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套管鍛銑技術(shù)在柯20 井儲(chǔ)氣庫(kù)建井的應(yīng)用

2023-12-02 08:03:02李鑫羽周洪云王蕾琦袁萬(wàn)鑫
鉆探工程 2023年6期
關(guān)鍵詞:鐵屑銑刀外徑

李鑫羽,周洪云,王蕾琦,孫 鴻,韓 磊,袁萬(wàn)鑫

(中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司塔里木油田分公司,新疆 庫(kù)爾勒 841000)

0 引言

儲(chǔ)氣庫(kù)井運(yùn)行時(shí)需應(yīng)對(duì)頻繁工況轉(zhuǎn)換和承受高強(qiáng)度交變載荷,而儲(chǔ)氣庫(kù)建井多為老井利用,普遍存在固井質(zhì)量不滿足建庫(kù)要求的情況,需進(jìn)行套管鍛銑后重新封堵。目前套管鍛銑技術(shù)普遍采用機(jī)械式切割、鍛銑一體化工具,多應(yīng)用于淺井。在中深—深井應(yīng)用時(shí),由于鍛銑點(diǎn)深、排量不足易導(dǎo)致銑刀不能完全張開,造成鍛銑失敗,同時(shí)鍛銑施工參數(shù)和鉆井液性能一般依靠過往資料、經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行選擇,時(shí)常造成套管抖動(dòng)、鐵屑返出困難等問題,導(dǎo)致鍛銑效率低[1]。本文通過優(yōu)選和改進(jìn)鍛銑刀具、提升現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備性能等方式,成功解決柯克亞儲(chǔ)氣庫(kù)建井柯20 井鍛銑點(diǎn)深、施工設(shè)備排量不足、鍛銑刀具不能完全鍛銑套管接箍的技術(shù)難題,同時(shí)通過合理設(shè)計(jì)鍛銑施工參數(shù)和鉆井液體系提高了鍛銑效率。

1 基本概況

柯20 井是位于柯克亞凝析氣田中的一口中深老井,完鉆日期1983 年6 月20 日,目前人工井底3848.97 m,完鉆井深4030.72 m,井型為三開直井(見圖1 、表1)。 該井歷史生產(chǎn)井段3799.8~3837.0 m,層位X72,累計(jì)產(chǎn)氣1.1×108m3、產(chǎn)油4.93×104t、產(chǎn)水604 m3,后因X71地層水下竄導(dǎo)致出水嚴(yán)重后關(guān)井。2022年柯20 井所處斷塊需轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)氣庫(kù),需按儲(chǔ)氣庫(kù)建庫(kù)要求對(duì)儲(chǔ)氣層段3831.8~3857.0 m 進(jìn)行封堵作業(yè)。

表1 柯20 井井身結(jié)構(gòu)及參數(shù)Table 1 Well structure and parameters of Ke-20

圖1 柯20 井井身結(jié)構(gòu)Fig.1 Well structure of Ke-20

2 套管鍛銑工藝及技術(shù)方案研究

根據(jù)井筒目前條件(見表2)及國(guó)內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀,單憑擠水泥補(bǔ)救管外固井質(zhì)量不能達(dá)到建庫(kù)密封要求,根據(jù)《氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)老井封堵技術(shù)規(guī)范》,儲(chǔ)氣庫(kù)上部蓋層段固井質(zhì)量連續(xù)優(yōu)質(zhì)膠結(jié)長(zhǎng)度<25 m 且累計(jì)優(yōu)質(zhì)膠結(jié)長(zhǎng)度<50 m,則需對(duì)儲(chǔ)氣層頂界以上蓋層段進(jìn)行套管鍛銑,鍛銑長(zhǎng)度≮40 m。設(shè)計(jì)初始切割點(diǎn)3788.5 m(需避開套管箍和扶正器[2]),鍛銑井段3788.50~3828.50 m,段長(zhǎng)40 m,預(yù)留20 m“口袋”。

表2 柯20 井固井質(zhì)量評(píng)價(jià)(部分)Table 2 Cementing quality evaluation of Well Ke-20 (in part)

