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制糖工業(yè)單程蒸發(fā)罐的使用利弊分析

2023-11-19 09:46:22李國(guó)強(qiáng)
廣西糖業(yè) 2023年2期
關(guān)鍵詞:自動(dòng)控制節(jié)能降耗經(jīng)濟(jì)效益

李國(guó)強(qiáng)

摘 要:在制糖工業(yè)中,清凈車間蒸發(fā)罐不但是熱力方案成敗的關(guān)鍵,也是白砂糖色值指標(biāo)的關(guān)鍵控制點(diǎn),更是轉(zhuǎn)化損失的重要控制點(diǎn)。各國(guó)制糖企業(yè)對(duì)蒸發(fā)罐的選型和自控系統(tǒng)裝備均非常重視,配備了最強(qiáng)最先進(jìn)的裝備,但發(fā)現(xiàn)實(shí)際效果與設(shè)想仍有一定差距。文章針對(duì)緬甸某糖廠蒸發(fā)系統(tǒng)的實(shí)際使用情況,分析了蒸發(fā)罐工作狀態(tài)、單程蒸發(fā)罐存在的弊端、單程蒸發(fā)罐與標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐的區(qū)別,并論述了單程蒸發(fā)罐系統(tǒng)應(yīng)用取得的成果與不足,以及蒸發(fā)自動(dòng)控制邏輯、自動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用,以期為制糖生產(chǎn)中蒸發(fā)罐的使用和改進(jìn)提供參考。

關(guān)鍵詞:?jiǎn)纬陶舭l(fā)罐;自動(dòng)控制;節(jié)能降耗;經(jīng)濟(jì)效益

中圖分類號(hào):TS243.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-820X(2023)02-0025-03

0 引言

在制糖工業(yè)中,清凈車間蒸發(fā)罐作為全廠熱力方案中心,不但是熱力方案成敗的關(guān)鍵,也是白砂糖色值指標(biāo)的關(guān)鍵控制點(diǎn),更是轉(zhuǎn)化損失的重要控制點(diǎn)?;谶@三個(gè)關(guān)鍵要素,各國(guó)制糖企業(yè)對(duì)蒸發(fā)罐的選型和自控系統(tǒng)裝備均非常重視,很多糖廠都配備了最強(qiáng)最先進(jìn)的裝備,但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),最終結(jié)果與設(shè)想仍有一定差距。本文針對(duì)緬甸某糖廠蒸發(fā)系統(tǒng)的實(shí)際使用情況,對(duì)蒸發(fā)罐設(shè)備的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析,對(duì)自控系統(tǒng)邏輯等各個(gè)方面逐一論述,以期為制糖生產(chǎn)中蒸發(fā)罐的使用和改進(jìn)提供參考。

1 蒸發(fā)罐實(shí)際使用情況

緬甸某糖廠自2014年技改擴(kuò)建后,清凈車間蒸發(fā)罐1~4號(hào)由TWX系列蒸發(fā)罐(以下稱標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐[1])改為無(wú)內(nèi)外循環(huán)管的單程蒸發(fā)罐(以下稱單程蒸發(fā)罐[2]),5~6號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐。罐身安裝有液位檢測(cè)設(shè)備,罐與罐之間過(guò)汁閥門采用自動(dòng)控制,蒸發(fā)面積分別是4000、4000、4000、2600、1600和1600 m2,最小蒸發(fā)總面積為13800 m2,最大蒸發(fā)總面積為16200 m2,2014/2015年榨季平均日榨量5800 t,2015/2016年開(kāi)榨后只能維持6000 t日榨量,超過(guò)后蒸發(fā)罐無(wú)法正常濃縮糖漿,生產(chǎn)難以正常進(jìn)行。經(jīng)多方分析查證,發(fā)現(xiàn)該廠操作人員經(jīng)常將前幾效蒸發(fā)罐液面控制較高,后幾效液面控制較低,液面升高以后,全部壓在蒸發(fā)罐花板上面,造成加熱管內(nèi)壓力升高,糖液沸點(diǎn)升高,熱效率降低,同時(shí)液面也阻礙了蒸汽排出,進(jìn)一步降低了蒸發(fā)強(qiáng)度,蒸發(fā)運(yùn)行惡化后,糖漿錘度降低,只能進(jìn)一步壓高蒸發(fā)罐液面,形成惡性循環(huán),最后只好降低榨量或停榨來(lái)處理物料,生產(chǎn)波動(dòng)非常大,導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行正常生產(chǎn)。其主要原因是該廠員工只會(huì)操作傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐,對(duì)單程蒸發(fā)罐缺乏認(rèn)知。單程蒸發(fā)罐的設(shè)計(jì)目的是要縮短糖汁在蒸發(fā)罐中的停留時(shí)間,最大限度減少轉(zhuǎn)化損失,降低色素生成。單程蒸發(fā)罐由于沒(méi)有降液管,糖汁從加熱管跳出上花板后就只能排往下一效罐,即來(lái)即過(guò),不能在花板上積壓,以不串汽來(lái)調(diào)節(jié)過(guò)汁閥門。經(jīng)調(diào)整操作方法后,生產(chǎn)情況全面好轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)兩年操作固化,現(xiàn)己達(dá)350 t/h生產(chǎn)量,效益十分可觀。雖然蒸發(fā)能力得以提高,但糖漿純度與清汁純度差并未改善,糖漿色值與清汁色值差達(dá)400~600 IU,開(kāi)始使用單程蒸發(fā)罐的第一年還發(fā)生了一效蒸發(fā)罐部分加熱管被焦糖堵死的情況。單程蒸發(fā)罐設(shè)計(jì)初衷是好的,但實(shí)際使用效果不盡人意。前人曾進(jìn)行過(guò)生產(chǎn)應(yīng)用及理論分析,最后放棄了單程蒸發(fā)罐在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用[3]。

