林萬蔚 楊鵬 王玉坤 王鶴 張海月
(四達機械制造公司 陜西 咸陽 712201)
彈射機構(gòu)為座椅與飛機座艙連接的重要部件,應(yīng)急彈射時,彈射機構(gòu)以一定的初速度將人椅系統(tǒng)推出座艙[1-3],它的好壞直接關(guān)系到飛機彈射救生系統(tǒng)能否正常工作,對飛行員生命安全發(fā)揮至關(guān)重要的作用。
某型飛機彈射機構(gòu)主要外筒、中筒、內(nèi)筒、打火機構(gòu)及鎖活塞組成。其中,外筒、內(nèi)筒和鎖活塞組成鋼珠鎖。鋼珠鎖用于正常飛行狀態(tài)承載和傳遞人椅載荷以及彈射狀態(tài)的解鎖。它的鋼球收口質(zhì)量將直接影響彈射機構(gòu)的性能,收壓過松無法保證鎖止可靠性,收壓過緊則無法保證解鎖的流暢性,甚至導(dǎo)致無法解鎖。
該型飛機彈射機構(gòu)無損檢測后發(fā)現(xiàn)其內(nèi)筒經(jīng)常出現(xiàn)裂紋,無法正常裝機使用。換新的內(nèi)筒需在裝配工序進行鋼珠收口?,F(xiàn)有鋼珠收口工藝由于工裝設(shè)計可靠性差、工藝流程方法不清晰,導(dǎo)致合格率一直較低。為提高鋼珠鎖鋼球收口工藝的合格率,保證鋼珠鎖的鎖止可靠性和解鎖流暢性,特開展鋼珠鎖鋼珠收口工藝研究。
彈射機構(gòu)內(nèi)筒鋼珠鎖收口部位如圖1 所示,現(xiàn)有工藝流程可歸納為內(nèi)筒裝夾、定位、收壓,采用老式的50T 液壓壓力機進行加載,然后取下內(nèi)筒進行機械性能試驗。該工藝設(shè)計的收口工裝,在加載方向未設(shè)置定位,會產(chǎn)生因鋼珠孔加工分布誤差導(dǎo)致的收壓壓痕偏斜的現(xiàn)象。另外,現(xiàn)有的收壓工藝中收壓力的設(shè)定沒有考慮材料、熱處理狀態(tài)的不同會對收口狀態(tài)產(chǎn)生一定的影響[4],因此每批產(chǎn)品采用同樣的收壓力進行收壓后,鋼球的壓出力會有一定的偏差,甚至出現(xiàn)超出工藝技術(shù)要求的情況。
圖1 彈射機構(gòu)收口部位示意圖
設(shè)計收口工具模型圖如圖2所示,設(shè)計思路如下。
圖2 收口工具模型圖
改進的收口工具主要由主體、收口器、中心軸、旁銷、縱向定位銷等組成。主體作為收口工具的基體,提供整個工具的強度,為其余的零件提供支撐;收口器用于傳遞液壓機的加載力和獲得符合技術(shù)要求的收口形貌;中心軸、旁銷用于對內(nèi)筒的夾持和定位;縱向定位銷用于對收口器的定位。
改進的收口工具采取自定位方式,在收口器縱向制作定位孔,將定位銷插入定位孔同時穿入內(nèi)筒工藝孔,保證定位準(zhǔn)確,進而保證收壓壓痕沿鋼珠孔均勻環(huán)繞,不會產(chǎn)生偏斜現(xiàn)象[5-8]。
內(nèi)筒鋼球收口后,內(nèi)筒收壓部位的壓痕形狀、深度應(yīng)符合要求,內(nèi)筒收口區(qū)域內(nèi)孔用Φ31D6量規(guī)檢查通過性要好,內(nèi)筒鋼球反向壓出力應(yīng)在1 960~3 920 N范圍內(nèi)。
內(nèi)筒鋼球收口形態(tài)模型具體見圖3。
圖3 內(nèi)筒鋼球收口形態(tài)模型圖
依據(jù)內(nèi)筒鋼球收口技術(shù)要求,制定內(nèi)筒收口合格品判定標(biāo)準(zhǔn):制作內(nèi)筒鋼球收口標(biāo)準(zhǔn)樣件,對收壓部位的壓痕形狀、深度進行約束,用于判定收口外觀質(zhì)量是否符合技術(shù)要求;制作Φ31D6 專用塞規(guī),用于判定內(nèi)筒收口區(qū)域內(nèi)孔的通過性是否符合要求;設(shè)置內(nèi)筒鋼球反向壓出力試驗,用于判定收壓后的鋼珠壓出力是否符合要求。
