丁聰聰,蘇 生,方曉蕾,曹 明,王 成,方佳偉
(1.中煤科工西安研究院(集團)有限公司,陜西西安 710077;2.安徽恒源煤電股份有限公司祁東煤礦,安徽宿州 234114)
煤層氣作為一種清潔優(yōu)質(zhì)的非常規(guī)天然氣,長期以來因其與煤伴生、共生的特點,對煤礦的安全生產(chǎn)造成重大影響[1-2]。實踐證明地面煤層氣預(yù)抽是治理礦井瓦斯災(zāi)害的有效途徑,在有效降低煤層含氣量、降低采煤安全事故率的同時,通過將煤層氣集輸利用是對常規(guī)天然氣的有效補充。與國外煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家相比我國對煤層氣的開發(fā)利用起步較晚,含煤盆地構(gòu)造復(fù)雜,煤層氣總體呈低壓、低滲、低產(chǎn)的特點[3-6],這使得煤層氣排采技術(shù)充滿了困難和挑戰(zhàn),因而不斷加強煤層氣排采技術(shù)改進和設(shè)備升級具有重要意義。
研究區(qū)祁東井田煤層瓦斯含量6.2~12.0 m3/t,井下抽采瓦斯成本大,周期長,該井田之前采用直井進行地面煤層氣抽采,效果不佳,此次地面煤層氣抽采采用的W 型水平井組是在該井田的首次嘗試,采用螺桿泵進行控壓排采,經(jīng)過近三年的排采已累計產(chǎn)氣222×104m3,取得了良好的產(chǎn)氣效果。
淮北礦區(qū)位于華北板塊東南緣,安徽省北部,位于近東西向的豐沛隆起和蚌埠隆起之間,東部以郯廬斷裂帶為界,西部與河淮沉降區(qū)相接[7]。礦區(qū)構(gòu)造及其演化受控于南部的蚌埠隆起,東北部的徐宿弧形構(gòu)造和東部的郯廬斷裂帶[8]。祁東井田位于淮北礦區(qū)宿南向斜的東南端,西寺坡逆沖斷裂的西南部,地層走向近東西向,向北傾斜[9]。
祁東井田發(fā)育有石炭系、二疊系含煤地層,共含10個煤層組,含煤30余層。其中32、61、71、82、9煤等5 層為主采煤層,71煤為井田的主采煤層之一,也是本研究的目的煤層,該煤層厚1.05~2.72 m,平均1.22 m,埋深650~950 m,全區(qū)穩(wěn)定。
研究區(qū)內(nèi)絕大部分被新生界松散層所覆蓋。區(qū)內(nèi)發(fā)育4 套含水層組和2 套隔水層組[10-11]。其中二疊系隔水層為泥巖和粉砂巖,砂巖為含水層,各含水層之間均有有效隔水層阻隔。目的煤層71煤的老頂為砂巖含水層,該含水層砂巖裂隙不發(fā)育,含水性弱。煤系下伏灰?guī)r含水層組雖然巖溶裂隙發(fā)育,富水性強,但距71煤較遠(yuǎn),在正常情況下不會和71煤產(chǎn)生水力聯(lián)系。
祁東井田氣含量分析數(shù)據(jù)顯示,71煤氣含量為4.91~9.99 m3/t,平均7.05 m3/t,甲烷濃度89.57%~99.15%,平均97.27%。含氣飽和度為62.23%~73.59%,平均67.91%,具有良好的產(chǎn)氣潛力。等溫吸附實驗結(jié)果顯示,空氣干燥基最大吸附氣量10.75~11.29 m3/t,平均11.02 m3/t,蘭式壓力為2.01~2.20 MPa,平均2.11 MPa,實驗結(jié)果表明71煤的吸附能力較強,等溫吸附曲線見圖1。注入/壓降試井測得該煤層滲透率為0.15~0.68 mD,滲透性一般。但經(jīng)過頂板井分段射孔壓裂技術(shù)進行儲層改造后有效地提高了孔滲性。
圖1 QD01-V井71煤等溫吸附曲線Figure 1 Isothermal adsorption curve of 71 coal in QD01-V well
