林天威,胡 智
(深圳赤灣勝寶旺工程有限公司,廣東 深圳 518068)
作為2022 年度央企十大國之重器之一,?;惶枌Ч芗艿淖鳂I(yè)水深達到281 m,是亞洲第一深水導管架[1]。該導管架為四腿導管架,由四條導管腿及其底部的裙樁將上部模塊的載荷傳遞到海底,由水平片和花片結(jié)構(gòu)將四條導管腿連成一體。為了滿足臥式建造、滑移裝船和下水作業(yè)的載荷傳遞需要,在兩條相鄰導管腿之間設置兩條平行的下水腿;依靠下水腿向?qū)Ч芗軆?nèi)部構(gòu)建一個長方體形狀的下水桁架;下水桁架又通過細長拉筋與另外兩條導管腿相連接。這種四腿導管架的構(gòu)造在國際上有過不少應用,其中最著名的是作業(yè)水深排名全球前三的導管架:作業(yè)水深412米的Bullwinkle 導管架[2]、作業(yè)水深396 m 的Pompano 導管架和作業(yè)水深361 m 的Coelacanth 導管架,這三座導管架均位于墨西哥灣。另,孟加拉灣Zawtika油田的多個導管架也采用了這種構(gòu)造,其作業(yè)水深在160 m 以內(nèi)。國內(nèi)深水油氣平臺采用這種構(gòu)造尚未見報道。相對于其他常見類型的導管架構(gòu)造,這種導管架設計桿件稀疏,因而剛度較小,局部結(jié)構(gòu)完整性較差,難以按常規(guī)方法細分為便于轉(zhuǎn)運和吊裝的結(jié)構(gòu)單元,給建造設計和施工帶來諸多挑戰(zhàn)。本文針對在總裝過程的關(guān)鍵步驟,采取合理的合并和拆分策略,使得導管架總裝能夠安全、高效地完成,為同類深水四腿導管架的扣片建造提供參考。
在導管架建造歷史上,發(fā)展前期常用旋轉(zhuǎn)法進行總裝,旋轉(zhuǎn)法的優(yōu)點是將盡可能多的結(jié)構(gòu)安裝工作量放在地面或者低空完成,減少高空工作量[3]。前文所述的以Bullwinkle 導管架為代表的墨西哥灣3 個深水四腿導管架建造都采用了旋轉(zhuǎn)法[4]。隨著起重機械朝著大型化方向發(fā)展,扣片法逐漸成為導管架總裝的主流方法。?;惶枌Ч芗芙ㄔ旆桨刚撟C前期,曾探討過旋轉(zhuǎn)法和扣片法的適用性。旋轉(zhuǎn)法與扣片法各有優(yōu)劣,須綜合考慮高空作業(yè)量、占地面積、起重設備需求、尺寸控制、施工經(jīng)驗等方面因素,做出選擇。由于建造場地現(xiàn)有空間無法滿足?;惶枌Ч芗苄D(zhuǎn)法的占地面積要求,且限于滑道位置無法擴展場地,再考慮設備需求和施工經(jīng)驗的顯著差異,經(jīng)專家會論證,加工設計團隊決定選用扣片法。在總裝方法的選擇中,可用占地面積的限制,起到了一票否決的決定性作用。在扣片法總裝的基礎(chǔ)上分析解決了一系列結(jié)構(gòu)總裝問題。兩種方法對比見表1。
表1 旋轉(zhuǎn)法與扣片法要素對比
?;惶枌Ч芗艿南滤旒芘cA4/B4 導管腿的連接桿件稀疏且跨度較大。其中的7HU 和5HU 水平片部分,難以成片安裝。散件無所依托,無法安裝,更無法保證尺寸精度。經(jīng)研究,加工設計團隊提出了W片的設想,將扣片上的水平桿件劃入水平片,采用臨時拉筋將水平片拉筋連成上部封口的W 片,見圖1。2 個W 片分別重達186 t 和309 t。經(jīng)計算校核,W 片在吊裝載荷作用下的強度和變形都滿足要求。這2 個結(jié)構(gòu)片的吊裝分別使用了五臺吊機。起吊時五臺吊機聯(lián)合作業(yè),以彌補結(jié)構(gòu)平面外剛度不足,降低應力和變形。起立后,撤除三臺吊機,用剩余的兩臺主吊機完成結(jié)構(gòu)片的移位、就位和輔助安裝。2020 年12 月9日,7HU 水平層W 片成功吊裝就位。2021 年3 月22日,5HU 水平層W 片成功吊裝就位。由于W 片就位后,平面外缺少支撐,方案設計中還配備了攬風繩,將W 片頂端與現(xiàn)有的穩(wěn)固結(jié)構(gòu)相連接,以抵抗面外受風。實際實施效果良好,未發(fā)生大變形。W 片是本項目首次提出并實施的非常規(guī)結(jié)構(gòu)片,其成功安裝,大大提振了建造團隊的信心和士氣。
