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風(fēng)電拉鉚釘?shù)蜏貨_擊性能不合格原因分析

2023-10-23 07:02李新榮
熱處理技術(shù)與裝備 2023年5期
關(guān)鍵詞:線材鉚釘奧氏體

文 華,王 霞,李新榮,張 威

(眉山中車緊固件科技有限公司,四川 眉山 620010)

目前我國部分風(fēng)力發(fā)電設(shè)備選用拉鉚釘進(jìn)行緊固連接,拉鉚釘為組合件,包括拉鉚釘和套環(huán),通過鉚接工具軸向拉伸鉚釘,徑向擠壓套環(huán),使套環(huán)內(nèi)側(cè)金屬流動(dòng)到拉鉚釘鎖緊槽中,形成永久性塑性變形連接。由于風(fēng)電拉鉚釘特殊的服役條件,用戶對(duì)拉鉚釘?shù)膹?qiáng)度及低溫沖擊韌性提出了較高的要求,風(fēng)電領(lǐng)域中使用的某種高強(qiáng)度拉鉚釘,其硬度要求為32~39 HRC,-40 ℃沖擊吸收功KV2≥27 J,材料為42CrMo鋼,規(guī)格為φ24 mm,制造工藝為下料→溫鐓成型→搓絲→淬火→高溫回火→表面處理→成品。

拉鉚釘在熱處理后進(jìn)行力學(xué)性能檢測,在相同熱處理工藝且硬度范圍為32~39 HRC的條件下,對(duì)拉鉚釘進(jìn)行-40 ℃低溫沖擊試驗(yàn),部分批次拉鉚釘?shù)蜏貨_擊性能不滿足技術(shù)要求,與正常值存在較大差異。本文對(duì)拉鉚釘?shù)蜏貨_擊性能不合格的原因進(jìn)行分析與研究,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,避免類似質(zhì)量問題發(fā)生。

1 檢測分析

1.1 低溫沖擊功

分別取沖擊功合格與不合格批次的拉鉚釘各3件,按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 229—2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》進(jìn)行檢驗(yàn),試樣為10 mm×10 mm×55 mm夏比V型缺口,缺口深度為2 mm,-40 ℃沖擊吸收功檢測結(jié)果見表1。

1.2 化學(xué)成分分析

分別取沖擊功合格與不合格批次的拉鉚釘各1件,采用電火花直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表2。結(jié)果表明,合格批次與不合格批次試樣原材料的化學(xué)成分均符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》中對(duì)42CrMo鋼化學(xué)成分的要求,微量元素P、S的含量低于優(yōu)質(zhì)鋼中對(duì)P、S元素的標(biāo)準(zhǔn)要求[1]。

表2 試樣化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 2 Chemical composition of samples(mass fraction,%)

1.3 硬度檢測

在沖擊功合格與不合格的拉鉚釘上截取試樣,采用洛氏硬度計(jì)按標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3098.1—2010《緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱》要求進(jìn)行芯部硬度檢測,結(jié)果見表3。結(jié)果表明沖擊功合格與不合格拉鉚釘硬度值均在32~39 HRC范圍內(nèi),符合技術(shù)要求。

表3 芯部洛氏硬度Table 3 Core Rockwell hardness

1.4 金相組織分析

取垂直于拉鉚釘軸心線的縱向試樣,經(jīng)粗磨、精磨、拋光、4%硝酸酒精溶液腐蝕后,采用電子金相顯微鏡觀察組織形貌,合格與不合格拉鉚釘試樣心部的金相組織如圖1所示。由圖1可知,合格與不合格拉鉚釘試樣的金相組織均為回火索氏體,回火組織均勻,與所用熱處理工藝獲得的該材料正常金相組織一致[2]。

(a)合格試樣;(b)不合格試樣圖1 試樣金相組織 500×(a)qualified sample;(b)unqualified sampleFig.1 Microstructure of samples

