■ 史俊 樓幸 楊建良/ 中航貴州飛機有限責任公司 泰豐航空航天科技有限公司
某型無人機裝備航空活塞發(fā)動機,飛行過程中出現(xiàn)輔燃油泵自動接通、發(fā)動機轉速波動及掉轉故障。具體現(xiàn)象為:發(fā)動機節(jié)風門開度由46%增大至56%,70s 后發(fā)動機轉速開始不穩(wěn)定,在4600 ~5100mps 之 間 循 環(huán) 波動,每次循環(huán)約8 ~10s。節(jié)風門開度降至47%,所有故障現(xiàn)象消失。之后多次增大節(jié)風門開度,故障現(xiàn)象依然出現(xiàn),且發(fā)動機轉速波動幅度增大,在3500 ~5100mps 之間循環(huán)波動,每次循環(huán)約8 ~10s。此后,輔燃油泵自動接通,故障現(xiàn)象消失。
后查看飛參數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隨著發(fā)動機轉速的波動,發(fā)動機渦輪增壓器的廢氣活門也在85%~95%開度位置之間波動,空氣盒壓力在950 ~1070hp 之間波動。
燃油系統(tǒng)供油工作原理如圖1所示。主、輔燃油泵串聯(lián)連接,中間串聯(lián)一個壓力信號器。給燃油泵加電時,主、輔燃油泵同時工作,壓力信號器檢測到主燃油泵的出口燃油壓力值,當該值大于壓力信號器閾值時,壓力信號器斷開,輔燃油泵停止工作;若主燃油泵出口壓力值小于壓力信號器閾值,則壓力信號器接通,輔燃油泵開始工作,保證發(fā)動機的供油。
圖1 燃油系統(tǒng)供油工作原理
從故障現(xiàn)象來看,根據(jù)燃油系統(tǒng)工作原理,輔燃油泵自動接通,說明主燃油泵出口壓力值低于壓力信號器控制閾值,控制輔燃油泵接通以提高供油壓力,保證發(fā)動機所需油量。由于此次發(fā)動機故障均出現(xiàn)在輔燃油泵開啟前,所以只考慮主燃油泵故障的可能。以下幾種情況均可導致主燃油泵出口壓力降低:
1)主燃油泵運轉故障。主、輔燃油泵均采用12V 直流電源供電,且由于主燃油泵內部硬件故障、供電不足等原因,造成供油壓力不足,低于發(fā)動機的需求,造成發(fā)動機轉速不穩(wěn)。
2)供油系統(tǒng)堵塞。供油系統(tǒng)中由于輸油管路或油濾堵塞,造成供油量不足,無法滿足發(fā)動機需求,造成發(fā)動機轉速不穩(wěn)。
3)單向閥故障。圖1 中單向閥A雙通、燃油部分回流,導致供油壓力不足,從而導致發(fā)動機轉速不穩(wěn)。
4)燃油壓力調節(jié)器故障。燃油壓力調節(jié)器是發(fā)動機上的部件,其作用是根據(jù)空氣盒壓力值調整進油量,保證發(fā)動機氣缸內適當?shù)目杖急?。燃油壓力調節(jié)器如果出現(xiàn)故障,使回油口開啟過大,油壓不足,導致發(fā)動機轉速不穩(wěn)。
通過上述分析,列出4 種可能的故障源,為了準確定位故障點進行了地面試驗,具體試驗過程如下。
在未開車狀態(tài)下進行燃油泵供油壓力測試試驗。在燃油壓力調節(jié)器前后各安裝一塊燃油壓力表,檢查結果如下。
1)在未開啟發(fā)動機、進油管堵死狀態(tài)下,單獨開啟主輔燃油泵,測量進油管出口壓力值均為2bar,該壓力值滿足圖2 中燃油泵流量與燃油泵進出口壓差曲線中零流量的出口壓力值。
圖2 不同壓力下電子燃油泵送油率
2)在未開啟發(fā)動機、進油管接通狀態(tài)下,單獨開啟主輔燃油泵,測量進油管出口壓力值分別為0.28bar、0.285bar,發(fā)動機燃油壓力調節(jié)器后的壓力均為0.25bar,主輔燃油泵出口壓力均屬于發(fā)動機未開車狀態(tài)下的正常值。
試驗前需計算燃油壓力理論值,用于與實測值對比。理論值是通過《發(fā)動機使用維護手冊》中的油門位置和氣室目標壓力關系曲線圖(見圖3)計算得出的,計算公式為:燃油壓力=空氣盒壓力+250hPa-大氣壓力。其中,大氣壓力為當?shù)丨h(huán)境壓力,約為860hPa,即0.86bar。當節(jié)風門位置在15%以下時,雖然空氣盒目標壓力高,但發(fā)動機排氣能量不足,不足以影響空氣盒壓力,此時空氣盒壓力可視為大氣壓力;當節(jié)風門位置在15%~45%時,空氣盒壓力逐步接近目標壓力;當節(jié)風門位置在45%以上時,空氣盒壓力與目標壓力一致。
