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某氣田天然氣集氣站噪聲危害治理技術(shù)應(yīng)用研究

2023-11-09 14:29:02李冰毅王磊
工業(yè)安全與環(huán)保 2023年11期
關(guān)鍵詞:廠界集氣站噪聲源

李冰毅 王磊

(中石化華北油氣分公司,河南鄭州 450006)

0 引言

在氣田開采過程中,為了將采出的天然氣順利輸入到集氣管網(wǎng)中,集氣站常使用天然氣壓縮機來保持管道起點的輸送壓力。壓縮機在天然氣開發(fā)中發(fā)揮著重要作用,同時壓縮機與集氣站內(nèi)的空冷器等設(shè)備設(shè)施運行時又產(chǎn)生了較大噪聲,不僅不符合廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn),還對站內(nèi)職工的職業(yè)健康造成一定威脅[1]。因此,集氣站的噪聲治理工作意義重大,現(xiàn)以某氣田天然氣集氣站噪聲危害治理工程為例,進行噪聲治理措施及效果分析。

1 現(xiàn)狀概述

某氣田天然氣集氣站采用一臺800 kW 天然氣壓縮機組進行增壓。該天然氣壓縮機組屬于活塞往復(fù)式壓縮機,由國內(nèi)某公司生產(chǎn)。壓縮機三級氣缸壓縮后的壓縮天然氣沖擊后洗滌罐罐壁,天然氣氣流運動產(chǎn)生的噪聲經(jīng)后洗滌罐放大,沿剛性天然氣管傳導(dǎo)至旋流分離器,旋流分離器運行噪聲較大。

受限于場地布局,壓縮機機組安裝在集氣站場邊角處,該站廠界噪聲排放不滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中的2 類排放限值要求,廠界噪聲強度(晝間)最大為77.6 dB(A),超標(biāo)17.6 dB(A)。同時,該站站長、采氣工接觸的崗位噪聲強度最大為92.3 dB(A),超標(biāo)7.3 dB(A)。

為有效解決集氣站噪聲帶來的環(huán)境與職業(yè)健康問題,該站決定實施噪聲危害綜合治理工程。治理目標(biāo)主要如下:①廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348—2008)[2]中的2 類排放限值要求,即廠界處噪聲排放晝間≤60 dB(A)、夜間≤50 dB(A);②崗位接觸噪聲強度滿足《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2 部分:物理因素》(GBZ 2.2—2007)[3]限值要求,即崗位職業(yè)噪聲接觸強度≤85 dB(A)。

2 噪聲源分析

根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查與檢測分析,該集氣站的噪聲源主要為:壓縮機組、空冷器、后洗滌罐、旋流分離器等。主要噪聲源平面布置圖見圖1。現(xiàn)對各噪聲源進行分析。

圖1 主要噪聲源平面布置

本次噪聲檢測使用的設(shè)備為SVANTEK SV971型噪聲檢測儀,該檢測儀具備1/3 倍頻程實時分析功能。測點的選擇及測量方法依據(jù)《工作場所物理因素測量第8 部分:噪聲》(GBZ/T 189.8—2007)[4]、《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096—2008)等標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.1 壓縮機組

該集氣站壓縮機組為800 kW,采用三級氣缸壓縮。治理前分別檢測了壓縮機東、南、西、北4 側(cè)的噪聲,其頻譜如圖2 所示。

圖2 壓縮機組治理前噪聲頻譜

檢測結(jié)果顯示,壓縮機組噪聲主要以中高頻噪聲(500 Hz 以上)為主。

2.2 空冷器與后洗滌罐

空冷器主要用于降低從壓縮機氣缸中排出的壓縮天然氣溫度。該集氣站的空冷器緊鄰壓縮機房北側(cè),后洗滌罐位于空冷器西南側(cè)。治理前分別檢測了空冷器東、西、北側(cè)及后洗滌罐西側(cè)的噪聲,其頻譜如圖3 所示。

圖3 空冷器治理前噪聲頻譜

檢測結(jié)果顯示,空冷器噪聲值在西側(cè)800 Hz 出現(xiàn)了峰值,噪聲高達91.4 dB,在500 Hz 達到了85 dB,根據(jù)頻譜對比分析,此處空冷器與后洗滌罐的頻譜相近,受后洗滌罐噪聲的影響,低頻比較嚴(yán)重,在降噪方案設(shè)計時需要同時對低頻50、160、315 和800 Hz 考慮設(shè)計。

