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SS4型電力機(jī)車輪緣磨耗問題分析及措施研究

2023-10-14 07:51:42賀文文
機(jī)械工程師 2023年10期
關(guān)鍵詞:輪緣雙機(jī)電力機(jī)車

賀文文

(中鐵十六局集團(tuán)鐵運(yùn)工程有限公司,河北高碑店 074000)

0 引言

輪對作為列車不可或缺的組成部分,在機(jī)車的運(yùn)行當(dāng)中有著承重與保持行駛安全平穩(wěn)的關(guān)鍵功能,其質(zhì)量好壞直接關(guān)系到列車運(yùn)行的穩(wěn)定性和乘坐的舒適性。從現(xiàn)場運(yùn)用數(shù)據(jù)來看,大功率電力機(jī)車車輪損傷形式主要有踏面擦傷、剝離、輪緣磨耗及車輪多邊形等,而尤以輪緣異常磨耗對輪對的使用壽命影響最大。因此,對車輪的輪緣磨耗問題進(jìn)行研究,不僅有利于提高機(jī)車運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,而且可以極大地降低檢修成本,具有重要的工程意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。然而在機(jī)車的運(yùn)行過程當(dāng)中,一些因素會導(dǎo)致機(jī)車輪緣的過度磨耗,輪緣的過度異常磨耗會改變輪對與軌道之間的平衡與穩(wěn)定,影響機(jī)車的行駛穩(wěn)定性與平順性,當(dāng)機(jī)車輪軌磨耗過大則會導(dǎo)致輪緣過小,輕則縮短鏇修周期,重則機(jī)車脫軌、顛覆,車毀人亡。機(jī)車輪緣磨耗嚴(yán)重影響著輪對工作壽命、車輛的行駛效率和行駛過程中的安全[1-3]。

世界各國都非常重視輪軌關(guān)系方面的研究工作。最早的磨耗模型是在1953年由Achard[4]提出的,其指出磨耗量與接觸物體的材質(zhì)以及接觸兩物體的滑動(dòng)距離有關(guān)。Fries等[5]在Achard模型的基礎(chǔ)上,通過建立車輛軌道耦合動(dòng)力學(xué)模型,對車輪磨耗進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)分析,并通過仿真完成輪對磨耗預(yù)測。Zobory等[6]對車輪和鋼軌的磨損過程做了更加深入的研究,他們對車體、轉(zhuǎn)向架、輪對進(jìn)行了剛體化處理,將軌道簡單離散為集中質(zhì)量塊,采用Hertz和FASTSIM計(jì)算輪軌的接觸力,同時(shí)引入了軌道不平順函數(shù),他們認(rèn)為質(zhì)量密度與接觸斑上的能量消耗成正比,可以通過消耗的質(zhì)量密度來表征磨耗量的大小。Krause等[7]通過對大量的現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)磨耗模型的磨耗系數(shù)與摩擦系統(tǒng)自身的結(jié)構(gòu)和物體表面接觸溫度有很大的相關(guān)性。Braghin等[8]運(yùn)用多體動(dòng)力學(xué)理論建立了仿真模型來對車輪的磨耗進(jìn)行計(jì)算,通過對輪軌蠕滑率的計(jì)算程序進(jìn)行簡化處理得到了輪軌之間的接觸參數(shù),并對車輪的磨耗情況進(jìn)行了預(yù)測。Telliskivi[9]采用Archard磨損模型對輪軌型面的演變過程實(shí)現(xiàn)了定性的分析預(yù)測。Montenegro[10]對車輪和軌道的幾何特性做了細(xì)致的分析,并通過有限元的方法對輪對運(yùn)動(dòng)方程進(jìn)行了完善。Jendel等[11]建立了車輪磨耗預(yù)測模型,并將該模型應(yīng)用于斯德哥爾摩通勤路網(wǎng)某運(yùn)營車輛,利用模擬仿真的方法對車輪磨耗進(jìn)行預(yù)測。Li和Kalker等[12-13]通過對輪軌接觸的計(jì)算方法進(jìn)行改進(jìn),基于CONTACT計(jì)算方法,提出了non-Hertz接觸、共形接觸算法,將磨耗計(jì)算模型定義為磨耗體積與摩擦功成正比。

針對車輪的磨耗問題,國內(nèi)的許多學(xué)者做了大量的研究工作,鄭箭鋒[14]通過分析SS3B、HXD3C與HXD1C型電力機(jī)車的輪緣磨耗情況,提出了沖角、導(dǎo)向力是導(dǎo)致輪緣磨耗的主要因素,并給出了減緩輪緣磨耗的措施;朱世剛[15]針對SS3型電力機(jī)車提出采用TAX箱的擴(kuò)展插件功能,在彎道加量預(yù)噴脂技術(shù)實(shí)現(xiàn)直線少潤滑,彎道外側(cè)集中潤滑,有效解決了因牽引噸位增加而導(dǎo)致的機(jī)車輪緣磨耗過快問題;沙永龍[16]以HXD2C型電力機(jī)車為研究對象,基于機(jī)車及運(yùn)行線路的實(shí)際參數(shù),運(yùn)用多體動(dòng)力學(xué)仿真軟件UM,建立了機(jī)車動(dòng)力學(xué)模型對輪緣磨耗問題進(jìn)行了研究。