隨著煤層氣井勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進步,已發(fā)展形成了多類型、多型號的各式排采設(shè)備用于煤層氣排采,不同的排采設(shè)備特點和適應(yīng)性存在明顯差別,設(shè)備適應(yīng)性對比見表1。
表1 主要煤層氣排采設(shè)備適應(yīng)性對比(據(jù)參考文獻[12]修改)Table 1 Comparison of adaptability of main CBM drainage equipment(modified from reference[12])
祁東井田煤層碎軟,以往地面煤層氣開發(fā)過程中出煤粉現(xiàn)象嚴(yán)重易出現(xiàn)卡泵問題影響煤層氣抽采效率,產(chǎn)氣量低。螺桿泵防砂、排粉效果好,且適合于產(chǎn)水量較大的排采井,同時其具有地面設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、自動化水平更高、工作穩(wěn)定、管理成本低和投資回收快等優(yōu)勢[11]。由于W 型水平井組滲流面積大,產(chǎn)水量會較垂直井有較大幅度增加,結(jié)合研究區(qū)目標(biāo)煤層出砂、出煤粉問題,因此采用螺桿泵進行煤層氣抽采作業(yè)。
在螺桿泵的選型上,螺桿的選擇要盡量滿足最大產(chǎn)液量的要求且泵排量不能選擇過大,以免造成液面下降過快導(dǎo)致泵抽空,使泵溫度升高而燒毀的現(xiàn)象。根據(jù)對研究區(qū)周邊煤層氣井的排水情況,預(yù)測研究區(qū)71煤所在地層的最大產(chǎn)水量為55 m3/d。螺桿泵按照泵的容積效率70%,其理論排量為60.48 m3/d 即可滿足需求,因此選擇GLB600-CBM-17型煤層氣井用螺桿泵即可滿足排采需要。
螺桿泵排采系統(tǒng)總體上由地面設(shè)備和井下設(shè)備組成。地面驅(qū)動設(shè)備主要有動力設(shè)備、驅(qū)動裝置以及井口密封裝置,井下設(shè)備有油管、抽油桿、螺桿泵和錨定工具等,QD01-V 井管柱結(jié)構(gòu)見圖2。在螺桿泵系統(tǒng)排水采氣過程中,地面動力驅(qū)動裝置通過抽油桿將動力傳至螺桿泵,由螺桿泵舉升氣液混合體沿油管上升到井口后經(jīng)地面的氣液分離器使氣體進入輸氣管線,廢液進入輸液管線,完成煤層氣抽采工作。
圖2 QD01-V井井下管柱結(jié)構(gòu)示意Figure 2 Downhole string structure diagram of QD01-V well
1)地面驅(qū)動裝置選型。地面驅(qū)動裝置由電動機、驅(qū)動器和井口密封裝置組成,對于GLB600-CBM-17 型螺桿泵,選擇220 kW 的YLBQ22-QF 型螺桿泵地面驅(qū)動裝置和與之匹配的B3-180L-4 型電動機就能夠確保后期排采作業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。
2)油管、抽油桿的選型。油管是地層流體流出地面的通道,直接影響煤層氣井安全、抽采效率和可持續(xù)性。根據(jù)研究區(qū)地層壓力正常、產(chǎn)水量較大結(jié)合生產(chǎn)套管尺寸,同時為保障產(chǎn)氣長期穩(wěn)定,因此選用直徑73 mm 的油管。根據(jù)QD01-V井煤層位置確定螺桿泵泵掛深度675 m,按轉(zhuǎn)速為100 r/min,使用Φ73 mm 油管進行抽油桿柱計算校核得總扭矩為115.9 N·m。而Φ25 mm HL 級抽油桿的強度能夠滿足生產(chǎn)需要,因此抽油桿選用HL 級Φ25 mm 抽油桿。