2.3.1 設(shè)定試壓參數(shù)
設(shè)置預(yù)加載力和收壓時間兩個收壓參數(shù),逐一對收口外觀、內(nèi)孔通過性和壓出力進行驗證。通過試驗驗證,鋼球收口質(zhì)量與加載力直接相關(guān),而與收壓時間無關(guān)。
2.3.2 收口外觀和內(nèi)孔通過性試驗
選取一件新品內(nèi)筒進行試收壓,確定收口外觀質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)樣件和內(nèi)孔通過性滿足技術(shù)要求的預(yù)加載力,試驗結(jié)果如表1所示。試驗結(jié)果顯示:當(dāng)加載力在100~120 kN時,收口外觀和內(nèi)孔通過性均符合技術(shù)要求。
表1 收口外觀和通過性試驗結(jié)果 (單位:kN)
2.3.3 壓出力試驗
選取一件新品內(nèi)筒進行試收壓,確定收口壓出力符合技術(shù)要求的預(yù)加載力,試驗結(jié)果如表2 所示。試驗結(jié)果顯示,當(dāng)加載力在100~110 kN 時,鋼球壓出力滿足技術(shù)要求。
表2 壓出力試驗結(jié)果 (單位:kN)
考慮到內(nèi)筒的材料、熱處理狀態(tài)不同,會對壓出力產(chǎn)生一定的影響。選取不同制造批次的另一件新品內(nèi)筒進行試收壓,確定收口壓出力符合技術(shù)要求的預(yù)加載力,試驗結(jié)果具體見表3。上述試驗結(jié)果表明:不同制造批次的內(nèi)筒在相同的加載力作用下鋼球壓出力會存在一定的偏差。
表3 該批次收壓參數(shù)確定值 (單位:kN)
2.3.4 收口后試裝檢查
對上述收壓合格的內(nèi)筒按修理工藝要求進行產(chǎn)品試裝,結(jié)果均滿足彈射機構(gòu)安裝使用要求。
由上述試驗檢查結(jié)果可知,收口質(zhì)量的好壞取決于預(yù)加載力的大小,考慮到內(nèi)筒的材料、熱處理狀態(tài)的不同,會對壓出力產(chǎn)生一定的影響。因此,在每批中抽取一件內(nèi)筒作為試驗件,進行試壓,試壓合格后再進行批量收壓。
具體工藝流程圖如圖4所示。
圖4 鋼珠收口工藝流程圖
操作方法具體如下:將內(nèi)筒安裝到收壓工具上,再將收壓工具放在工作臺的中間位置,此時由兩人協(xié)同操作,一人手扶內(nèi)筒尾部,一人操縱壓力機,直至壓力機上工作面壓緊收口器,此時手扶內(nèi)筒人員才可撤離;繼續(xù)操縱壓力機緩慢地對收壓工具施加壓力,直到加壓至選定的壓力值,保持此壓力收壓2~3 s,然后卸除壓力。
圖5 為收口工具裝夾示意圖。
圖5 收口工具裝夾示意圖
由于內(nèi)筒較長,裝夾時需一人手扶,一人施壓。后續(xù)的改進方向可以加裝支撐工裝,以替代人員手扶操作,實現(xiàn)單人裝夾、單人施壓,減少人力成本,同時提高生產(chǎn)效率。
本文對某型飛機彈射機構(gòu)內(nèi)筒鋼珠鎖鋼珠收口工藝做出了創(chuàng)新與改進,汲取了現(xiàn)有工藝的優(yōu)點,設(shè)計制造新的工裝定位夾具,分析了會對鋼珠收口工序產(chǎn)生影響的參數(shù),為批量加工確定了收壓參數(shù)并提出了后續(xù)改進方向。