2.3 旋流分離器

治理前分別檢測了旋流分離器及手動調(diào)節(jié)閥的噪聲,其頻譜如圖4 所示。

圖4 旋流分離器與調(diào)節(jié)閥治理前噪聲頻譜

檢測結(jié)果顯示,手動調(diào)節(jié)閥在500 Hz 附近達到了87.9 dB。這個頻帶的噪聲超過相鄰頻帶的噪聲值10 dB,比較明顯的低頻有調(diào)聲現(xiàn)象。另外一個高噪聲頻帶出現(xiàn)在800 Hz 附近,達到95.5 dB。

3 噪聲治理方案

通過對噪聲源特點分析及現(xiàn)場條件調(diào)查,擬對壓縮機房、空冷器與后洗滌罐、旋流分離器與調(diào)節(jié)閥綜合采取吸聲、隔聲、消聲的治理方案。

3.1 壓縮機房噪聲治理

壓縮機房長14 m、寬10.8 m、高7 m,為輕鋼結(jié)構(gòu)。原墻體及屋面、大門為彩鋼板泡沫夾芯結(jié)構(gòu),壓縮機房原小門為普通鋼制鐵門,鐵門中間夾層為紙瓦楞板,門上方的紗窗用塑料布密閉,隔聲效果差。壓縮機組運轉(zhuǎn)時不但產(chǎn)生噪聲,還會產(chǎn)生熱量。目前壓縮機房采取的通風(fēng)方式是機房頂部4 臺風(fēng)機機械通風(fēng)。在夏季,需要同時打開前后門形成自然對流通風(fēng),解決壓縮機組散熱問題。

因此,壓縮機房的降噪方案需要同時考慮通風(fēng)散熱問題。本次壓縮機房治理方案簡述如下:

1)壓縮機房通風(fēng)形式采用東側(cè)下方自然進風(fēng),西側(cè)上方機械排風(fēng),壓縮機氣缸局部通風(fēng)散熱輔以風(fēng)機引流的方式。

2)在壓縮機房西側(cè)墻壁上部安裝4 臺額定功率1.1kW、風(fēng)量10000m3/h 的防爆軸流風(fēng)機作為機械排風(fēng)。壓縮機東側(cè)氣缸位置安裝2 臺額定功率370 W、風(fēng)量5 000 m3/h防爆軸流風(fēng)機作為局部引流風(fēng)機,以強化氣缸的局部散熱。

3)在壓縮機房東側(cè)墻壁安裝1 處進風(fēng)消聲器,西側(cè)墻壁4 臺1.1 kW 風(fēng)機排風(fēng)口安裝4 臺排風(fēng)消聲器,防止壓縮機噪聲外漏。

4)在壓縮機房內(nèi)四周墻壁內(nèi)部安裝隔聲吸聲板。隔聲吸聲板為復(fù)合結(jié)構(gòu),面密度為15.5 kg/m2,隔聲量35 dB,結(jié)構(gòu)及性能見圖5。

圖5 隔聲吸聲板結(jié)構(gòu)性能(單位:mm)

圖6 空冷器通風(fēng)消聲裝置安裝前后對比

5)壓縮機房原兩樘門更換為隔聲門。東側(cè)大隔聲門及其子門的隔聲量Rw=30 dB,西側(cè)小隔聲門的隔聲量Rw=40 dB。

3.2 空冷器與后洗滌罐噪聲治理

空冷器包含2 臺直徑約2.4 m的軸流風(fēng)機,其進風(fēng)口面積約9.0 m2。針對本項目實際情況,空冷器的通風(fēng)降噪設(shè)計“半隔聲封閉+消聲裝置”的解決方案,需重點考慮進風(fēng)消聲器、排風(fēng)消聲器的有效通風(fēng)面積與局部阻力問題,避免對空冷器的散熱性能造成影響。后洗滌罐采用“吸聲棉包扎+隔聲間”的方式進行隔聲。具體方案如下:

