汞柱下的餾分,得到余下的餾出產(chǎn)品即磷硅烷混合物,共1 315 g,收率為85.6%,反應過程如圖1 所示。其中目標產(chǎn)物占總反應物94.5 mol%,如表3 所示。
圖1 親核取代反應
表3 磷譜分析得混合物成分
在5 L 帶有攪拌、冷凝管的三口燒瓶中,加入2 195 g 水、678 g 氫氧化鉀,于64 ℃下在8 min 內(nèi)緩慢加入1 315 g 磷硅烷混合物,并加入1 105 g 乙二醇和占反應物總質(zhì)量1%~2% 的硅藻土,攪拌2 h。在95 ℃蒸出大部分甲醇和水后,再升溫到115 ℃繼續(xù)攪拌30 min,并打開真空,在-0.087 MPa 下脫除剩余的微量甲醇和水,得到的產(chǎn)品用水稀釋至25%~27%含固量,常規(guī)過濾得到磷硅烷類穩(wěn)定劑。反應過程如圖2 所示。
本研究在合成硅型防凍液穩(wěn)定劑工藝中使用四丁基溴化銨為相轉(zhuǎn)移催化劑,可極大程度提高反應催化活性。第一步反應的機理可能為:在堿性(正丁胺)條件下,氯丙基三甲氧基硅烷中與氯相連的碳帶有部分正電荷,氯帶有部分負電荷,富電子試劑-親核試劑有機磷酸酯(P)進攻帶部分正電荷的碳原子,使得親核試劑與碳原子形成共價鍵,氯原子則帶著一對電子以負離子的形式離去,即氯原子被親核試劑取代[9]。其中相轉(zhuǎn)移催化劑能夠進一步降低反應活化能,提升反應速率與收率。因此本研究考察了催化劑種類和含量對反應收率的影響。
首先本研究考察了常用的四種季銨鹽相轉(zhuǎn)移催化劑對反應產(chǎn)率的影響,分別為:十六烷基三甲基溴化銨(CTAB),芐基三乙基氯化銨(TEBAC)、四丁基溴化銨(TBAB)和四丁基氯化銨(TBAC),如圖3 所示。
圖3 催化劑種類對反應收率的影響
實驗結(jié)果表明,TEBAC、TBAB 和TBAC 作為合成第一步的相轉(zhuǎn)移催化劑,均能夠得到較好的反應收率,一般可達80%以上;而且季銨鹽類相轉(zhuǎn)移催化劑的烷基相同而鹵離子不同(TBAC 和TBAB),對相轉(zhuǎn)移催化作用影響不大;但是,帶有長鏈烴基的季銨鹽(CTAB)為相轉(zhuǎn)移催化劑不太合適,主要是因為長鏈烴基的季銨鹽也是一種強表面活性劑,在反應過程中會產(chǎn)生較嚴重的乳化作用,影響反應的進行。綜上所述,考慮四種相轉(zhuǎn)移催化劑的價格成本,選用TBAB作為該反應的相轉(zhuǎn)移催化劑。
其次本研究對TBAB 的用量進行了考察。如圖4所示,分別取0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%和3%(占起始反應物總質(zhì)量)的TBAB,研究其對反應收率的影響。
圖4 催化劑(TBAB)含量對反應收率的影響
實驗結(jié)果表明,隨著TBAB 含量的增加,反應產(chǎn)率呈現(xiàn)增加的趨勢,但是當其含量超過2%時,反應產(chǎn)率趨于平衡,結(jié)合實際成本考慮,本研究確定TBAB含量為起始反應物總質(zhì)量的2%。
為了盡可能消除反應中產(chǎn)生的氯化氫氣體,本研究在反應過程中不間斷的通入氮氣(0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 和1.0 L/min),并考察了氮氣流量對反應收率(圖5)及終產(chǎn)品硅型防凍液穩(wěn)定劑中氯離子含量的影響(圖6)。由圖5 可知,通入氮氣后能夠有效提升其反應收率,這是因為脫除了一些低沸點的氯化物和未反應的原料;但是氮氣流量的變化對反應收率影響甚微。所以在這個階段,本研究沒有對氮氣流量進行限定。由于對防凍液中的氯離子含量有很高的要求(低于80 mg/L),因此對副產(chǎn)物氯化物如何處理是得到適用于硅型防凍液的磷硅型穩(wěn)定劑的關(guān)鍵。有趣的是,本研究在考察氮氣流量對反應產(chǎn)率影響時發(fā)現(xiàn),在通入氮氣后,終產(chǎn)物中的氯離子含量會減少[10],故此本研究考察了氮氣流量對終產(chǎn)物中氯離子含量的影響。如圖6 所示,當?shù)獨饬髁繛?.7 L/min 時,防凍液中的氯離子含量低于80 mg/L,說明在反應過程中通入氮氣能夠消除終產(chǎn)物中部分氯離子,使其達到相應標準和要求。