圖1 W 片方案及實施
?;惶枌Ч芗苓B接下水桁架與外桁架的1HU和2HU 拉筋,難以成片安裝。如圖2 所示,一個方法是各自增加上下兩根臨時拉筋,形成A 形片分別安裝。這種方法安裝后,結(jié)構(gòu)完整性差,需要采用攬風繩限制變形抵抗強風。經(jīng)研究,把這2 個A 形片與其下方的下水桁架扣片一起預制,用外桁架扣片上的縱向拉筋把2 個A 形片連成一體,形成本項目重量最大的吊裝單元:籃狀結(jié)構(gòu)?;@狀結(jié)構(gòu)為本項目首創(chuàng)的結(jié)構(gòu)吊裝單元,其構(gòu)造兼具結(jié)構(gòu)完整性和吊裝穩(wěn)定性。該結(jié)構(gòu)重達572 t 但4 臺吊機即可完成吊裝。大大提高了安裝效率且消除了后續(xù)迎風受損的風險。該吊裝作業(yè)使用了兩臺1600 t 級吊機和兩臺750 t 級吊機。從2021 年4 月1 日吊裝就位到2021 年9 月28 日鄰近結(jié)構(gòu)就位并與之相連接,在未使用攬風繩的情況下,籃狀結(jié)構(gòu)在百米高空挺立了半年之久。期間經(jīng)歷了多次臺風考驗,變形仍在許用公差范圍內(nèi)。
圖2 籃狀結(jié)構(gòu)方案及實施
海基一號導管架小頭Row2 桁架結(jié)構(gòu)和Row3 桁架結(jié)構(gòu),原計劃按2 個扣片、4 個十字花片和若干散件的形式吊裝。經(jīng)深入研究其結(jié)構(gòu)特性,將重量介于幾噸至100 余噸的14 個桿狀結(jié)構(gòu)或平面結(jié)構(gòu)組成了重達321 t 的Row2 立體桁架和重達342 t 的Row3立體桁架結(jié)構(gòu),大幅提高吊裝作業(yè)的集約度,減少了高空工作量和吊機資源耗費。合并之前,高空安裝作業(yè)預計需要用到32 個吊機臺班,合并后高空安裝作業(yè)只需要16 個吊機臺班。由于該結(jié)構(gòu)位于導管架的飛濺區(qū)附近,部分結(jié)構(gòu)需要涂裝,組成立體桁架整體吊裝也大幅減少了高空補漆的工作量,從而也顯著減少室外打砂涂裝給環(huán)境帶來的污染。
?;惶枌Ч芗艿娜箻短淄才c下水桁架之間的連接結(jié)構(gòu),桿件分布在2 個正交平面上,按常規(guī)做法是散件安裝或者分為2 個平面結(jié)構(gòu)分別吊裝。但這兩種方法的高空工作量太大,尺寸控制難度高。經(jīng)詳細研究構(gòu)造特性、吊機需求及安裝效率等因素,創(chuàng)造性地將2 個正交平面結(jié)構(gòu)組成空間結(jié)構(gòu)。由于形似餐具叉子,稱為叉狀結(jié)構(gòu)。叉狀結(jié)構(gòu)的方法大大縮減了高空工作量、建造工期和作業(yè)風險。同時,叉狀結(jié)構(gòu)的吊裝難度和復雜度較常規(guī)吊裝要高。常規(guī)吊裝一般只要求被吊結(jié)構(gòu)沿著一根軸線旋轉(zhuǎn)一定角度,而叉狀結(jié)構(gòu)吊裝,需要先在四臺吊機協(xié)作下沿著一根軸線旋轉(zhuǎn)90°,撤離其中一臺吊機,再沿著另一根軸線旋轉(zhuǎn)45°。相比于常規(guī)吊裝,叉狀結(jié)構(gòu)吊裝多了一次旋轉(zhuǎn),吊裝指揮難度、吊機協(xié)作精度都達到了新高度。2021 年10月,2 個叉狀結(jié)構(gòu)吊裝到位,見圖3。叉狀結(jié)構(gòu)成功安裝,給后續(xù)的高空裙樁套筒安裝掃清了障礙。
圖3 叉狀結(jié)構(gòu)方案及實施