2.1 優(yōu)選鍛銑刀具

對(duì)3 個(gè)廠家所提供的鍛銑刀具技術(shù)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比優(yōu)選(見表3),GRDS 刀具刀片最大張開外徑最大,但施工時(shí)所需排量大、轉(zhuǎn)速高,本次施工設(shè)備性能不易滿足;YSD 刀具刀片最大張開外徑和套管接箍外徑一致,且所需鍛銑排量較高,施工要求和設(shè)備性能都不易滿足;LKWR 刀具所需鍛銑排量最小、轉(zhuǎn)速最低,因此選用LKWR 刀具進(jìn)行本井鍛銑施工作業(yè)。

表3 鍛銑刀具技術(shù)參數(shù)對(duì)比Table 3 Comparison of technical parameters of forging and milling tools

LKWR 刀具結(jié)構(gòu)如圖2 所示,實(shí)物見圖3。其工作原理:開泵后,作業(yè)液流經(jīng)噴嘴產(chǎn)生壓力降,形成助推力推動(dòng)活塞上行將鍛銑刀片推出,作業(yè)完成停泵,壓力降消失,活塞依靠彈力和自身重力復(fù)位,刀片依靠自身重力或外力收回。

圖2 LKWR 鍛銑工具結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Structural schematic diagram of LKWR forging and milling tool

圖3 LKWR 鍛銑工具Fig.3 LKWR forging and milling tool

LKWR 刀具特點(diǎn):(1)本體上帶有的三組銑刀呈60°夾角排列,提高切割和鍛銑速度;(2)刀片由定制的碳化鎢硬質(zhì)合金鋪焊,增強(qiáng)耐磨性,提高單趟鍛銑進(jìn)尺;(3)采用大活塞為銑刀提供更多液壓動(dòng)力,增強(qiáng)切割和鍛銑的穩(wěn)定性;(4)刀片下配有水眼,能夠保持切削結(jié)構(gòu)冷卻、清潔;(5)鍛銑刀片尖端經(jīng)銳化處理,在切割套管時(shí),刀片尖端與套管內(nèi)壁之間呈點(diǎn)接觸方式,利于刀片吃入套管;(6)刀片采用方形凹凸面型,鍛銑過程中使套管鍛銑部位非均勻受力,防止形成細(xì)長(zhǎng)鐵絲,有利于斷屑和攜屑[3]。

2.2 鍛銑施工參數(shù)設(shè)計(jì)

2.2.1 鍛銑速度設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)鉆具組合:?177.8 mm L KWR 套管鍛銑器+變扣接頭+?120.65 mm 鉆鋌8 根+變扣接頭+?84.67 mm 鉆桿。根據(jù)LKWR 鍛銑刀具技術(shù)參數(shù)要求,設(shè)計(jì)鍛銑排量15 L/s,則套管段環(huán)空返速為1.14 m/s,鍛銑段環(huán)空返速為0.71 m/s,假設(shè)不考慮切割套管時(shí)鍛銑刀具逐步打開和鍛銑套管時(shí)井壁受鉆井液沖蝕產(chǎn)生的擴(kuò)徑影響,通過式(1)確定理論鍛銑速度為0.51 m/h[4]。

式中:v——理論鍛銑速度,m/h;Q——設(shè)計(jì)鍛銑排量,L/s;DC——鉆鋌外徑,cm;MC——鍛銑段環(huán)空1 L 鉆井液所占高度,cm/L;Dh——套管內(nèi)徑,cm;Dp——鉆桿外徑,cm。

2.2.2 鐵屑當(dāng)量直徑的確定

鐵屑當(dāng)量直徑通過式(2)表示,鐵屑當(dāng)量直徑與轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速和鍛銑速度有關(guān),當(dāng)鍛銑速度一定時(shí),轉(zhuǎn)速與鐵屑當(dāng)量直徑呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。由于柯20 井鍛銑段固井質(zhì)量差,不宜選用高轉(zhuǎn)速,而低轉(zhuǎn)速會(huì)形成大當(dāng)量直徑的鐵屑,不易攜帶。根據(jù)LKWR 鍛銑刀具轉(zhuǎn)速參數(shù)要求,折中設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速100 r/min,確定返出鐵屑當(dāng)量直徑為0.5 cm。