圖5 氮氣流量對反應收率的影響
圖6 氮氣流量對終產(chǎn)物中氯離子含量的影響
(1)本研究在合成硅型防凍液穩(wěn)定劑工藝中使用四丁基溴化銨為相轉(zhuǎn)移催化劑(其用量為總投料質(zhì)量的2%),可極大程度提高反應催化活性,使得反應收率達到85.6% 以上,反應收率提高將近17%。同時,在反應過程中通過氮氣鼓泡的方式,不斷將反應生成的副產(chǎn)物中氯化物從體系中排出,然后使用去離子水洗滌過濾,確保了合成的硅型防凍液穩(wěn)定劑氯離子含量小于80 mg/L,滿足市場需求。
(2)本研究產(chǎn)品屬于低氯型硅酸鹽穩(wěn)定劑,經(jīng)測試,相比較于市面銷售穩(wěn)定劑,其對硅酸鹽凝膠析出的抑制作用效率更高,在使用相同量穩(wěn)定劑的測試條件下,進口產(chǎn)品35 d 出現(xiàn)凝膠現(xiàn)象,本研究產(chǎn)品43 d出現(xiàn)凝膠,因此具有較好的硅酸鹽穩(wěn)定性能,可延長防凍液使用壽命。
(1)中試放大
為了給工業(yè)生產(chǎn)提供依據(jù),依據(jù)小試結(jié)果進行了中試放大。
(2)中試生產(chǎn)設(shè)備
500 L 不銹鋼高壓反應釜,攪拌轉(zhuǎn)速為500 r/min,配有通氣口和排氣口等,其余設(shè)備有溶堿罐、真空泵、光電吸收裝置等。
(3)中試生產(chǎn)流程
根據(jù)實驗室研究結(jié)果,將中試分成兩個單元。一是消去反應單元,主要確定反應的溫度、壓力、時間、催化劑用量等條件;考察催化劑的種類及用量對產(chǎn)物產(chǎn)率的影響,并且對產(chǎn)物氯化物含量進行測定,最終根據(jù)產(chǎn)物的收率和含量評定反應的好壞。二是皂化單元,考察溶劑用量、皂化反應溫度、時間及產(chǎn)品含量等條件,確定最佳工藝。
(4)中試生產(chǎn)情況
根據(jù)小試工藝參數(shù)進行中試生產(chǎn),各批次反應條件見表4。
表4 中試結(jié)果匯總表
根據(jù)表4 所示,F(xiàn)1、F2 兩個批次由于反應溫度、氮氣流量都較低,使得產(chǎn)物氯含量高且收率較低;F3、F4 兩個批次反應溫度和流量均為最佳條件,產(chǎn)品的氯含量達到標準且收率相應提高。F5、F6 兩個批次,提高了反應溫度,在同樣的反應時間內(nèi),雖然氯含量下降,但收率也有所下降,是因為副產(chǎn)物的增加。中試得出的最佳條件如表5 所示。
表5 最佳反應條件
經(jīng)過多次中試生產(chǎn)與小試工藝對照結(jié)果得出以下結(jié)論:選擇反應溫度和氮氣流量的相互平衡是非常重要的,它們直接影響著反應時間的長短、產(chǎn)品含量和收率的高低。中試生產(chǎn)所應用的生產(chǎn)工藝流程及工藝參數(shù),與小試數(shù)據(jù)基本一致,完全具備工業(yè)化生產(chǎn)的要求。
項目最終產(chǎn)品屬于硅酸鹽磷酸酯偶聯(lián)劑,產(chǎn)品技術(shù)標準如表6 所示。
表6 穩(wěn)定劑質(zhì)量標準
(5)產(chǎn)品應用推廣
本研究在完成了該產(chǎn)品的中試放大后,在生產(chǎn)、儲存、運輸各個環(huán)節(jié)都做好了產(chǎn)業(yè)化的準備,并逐步開展產(chǎn)品的推廣應用工作。甘肅泰升化工科技有限公司進行了針對性銷售,公司在前期為客戶公司提供樣品檢測,檢測通過后,提供試生產(chǎn)樣品,都獲得客戶公司的認可。
最終,通過完善公司自主開發(fā)的中試生產(chǎn)工藝路線,大大提高了合成收率,降低了生產(chǎn)成本,同時增加生產(chǎn)線,確保產(chǎn)品的供貨量,增強了該產(chǎn)品在市場中的競爭力。
今后的工作為適時大力推廣硅型防凍液穩(wěn)定劑產(chǎn)品,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。