曹健波,李鵬,陳睿
(海匯海洋工程技術舟山有限公司,浙江 舟山 316000)
MARPOL 公約附則Ⅵ關于柴油機NOX 排放標準要求,在2016 年1 月1 日及以后鋪龍骨的船舶,在NECAS 航行時,柴油機排放需符合Tire Ⅲ標準,在NECAS 外航行時,排放需符合Tire Ⅱ標準。
為滿足NOX的排放要求,針對不達標的柴油機有三種操作方式。廢氣再循環(huán)技術(可通過更換增壓器實現(xiàn)),選擇性催化還原(SCR),選擇性非催化還原技術(SNCR)。
本文針對柴油機低壓SCR 系統(tǒng),如何實現(xiàn)在船舶上面的安裝,正常運行維護等,進行了相關難點分析,并列舉相關對措。
SCR 法是指在催化劑的作用下,還原劑NH3與煙氣中的NOx 反應并生成無污染的N2和H2O。其主要反應為:
在SCR 脫硝工藝中,催化劑分層模塊化的布置在反應器中。
在設計脫硝系統(tǒng)時,NH3與煙氣的混合裝置及反應裝置,主要由相關廠家開發(fā),船舶改裝方面主要解決還原劑的儲存、SCR 設備的安裝能否滿足穩(wěn)規(guī)范對通道及重量重心的要求。
目前NH3來源主要有三種:液氨,氨水,尿素水溶液,常溫常壓下,液氨屬于危險化學品,由于法規(guī)等安全要求,限制措施多,氨水也極易揮發(fā),運行設施要求高,成本大,而尿素水溶液常溫常壓下,不易分解,毒性小。已成為現(xiàn)在船舶脫硝系統(tǒng)的主流選擇。
在SCR 系統(tǒng)中,主要通過尿素的熱解反應產(chǎn)生氨氣,反應如下:
不同濃度的尿素溶液結晶溫度不同,經(jīng)查,50%尿素結晶溫度是18℃,40%尿素結晶溫度是2℃,20%尿素結晶溫度是0℃,10%尿素結晶溫度是0℃。
為方便儲存,同時保證分解后充足的NH3產(chǎn)生,選擇40%尿素水溶液較為合理。
由于營運的需求,對應溶液的保存時間提出了相應的要求。尿素溶液的相關試驗數(shù)據(jù)如下:
表1 40%尿素溶液 溫度-時間對照表
在尿素使用時,低溫報警設置為高于尿素結晶溫度即可,如5℃,高溫報警設置為35℃,以保證貯存時間能夠滿足作業(yè)需求。高高溫停機設置為50℃,保證NH3 主要用于脫硝反應。
尿素柜制作有兩種方式,一種為船用普鋼焊接柜,另一種為不銹鋼柜。前一種用防腐涂料即可實現(xiàn)防腐,如用酚醛環(huán)氧油漆或過氯乙烯漆,具體不同的油漆廠家有不同的配方。目前應用比較廣泛,節(jié)省資金,無較大爭議。
但對不銹鋼材料的選用存在較大爭議。
4.1.1 尿素生成過程中產(chǎn)生腐蝕
尿素生產(chǎn)過程中,在尿素生產(chǎn)中(14-25MPA,180-210℃)產(chǎn)生的尿素甲銨溶液中的氨基酸氨對不銹鋼具有劇烈腐蝕作用,因此在尿素工業(yè)中,專門生產(chǎn)了尿素級不銹鋼。
4.1.2 尿素高溫環(huán)境中產(chǎn)生腐蝕
高溫環(huán)境中400℃,尿素生成NH3,使得不銹鋼表面發(fā)生滲透而降低鋼的耐腐蝕性能[1]。
尿素儲存中不可避免形成的氨逃逸或分解出的NH3形成的氨水溶液,是否也會對不銹鋼產(chǎn)生腐蝕。經(jīng)查,各類不銹鋼在氨的分解溫度和金屬氮化物溫度以下,對于干氨氣和液氨都擁有優(yōu)良的耐腐蝕性能,同時對于在100℃以下的氨水溶液,304 不銹鋼的腐蝕率在0.05mm/年,是比較優(yōu)良的儲存氨水的材料[2]。
但是在實際使用中發(fā)現(xiàn),常溫下304 不銹鋼仍然有較大腐蝕,經(jīng)相關試驗分析,主要由于溶液中混入了氯離子和其它離子,破壞了不銹鋼的鈍化膜所致,產(chǎn)生了點腐蝕現(xiàn)象。普通奧氏體不銹鋼(如304)在幾十個ppm的中性含氧CL-溶液中即可發(fā)生點腐蝕穿孔現(xiàn)象[3]。