1.5 奧氏體晶粒度

取垂直于拉鉚釘軸心線的縱向試樣,經(jīng)粗磨、精磨、拋光、ET-01PLUS新型晶粒度侵蝕劑腐蝕后,采用電子金相顯微鏡觀察奧氏體晶粒度,合格與不合格拉鉚釘試樣的奧氏體晶粒組織形貌如圖2所示。采用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》中截點(diǎn)法對(duì)試樣奧氏體晶粒度等級(jí)進(jìn)行評(píng)級(jí),合格與不合格試樣的平均晶粒度評(píng)級(jí)分別為9級(jí)、10級(jí),但不合格試樣的奧氏體晶粒組織出現(xiàn)嚴(yán)重不均勻、混晶現(xiàn)象,異常長大的晶粒為5~6級(jí)。細(xì)晶能提高沖擊性能,粗晶、混晶降低鋼的沖擊性能[3]。

(a)合格試樣;(b)不合格試樣圖2 試樣奧氏體晶粒形貌 200×(a)qualified sample;(b)unqualified sampleFig.2 Austenite grain morphology of samples

2 分析與討論

合格批次與不合格批次拉鉚釘試樣的化學(xué)成分均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,芯部硬度也符合技術(shù)要求,金相組織與所使用熱處理工藝獲得的該材料正常金相組織一致。但奧氏體晶粒度檢驗(yàn)結(jié)果表明,不合格批次試樣的奧氏體晶粒存在嚴(yán)重不均勻、混晶現(xiàn)象,導(dǎo)致拉鉚釘沖擊性能降低。

結(jié)合拉鉚釘?shù)募庸すに嚵鞒碳霸牧蠣顟B(tài)進(jìn)行分析,合格與不合格批次拉鉚釘?shù)募庸すに嚵鞒碳斑^程工藝參數(shù)完全一致;而原材料狀態(tài)存在一定差異,合格批次所用原材料為熱軋棒料,不合格批次所用原材料為冷拉線材。熱軋材料生產(chǎn)工藝流程為:轉(zhuǎn)爐冶煉→爐外精練→大方坯連鑄→鋼坯檢驗(yàn)→大方坯加熱→開坯→檢驗(yàn)→鋼坯加熱→高壓水除磷→控制軋制→控制冷卻→檢驗(yàn);冷拉線材為滿足緊固件冷鐓變形要求,必須進(jìn)行球化退火處理,冷拉線材生產(chǎn)工藝為:熱軋盤條→酸洗磷化→拉拔→球化退火→精拉→成品精線[4]。冷拉線材在冷態(tài)拉拔過程中導(dǎo)致原奧氏體晶粒拉長、破碎,后續(xù)在球化退火過程中長時(shí)間高溫加熱,晶粒重新結(jié)晶并聚集長大,導(dǎo)致冷拉線材原材料出現(xiàn)奧氏體晶粒不均勻、混晶現(xiàn)象,粗大的奧氏體晶粒是造成冷拉線材制造拉鉚釘?shù)?40 ℃沖擊吸收功不合格的主要原因。

3 結(jié)論與措施

高強(qiáng)度風(fēng)電拉鉚釘-40 ℃低溫沖擊吸收功不合格的主要原因是冷拉線材原材料奧氏體晶粒不均勻、混晶。因此,可以通過改善原材料奧氏體晶粒均勻性來提高拉鉚釘?shù)蜏貨_擊性能,具體措施如下:

1)熱軋棒料相較冷鐓線材原材料具有更好的奧氏體晶粒均勻性及熱處理后低溫沖擊性能,可采用42CrMo熱軋棒料作為高強(qiáng)度風(fēng)電拉鉚釘原材料;

2)正火處理可細(xì)化晶粒、均勻組織[5],可對(duì)冷鐓線材原材料生產(chǎn)拉鉚釘進(jìn)行正火預(yù)處理后再進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,以改善拉鉚釘?shù)蜏貨_擊性能,經(jīng)過正火預(yù)處理后拉鉚釘?shù)?40 ℃沖擊吸收功由原來的22~25 J提高至38~42 J,低溫沖擊性能提升效果顯著。

采取上述改善措施后,重新生產(chǎn)的高強(qiáng)度風(fēng)電拉鉚釘未再出現(xiàn)過此類質(zhì)量問題。

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