1)位于空冷器北側(cè)、東側(cè)的進風(fēng)消聲器有效進風(fēng)口長5.8 m 高3.0 m??绽淦黜敳颗棚L(fēng)口加裝排風(fēng)消聲器,排風(fēng)消聲器有效排風(fēng)口長4.7 m 寬3.0 m??绽淦鞑捎孟虏窟M風(fēng),頂部排風(fēng)進行散熱。

2)位于空冷器下方的進風(fēng)消聲器與位于空冷器頂部的排風(fēng)消聲器的中間用隔聲板進行隔離,進風(fēng)與排風(fēng)相互獨立。

3)為便于檢修維護,在空冷器北側(cè)、東側(cè)分別加裝1 扇寬0.8 m、高2 m的隔聲門,隔聲量Rw=30 dB。

4)后洗滌罐位于空冷器西南角,采用“吸聲棉包扎+隔聲間”的方式進行隔聲,隔聲間頂部預(yù)留1/2 面積的通風(fēng)口,防止有害氣體聚集,隔聲間安裝簡易式的隔聲門。

3.3 旋流分離器噪聲治理

旋流分離器與手動調(diào)節(jié)閥根據(jù)前期的噪聲頻譜分析,設(shè)計噪聲控制方案時應(yīng)針對調(diào)節(jié)閥低頻500 Hz、中頻800 Hz 和旋流分離器315 Hz,500 ~800 Hz 進行專門設(shè)計。旋流分離器采用“100 mm 厚吸聲棉+0.7 mm 不銹鋼”進行隔聲包覆,長2.7 m、寬1.7 m、高4.0 m,隔聲量20 dB。

4 噪聲治理效果

該集氣站通過以上一系列噪聲治理措施,降噪效果明顯,按廠界噪聲與崗位噪聲分別對治理效果進行驗證。

4.1 噪聲源聲強度治理前后對比

以后洗滌罐為例,后洗滌罐在治理前噪聲強度最高達104.5 dB(A),采取“隔聲包覆+隔聲間”措施處理后,噪聲強度下降為79.1 dB(A),噪聲降低了25.4 dB(A)。后洗滌罐治理前后的頻譜如圖7 所示。

圖7 后洗滌罐治理前后噪聲頻譜

4.2 廠界噪聲治理效果驗證

該集氣站噪聲治理前后的廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果如表1 所示。

表1 噪聲治理前后廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果 單位:dB(A)

由上表可知,噪聲治理前廠界噪聲晝間與夜間4個測點均超出《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348—2008)中的2 類排放限值要求。實施噪聲治理后,其監(jiān)測結(jié)果均滿足要求,表明這些治理措施對控制廠界噪聲起到了良好的效果。

4.3 崗位噪聲治理效果驗證

該集氣站噪聲治理前后的崗位噪聲檢測結(jié)果如表2 所示。

由上表可知,噪聲治理前集氣站站長、采氣工2個崗位的噪聲接觸強度均超出《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2 部分:物理因素》(GBZ 2.2—2007)中噪聲職業(yè)接觸限值要求。實施噪聲治理后,其崗位噪聲接觸強度均滿足要求,表明這些治理措施對控制崗位職業(yè)噪聲也起到了很好的效果。

5 結(jié)語

該集氣站的壓縮機組及空冷器作為主要噪聲源,項目具備以下特點或難點:①噪聲源多,噪聲強度大,降噪要求高;②滿足降噪的同時,對夏季通風(fēng)散熱要求高;③必須預(yù)留足夠的空間,供員工正常操作與檢維修;④現(xiàn)場防火、防爆要求高,施工難度大;⑤設(shè)備布置緊湊,聲源呈現(xiàn)立體暴露分布,噪聲源由于“掩蔽效應(yīng)”可能未被完全識別,并最終影響降噪效果。

本項目針對壓縮機組、空冷器、旋流分離器等噪聲源的特點,從吸聲、隔聲、消聲等多方面著手,并結(jié)合通風(fēng)措施,進行了有效的噪聲治理。工程竣工后,廠界噪聲及崗位噪聲均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,壓縮機房及空冷器通風(fēng)散熱良好,設(shè)備運行穩(wěn)定。項目的順利實施,既有效解決了廠界噪聲排放超標(biāo)導(dǎo)致的擾民問題,又保障了勞動者職業(yè)健康,為同類降噪項目提供了借鑒,具有較為普遍的參考意義。

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