本論文在充分調(diào)研SS4型電力機(jī)車輪緣磨耗情況的基礎(chǔ)上,對車輪異常磨耗因素進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,并通過對不同的輪緣磨耗原因采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,最終使機(jī)車的平均輪緣磨耗顯著降低。

1 影響因素調(diào)查與分析

經(jīng)整理統(tǒng)計(jì)前3年的SS4型電力機(jī)車輪緣磨損數(shù)據(jù),可知輪緣磨耗=(上次輪緣厚度-本次輪緣厚度)÷機(jī)車該時(shí)段走行公里(輪緣差取最大值),得到前3年SS4 型電力機(jī)車平均輪緣萬公里磨耗分別為0.45、0.43、0.48 mm/萬km,因機(jī)務(wù)段要求,SS4型電力機(jī)車輪緣萬公里磨耗須低于0.4 mm?,F(xiàn)隨機(jī)對50臺SS4型電力機(jī)車輪緣磨損情況進(jìn)行檢測和統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表1所示。

表1 SS4型電力機(jī)車輪緣磨損情況

從表1中計(jì)算出50臺車輪緣平均萬公里磨耗為0.47 mm,可發(fā)現(xiàn)輪緣異常磨耗是造成輪緣萬公里磨耗過大的主要原因,因此只要解決輪緣異常磨耗,即可降低輪緣萬公里磨耗。

1.1 輪緣異常磨耗因素調(diào)查統(tǒng)計(jì)

我們對造成機(jī)車輪緣異常磨耗的因素逐項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)查、分析,通過查看機(jī)車電制動(dòng)給流等方式進(jìn)行要因確定[17],經(jīng)整理輪緣異常磨耗的主要因素如圖1所示。

圖1 輪緣異常磨耗的主要因素

由圖1可知,輪緣的異常磨耗受到人員、機(jī)械、材料及環(huán)境等因素的影響,具體主要包括在機(jī)車下坡道時(shí)盲目使用單臺機(jī)車電制動(dòng)給流,電制動(dòng)給流未采用雙機(jī)配合、輪噴未能及時(shí)補(bǔ)油、輪噴控制盒故障、輪噴風(fēng)管老化、噴嘴堵塞,以及存在沖角或者一側(cè)輪緣偏磨等因素,從而造成了輪緣的異常磨耗。

1.2 輪緣異常磨耗因素?cái)?shù)據(jù)分析

經(jīng)對上述輪緣異常磨耗的各主要因素進(jìn)行分析檢查,其具體情況如表2所示。

表2 輪緣異常磨耗的各主要因素分析統(tǒng)計(jì)

從表2中可以看出,由于司機(jī)操縱不當(dāng)在下坡道電制動(dòng)給流未采用雙機(jī)配合,盲目單臺機(jī)車電制動(dòng)給流,造成輪緣異常磨耗的情況占76%;對補(bǔ)油作業(yè)進(jìn)行檢查,作業(yè)人員均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),及時(shí)補(bǔ)油,作業(yè)人員均能按規(guī)定進(jìn)行作業(yè),及時(shí)補(bǔ)油率為100%,因此未能及時(shí)補(bǔ)油不是主要原因;檢查了50臺車384個(gè)輪噴噴嘴位置情況,噴嘴位置正確率可達(dá)91.67%,經(jīng)過現(xiàn)場修復(fù)后,噴嘴位置100%正確,因此噴嘴位置不對不是主要原因;從調(diào)查表可看出,輪噴控制盒故障率有12.5%,經(jīng)過現(xiàn)場修復(fù)后,輪噴控制盒工作狀態(tài)100%良好,因此輪噴控制盒故障不是主要原因;在整備場調(diào)查了50臺車400個(gè)風(fēng)管老化情況,根據(jù)表2可知風(fēng)管老化率為6.25%,更換后更是100%良好狀態(tài),因此輪噴風(fēng)管老化漏風(fēng)不是主要原因;對50臺車400個(gè)輪噴噴嘴進(jìn)行檢查,從表2可看出,輪噴噴嘴堵塞數(shù)量占總數(shù)的12.5%,雖噴嘴堵塞的比例不高,但經(jīng)過一周的反復(fù)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)輪噴噴嘴易反復(fù)堵塞;通過查看50臺機(jī)車的輪軌關(guān)系,并檢測是否存在沖角或者偏磨一側(cè)輪緣,經(jīng)檢測42%的機(jī)車存在異常輪軌關(guān)系,經(jīng)后期檢查機(jī)車的鏇修周期和鏇修后的數(shù)據(jù),未及時(shí)鏇修或鏇修后不符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)車只有1臺,所以未及時(shí)鏇輪不是造成異常輪軌關(guān)系的主要原因,但異常輪軌關(guān)系導(dǎo)致了輪緣的異常磨耗。