目前自然水域中氯離子濃度一般上限,為淡水200ppm,海水為19000ppm。
如果在使用尿素水溶液時,不慎混入自然水域的水,肯定會引起304 不銹鋼的腐蝕。
尤其是海水會混入溶液中,使得氯離子升高,很容易超過100ppm,因此根據(jù)下表,用316L 作為常溫下尿素溶液的存儲裝置材料比較科學。
尿素艙一般用海水冷卻,因此選擇316Ti 作為冷卻水管的材料比較合適。
表2 氯離子濃度不銹鋼選型表
目前主要的SCR 設備商,已經(jīng)形成模塊化的設備設計生產(chǎn)模式,在陸用SCR 安裝維護方面非常成熟。但在船舶方面還屬于幼年期。目前我司通過CAD 三維建模的方式進行通道和安裝維護空間方面的驗證,發(fā)現(xiàn)仍然存在很多不足之處,例如混合管長度過長,反應器體積過大。同時根據(jù)船舶實際情況向設備商提出了相關方面的改進要求。具體實例如下:
我司在設計的150T OSV 船的SCR 系統(tǒng)時,反應器只能布置在離主機出口約3100mm 的距離,混合管只有這些空間可以利用,廠家原尺寸為4860mm,通過與廠家溝通,縮短混合管并經(jīng)CFD 流體計算后,也完全能夠滿足脫硝反應的要求。
圖1 混合管外形圖
圖2 混合管現(xiàn)場安裝圖
比較常用的支座安裝形式如圖三、但是外緣會伸出反應室基座邊沿,占用一定橫向空間。
圖3 基座形式-伸出型
圖4 基座形式-伸長形
如采用伸長型方式,如圖四所示,如果兩臺并排,中間只有600mm 的通道,按照伸出型,將占用約158mm 空間。按照伸長型,可順利通行。
目前我司已經(jīng)在為上海中船等單位設計了約十幾艘OSV 的SCR 系統(tǒng),設備商做出了相關改進,設計方案獲得了船東和廠家的一致認可。
如柴油機排氣管出口直接排大氣,可直接取消消音器后,串聯(lián)混合管和反應器,并不需要安裝閥門。
如果某船排氣管還配有廢氣鍋爐,串聯(lián)入scr 設備后,背壓增加,柴油機無法正常運行。此時需要考慮安裝旁通,在需要高速機動時,用原管路,在平常運行時,走SCR 系統(tǒng)管路。
圖5 SCR 系統(tǒng)并聯(lián)運行圖
平常運行時,在scr 運行過程不可避免地將產(chǎn)生硫酸氫氨,硫酸氫氨會堵塞催化劑塊,需在反應器本體安裝吹除裝置,即便如此仍然有少部分硫酸氫氨會殘留在催化劑上。如燃用低硫油時,對催化劑的影響不大。
如果切換為原管路使用重油,由于SO3會大大增加,顆粒物含量大增,在此冷凝階段,硫酸氫氨的產(chǎn)量會增加,同時和顆粒物吸附在催化劑上面。即便恢復到硫酸氫氨熔點溫度以上,催化劑的活性并不能完全恢復[4]。為保證催化劑的使用時間,反應器出口建議增加一個止回閥,可增加使用壽命。
根據(jù)IMO 發(fā)布的MSC.429(98)決議,如果改裝后的重量偏差<2%,重心縱向偏差<1%,重心垂向高度偏差<1%,改裝后無需進行傾斜試驗;重量偏差<1%,重心縱向偏差<0.5%,重心垂向高度偏差<0.5%,原船穩(wěn)性等文件無需進行修正。
目前經(jīng)過我司設計的約25 艘各類改裝船舶,經(jīng)過合理布置后,均未超出規(guī)范的要求,如表三。
圖6 130T 拋錨拖帶近海供應船模型
通過合理的還原劑選擇、詳細的材料分析,精細的三維建模布置方案評估,精準的穩(wěn)性計算分析,以及和船東及設備商的良好溝通。
在經(jīng)濟性方面,為船東節(jié)省了大量的資金;在運行維護方面,獲得了船東及設備商的一致好評;在SCR 設備的船舶應用方面,取得了匹配性方面的進步,增加了可選項。