式中:DT——鐵屑當(dāng)量直徑,cm;DW——鍛銑套管外徑,cm;DN——鍛銑套管內(nèi)徑,cm;n——轉(zhuǎn)速,r/min。

2.3 鉆井液體系

2.3.1 鉆井液靜切力

鉆井液靜切力大小關(guān)系到其懸浮鐵屑的能力,理想狀態(tài)下停泵時(shí),鐵屑保持靜止或下沉極緩,根據(jù)地層壓力系數(shù)設(shè)計(jì)鉆井液密度為1.3 kg/L,通過式(3)計(jì)算鉆井液終切力為53.53 Pa[5]。

式中:δ——鉆井液靜切力,Pa;ρt——鐵屑的密度,一般取7.85 kg/L;ρz——鉆井液質(zhì)量密度,kg/L。

2.3.2 流核直徑

鍛銑作業(yè)時(shí),鉆井液在井筒中理想狀態(tài)為平板型層流,層流相比紊流能在小排量下有效攜帶鐵屑,降低鉆井液在環(huán)空和鉆具內(nèi)的阻力損失,減少對(duì)鍛銑段井壁的沖蝕,避免井壁擴(kuò)徑和塌陷。通過流核直徑表征流動(dòng)剖面的平板化程度,塑性流體的流核直徑越大,越接近平板型層流,需調(diào)整鉆井液參數(shù)使流核直徑間隙比達(dá)到60%~70%,有利于井眼清洗。流核直徑與動(dòng)塑比、鍛銑段環(huán)空上返速度有關(guān),根據(jù)理論計(jì)算和試驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)化調(diào)整鉆井液動(dòng)切力30~45 Pa,塑性粘度50 mPa ?s,計(jì)算流核直徑為1.3~1.58 cm(式4),間隙比60%~73%[6](式5)。

式中:d——流核直徑,cm;vd——鍛銑段環(huán)空返速,m/s;τ——鉆井液動(dòng)切力,Pa;μ——塑性粘度,mPa?s;J——間隙比,%。

2.4 鐵屑攜帶能力的確定

鐵屑下沉速度和鐵屑當(dāng)量直徑、鉆井液密度和塑性粘度相關(guān),代入式(6)計(jì)算鐵屑下沉速度為0.31 m/s。鐵屑上返速度由式(7)計(jì)算,套管段鐵屑上返速度為0.83 m/s,鍛銑段鐵屑上返速度為0.4 m/s。鉆井液攜帶鐵屑能力由式(8)確定,正常的鐵屑攜帶能力在0.4~0.6,良好的鐵屑攜帶能力應(yīng)在0.6 以上,經(jīng)計(jì)算套管段鐵屑的攜帶能力為0.73,鍛銑段鐵屑的攜帶能力為0.56,經(jīng)驗(yàn)證設(shè)計(jì)參數(shù)滿足要求。

式中:vc——鐵屑下沉速度,m/s;vtf——套管段鐵屑上返速度,m/s;vdt——鍛銑段鐵屑上返速度,m/s;vt——套管段環(huán)空返速,m/s;Ct——套管段鐵屑攜帶能力;Cd——鍛銑段鐵屑攜帶能力。

3 現(xiàn)場(chǎng)施工難點(diǎn)及對(duì)策

3.1 施工難點(diǎn)

3.1.1 套管鍛銑位置深

鍛銑井段3788.50~3828.50 m,鍛銑深度深,鉆井液循環(huán)摩阻大,所需泵壓高、排量大,且井筒內(nèi)工作管柱長(zhǎng),鉆壓和扭矩傳遞慢且在傳遞過程中消耗大。

3.1.2 施工設(shè)備泵壓和排量不足

現(xiàn)場(chǎng)泥漿泵實(shí)際最大泵壓17 MPa、最大排量13.3 L/s,不易滿足本次鍛銑施工要求。泵壓和排量不足會(huì)造成刀具不能完全打開,對(duì)套管貼壁力不足,發(fā)生套管剝皮現(xiàn)象,同時(shí)可能存在攜屑能力不足的問題[7-8]。