?;惶枌Ч芗艿乃臈l導管腿底端有四組裙樁套筒結(jié)構(gòu),每組裙樁套筒包含3 個套筒、一段導管腿及連接結(jié)構(gòu)。建造姿態(tài)下,有兩組裙樁套筒在地面直接組裝。另兩組裙樁套筒則須在地面組裝好之后,吊裝到高空就位。高空兩組裙樁套筒的單重為650 t,最高點達到了110 m,超出了現(xiàn)有吊裝資源的能力。經(jīng)研究,根據(jù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造特點,將每組高空裙樁套筒分為上下兩部分分別吊裝。上部包括2 個套筒及連接結(jié)構(gòu),重量為280 t;下部包括一段導管腿和一個套筒及連接結(jié)構(gòu),重量為370 t。為保證高空安裝精度,上下兩部分在地面組裝成一體,分界線處僅作臨時連接。完成所有焊接和相關(guān)試驗之后,在分界線處分拆上下兩部分,將裙樁套筒的上部吊離并臨時放置在支撐結(jié)構(gòu)上。先用三臺吊機將裙樁套筒下部結(jié)構(gòu)吊運至高空安裝,然后用兩臺吊機將上部結(jié)構(gòu)吊裝到其上方就位。2021 年11 月份,兩組高空裙樁套筒完成安裝。
?;惶枌Ч芗芸燮琑4C25,重達1361 t,尺寸達到95 m × 71 m,最長桿件達到107 m。吊裝難度極大。經(jīng)分析該結(jié)構(gòu)整片吊裝強度不足,可能導致局部失效斷裂,變形巨大無法組對。在幾何中心附近增加吊點,可以解決吊裝強度和變形問題,但沒有合適的吊機提供足夠的負荷能力和作業(yè)半徑。驚人的重量意味著苛刻的吊裝資源需求,建造場地現(xiàn)有的吊機和索具都無法滿足該結(jié)構(gòu)片的吊裝作業(yè)需求。超大的跨度使得預制擺片占地太大,加劇作業(yè)空間緊張程度。綜合考慮到結(jié)構(gòu)強度、吊裝變形、機具資源,占地面積等諸多因素,決定不再成片,按散件吊裝??紤]到同樣的因素,扣片R4C57 和R4C79 均按散件吊裝,大片拆分為散件吊裝,使得此部分結(jié)構(gòu)所耗費的吊機臺班大大增加,相應的工期也大大延長。該結(jié)構(gòu)整片吊裝與散件吊裝的強度、變形、吊機分載、占地面積、吊機臺班和工期等參數(shù)對比見表2。
表2 整片吊裝與散件吊裝比較
本結(jié)構(gòu)安裝方法的決策過程中,吊裝結(jié)構(gòu)強度是一票否決的決定性的因素。這是起重設備資源限制結(jié)構(gòu)吊裝向高向大發(fā)展的典型案例??紤]到結(jié)構(gòu)重量和尺寸,預計需要跨度120 m,高度150 m,起重能力2000 t 以上的龍門吊,完成如此規(guī)模的扣片整體吊裝作業(yè)。
?;惶枌Ч芗苁菄鴥?nèi)首個作業(yè)水深超過200 m的導管架。有別于國外同類構(gòu)造的深水導管架的旋轉(zhuǎn)法,海基一號采用扣片法建造深水四腿導管架,無先例可參考。從上述案例可知,根據(jù)結(jié)構(gòu)特性,考慮施工條件的約束,有的結(jié)構(gòu)需要合并,有的結(jié)構(gòu)需要拆分。加工設計團隊經(jīng)過深入研究,根據(jù)導管架的構(gòu)造特性,制定了合理的總裝方法,并以堅實的理論論證和豐富的施工經(jīng)驗,贏得了專家會認可。其中W 片、籃狀結(jié)構(gòu)和叉狀結(jié)構(gòu)均為導管架建造史上首次提出的創(chuàng)新方法。這些結(jié)構(gòu)的成功安裝,解決了?;惶枌Ч芗芙ㄔ熘械年P(guān)鍵難題。(見圖4)?;惶枌Ч芗苡?022 年3 月15 日順利裝船交付,為后續(xù)同類深水四腿導管架的扣片建造方法開了先河。此類導管架的大跨度扣片在吊裝載荷作用下的應力和變形如何控制,如何整片吊裝,有待進一步研究。
圖4 完工上船的?;惶枌Ч芗?/p>