制定合理的工作制度不僅可以使煤層氣井提高產(chǎn)量,而且還能有效地保護儲層,減少煤粉的產(chǎn)出,進而可以降低固體顆粒對排采設(shè)備的磨損和破壞,降低檢泵、卡泵以及損壞的風(fēng)險[13]。“持續(xù)、緩慢、穩(wěn)定”的排采原則能進一步提高煤層氣開發(fā)效果,因此在研究區(qū)制定了精細(xì)的排采工作制度。
該排采制度分為五個階段,即排水降壓階段、產(chǎn)氣初期階段、產(chǎn)氣高峰階段、產(chǎn)氣相對穩(wěn)定階段和產(chǎn)氣衰減階段(圖3)。
圖3 煤層氣排采曲線示意圖Figure 3 Chart of CBM drainage curve
1)排水降壓階段。煤層氣井投產(chǎn)開抽時井底流壓大于儲層壓力,地層不供液,排采設(shè)備先以低轉(zhuǎn)速抽采,逐步降低井底流壓,連續(xù)監(jiān)測液面下降速度,觀察水質(zhì)變化,逐步了解煤層的供水強度,直至產(chǎn)生套壓,進入臨界產(chǎn)氣階段。
2)產(chǎn)氣初期階段。隨著動液面位置下降,煤層靜液柱壓力也在下降,當(dāng)煤層靜液柱壓力下降到臨界解吸壓力時,煤層氣開始解吸,井口出現(xiàn)套壓,并逐漸上升,進入產(chǎn)氣初期階段。該階段煤層氣解吸半徑相對較小,產(chǎn)氣量較少。隨著井底流壓的不斷下降,煤層氣解吸半徑也逐漸擴大,該階段應(yīng)控制井底流壓緩慢下降以減少煤儲層應(yīng)力敏感傷害,盡可能的避免因產(chǎn)氣過快而導(dǎo)致的吐砂、吐粉現(xiàn)象。
3)產(chǎn)氣高峰階段。該階段隨著井底流壓進一步降低,煤層氣解吸半徑也進一步加大,排采進入氣量快速增加階段。該階段應(yīng)合理控制套壓,盡可能地避免日氣產(chǎn)量的過快增長,同時控制井底流壓緩慢下降,保持煤層水的連續(xù)穩(wěn)定外排。
4)產(chǎn)氣相對穩(wěn)定階段。該階段隨著排采的不斷進行,煤層氣的產(chǎn)氣速度和產(chǎn)氣量均會有所下降,之后趨于穩(wěn)定,套壓也基本穩(wěn)定,進入產(chǎn)氣相對穩(wěn)定階段。該階段應(yīng)進行穩(wěn)流壓生產(chǎn),避免產(chǎn)氣尖峰的出現(xiàn),當(dāng)氣量下降時,緩慢降低流壓以保持穩(wěn)產(chǎn)。
5)產(chǎn)氣衰減階段。該階段進入排采后期,煤層氣井流壓處于較低值,煤層裸露,產(chǎn)液量較小或不產(chǎn)液,氣產(chǎn)量開始減少,后保持低水平生產(chǎn)。在此階段應(yīng)根據(jù)產(chǎn)量衰減情況,逐步降低套壓,盡量減少修井次數(shù),保持連續(xù)排采,避免產(chǎn)量較大幅度波動。
QD01 井組排采初期以穩(wěn)為主,在排水降壓階段以低轉(zhuǎn)速起抽,控制井底流壓日降幅小于0.03 MPa;在產(chǎn)氣初期階段,當(dāng)煤層壓力下降接近臨界解析壓力時,使井底流壓日降幅控制在0.02 MPa 左右,平穩(wěn)緩慢的降低液面,開始產(chǎn)氣后控制井底流壓日降幅小于0.01 MPa;到達產(chǎn)期高峰后,每天下降控制在0.005 MPa 以內(nèi),使煤層水能夠連續(xù)穩(wěn)定排出;達到產(chǎn)氣相對穩(wěn)定階段后,嚴(yán)格將井底流壓日降幅小于0.01 MPa,同時將套壓控制在低位。