3.1.3 套管鋼級(jí)、壁厚高

切割和鍛銑的7 寸套管鋼級(jí)為P110,壁厚11.51 mm,鋼級(jí)強(qiáng)度高且套管壁較厚,所需切割時(shí)間長(zhǎng),易造成鉆具疲勞。

3.1.4 鍛銑刀具最大張開外徑不足

LKWR 刀具現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)完全張開的狀態(tài)下最大外徑僅有190 mm,分析認(rèn)為刀片限位機(jī)構(gòu)不合理導(dǎo)致刀片張開幅度不夠,使得刀片根部的合金齒不能充分接觸套管起到鍛銑作用,并且不能完全鍛銑套管接箍(外徑200 mm),導(dǎo)致刀片使用效率低、使用壽命短。

3.2 解決對(duì)策

3.2.1 施工設(shè)備性能優(yōu)化

采用千型泵車與泥漿泵并聯(lián)的方式,增大施工排量和泵壓,確保施工設(shè)備實(shí)際性能滿足鍛銑刀具技術(shù)參數(shù)要求,提高作業(yè)液攜屑能力和銑齒的貼壁力和切割力,確保施工安全和鍛銑質(zhì)量[9-11]。

3.2.2 鉆井液性能調(diào)整

分階段調(diào)整鉆井液漏斗粘度,在下鉆前采用低漏斗黏度60~70 s,有利于在預(yù)定深度點(diǎn)順利開泵;鍛銑過程中提高漏斗粘度至80~90 s,保持良好的懸浮性和流變性,降低鐵屑沉降速度同時(shí)提高攜帶能力[12-14]。施工過程中如遇泵壓升高,可采用混油增加潤(rùn)滑性來降低井下摩擦阻力。

3.2.3 鍛銑刀具性能改進(jìn)

為提高刀具在套管切割和鍛銑過程中的使用效率和壽命,將刀具限位部位進(jìn)行打磨,打磨后刀片張開最大外徑204 m(增大14 mm),滿足了刀片下端面與套管鍛銑面充分接觸并鍛銑套管接箍的需要(見圖4)。同時(shí)對(duì)鍛銑工具總成結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),活塞推盤改為下推式,改進(jìn)后,活塞下行推動(dòng)刀片伸出,活塞不需克服自身重力,作用在刀片的外推力增大,使刀片更易咬合在套管壁上,提高了刀片進(jìn)行套管切割和鍛銑的穩(wěn)定性(見圖5)。

圖4 鍛銑工具限位器打磨后實(shí)物Fig.4 Image of forging and milling tool

圖5 施工情況及效果分析Fig.5 Image of the piston of the improved pushdown forging and milling machine

根據(jù)參數(shù)設(shè)計(jì)結(jié)果控制鉆井液參數(shù):初切力15~20 Pa(10 s),終切力45~55 Pa(10 min),動(dòng)切力30~45 Pa,塑性粘度50 mPa?s,濾失量<5 mL;控制鍛銑施工參數(shù):鉆壓10~25 kN,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速在80~100 r/min,鍛銑速度控制在0.3~0.5 m/h,開始鍛銑時(shí)采用低鉆壓、低轉(zhuǎn)速,待穩(wěn)定后適當(dāng)提高鍛銑速度來提升鍛銑效率,各施工參數(shù)間要匹配,同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和返出物情況在取值范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整[15-19]。

柯20 井鍛銑作業(yè)共用5 趟鉆,鍛銑總長(zhǎng)度40 m,純鍛銑時(shí)間122 h。其中套管切割共用2 趟鉆,第1 趟鉆失敗,第2 趟鉆切割+鍛銑成功,后用3 趟鉆,鍛銑到設(shè)計(jì)長(zhǎng)度???0 井鍛銑作業(yè)共用5 趟鉆,各趟鉆詳細(xì)情況見表4 及圖6。

表4 柯20 井各趟鉆鍛銑施工情況Table 4 Construction Conditions of forging and milling for each drilling trip of Well Ke-20