結(jié)合該緬甸糖廠的實(shí)際使用情況,發(fā)現(xiàn)單程蒸發(fā)罐存在如下缺點(diǎn):①烘干現(xiàn)象突出,除單程蒸發(fā)罐自身帶來(lái)的加熱管上部容易烘干外,還存在來(lái)汁不均造成的干罐現(xiàn)象及全廠用汽波動(dòng)(來(lái)汁不均以快速沉降器配套使用時(shí)更為突出);②該糖廠采用蒸發(fā)罐自動(dòng)控制系統(tǒng),控制邏輯為標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐的控制邏輯,與設(shè)備實(shí)際需要的控制邏輯脫節(jié),多數(shù)時(shí)間只能手動(dòng)控制,控制邏輯有待開(kāi)發(fā)改進(jìn)。

2 蒸發(fā)罐工作狀態(tài)分析

糖汁在加熱管中從管子底部到頂部的各段存在不同形態(tài)[4]:(1)在管子底部,糖汁的溫度一般未達(dá)沸點(diǎn),需繼續(xù)升溫,為預(yù)熱階段。由于管子下部糖汁受到上方液體的靜壓力,其沸點(diǎn)高于上方,故即使入料溫度已達(dá)上方的沸點(diǎn)溫度,管子下段仍需繼續(xù)升溫。該預(yù)熱段因未沸騰,傳熱過(guò)程的機(jī)理同一般加熱器,因糖汁流速很低(通常標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐低于0.1 m/s,比加熱器中低很多,該廠單程蒸發(fā)罐僅為0.0082 m/s),故傳熱效率很低。(2)在管子中下部,糖汁沿管子上升,糖汁溫度逐步升高,先產(chǎn)生邊界層沸騰,在糖汁溫度達(dá)該處沸點(diǎn)后,糖汁強(qiáng)烈沸騰產(chǎn)生越來(lái)越多的汽泡,糖汁湍流加劇傳熱迅速升高。(3)在管子中部,大量的小汽泡合并成大汽泡,占據(jù)管子的大部分面積,形成塞狀或炮彈狀汽泡,糖汁被擠到汽泡與管壁之間,傳熱進(jìn)一步升高。(4)在管子中上部,隨管中糖汁的氣相體積繼續(xù)增大,氣體流速更快,糖汁被氣流強(qiáng)烈沖刷成為環(huán)狀薄膜,且越來(lái)越薄,傳熱升高到最大值。(5)在管子頂部,管壁上的糖汁薄膜部分被烘干,且烘干部分逐漸增大,由于管壁對(duì)氣體的傳熱系數(shù)遠(yuǎn)低于液體,傳熱明顯下降。單程蒸發(fā)罐在使用時(shí),加熱管中糖汁液面較低,該工作段較長(zhǎng),會(huì)存在嚴(yán)重烘干現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為糖漿色值升高、純度降低,一效罐特別嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)焦糖堵塞加熱管。

根據(jù)加熱管從低到高五個(gè)階段可看出,生產(chǎn)真正需要的是第四個(gè)階段,減小第一和第二個(gè)階段,避免第五個(gè)階段出現(xiàn)。單程蒸發(fā)罐由于無(wú)循環(huán)糖汁,通過(guò)加熱管的糖汁減少,加熱管長(zhǎng)度己成型而無(wú)法改變,第五階段的出現(xiàn)成為必然,一效罐以后各罐已難于改善這種狀況,而一效罐則可通過(guò)降低入罐糖汁溫度及減少進(jìn)氣方法實(shí)現(xiàn)增大預(yù)熱階段減少烘干階段。這樣處理后蒸發(fā)效能極大降低,但即使不進(jìn)行處理,第五階段同樣存在傳熱差問(wèn)題,會(huì)浪費(fèi)設(shè)備資源,設(shè)備利用率低,生產(chǎn)能力下降。以標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐改型為單程蒸發(fā)罐,從效果上看得不償失。