QD01 井組為W 型煤層氣井,是祁東井田地面煤層氣抽采的首次實踐,目的煤層為71煤,平均厚度為2~3 m,井組自開抽以來已產(chǎn)氣3 年有余,累計產(chǎn)氣222×104m3,累計產(chǎn)水2.17×104m3,日最高產(chǎn)氣量達6 126 m3,目前處于產(chǎn)氣相對穩(wěn)定階段,現(xiàn)階段日產(chǎn)氣1 900 m3左右,日產(chǎn)水23 m3左右,實現(xiàn)了預(yù)期排采產(chǎn)氣目標(biāo)。
QD01 井組井底流壓自開抽以來呈階梯式下降趨勢。在排初期井底流壓下降速度較快,之后經(jīng)過2 個多月的控壓排采,開始新一個階段的快速壓降,經(jīng)過10個月的排采控制井底流壓降至0.5 MPa 壓降速度開始明顯變緩?,F(xiàn)階段該井組井底流壓處于該緩慢壓降過程,當(dāng)前壓力為0.16 MPa,日井底流壓變化<0.01 MPa,井底流壓曲線見圖4。
圖4 QD01-V井井底流壓曲線Figure 4 Bottom hole flow pressure curve of QD01-V well
QD01 型井組與國內(nèi)其他地區(qū)相比產(chǎn)水量較高[14-16],自抽采至今其日最高產(chǎn)水量為43.56 m3,排采初期其產(chǎn)水量迅速上升,在經(jīng)過一年的排采控制后其產(chǎn)水量趨于平穩(wěn),日產(chǎn)水量控制在20~25 m3,日產(chǎn)水量變化控制在1 m3左右,當(dāng)前產(chǎn)水量較為穩(wěn)定,為23.12 m3,井組產(chǎn)水曲線見圖5。
圖5 QD01井組井產(chǎn)水曲線Figure 5 Water production curve of QD01 well group
QD01 井組自抽采至今已累計產(chǎn)氣222×104m3,實現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)氣目標(biāo),該井組產(chǎn)氣初期氣量上升迅速,抽采4 個月后進入產(chǎn)氣高峰階段。日產(chǎn)氣3 000 m3以上累計抽采時間超過7 個月。在排采前15 個月產(chǎn)氣速率高、產(chǎn)氣量大,但產(chǎn)氣持續(xù)時間短,經(jīng)歷兩次修井作業(yè)后產(chǎn)氣逐漸趨于穩(wěn)定,呈緩慢下降趨勢,日產(chǎn)氣在2 000~3 000 m3,當(dāng)前基本在1 900~2 000 m3,井組產(chǎn)氣曲線見圖6。
圖6 QD01井組井產(chǎn)氣曲線Figure 6 Gas production curve of QD01 well group
從研究區(qū)QD01 井組排采情況來看,該井田產(chǎn)氣潛力較好,產(chǎn)水量較高,吐砂、吐粉現(xiàn)象較為明顯,排采控制難度較大,但經(jīng)過逐步摸索其產(chǎn)氣、產(chǎn)水特征已得到掌握,為進一步優(yōu)化該地區(qū)的地面煤層氣抽采提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。
QD01 井組的排采經(jīng)驗表明,祁東井田地面煤層氣井產(chǎn)水量較高,抽采過程中吐煤粉明顯。從兩次修井情況來看,井下部分位置油管偏磨嚴(yán)重,甚至存在磨穿的現(xiàn)象,為在以后排采過程中減少發(fā)生上述問題,在螺桿泵選型上宜采用攜粉能力更強的泵型,增強井底煤粉、壓裂砂的排泄能力。
在管柱結(jié)構(gòu)上,為防止油管錨定器失效、減少管柱偏磨,建議采用更為穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)式油管錨定器,防止管柱蠕動或變形,減少能量損失,提高螺桿泵泵效的同時增強其攜砂攜粉能力。同時適當(dāng)增加油管扶正器和抽油桿扶正器使用數(shù)量,在井斜較大部位添加隨轉(zhuǎn)導(dǎo)向,增強井斜較大部位的抗磨損能力。