2 改進(jìn)措施與效果

2.1 改進(jìn)措施

通過對SS4型電力機(jī)車輪異常磨耗因素的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析可知,下坡道時(shí)過度使用電制動(dòng)以及異常輪軌關(guān)系是造成輪緣異常磨耗的主要原因。

對于過度使用電制動(dòng)來說,由于司機(jī)未采用雙機(jī)配合,盲目單臺機(jī)車電制動(dòng)給流,造成輪緣異常磨耗而導(dǎo)致的電力機(jī)車輪緣磨耗問題,應(yīng)闡述電制動(dòng)操作不當(dāng)加速輪緣磨耗的危害整體,并組織乘務(wù)員學(xué)習(xí)下坡道時(shí)電制動(dòng)操縱辦法,提升乘務(wù)員操縱水平,加強(qiáng)電制動(dòng)時(shí)雙機(jī)配合,以及建立相關(guān)自動(dòng)控制調(diào)控系統(tǒng),使機(jī)車在制動(dòng)時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自動(dòng)的雙機(jī)配合,實(shí)現(xiàn)其制動(dòng)最優(yōu)化。

對于輪軌關(guān)系的異常情況,在車輛行駛時(shí),電動(dòng)機(jī)生成的動(dòng)力經(jīng)輪對輸送到行駛軌道上,車輛的全部承重也都是經(jīng)輪對傳送到運(yùn)行軌道上,機(jī)車在行駛當(dāng)中,經(jīng)過軌道連接處、分道路口、彎道和不平整道路時(shí),輪對會對其生成不同方向的作用力,這些不同作用力會造成不同軸輪緣磨耗不均、同軸輪緣偏磨、同臺架同側(cè)偏磨、同臺架異側(cè)偏磨和前后轉(zhuǎn)向架對角偏磨[18-19]。經(jīng)過分析可知,不同軸輪緣磨耗不均主要表現(xiàn)為轉(zhuǎn)向架中間軸輪緣磨耗量大于端軸,所以針對異常輪軌關(guān)系采取的措施,一種是針對輪對偏向鋼軌一側(cè),我們可使用在軸箱止檔處加調(diào)整墊的方式解決;另一種是針對機(jī)車輪緣與鋼軌之間存在沖角的情況,我們可以通過采用壓輪徑及軸箱拉桿加調(diào)整墊的方式解決。通過大量的實(shí)踐驗(yàn)證及數(shù)據(jù)分析證明,在軸箱止檔處加調(diào)整墊、實(shí)施壓輪徑和軸箱拉桿加調(diào)整墊的方式減緩輪緣偏磨取得很好的效果。

除此之外,針對輪噴噴嘴易反復(fù)堵塞等其它問題,應(yīng)加強(qiáng)疏通輪噴噴嘴工作,且可以使用新材料并構(gòu)造新型輪噴噴嘴結(jié)構(gòu),增加輪軌的潤滑裝置等,防止輪緣長時(shí)間得不到有效的潤滑,進(jìn)而降低輪緣的異常磨耗。

2.2 改進(jìn)效果

在充分調(diào)研SS4型電力機(jī)車輪緣磨耗情況的基礎(chǔ)上,通過對車輪異常磨耗因素進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,以及采取相應(yīng)的改進(jìn)措施之后,對10臺車的輪緣進(jìn)行了檢測,并計(jì)算出平均輪緣磨耗,如圖2所示。

圖2 改進(jìn)后的車輪緣磨耗情況

從圖2中可以看出,在進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)措施以后,平均輪緣磨耗為0.36 mm/萬km,比改進(jìn)前降低了0.11 mm/萬km,實(shí)現(xiàn)了降低輪緣磨耗至0.4 mm/萬km以下的目標(biāo)。

3 結(jié)語

針對機(jī)車輪緣過度磨耗會影響機(jī)車運(yùn)用效率和車輪使用壽命及機(jī)車運(yùn)行安全這一問題,本文在充分調(diào)研SS4型電力機(jī)車輪緣磨耗情況的基礎(chǔ)上,對車輪異常磨耗因素進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,通過對SS4型電力機(jī)車輪異常磨耗因素的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析可知,下坡道時(shí)過度使用電制動(dòng)以及異常輪軌關(guān)系是造成輪緣異常磨耗的主要原因。針對不同的磨耗原因采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施,最終使機(jī)車的平均輪緣磨耗從0.47 mm/萬km降低至0.36 mm/萬km,實(shí)現(xiàn)了降低輪緣磨耗至0.4 mm/萬km以下的目標(biāo)。

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