3 標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐與單程蒸發(fā)罐對(duì)比分析

根據(jù)霍漢鎮(zhèn)的《制糖工藝與裝備的新概念與新實(shí)踐》[4]分析方法,結(jié)合該廠實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)影響蒸發(fā)罐傳熱最大的液相比進(jìn)行計(jì)算分析。以日壓榨甘蔗量8640 t對(duì)比分析,第一效蒸發(fā)罐加熱面積4000 m2,有加熱管9952條,管子內(nèi)徑為38 mm,長(zhǎng)3.2 m,入罐清汁量為335 m3/h蒸發(fā)量為115 t/h,汁汽溫度為120 ℃。從理論上說(shuō)明蒸發(fā)罐加熱管上部易烘干,造成糖漿成色值升高及純度降低,分析如下:

單程蒸發(fā)罐:加熱管總橫截面積9952×3.14×(0.038/2)2=11.28 m2;如果蒸發(fā)罐沒(méi)有循環(huán),清汁只經(jīng)過(guò)加熱管一次,則進(jìn)入加熱管的清汁流速為335/(3600×11.28)=0.0082 m/s;汁汽在120 ℃下的比容為0.8917 m3/kg,汁汽總體積為115000×0.8917=102545.5 m3/h;蒸發(fā)后糖汁體積為335-115=220 m3/h;管子出口處汽液混合物中液相的體積比為220/(102545.5+220)×100%=0.21%。

標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐:主要特點(diǎn)是在罐中央裝設(shè)一個(gè)直徑較大的降液管和幾根直徑稍小的外降液管。降液管使加熱管流出的糖汁可經(jīng)其回流到罐底,再次進(jìn)入加熱管,反復(fù)循環(huán)。這種措施實(shí)質(zhì)上增大了進(jìn)入加熱管的糖汁總量和液相流速,循環(huán)的糖汁量對(duì)入料量的比例稱為循環(huán)倍數(shù),實(shí)際數(shù)值與設(shè)備結(jié)構(gòu)尺寸和操作控制有關(guān),一般為3~5倍,循環(huán)管的截面積與全部加熱管總截面積的比例多數(shù)為10%~20%。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)說(shuō)明,蒸發(fā)罐裝設(shè)降液管可使傳熱系數(shù)提高30%~50%,因此在蒸發(fā)罐發(fā)展的早期,裝設(shè)降液管被認(rèn)為是一種重要的改革。

在標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐中,如果循環(huán)汁量為入汁量的5倍,即為335×5=1675 m3/h,則進(jìn)入加熱管的液相流速增加到(1675+335)/(3600×11.28)=0.041 m/s。管子出口處混合物中液相體積比升高到(1675+220)/(102545.5+1675+220)×100%=1.81%。