排采制度貫穿了整個煤層氣排采過程,對煤層氣生產(chǎn)的影響至關(guān)重要,排采制度應(yīng)堅持緩—穩(wěn)—緩的控壓的原則,QD01 井組排采前期壓降、產(chǎn)水量控制存在壓力釋放過快,產(chǎn)水量不穩(wěn)的問題。在今后新煤層氣井抽采時應(yīng)在見套壓前嚴(yán)格控制液面下降速度,在見套壓前盡可能地排出壓裂液量,減少煤層的壓敏效應(yīng)、降低人工裂縫閉合程度,保證改造后的煤層滲透率,減少前期吐粉、吐砂量。
見套壓后應(yīng)保持低套壓生產(chǎn)原則,使煤層經(jīng)歷充足的降壓穩(wěn)壓時間,緩慢擴大煤層解吸面積。在煤層將要解吸時,井底流壓和產(chǎn)水量會存在波動較大,排采控制難度加大,此時應(yīng)持續(xù)觀察套壓變化和產(chǎn)水性質(zhì)的變化,精準(zhǔn)調(diào)控,降低井底壓力波動,待解吸后采取邊降邊穩(wěn)的方式,使煤層解吸面積充分?jǐn)U大,增加產(chǎn)氣面積,保證產(chǎn)氣量。
煤層氣井吐粉、吐砂會對煤儲層造成傷害、降低煤儲層滲透率,當(dāng)吐粉、吐砂現(xiàn)象嚴(yán)重時還會造成停機、燒泵,使排采中斷,對煤層氣生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。祁東井田煤層較為碎軟,經(jīng)增產(chǎn)改造后容易產(chǎn)生大量煤粉,排采實踐證明吐粉、吐砂問題明顯。為降低吐粉、吐砂情況出現(xiàn)的幾率,提出以下措施建議:
1)控制排采速率、減少壓力激動,保證排采的連續(xù)性,穩(wěn)定連續(xù)性排采是控制和減少煤粉產(chǎn)生的有力手段,日常產(chǎn)生的少量煤粉能通過井下管柱系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定的到達地面,減少煤粉積累降低泵效,造成卡泵停機。
2)將螺桿泵放置于煤層以上,篩管位于煤層以下18 m,井底留下充足的沉砂口袋,減少進入油管的煤粉含量,減輕螺桿泵攜粉負(fù)擔(dān)。
3)改進壓裂工藝,當(dāng)前煤儲層孔滲改造主要通過壓裂技術(shù),碎軟煤層在壓裂施工過程中更易產(chǎn)生煤粉,因此研發(fā)更為有效的支撐劑防吐施工工藝來減少煤粉產(chǎn)生,從源頭上降低吐砂、吐粉量。
4)優(yōu)化電力供應(yīng),排采井場設(shè)置備用發(fā)電機,在電力供應(yīng)出現(xiàn)問題時,能及時重新供電,減少因電力問題導(dǎo)致的停機,保障排采的連續(xù)性。
1)祁東井田地面煤層氣W 型井組的初步抽采實踐表明,該地區(qū)煤層氣含量較高,產(chǎn)氣潛力良好,構(gòu)造較為簡單,適宜進一步的煤層氣開發(fā)。
2)針對W 型井組結(jié)構(gòu)特點和祁東井田煤儲層特征選用螺桿泵進行煤層氣排采作業(yè),有利于排粉、排砂,增強排采作業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定性。
3)在祁東井田通過制定多段式分級排采制度,實時控制排采強度,已產(chǎn)氣222×104m3,有效降低了煤層瓦斯壓力。
4)通過近三年的排采實踐,對存在的煤粉含量大、管柱偏磨等問題提出了進一步的優(yōu)化措施,為該井田下一步地面煤層氣抽采提供了數(shù)據(jù)支撐和建議。