圖6 鍛銑工具起出后刀片磨損情況Fig.6 Wear conditions of the blade after the run

第1 趟鉆在套管切割過程中出口返出鐵屑量少,出屑不正常,停轉(zhuǎn)盤后下探鉆壓無變化、上提無掛卡。起出鍛銑器發(fā)現(xiàn)前端刀片合金齒、胎體有輕微磨損,后端刀片合金齒均完好。分析認(rèn)為鍛銑位置深,提供泵壓不足,鉆壓、扭矩不能有效傳遞,導(dǎo)致刀具張開力度不足,銑齒切割出現(xiàn)套管內(nèi)刮壁情況,未能成功。

第2 趟鉆開始采用千型泵車與泥漿泵并聯(lián)施工,返屑率65%,鍛銑進(jìn)尺8.24 m,鍛銑速度0.38 m/h,施工過程中停轉(zhuǎn)盤后下放鉆壓增加,上提管柱遇阻,判斷套管切割成功。起出管柱后發(fā)現(xiàn)鍛銑器3 副銑刀底部前部端面及刀翼合金齒均磨損嚴(yán)重,但后部端面位置存在磨損不到的問題。

第3 趟鉆返屑率62%,鍛銑進(jìn)尺12.43 m,鍛銑速度0.35 m/h。起出鍛銑器發(fā)現(xiàn)3 副銑刀相較于第2 趟鉆磨損程度增加,但后部端面位置依舊存在無法利用問題。

第4 趟套管鍛銑出現(xiàn)異常,進(jìn)尺0.36 m 后無鉆壓,出口返出鐵屑僅有9.4 kg。起出管柱后發(fā)現(xiàn)鍛銑工具槽內(nèi)有鐵屑,根據(jù)鉆壓、出口返出鐵屑量及起出鍛銑器情況判斷異常原因?yàn)殍F屑落入鍛銑工具腔內(nèi),卡在推盤位置使銑刀不能完全推出,導(dǎo)致探不到窗口位置。

根據(jù)前幾趟鉆出現(xiàn)的異常問題和情況,將銑刀限位舌頭進(jìn)行打磨,并將活塞推盤更改為下推式,同時(shí)分階段調(diào)整鉆井液漏斗粘度,提高切削和攜巖能力。第5 趟鉆返屑率71%,鍛銑進(jìn)尺19.33 m,鍛銑速度0.48 m/h,起出管柱后發(fā)現(xiàn)鍛銑器3 幅鍛銑刀片幾乎全部磨損。相較于前幾趟鉆,單趟鍛銑進(jìn)尺、鍛銑速度、鐵屑的返排率、銑刀利用率分別提高55.5%、26.3%、9.2%、28.6%,成功高效完成了柯20井套管鍛銑作業(yè)。

4 結(jié)論及認(rèn)識(shí)

(1)對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備性能不滿足鍛銑施工參數(shù)要求,可采用泵車配合泥漿泵增大排量,確保銑刀能夠有力張開,同時(shí)有效攜帶鐵屑。

(2)對(duì)于銑刀張開后不能完全鍛銑套管節(jié)箍,可通過對(duì)刀具限位部位進(jìn)行打磨,使刀片下端面與套管鍛銑面充分接觸。

(3)對(duì)于鍛銑套管鋼級(jí)高、壁厚大的情況,若鍛銑刀具為上推式活塞推盤,可改進(jìn)為下推式,提高刀片張力,更易咬合在套管壁上。

(4)對(duì)于鍛銑點(diǎn)深度深,鉆井液循環(huán)摩阻大,可采用混油增加潤(rùn)滑性和分階段調(diào)整鉆井液漏斗粘度降低井下摩阻來控制泵壓。

(5)通過理論設(shè)計(jì)的鍛銑施工參數(shù)和鉆井液體系,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行工具、設(shè)備、參數(shù)調(diào)整優(yōu)化后,單趟鉆鍛銑進(jìn)尺19.33 m,鍛銑速度0.48 m/h,返屑率71%,銑刀利用率90%,相較于前幾趟鉆,各指標(biāo)分別提高55.5%、26.3%、9.2%、26.3%,有效提高了鍛銑作業(yè)效率。

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