在糖汁蒸發(fā)過(guò)程中汽相或液相的相對(duì)比例變動(dòng)情況[4]:在管子底部,汽相體積很小,液體接近100%,傳熱比較低;隨管子向上,混合物中汽相比例增大,液相降低,傳熱逐漸升高,當(dāng)汽相體積比由50%增至90%,即液相由40%降至10%時(shí),傳熱由約4000 W/m2·K升高至7000~8000 W/m2·K;當(dāng)汽相體積比再增至95%~99%,即液相降至4%~1%時(shí),傳熱升高至10000~13000 W/m2·K;當(dāng)汽相體積比超過(guò)99%,即液相低于1%時(shí),傳熱急劇降低。而對(duì)于濃糖液,最高的汽相體積比例較低,約為80%~90%,即液相為10%~20%(因濃糖液粘度大,潤(rùn)濕管壁的作用較弱)。理論上在沸騰形成的混合物中汽相比例上升時(shí),傳熱增大,說(shuō)明更多的汽泡或汽流增強(qiáng)了糖汁的湍流和對(duì)加熱面附近邊界層的沖刷,有效加速了傳熱。但在液相比例過(guò)低,稀糖液為1.5%~2%,濃糖液為10%時(shí)[5],傳熱急劇下降,說(shuō)明管子表面有部分被烘干,即糖汁對(duì)管壁的潤(rùn)濕不足,要避免這種情況發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐5倍循環(huán)量的液相占比達(dá)1.81%,剛好達(dá)不烘干的要求范圍,在這種情況下,管子頂部被液體潤(rùn)濕的狀況好轉(zhuǎn),烘干的可能性極大減少??梢?jiàn),蒸發(fā)罐內(nèi)的糖汁循環(huán)提高了管子上部汽液混合物中的液相比例,并使之達(dá)適當(dāng)數(shù)值,克服了單程蒸發(fā)罐烘干的弊端,標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐一般糖漿增色200~300 IU,純度差>0,pH降低0.3左右。而緬甸該糖廠單程蒸發(fā)罐經(jīng)兩年統(tǒng)計(jì),糖漿增色402 IU,純度差<-0.2,pH降低0.65。并且單程蒸發(fā)罐液相體積比則只有0.21%,遠(yuǎn)低于液相比例不發(fā)生烘干的最低值1%,管子頂部必因糖汁潤(rùn)濕不足發(fā)生局部烘干現(xiàn)象,導(dǎo)致傳熱惡化,糖漿質(zhì)量降低。加熱管上部烘干后,由于管壁對(duì)汽體的傳熱系數(shù)遠(yuǎn)低于液體,所以導(dǎo)致蒸發(fā)強(qiáng)度降低,單程蒸發(fā)罐生產(chǎn)能力遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐,要達(dá)到相同生產(chǎn)能力,需加大蒸發(fā)面積來(lái)實(shí)現(xiàn),通常標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐五效真空蒸發(fā)一效罐蒸發(fā)強(qiáng)度一般在35~40 kg/m2·h,而該糖廠只達(dá)28.75 kg/m2·h就很難再突破,說(shuō)明加熱管上部烘干后蒸發(fā)強(qiáng)度降低,降低值為17.9%。如果把蒸發(fā)罐改回標(biāo)準(zhǔn)式蒸發(fā)罐,在現(xiàn)有汽壓不變的前提下,蒸發(fā)罐生產(chǎn)能力可提高17.9%,壓榨生產(chǎn)能力可提高17.9%-6.9%=11%(原來(lái)為提高榨量滲透水只添加18.1%,生產(chǎn)需要添加25%左右,6.9%是為提高壓榨收回而增加的滲透水量),即可達(dá)8640×1.1=9504 t的日榨量,并保證壓榨滲透水的正常添加,確保壓榨收回率,生產(chǎn)潛力得到充分發(fā)揮。針對(duì)一年生產(chǎn)時(shí)間約140 d的工廠,約可縮短14 d左右的榨季,經(jīng)濟(jì)效益將十分可觀。

4 單程蒸發(fā)罐自控系統(tǒng)的控制邏輯

該糖廠2014年技改擴(kuò)建后并未對(duì)蒸發(fā)自控系統(tǒng)進(jìn)行更新改進(jìn),而是使用標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐的控制邏輯,即:由一效蒸發(fā)罐汽鼓壓力控制進(jìn)汽閥門開(kāi)度;由一效蒸發(fā)罐液位控制清汁泵轉(zhuǎn)速;由糖漿錘度控制末效罐出料閥開(kāi)度;末效罐液位控制四效罐出料閥開(kāi)度,以此類推直至一效罐液位控制清汁泵轉(zhuǎn)速為止。標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)罐的控制邏輯與單程蒸發(fā)罐的控制邏輯有本質(zhì)區(qū)別,單程蒸發(fā)罐不能控制液位,糖汁從加熱管上跳后就立即排出,從視鏡上看不到真液位。如果在管板上方保持液位,除增加停留時(shí)間外,高位的糖汁影響加熱管內(nèi)糖汁的汽化,導(dǎo)致蒸發(fā)效能下降,液位越高,負(fù)面影響就越大。為防止串汽,應(yīng)改成其他控制方式(有專家建議采用U型管的過(guò)汁方式)。此外,糖汁“來(lái)多少走多少”,一效蒸發(fā)罐進(jìn)料控制應(yīng)采用流量控制,從而保證整個(gè)蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。因此,單程蒸發(fā)罐自動(dòng)控制邏輯建議調(diào)整為:由一效汽鼓壓力控制進(jìn)汽閥門開(kāi)度;由糖漿錘度控制末效罐出料閥門開(kāi)度;由末效罐液位對(duì)清汁泵轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制;一效至末效之間的過(guò)汁管加裝U型管[6],防止串汽,生產(chǎn)時(shí)過(guò)汁閥門全開(kāi)。但該控制方案僅為設(shè)想,在實(shí)際生產(chǎn)中并無(wú)試驗(yàn)驗(yàn)證,僅作設(shè)計(jì)參考。

5 結(jié)語(yǔ)

單程蒸發(fā)罐雖能最大限度縮短糖汁在蒸發(fā)罐中的停留時(shí)間,但經(jīng)過(guò)實(shí)際使用并未達(dá)改型設(shè)想的效果。要實(shí)現(xiàn)單程蒸發(fā)罐的理想效果,可能只有從增大相同面積的蒸發(fā)罐直徑,縮短加熱管來(lái)實(shí)現(xiàn),但具體加熱管長(zhǎng)度多少能達(dá)單程蒸發(fā)罐的理想效果,還有待相關(guān)專家共同研究開(kāi)發(fā)。

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