圖3 油門位置和空氣盒目標壓力關系曲線圖
在開車狀態(tài)下進行主燃油泵供油壓力測試試驗。在燃油壓力調節(jié)器前后各安裝一塊燃油壓力表,采集節(jié)風門不同開度下的燃油壓力,由于飛行過程中故障出現(xiàn)時輔燃油泵并未工作,因此未采集輔燃油泵數(shù)據(jù)。試驗結果如表1 所示。
表1 各節(jié)風門開度下調整前后的壓力值
由表1 可以看出,試驗采集數(shù)值與理論值相當,說明主燃油泵工作正常,且發(fā)動機轉速一直穩(wěn)定,故障未復現(xiàn)。
在開車狀態(tài)下進行控制進油量觀察轉速試驗。在發(fā)動機燃油壓力調節(jié)器前端,通過一個三通管加裝一段燃油管,燃油管出口處安裝一個燃油開關。在發(fā)動機燃油壓力調節(jié)器后端,加裝一個燃油壓力傳感器。
按規(guī)定進行發(fā)動機開車,油門值回到0%后,逐步增加油門至60%,此時觀察到燃油壓力表示值為0.57bar。然后緩慢打開并調節(jié)燃油開關,保證燃油壓力表示值緩慢下降;當發(fā)動機轉速突然下降時,停止調節(jié)燃油壓力開關,觀察到發(fā)動機掉轉前燃油壓力表示值為0.3bar。
試驗發(fā)現(xiàn),發(fā)動機轉速在2600 ~4500mps 之間循環(huán)波動,每次循環(huán)約6s 左右。查看飛參數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隨著發(fā)動機轉速的變化,廢氣活門開度在90%~100%之間波動,空氣盒壓力在900 ~1200hPa 之間波動,該故障模式與飛行時出現(xiàn)的故障表現(xiàn)極為類似。
通過地面試驗,結合之前的故障模式分析,對故障進行定位。
1)如果主燃油泵運轉故障導致其出口壓力低于壓力信號器工作壓力值,將引起雙泵工作故障。由于地面試驗中各油門狀態(tài)下均未開啟輔燃油泵,故障未復現(xiàn)。而單獨開啟主燃油泵工作,在各油門狀態(tài)下檢查油泵的輸出壓力,均能滿足發(fā)動機的壓力需求,排除主燃油泵故障的可能。
2)如果供油系統(tǒng)堵塞,或輸油管路發(fā)生彎折,或濾網(wǎng)網(wǎng)眼被雜質阻塞,導致燃油無法正常輸送至主燃油泵,主燃油泵出口壓力低,將出現(xiàn)上述故障表象。檢查后發(fā)現(xiàn)輸油管路并未彎折,排除因燃油管彎折導致故障的可能。如果雜質進入燃油濾、供油管路、單向閥、主輔燃油泵及連接管嘴,可能影響正常輸油,導致供油量降低,最終影響主燃油泵出口壓力值,出現(xiàn)故障表象。待拆卸燃油濾、主輔燃油泵細濾后驗證。
3)如果單向閥故障,會出現(xiàn)雙通現(xiàn)象,則主燃油泵出口燃油將從單向閥A 處發(fā)生回流,從而降低主燃油泵出口壓力,引起雙泵工作故障。地面試驗表明,在未開啟發(fā)動機、進油管堵死狀態(tài)下,單獨開啟主輔燃油泵時能夠正常建壓,因此能排除單向閥故障的可能。
4)如果燃油壓力調節(jié)器故障,使回油口開啟過大,油壓不足,將導致發(fā)動機轉速不穩(wěn)。此種故障模式在地面開車試驗中應能復現(xiàn),但在記錄地面試驗結果的表1 中,通過燃油壓力調節(jié)器調整后的燃油壓力一直正常,故排除燃油壓力調節(jié)器故障的可能。
通過地面試驗,排除可能的故障點,最后確定有可能引起轉速波動的是供油系統(tǒng)堵塞,且為非燃油管路彎折引起的堵塞,更有可能是油濾濾網(wǎng)堵塞引起的燃油供給不足,導致發(fā)動機轉速波動。
燃油系統(tǒng)中裝備一個粗油濾,燃油泵內自帶細油濾。拆下油濾,發(fā)現(xiàn)粗油濾、燃油泵細油濾均有大量雜質(見圖4),印證了故障是由油路堵塞引起的。
圖4 油濾情況
故障定位后,對整個燃油系統(tǒng)進行檢查,包括燃油管路、單向閥、燃油泵、燃油濾是否還存在污物卡塞,并更換粗、細油濾,徹底分解化油器,用化油器清洗劑清洗化油器內各零件、各量孔。將油箱內余油放干,再次加注燃油時用800 目以上的濾網(wǎng)過濾燃油,防止大顆粒雜質進入燃油系統(tǒng)。